粉煤固定碳含量对烟化炉冶炼指标的影响.pdf

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有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .o n 2 0 1 4 年第9 期 d o i 1 0 .3 9 6 9 /J .i s s n .1 0 0 7 - 7 5 4 5 .2 0 1 4 .0 9 .0 0 4 粉煤固定碳含量对烟化炉冶炼指标的影响 王少龙1 ’2 ⋯,张殿彬3 ,赵红梅3 ,朱海成3 1 .云南冶金集团股份有限公司,昆明6 5 0 0 5 1 ;2 .昆明理工大学,昆明6 5 0 0 9 3 ; 3 .云南驰宏锌锗股份有限公司,云南曲靖6 5 5 0 1 1 摘要模拟烟化炉实际生产过程,采用冶金计算法研究粉煤固定碳含量对烟化炉冶炼煤耗、氧化锌烟尘 质量及水淬渣质量的影响。结果表明,当粉煤固定碳含量从4 5 %提高到5 5 %时,烟尘中锌、锗含量从 4 0 .5 8 %、4 5 9g /t 提高到4 8 .o o %、5 4 3g /t ,水淬渣锌含量由2 .2 5 %降至1 .3 8 %,吨锌粉煤单耗从4 .6 4t 降到3 .8 0t 。计算数据与生产数据对比,确定固定碳含量不低于5 5 %为较经济的冶炼控制点。 关键词冶金计算;烟化炉;粉煤;固定碳;指标 中圈分类号T F 8 0 6 .2 9 文献标志码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 4 0 9 0 0 1 2 0 4 E f f e c to fF i x e dC a r b o nC o n t e n to fP u l v e r i z e dC o a lo nS m e l t i n g I n d e xo fF u m i n gF u r n a c e W A N G S h a o l o n 9 1 ’2 “。Z H A N GD i a n - b i n 3 ,Z H A OH o n g m e i 3 ,Z H UH a i c h e n 9 3 1 .Y u n n a nM e t a l l u r g i c a lG r o u pC o .,L t d ,K u n m i n g6 5 0 0 5 1 ,C h i n a ; 2 .K u n m i n gU n i v e r s i t yo fS c i e n c ea n dT e c h n o l o g y ,K u n m i n g6 5 0 0 9 3 ,C h i n a ; 3 .Y u n n a nC h i h o n gZ i n c &G e r m a n i u mC o .,L t d ,Q u j i n g6 5 5 0 1 1 ,Y u n n a n ,C h i n a A b s t r a c t T h ea c t u a lp r o d u c t i o no ff u m i n gf u r n a c ew a ss i m u l a t e d .T h ee f f e c t s0 ff i x e dc a r b o nc o n t e n t0 f p u l v e r i z e dc o a lo nc o a lc o n s u m p t i o no ff u m i n gf u r n a c e ,q u a l i t yo fz i n co x i d ed u s ta n dw a t e r - q u e n c h e ds l a g w e r ei n v e s t i g a t e db ym e t a l l u r g i c a lc a l c u l a t i o n .T h er e s u l t sf r o mc a l c u l a t i o ns h o wt h a tw h e nf i x e dc a r b o n c o n t e n to fp u l v e r i z e dc o a lr i s e sf r o m4 5 %t o5 5 %,z i n ca n dg e r m a n i u mc o n t e n t si nd u s tr i s ef r o m4 0 .5 8 % a n d4 5 9g /tt o4 8 .0 0 %a n d5 4 3g /tr e s p e c t i v e l y ,z i n cc o n t e n ti nw a t e r - q u e n c h e ds l a gr e d u c e sf r o m2 .2 5 % t O1 .3 8 %,a n dp u l v e r i z e dc o a lc o n s u m p t i o nb yt o n e so fz i n cm e t a lr e d u c e sf r o m4 .6 4tt o3 .8 0t .F i x e d c a r b o nc o n t e n to fp u l v e r i z e dc o a lo fn ol e s st h a n55 %s e r v e sa sas m e l t i n gc o n t r o lp o i n ti ne c o n o m i c a lt e r m s f o rf u m i n gf u r n a c eb a s e do nc o m p a r i s o nc a l c u l a t e dd a t aa n dp r o d u c t i o nd a t a . K e yw o r d s m e t a l l u r g i c a lc a l c u l a t i o n ;f u m i n gf u r n a c e ;p u l v e r i z e dc o a l ;f i x e dc a r b o n ;i n d e x 2 0 1 2 年,我国铅锌产量分别达到4 1 9 .9 万t 和 5 1 6 .4 万t ,占全球产量的4 6 .7 %和4 4 .5 %u J 。随 着铅锌产量的不断增加,废弃物的产生量也随之增 加,其污染控制也逐步成为环境保护领域突出问题 之一;同时资源需求量的增加也使自然资源日益枯 竭,如何高效回收废弃物中的有价金属则是亟需解 收稿日期2 0 1 4 0 3 3 1 基金项目云南省科技强省计划项目C E 业[ 2 0 1 3 1 2 1 号 作者简介王少龙 1 9 7 5 一 ,男,山东龙口人,博士,高工. 决的问题[ 2 ] 。相关学者开展了诸多研究工作,其处 理工艺分为火法和湿法两种,其中火法有烟化炉吹 炼法、回转窑挥发法、A u s m e h 法和K i v c e t 法3 ;湿 法主要为热酸浸出法H _ 8 ] 。烟化炉吹炼法具有原料 适应能力强、金属综合回收率高、节能环保等优势, 符合现代“资源节约型、环境友好型”冶炼企业的发 万方数据 2 0 1 4 年第9 期有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 1 3 展要求而被广泛应用。 目前,采用烟化炉可以处理酸浸渣[ 4 ] 、鼓熔 渣[ 9 | 、低锡物料[ 1 0 ] 、低锑矿[ 1 1 3 等,产出相应的金属氧 化物,如氧化锌烟尘。影响烟化炉冶炼指标的因素 比较多,有学者对烟化炉结构C 1 2 - 1 4 3 、计算机控制[ 1 引、 燃烧空气系数[ 1 引、冶炼终点判断[ 1 7 ‘1 8 ] 等方面进行了 研究,而对粉煤固定碳含量的研究还未见报道。本 文采用冶金计算结合生产实际数据的方法来研究粉 煤固定碳含量影响金属综合回收的规律,为提升烟 化炉的冶炼指标提供理论基础。 烟化炉所产氧化锌烟尘,主要含有锌、铅、锗、银 等,烟尘等级对后段工序影响甚大,降低氧化锌烟尘 的铅含量,提高锌、锗、银的品位是操作过程控制的 重点。目前尚无氧化锌烟尘统一的国标和行标,公 司执行企业内部标准,对烟尘等级进行考核。 1生产概况 1 .1 原料及燃料 采用2 台1 3 .3 7m 2 的烟化炉对锌浸出渣 酸浸 渣 和铅鼓风炉渣 鼓熔渣 进行处理,年处理量分别 为酸浸渣8 ~1 0 万t 、铅鼓风炉渣5 ~6 万t [ 4 ] ,酸浸 渣及鼓熔渣成分见表1 。粉煤作为燃料,严格控制 水分≤1 %,其理化指标见表2 。 表1酸浸渣及鼓熔渣的主要成分 T a b l e1C h e m i c a lc o m p o s i t i o no fa c i dl e a c h i n gs l a ga n db l a s tf u r n a c es m e l t i n gs l a g /% 1 .2 工艺流程 烟化炉可将酸浸渣、鼓熔渣等冶炼废渣及低品 位物料进行连续吹炼,热量及还原剂由粉煤提供,有 效回收原料中的有价金属,同时生成无害固废水淬 渣,直接销售;尾气中S O 含量为0 .3 8 %~o .5 1 %, 经余热锅炉回收预热后采用氨一酸脱硫法进行环保 处理,同时产出硫酸铵化肥。 2理论计算 2 .1 粉煤固定碳含量与燃烧热、灰分的关系 假设进入炉内的粉煤最终能够充分燃烧,根据 关系式[ 1 9 1 燃烧热 Q g ,。 燃烧系数固定碳 F C 。 可得到粉煤固定碳含量与燃烧热的关系。因为 温度足够高,化学反应势能足够,故可假设固定碳含 量的不同只会引起热量的不同,采用热量一定计算, 再根据相关文献[ 2 0 ] 可知 燃烧热 Q g ’d 一A B X 灰分 A d 计算结果如表3 所示。 表3 煤炭发热量与灰分关系 T a b l e3 R e l a t i o n s h i pb e t w e e nc a l o r i f i c v a l u eo fc o a la n da s hc o n t e n t 2 .2 烟尘成分计算 理论计算所用原料及粉煤成分见表2 和表3 。 基础条件设定酸浸渣6 0t 、鼓熔渣4 0t 、锌直收率 8 5 %、铅直收率8 4 %、锗直收率8 9 %、银直收率 8 4 %、吨锌粉煤单耗3 .8t 、烟尘含锌4 8 %。 炉渣中其他成分按其在熔渣中的百分比进入烟 尘,则炉内熔体质量为1 0 4 .8 1t ,成分 % Z n 1 3 .0 4 、P b6 .4 8 、G e0 .0 0 01 4 1 、A g0 .0 0 01 0 9 、F e 1 9 .2 0 、S i 0 21 1 .1 9 、C a O8 .8 1 、M g O1 .7 3 、A 1 2 0 3 3 .0 7 、S4 .3 0 、其它3 2 .1 8 。根据煤耗计算的本次吹 万方数据 1 4 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 4 年第9 期 炼耗煤5 1 .9 1t ,则烟尘量为2 4 .2 0t ,烟尘含锌 1 1 .6 1t 、含铅5 .7 1t ,锌铅需氧量3 .9 4t ,其他成分 按炉内熔体含量百分比进人烟尘,经计算得到粉煤 固定碳含量分别为4 5 %、5 0 %、5 5 %所对应烟尘成 分如表4 所示。 表4 不同固定碳含量对应的烟尘成分 T a b l e4 C o m p o s i t i o no fd u s tw i t hd i f f e r e n tf i x e dc a r b o nc o n t e n t /% 注* g /t 2 .3 炉渣计算 金属损失Z n0 .3 4t 、P bo .0 4t ,粉煤中灰分进 人烟尘与水淬渣中,经计算得到粉煤固定碳分别为 4 5 %、5 0 %、5 5 %所对应的炉渣成分如表5 所示。 表5 粉煤不同固定碳含量对应的炉渣成分 T a b l e5 C o m p o s i t i o no fs l a gw i t hd i f f e r e n tf i x e dc a r b o nc o n t e n t /% 固定碳 Z nP b 4 5 2 .2 5 1 .3 8 5 0 2 .1 0 l _ 2 9 5 52 .0 01 .2 2 其他 3 5 .0 1 3 6 .3 9 3 7 .0 0 注* g /t 3 实际生产情况 3 .1 粉煤固定碳含量对烟尘质量的影响 n ’ a j 5 r ▲半锌实际 。1 一_ 一伞锌理沦 ”’r △一半铅实际 枣4 j I 口半铅理论 蠢4 J l _ / 囊%} 荽⋯L g △也尘喾一 一U L4 4 8S f }5 25 4S 65 86 I I 古l 定碳含量/% 将上述理论计算所得数据进行线性拟合,并与 生产实际数据加以对比。粉煤固定碳含量对烟尘含 锌、铅、锗及银的影响如图1 所示。 图1粉煤固定碳含量对烟尘含锌和铅的影响 F i g .1 E f f e c to ff i x e dc a r b o nc o n t e n to fp u l v e r i z e dc o a lo nz i n ca n dl e a dc o n t e n t si nd u s t 从图1 可看出,烟尘含锌随粉煤固定碳含量升 高而升高,生产数据拟合曲线符合理论计算趋势,但 生产数据的斜率小于理论计算结果,其原因可能为 预留熔池、操作误差等因素所致。烟尘中铅含量随 粉煤固定碳含量的升高而增加,与生产数据趋势一 致,但存在一定偏差;氧化锌烟尘中锗和银的含量也 随着粉煤固定碳含量的上升而增加,且理论计算结 果与生产数据吻合较好。综合考虑,粉煤固定碳含 量控制在5 5 %比较理想。 3 .2 粉煤固定碳含量对水淬渣质量的影响 粉煤固定碳含量对水淬渣质量的影响见图2 。 由图2 可知,水淬渣中锌和铅的含量随粉煤固 定碳含量变化不大,随着粉煤固定碳含量的升高,水 淬渣含锌、铅都略有降低,生产数据中水淬渣含锌的 ▲ 1 . ▲ 一壁 乒 一▲ ● 万方数据 2 0 1 4 年第9 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 1 5 3 3 .0 。磊F ] 篡 一▲一渣锌实际 }一一渣锌理论15 。 j I 罐黼一~~A - - A .1 扣 2j l一口一渣铅理论 ▲一▲_ .▲~V o ’ 。。4 - ~~~_忙 lp ㈨l 口~口~口r 慢4拦 图2 粉煤固定碳含量对水淬渣 含锌和铅的影响 F i g .2 E f f e c to ff i x e dc a r b o nc o n t e n to f p u l v e r i z e dc o a lo nz i n ca n dl e a dc o n t e n t s i nw a t e r - q u e n c h e ds l a g 数据范围和趋势与理论计算吻合,但水淬渣含铅的 生产数据较计算结果偏小,可能是由于铅较锌易还 原,铅及铅的氧化物挥发性强所致。 3 .3 粉煤固定碳含量对煤耗的影响 粉煤固定碳含量对煤耗的影响如图3 所示。 固定碳含量/% 图3 粉煤固定碳含量对煤耗的影响 F i g .3 E f f e c to ff i x e dc a r b o nc o n t e n to f p u l v e r i z e dc o a lo nc o a lc o n s u m p t i o n 由图3 可以看出,随粉煤固定碳含量的升高,粉 煤单耗略有降低,计算曲线和生产数据拟合较好,考 虑到粉煤价格成本问题,认为控制粉煤固定碳含量 不低于5 5 %为较经济的冶炼控制点。 4结论 1 当粉煤固定碳含量从4 5 %提高到5 5 %时,烟 尘中锌、锗含量分别从4 0 .5 8 %、4 5 9g /t 提高到 4 8 .0 0 %、5 4 3g /t ,水淬渣中锌含量从2 .2 5 %降低到 1 .3 8 %,粉煤吨锌金属单耗从4 .6 4t 降低到3 .8 0t 。 结合生产实际情况,控制粉煤固定碳含量不低于 5 5 %为较经济的冶炼控制点。 2 理论计算结果基本符合生产实际,逆向利用 计算结果,可根据趋势方向对生产进行指导。 参考文献 [ 1 ] 蒋继穆.中国铅锌冶炼技术进展与发展思路[ c ] //全国 第十二届铅锌冶金学术年会暨中国铅锌联盟专家委员 会工作会议论文集.长沙,2 0 1 3 1 - 5 . 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