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2 0 1 5 年第9 期有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .1 0 0 7 - 7 5 4 5 .2 0 1 5 .0 9 .0 0 1 广西金川公司铜“双闪’’冶炼技术及试生产实践 万爱东,郭万书,张更生,张建平 广西金川有色金属有限公司,广西防城港5 3 8 0 0 2 摘要简要介绍广西金』I I 有色金属有限公司铜“双闪”工艺流程及其特点、生产辅助系统配置情况、投产 以后熔炼闪速炉和吹炼闪速炉生产负荷情况、生产作业参数以及各入炉物料和产物指标情况,介绍试生 产期间出现的主要问题及解决措施。 关键词铜;“双闪”工艺;技术特点;生产实践 中图分类号T F 8 1 1文献标志码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 5 0 9 0 0 0 1 0 5 “D o u b l e F l a s h ’’C o p p e rS m e l t i n gT e c h n o l o g ya n dP i l o t P r o d u c t i o nP r a c t i c ei nG u a n g x iJ i n c h u a nG r o u pL i m i t e d W A NA i d o n g ,G U OW a n s h u ,Z H A N GG e n g s h e n g ,Z H A N GJ i a n p i n g G u a n g x iJ i n e h u a nN o n f e r r o u sM e t a l sC o .,L t d ,F a n g c h e n g g a n g5 3 8 0 0 2 ,G u a n g x i ,C h i n a A b s t r a c t “D o u b l e F l a s h ”c o p p e rs m e l t i n gp r o c e s sa n dt e c h n i c a lc h a r a c t e r i s t i c s ,c o n f i g u r a t i o no fa u x i l i a r y s y s t e m ,p r o d u c t i o no fF F Sa n dF F C ,p r o d u c t i o no p e r a t i o np a r a m e t e r s ,a n di n d e x e so fr a wm a t e r i a l sa n d p r o d u c t si nG u a n g x iJi n c h u a nG r o u pL i m i t e dw e r ei n t r o d u c e d .M a i np r o b l e m sa n da d d r e s s i n gm e a s u r e s d u r i n gp i l o tp r o d u c t i o nw e r ep r e s e n t e d . K e yw o r d s c o p p e r ;“d o u b l e f l a s h ”s m e l t i n gp r o c e s s ;t e c h n i c a lc h a r a c t e r i s t i c s ;p l a n tp r a c t i c e 1 项目概况 1 .1 项目建设及投产概况 由金川集团股份有限公司独立投资的广西金 川有色金属有限公司 以下简称广西金川公司 4 0 万t /a 矿产铜项目于2 0 1 2 年2 月1 8 日开工建设, 2 0 1 3 年1 1 月3 0 日正式投产。2 0 1 4 年1 月7 日产 出合格阳极板,1 月2 7 日产出阴极铜,标志项目流 程全面打通。至2 0 1 4 年年底熔炼炉混合精矿投 料量稳定达到2 6 0t /h ,吹炼炉投料量达到8 6t /h , 单月产铜阳极板达到3 万t ,基本达到了设计生产 能力。该项目主要包括4 0 万t /a 铜冶炼、4 0 万t /a 铜电解、1 6 0 万t /a 硫酸、1 2 0 万t /a 渣选矿及园区 配套工程,产品为年产3 8 万t 高纯阴极铜、2 万t 收稿日期2 0 1 5 - 0 4 0 9 作者简介万爱东 1 9 6 9 一 ,男,甘肃天水人,高级工程师,总经理 标准阴极铜,副产品为1 6 0 万t /a 工业硫酸及阳极 泥等。 1 .2 项目主要生产工艺概况 1 .2 .1 铜冶炼工艺介绍 铜冶炼采用先进的“闪速熔炼 闪速吹炼 回 转式阳极炉精炼”工艺,主要建设有熔炼、吹炼、精 炼、烟气余热回收和排烟收尘系统。设计铜精矿处 理量为1 6 4 万t /a ,产铜阳极板4 7 万t /a 。 广西金川公司“双闪”工艺是国内第3 套“双闪” 冶炼装置,闪速熔炼技术采用富氧强化熔炼,是目前 铜冶炼工艺中技术成熟、环保好、装备先进、单一设 备产量大的一种先进的铜冶炼技术[ 13 ;闪速吹炼生 产效率高,单台设备生产能力大,生产设备密闭性 好,环境保护好,自动化水平高[ 2 。 万方数据 2 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 5 年第9 期 1 .2 .2 配套生产系统工艺介绍 1 铜电解工艺 铜电解采用不锈钢永久阴极电解工艺[ 3 3 ;电解 槽采用乙烯基树脂整体电解槽取代了传统的钢筋混 凝土电解槽;溶液净化采用真空蒸发器组生产硫酸 铜、诱导法脱除砷锑铋、电热蒸发器法除镍工艺[ 4 ] 。 2 铜渣选矿工艺 铜渣选矿采用一段粗碎,半自磨加球磨两段闭 路分级破碎,浮选采用二粗、二扫、二精 采用浮选 柱 ,中矿再磨 立磨 再选 浮选柱 工艺。 3 制酸工艺 烟气净化采用两级湍冲高效洗涤、除氟工艺;转 化采用高浓度S O 转化技术 预转化 常规五段转 化 ,同时副产高压蒸汽;干吸采用低位热回收技术 H R S 嘲;制酸尾气采用“离子液”吸收解析技术。 2广西金川公司“双闪“ 工艺特点 2 .1 “双闪”工艺流程 广西金川公司“双闪”工艺流程图如图1 所示。 - 烟尘铜锍粉石灰粉 l 丁r I 蒸汽干燥I 闪速炉吹炼I 0 ‘0 ’ - 烟尘 混合干精矿石英粉 吹炼烟气I t t 铜丝 壅i 童 r 一] _ _ 一 余热锅炉I I 阳极嘉撇I 精炼L 鳖≠空J 闪速炉熔炼 l 电收尘l 精炼渣也水幽埋L ,直 水碎吹炼渣 J r }I 画垄壅壁II 堡矩煎I 熔炼烟气矗L 益熔炼渣 Ⅱ愿 J 余热锅炉l I 水I I 水碎l I 缓冷 厂。. 毒 帮 上 J r l ‘ 5 ” “1 倾动炉熔炼 电收尘 睛锍磨粉干燥缓冷渣 LJ 湎 jl 1 l 盟芦 阳极铜 烟气 矗蕊I 气纛l 啊稠啊栅 J0 图1 工艺流程图 F i g .1 P r o c e s sf l o wd i a g r a m 2 .2 闪速熔炼工艺 闪速熔炼配置了1 台反应塔规格为0 7 .0m 8 .0m 的闪速炉,1 个精矿中央喷嘴。炉顶配置2 个混合干精矿仓、1 个石英粉仓、1 个烟灰仓。每个 混合干精矿仓、石英粉仓和烟灰仓下各配置1 台失 重秤。加料采用1 套风动溜槽。 熔炼闪速炉配置4 个冰铜口及4 条冰铜溜槽、4 个渣口及4 条渣溜槽。主要设计技术参数精矿喷 嘴1 个、精矿喷嘴能力2 9 0t /h 、反应塔直径7m 、反 应塔高度8m 、炉体总重37 8 0t 。 2 .3 闪速吹炼工艺 闪速吹炼配置了一台反应塔规格为0 5 .0m 7 .0m 的闪速炉,1 个铜锍中央喷嘴。炉顶配置1 个铜锍仓、1 个石英粉仓、1 个石灰粉仓、1 个烟灰 仓。铜锍仓、石灰粉仓、石英粉仓和烟灰仓下各配置 1 台失重秤。加料采用一套风动溜槽。 吹炼闪速炉配置9 个粗铜口及4 条粗铜溜槽、2 个渣V I 及2 条渣溜槽。主要设计技术参数精矿喷 嘴1 个、铜锍喷嘴能力1 0 0t /h 、反应塔直径5m 、反 应塔高度7m 、炉体总重36 8 1t 。 2 .4 阳极精炼工艺 粗铜的火法精炼配置了2 台6 6 0t 回转阳极 炉、1 套双圆盘阳极板浇铸系统。阳极炉采用透气 砖技术和稀氧燃烧技术。铜放出V 1 首次采用滑板放 万方数据 2 0 1 5 年第9 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 3 ‘ 出口系统。 2 .5 冶炼辅助系统 2 .5 .1 上料及干燥系统 铜精矿仓为拱形网架结构仓,配置2 台堆料机、 4 台取料机。铜精矿、渣精矿通过堆取料作业,经2 套皮带运输机送到配料站。吹炉渣经皮带运输机也 进到配料站。经配料后的混合精矿,通过蒸汽干燥 机进行干燥。精矿干燥系统,配置2 台国产蒸汽干 燥机。混合精矿干燥至水分小于0 .3 %,通过气力 输送到熔炼闪速炉炉顶干精矿仓。 2 .5 .2 铜锍磨碎系统 铜锍仓为直径6 0m 的半球形网架结构仓,储 矿能力为2 .6 万t 。铜锍仓配置1 台堆取料一体的 堆取料机。水碎铜锍通过堆取料作业,经1 套皮带 运输机送到铜锍立式磨进行磨矿。铜锍磨碎配置1 台立式磨,磨矿粒度一0 .0 7 4m m 大于等于8 0 %。 铜锍粉经气力输送送到吹炼闪速炉炉顶铜锍仓。 2 .5 .3 燃油系统 油库配置3 个重油罐、1 个柴油罐及其卸油、供 油系统,满足整个园区的燃油要求。卸油系统配置 2 台双螺杆泵,用于重油和柴油的罐车卸油。供油 系统配置4 台重油三螺杆泵和2 台柴油三螺杆泵, 用于熔炼炉和吹炼炉的供油。 2 .5 .4 供风系统 风机房配置3 台熔炼鼓风机 2 开1 备 ,为熔 炼闪速炉工艺供风;配置2 台吹炼鼓风机 1 开1 备 ,为吹炼闪速炉工艺供风;配置4 台离心式空压 机,为园区物料气力输送及杂用风供风。 2 .5 .5 供氧系统 熔炼闪速炉、吹炼闪速炉、阳极炉及倾动炉用氧 来自于氧气站。氧气站由合资公司合建的2 套制氧 系统,满足园区用氧。 2 .5 .6 熔剂及返料破碎系统 熔炼闪速炉用的石英粉、块烟灰等冷料的磨碎 通过熔剂及返料破碎系统磨碎后,经气力输送到熔 炼炉炉顶石英仓和烟灰仓。熔剂及返料破碎系统配 置1 套石英立式磨、1 套烟灰立式磨。 2 .5 .7 循环水系统 熔炼炉、吹炼炉、阳极炉、倾动炉及其他设备冷 却的循环水设置循环水泵房。配置炉体冷却水泵6 台、热水泵3 台;配置设备冷却水泵3 台、热水泵2 台;柴油应急冷水泵4 台、热水泵2 台。 2 .5 .8 水碎系统 熔炼闪速炉产出冰铜采用传统水碎工艺,配置 4 台水碎铜锍斗式提升机,冲渣泵房配置3 台热水 渣浆泵,3 台冷水渣浆泵。 吹炼闪速炉产出的炉渣采用传统水碎工艺,配 置2 台水碎渣斗式提升机,冲渣泵房配置2 台热水 渣浆泵,2 台冷水渣浆泵。 2 .5 .9 排烟收尘系统 熔炼炉排烟收尘系统配置1 台双室五电场电收 尘器,2 台高温排烟机。吹炼炉排烟收尘系统配置1 台双室五电场电收尘器,2 台高温排烟机。 2 .5 .1 0 环集脱硫系统 熔炼、吹炼系统环保烟气配置2 台环保风机,阳 极炉、倾动炉各配置2 台排烟机。环集系统包括1 套高效洗涤塔和1 套“离子液”脱硫系统及1 台脱硫 风机。熔炼、吹炼系统排放口烟气,及阳极炉、倾动 炉烟气,通过该环集脱硫系统进行脱硫,经脱硫达标 后的烟气经2 1 0m 高烟囱排空。 2 .5 .1 1 余热回收系统 熔炼炉、吹炼炉各配置1 台余热锅炉,用于回收 烟气余热。 2 .5 .1 2 残极处理系统 为处理电解残极、阳极板浇铸废板及其他冷料, 配套建设了1 台倾动炉及圆盘浇铸系统。 3 试生产情况 3 .1 熔炼闪速炉生产情况 熔炼闪速炉于2 0 1 3 年1 1 月3 0 日投料试生产, 试生产期1 年。投料量从最初的6 0t /h 至今已稳 定达到2 6 0t /h 混合干精矿 。 典型铜精矿成分 % N i0 .0 0 5 、C u2 6 .7 9 、F e 2 6 .3 6 、S3 0 .2 8 、C a O1 .1 9 、M g O0 .2 7 1 、S i 0 24 .3 9 。 熔炼主要作业参数精矿量1 5 0 ~2 6 0t /h 、氧单 耗1 4 0 ~1 6 0m 3 /h 、中央油8 0 0 ~4 0 0k g /h 、辅助油 4 0 0 ~0k g /h 、熔剂量1 2 .0 ~2 2 .0t /h 、烟灰量1 3 ~ 2 3t /h 、富氧浓度7 2 %~8 0 %。 典型冰铜成分 % N i0 .0 1 3 、C u6 9 .0 0 、F e 9 .1 3 、S2 0 .4 7 ;典型熔炼渣成分 % C u1 .5 、F e 4 1 .5 5 、S0 .2 6 、S i 0 23 1 .8 2 。 参数控制范围铜锍温度12 5 0 ~12 8 0 ℃,铜 锍品位6 7 %~7 0 %;渣铁硅比1 .3 ~1 .4 ,渣温12 8 0 ~13 3 0 ℃;渣面≤11 0 0m m ;铜面≤7 5 0m m 。 3 .2 吹炼闪速炉生产情况 吹炼闪速炉于2 0 1 4 年1 月2 日投料试生产, 投料量从最初的4 0t /h 至今已达到设计能力的8 6 t /h 。 万方数据 4 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 5 年第9 期 典型水碎铜锍成分 % N i0 .0 2 、C u6 9 .0 0 、F e 9 .0 9 、S2 1 .6 0 、S i 0 20 .1 3 。 吹炼主要作业参数铜锍量5 0 ~8 6t /h 、氧单耗 1 6 0 ~1 7 0r f l 3 /h 、中央油4 5 0 ~3 5 0k g /h 、辅助油 15 0 0 6 0 0k g /h 、石灰量1 .5 ~3 .0t /h 、烟灰量5 ~ 1 1t /h 、富氧浓度8 0 %~8 3 V o 。 典型粗铜成分 % N i0 .0 1 、C u9 8 .7 2 、F e 0 .0 4 、S0 .0 6 、S i 0 21 .0 5 ;典型吹炼渣成分 % N i 0 .1 9 、C u2 1 .6 7 、F e3 9 .6 8 、S0 .1 8 、C a O1 5 .2 2 、S i 0 2 0 .6 5 。 参数控制范围粗铜温度12 3 0 ~12 5 0 ℃,铜 面6 0 0 ~7 5 0I T l l T I ,粗铜品位9 8 .5 %~9 9 .5 %;渣温 12 6 0 ~12 8 0 ℃;渣面9 5 0 ~12 0 0I T l l T I ,炉渣 C a O /F e 0 .3 3 ~o .3 6 ,炉渣含铜2 0 %~2 3 %。 3 .3 试生产期间的主要问题及处理措施 3 .3 .1 熔炼闪速炉问题及处理措施 1 放铜溜槽黏结及寿命低 放铜溜槽黏结物多,原设计放铜溜槽使用成品 碳化硅溜槽,清溜槽易碎,使用寿命低。采取的处理 措施控制合理冰铜品位及温度,减少溜槽黏结;同 时,开展溜槽保护措施,延长使用寿命。 2 炉况控制 熔炼炉炉况控制问题主要表现在上升烟道喉口 部结瘤和烟气三氧化硫的控制。采取的主要措施 是维护良好炉况,控制烟气残氧含量,喉口部增点 油枪等。上升烟道喉口部结瘤至今利用检修时机实 施了2 次爆破处理。在控制烟气三氧化硫产生方 面,主要采取加强系统密封减少漏风、在保证烟灰硫 化要求的前提下,控制盐化氧和盐化风的加入量。 3 .3 .2 吹炼闪速炉问题及处理措施 1 粗铜溜槽、渣溜槽黏结 吹炼粗铜和渣溜槽也存在黏结严重、溜槽寿命 低的问题。采取的主要措施是通过提高作业率、控 制合理铜温、渣温,加强放出口操作管理、排放粗铜、 炉渣前烘烤溜槽、及时清理黏结物等。后将渣溜槽 由原设计的成品碳化硅溜槽改为铸铜溜槽,取得了 满意效果。 2 炉况控制 吹炼炉在上升烟道喉口部结瘤、烟气三氧化硫 控制等方面出现了与熔炼炉类似的问题。采取的主 要措施是控制合理渣含铜、钙铁比,维护良好炉况, 尽可能连续生产、适当提高负荷,控制烟气残氧量、 喉口部增点油枪等,利用检修时机对喉口部结瘤也 进行了爆破处理。 3 .3 .3 锅炉及排烟收尘问题及处理措施 1 锅炉 熔炼炉和吹炼炉在前期生产负荷较低的情况 下,导致电收尘器进口烟气温度偏低。另外,原设计 锅炉烟灰负压吸送系统吸灰效果差,造成落地烟灰 多,现场环境差。 对于收尘电场烟气温度低的问题,采取拆除吹 炼炉余热锅炉后三组管屏措施,解决了烟气结露的 问题。为减少落地烟灰,将锅炉灰斗烟灰进行吹送, 减少了烟灰落地现象;改造负压吸送系统,直接将烟 灰返回系统,进一步减少烟灰进入返料系统。 2 排烟收尘 熔炼和吹炼电收尘都存在相似问题,在低负荷 生产条件下,入口烟气温度偏低导致后部电场烟气 温度低于露点,在电收尘后三个电场收不上烟灰,出 现灰泥和淌酸水现象,灰仓和仓泵黏结堵塞。 采取的主要措施是对刮板进行全面密封,减少 漏风和温降。尽量维持系统较高负荷连续生产。随 着负荷的逐步提高,问题逐步得到解决。 3 .3 .4 精矿上料系统问题及处理措施 精矿上料设计为2 套独立的生产线,两条线的 物料不能混料,导致2 台干燥机产出的干精矿成分 波动大,对熔炼炉炉况控制带来不利影响;同时上料 皮带与干燥系统不能相互备用,降低了整个系统的 生产稳定性。 采取的主要措施是在配料仓前部新增了2 条 交叉皮带输送机,使2 条上料系统相互备用,提高了 系统稳定性。但混料的问题仍没有解决,需进一步 改造,使进入2 台干燥机前的物料进行混料,确保干 燥机出来的物料成分一致。 3 .3 .5 干燥系统问题及措施 2 台蒸汽干燥机各配置了2 台干精矿输送仓式 泵,干燥机出料端料仓结构设计不合理,导致进入2 台仓式泵的料量严重不均衡。同时仓式泵进料管偏 小,生产时频繁出现进料缓慢甚至堵塞问题。 采取的主要措施是对干燥机出料端中间仓进 行改造,料仓加大,中间增加导料板,进料阀增大。 改造后2 台仓式泵进料量一致,物料吹送时间缩短, 故障率大大降低,满足了熔炼炉高负荷生产要求。 3 .3 .6 闪速熔炼炉干精矿、烟灰、熔剂接收仓问题 及措施 闪速熔炼炉干精矿、烟灰、熔剂接收仓的布袋仓 收尘面积偏小,加上本地区空气湿度大,反吹空压风 含水高等原因,造成物料吹送过程中布袋仓仓压高, 万方数据 2 0 1 5 年第9 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 5 仓体变形、多处开焊,铜精矿等泄漏,现场作业环境 恶劣,且造成有价金属流失。 采取的主要措施是对干精矿、烟灰、熔剂接收 仓的布袋仓进行扩容改造,增大收尘面积;将反吹布 袋空压风改为氮气;对仓体进行加固和密封。改造 后,满足了物料吹送的要求,杜绝了精矿的逸散现 象,改善了作业环境,降低了有价金属的流失。 3 .3 .7 熔炼铜锍、吹炉渣水碎问题及处理措施 试生产期间,熔炼炉铜锍、吹炉渣水碎暴露出水 碎放炮、经过水碎之后的粒度小、震动脱水筛故障率 高,一方面存在安全隐患,同时造成回水地沟堵塞, 二次沉渣池沉淀物增多、水位上涨,回水不畅,增大 热水泵和冷水泵的磨损,不但劳动强度大,而且严重 影响生产的连续性。 采取的主要措施是对水碎喷头结构及放铜、放 渣溜槽小头进行了改造,增设打散风管,增大水碎后 铜锍和渣粒度的同时,消除放炮现象;取消故障率高 的震动脱水筛,提高沉渣池液位等措施,满足了系统 高负荷生产要求。 4结语 广西金川公司试生产前三个月打通了生产流 程,生产出合格阳极板和阴极铜,通过逐步提升生产 负荷,对系统暴露出问题进行完善改进,并进一步提 升生产负荷,最终全系统实现了高负荷生产,并基本 实现了达产目标。2 0 1 4 年全年生产阴极铜1 6 .0 2 万t 。实践证明,广西金川公司“双闪”冶炼工艺是 成功的。 参考文献 E G 任鸿九,王立川.有色金属提取冶金手册铜镍卷[ M ] . 北京冶金工业出版社,2 0 0 7 9 6 2 0 5 . 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