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2 0 1 7 年第1 1 期 有色金属 冶炼部分 h t t p /] y s y l .b g r i m m .c n 6 7 d o i 1 0 .3 9 6 9 /J .i s s n .1 0 0 7 - 7 5 4 5 .2 0 1 7 .1 1 .0 1 7 910k t /a 冶炼烟气制酸系统挖潜改造及运行实践 林锦富,丘逢杭,张衍训 紫金铜业有限公司,福建上杭3 6 4 2 0 0 摘要介绍紫金铜业9 1 0k t /a 冶炼烟气制酸系统的挖潜改造主要内容和运行实践。通过在转化工序应 用预转化工艺、干吸工序补充生产发烟酸等,转化进气浓度由1 2 %提升至1 5 .8 9 %,改造后系统运行平 稳,平均转化率达9 9 。9 %以上,实践证明该制酸系统挖潜改造较为成功。 关键词预转化;烟气制酸;发烟酸;挖潜;扩能 中图分类号X 7 0 1 文献标志码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 7 1 1 - 0 0 6 7 0 4 T r a n s f o r m a t i o na n dO p e r a t i o no fA c i dP r o d u c t i o n f o r9 1 0k t /aS m e l t i n gF l u eG a s L I NJ i n g F u ,Q I UF e n g h a n g ,Z H A N GY a n x u n Z i j i nC o p p e rC o .,L t d .,S h a n g h a n g3 6 4 2 0 0 ,F u j i a n ,C h i n a A b s t r a c t P o t e n t i a l t a p p i n gr e n o v a t i o na n do p e r a t i o np r a c t i c eo f s u l f u r i c a c i dp r o d u c t i o nf o r9 1 0k t /a s m e l t i n gf l u eg a si nZ i ji nC o p p e rw e r ei n t r o d u c e d .I n l e tc o n c e n t r a t i o no fc o n v e r s i o nr i s e sf r o m12 %t o 1 5 .8 9 %a f t e ra p p l y i n gp r e t r a n s f o r m a t i o ni nc o n v e r s i o np r o c e s sa n ds u p p l e m e n t f u m i n ga c i di nd r y a b s o r p t i o np r o c e s s .S y s t e mr u n ss m o o t h l ya f t e rt r a n s f o r m a t i o nw i t ha v e r a g ec o n v e r s i o nr a t eo f99 .9 % a b o v e .P l a n tp r a c t i c ep r o v e st h a tp o t e n t i a l t a p p i n gr e n o v a t i o no fa c i dm a k i n gi sc o m p a r a t i v e l ys u c c e s s f u l . K e yw o r d s p r e c o n v e r s i o n ,a c i dm a k i n gw i t hf l u eg a s ;f u m i n ga c i d ;p o t e n t i a lt a p p i n g ;c a p a c i t ye x p a n s i o n 紫金铜业有限公司为进一步提升公司实力,在 保留主工艺流程基础上,尽可能利用现有设备能力, 将总产能提高到2 8 0k t /a 阴极铜规模,配套冶炼烟 气制酸装置需由8 2 0k t /a 提升至9 1 0k t /a 1 0 0 % H S O 。 ,含1 0 0k t /a 1 0 4 .5 %H 。S O 。 。扩能改造 自2 0 1 5 年1 月组织实施,1 1 月对接试生产,一次投 料成功,运行一年以上,各项指标均达到甚至优于设 计指标。 1净化工序基础设计条件 年工作时间3 3 0d ,入口压力一5 0 ~5 0P a ,入口 烟气温度 2 8 0 2 0 ℃,尘含量≤1g /m 3 。表1 为净 化工序挖潜增效前后入口烟气参数。 收稿日期2 0 1 7 0 6 2 7 基金项目福建省中科院S T S 计划配套项目 2 0 1 6 T 3 0 3 3 作者简介林锦富 1 9 8 7 一 ,男,福建龙岩人,助理工程师. 2 挖潜增效工艺方案及改造内容 8 2 0k t /a 烟气制酸装置产能提升至9 1 0k t /a , 核心是通过挖潜改造提升现有设备能力,尽可能使 技术和设备国产化,使生产装置达到国内同类工厂 先进水平。根据挖潜改造前后烟气条件,进入硫酸 系统的烟气量略有减少,但S O 。浓度由1 3 .2 5 %提 高至1 5 .8 9 %,进入硫酸系统的总S O 。增加1 1 %,经 核算净化工序处理能力完全满足,不需要改造。 原系统转化采用ⅢI 一ⅣⅡ“3 1 ”二转二吸工 艺,最高允许进气浓度不超过1 2 %,若将挖潜增效 后的烟气按此比例进行稀释,势必会增大进入转化 器的总气量,经核算最大工况下S O z 风机基本没有 万方数据 .6 8 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 7 年第1 l 期 任何余量应对冶炼装置波动,同时转化系统部分换 热设备也不能满足扩能需求,唯有采用高浓度S O z 转化工艺方能解决上述问题卜3 I 。经全面考察和评 估,结合原有硫酸系统的实际情况,紫金铜业决定采 用部分稀释预转化工艺,图1 为烟气制酸装置挖潜 改造后工艺流程。 表1 净化工序入口烟气参数 T a b l e1P a r a m e t e r so ff l u eg a sa ti n l e to fp u r i f i c a t i o np r o c e s s 类别 冶炼炉况烟气量/ m 。.h 一 聂i ,五- { ≥兰堕坌笔羹夏i 百 注C F B 为转炉造,C F S l 为转炉造渣一期,C F S 2 为转炉造渣二期,F F 为闪速熔炼炉铜 图1 9 1 0k t /a 烟气制酸装置工艺流程图 F i g .1 F l o wc h a r to fa c i dp r o d u c t i o nf o r9 1 0k t /as m e l t i n gf l u eg a s 2 .1 净化工序 烟气净化工序采用动力波烟气洗涤净化技术, 工艺流程为一级动力波洗涤器 设一段喷头 、气体 冷却塔、二级动力波洗涤器 设二段喷头 、一级电除 雾器、二级电除雾器。根据烟气条件核算,净化工序 原有设备满足本次挖潜改造需求。 2 .2 转化工序 转化工序是在原有“3 1 ”主转化的基础上采用 了部分烟气预转化工艺。具体工艺过程如下,在Ⅲ 冷热交换器壳程出口抽出约4 0 %的烟气加入于燥 后的空气,将S O 浓度调节至1 2 %、氧硫比1 .2 进 入预转化。控制预转化率约6 5 %,预转化后的热烟 气经过冷热交换器和余热锅炉回收热量后,再和其 余6 0 %的高浓度烟气混合后进入主转化器一层进 行常规两转两吸双接触制酸流程。 工艺原理是经过预转化后的烟气中部分S O 。转 化为S O s ,与主路高浓度烟气混合后S O 浓度可降 低到常规转化的一层入口浓度,再加上有S O 。的存 在,使一层烟气出口温度稳定控制在6 3 0 ℃以内,不 万方数据 2 0 1 7 年第1 1 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 6 9 至于引起一段超温而影响触媒使用寿命‘“。主要改 造内容有 1 进入转化系统的空气对水分要求较高,因此 增加一套空气干燥系统,与原干吸系统干燥塔共用 循环泵,干燥后的空气通过空气风机送至预转化系 统。风量通过空气干燥塔人E l 调节阀和风机变频调 速进行控制。 2 烟气进入预转化系统前需要先进行预热,达 到反应温度后方能进行转化反应;反应后出预转化 器的高温烟气需进一步降低,以便参与后续反应。 为维持转化系统的热平衡,必须增设冷热交换器和 相应中温热回收余热锅炉。 3 对主转化器、换热器进行核算,最终确定原系 统换热器满足挖潜改造需求,仅需将余热锅炉中压 侧增设省煤器。 4 利用年度大修时间将触媒进行筛分,并根据 筛分损耗和工艺核算相应补充。 5 开工炉及预热器的负荷已不能满足挖潜增效 和转化系统的升温需求,为缩短升温时间,需要对开 工炉系统的供油系统、烧嘴、燃烧风机及预热器、热 风炉进行改造。 2 .3干吸工序 仍采用一级干燥、两级吸收、循环泵后冷却工艺 与双接触转化工艺相对应。由于进入主转化的S O 。 增加,转化后S 0 。相应增加,经核算,干吸系统能满 足扩能后的生产需求。为提高硫酸产品的竞争力, 经市场调研,本次改造增设发烟酸生产系统。具体 流程经过一次转化后的含S O 。烟气,在进入一吸塔 前截流约1 5 %的烟气进入发烟酸吸收塔下部,和自 上而下喷淋的1 0 4 .5 %发烟酸充分接触,吸收烟气 中的S O 。形成发烟硫酸。根据经验发烟酸对S O 。的 吸收率较低,一般只有5 0 %,所以从发烟酸吸收塔 出来的烟气中仍含有一半S O 。未被完全吸收,这部 分烟气需要引回现有一吸塔,进一步吸收掉烟气中 剩下的S O 。。由于发烟酸进出口均引至一吸塔入口 管道,通过在管道上设置阀门即可根据需求调节发 烟酸产量,生产方式较为灵活[ 5 叫] 。主要改造内 容有 1 在于吸工序现有空地增设发烟酸吸收塔、发 烟酸循环酸槽,酸冷却器。为提升系统灵活性设置 单独的发烟酸输送泵和成品酸冷却器。 2 根据发烟酸的产量设置烟酸贮罐、装酸地下 槽、发烟酸装酸计量槽,并设计槽车装车点。 3 考虑系统的压降提升,原S O z 风机压头不能 满足改造后F F F S F 共同送风工况下的压降需求, 因此在二吸塔出口增设大流量的接引风机。 2 .4 废酸工序 挖潜增效前后硫酸系统的烟尘条件,进入废酸 处理系统砷量增加,净化工序的外排废酸量增加,为 此废酸处理系统需要增加一个硫化系列。主要改造 内容有 1 新增原液槽用于缓存净化工序产生的废酸。 2 新增一个硫化系列,经过工艺比选,首次采用 赛恩斯与中南大学研发的气液强化硫化工艺代替传 统硫化工艺。主要解决传统硫化工艺运行成本高、 处理过程钠离子带人中水回用体系、硫化过程低空 污染严重等问题。 3 新增一套硫化后污泥压滤装置,旨在应对废 酸工序新增的砷滤饼产生量,解决国产压滤机检修 频次高、水分高等问题。 3运行情况 改造系统充分利用2 0 1 5 年中修时间进行对接, 于2 0 1 5 年1 1 月正式接受烟气,运行一年基本达到 设计指标,部分运行指标优于设计值。改造后系统 运行指标见表2 。 表29 1 0k t /a 挖潜改造烟气制酸装置运行指标 T a b l e2 O p e r a t i o ni n d e xo fa c i dp r o d u c t i o n f o r9 1 0k t /as m e l t i n gf l u eg a s 3 .1转化率 2 0 1 6 年1 0 月份邀请专业厂家对装置运行情况 进行检测,因工况变化较大,选择在最大工况下进行 检测,数据见表3 。可以得出,转化工序各层指标均 优于设计值,尤其是预转化率远高于设计值。 3 .2 硫酸产量和质量 自投产以来,装置产出的硫酸质量全部达到 G B /T5 3 4 2 0 1 4 工业硫酸优等品的标准。2 0 1 6 年达产达标,据统计,年产酸量达9 0 7 .5 5t 1 0 0 %硫 酸 。 万方数据 7 0 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 7 年第1 1 期 表39 1 0k t /a 挖潜改造烟气制酸装置 转化工序运行指标 T a b l e3 O p e r a t i o ni n d e xo ft r a n s f o r m a t i o np r o c e s s o fa c i dp r o d u c t i o nf o r9 1 0k t /as m e l t i n gf l u eg a s 4 存在问题及改进措施 试生产期间遇到了一些问题,经过一系列改进 后,问题得到解决。 1 预转化系统根据熔炼送风工况需要进行切 换,切换过程有部分烟气从空气干燥塔倒冲回来,经 过调整预转化系统空气风机的开停操作方式和在空 气干燥塔入口加装抽气管道予以彻底解决。 2 熔炼切换转炉作业送风时导致气量突然增 大,不能及时提高s O 风机的抽风量,造成严重的低 空污染,并使闪速炉内经常呈微正压状态。通过管 理和操作人员互相学习渗透,充分发挥生产执行系 统的作用。闪速炉与转炉配合做好工况平稳切换、 制酸系统根据转炉送风和炉膛负压变化做好工况变 换的应对操作,双方加强沟通,有效减少了低空污 染,为闪速炉提供了稳定的炉膛负压。 3 干吸工序增加发烟酸生产工况后,一吸塔出 口产生的酸雾颗粒粒径较小、且酸雾量随发烟酸产 量成正比,原纤维除雾器不能满足发烟酸生产要求, 且原国产除雾器安装使用已超过4 年,逐步出现老 化现象,导致一吸塔出口带酸严重,出口管道及后端 Ⅳ换热器腐蚀严重。采取修补漏点、在换热器管程 人口管道增设酸泥收集装置等措施,尚未彻底解决, 计划利用年修时间更换为针对有发烟酸工况设计的 进口除雾器。 4 由于一吸出口带酸严重,导致Ⅳ换热器腐蚀 严重,从而引起烟气短路,导致二吸尾气指标超出设 计值,利用中修时间将存在漏点的换热器列管进行 封堵等措施,烟气短路现象减轻,但尚未彻底解决, 计划利用年修时间邀请专业堵漏厂家注胶修复。 5 废酸气液强化硫化工艺由于自动化程度比较 高,操作灵活,反应过程无硫化氢味道,但新工艺系 统排液至原浓密机时由于流量瞬间较大,仍有部分 硫化氢溢出,且影响硫化砷等的沉降,通过增设抽气 管道、调增新工艺排液泵频率,问题有所缓解。 6 进入预转化烟气量是通过调节I I I 换与I 换 之间的烟气管道上阀门开度来控制的,通过主管道 憋压使部分烟气进入预转化系统,之后与干燥空气 混合进入预转化器,这个过程导致整个系统阻力有 所增加,S O 风机压头不足的情况下对整个系统影 响较大,虽然在二吸塔后增加接力风机有所缓解,最 终计划在预转化系统内部增加一台接力风机,以彻 底解决憋压问题。 5结语 紫金铜业9 1 0k t /a 铜冶炼烟气制酸挖潜改造 装置选择流程较短的部分烟气预转化工艺,总体设 计和工艺选择合理,各项技术指标基本达到设计要 求,系统运行基本平稳、设备选型得当,未来将在确 保装置长满优运行的前提下优化指标、降低运行成 本、提升产能方面进一步努力。 参考文献 [ 1 ] 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