祥光铜业冶炼烟气清洁治理技术.pdf

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5 4 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 8 年第2 期 d o i 1 0 .3 9 6 9 /J .i s s n .1 0 0 7 7 5 4 5 .2 0 1 8 .0 2 .0 1 5 祥光铜业冶炼烟气清洁治理技术 张伟国 阳谷祥光铜业有限公司,山东阳谷2 5 2 3 2 7 摘要祥光铜业采用高浓度二氧化硫转化技术,处理烟气气浓1 6 %~1 8 %。各项经济技术指标均达到 或优于设计值。生产实践证明,该工艺在高效、环保、能耗等方面都具有明显的优势。 关键词烟气制酸;高浓度S O z 转化技术;硫酸;生产实践 中图分类号T F 8 1 1 ;X 7 0 文献标志码A 文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 8 0 2 0 0 5 4 0 5 C l e a nT r e a t m e n tT e c h n o l o g yo fF l u eG a si nX i a n g g u a n gC o p p e r Z H A N GW e i g u o X i a n g g u a n gC o p p e rC o .,L t d ,Y a n g g u2 5 2 3 0 0 ,S h a n d o n g ,C h i n a A b s t r a c t H i g hS 0 2 c o n c e n t r a t i o nc o n v e r s i o n t e c h n o l o g y w a s a p p l i e d i n X i a n g g u a n gC o p p e r .S 0 2 c o n c e n t r a t i o no f16 %~1 8 %w a sa p p l i e dt Op r o d u c ea c i d .A 1 le c o n o m i ca n dt e c h n i c a li n d e x e sa r ea c h i e v e d o rb e t t e rt h a nd e s i g nv a l u e .T h ep l a n tp r a c t i c ep r o v e st h a tt h i sp r o c e s sh a sa d v a n t a g e si nh i g he f f i c i e n c y , e n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o n ,a n de n e r g yc o n s u m p t i o n . K e yw o r d s a c i dm a k i n gw i t hf l u eg a s ;h i g hS 0 2c o n c e n t r a t i o nc o n v e r s i o nt e c h n o l o g y ;s u l f u r i ca c i d ; p l a n tp r a c t i c e 铜精矿中含有硫成分,经“双闪炉”冶炼后,硫以 二氧化硫形式存在于冶炼烟气中,基于环保要求及 增加经济效益考虑,对含有二氧化硫的烟气进行回 收利用,通过烟气净化、转化等工艺处理技术进行硫 酸生产,制备高品质的浓硫酸。本文主要介绍祥光 铜业采用新型高浓度二氧化硫烟气制酸技术。 1祥光铜业新型高浓度烟气制酸工艺 1 .1 工艺流程[ 1 3 从“双闪”炉来的2 8 0o C 烟气经过动力波洗涤、移 热降温、除酸雾,使净化出口烟气指标达到 m g /m 3 , 标态,下同 尘≤2 .0 、酸雾≤5 、水分≤1 0 0 、A s ≤ 0 .2 、F ≤O .3 。工艺流程见图l 。 1 .2 设备选型及特点 1 .2 .1 设备选型 祥光铜业烟气制酸系统由于采用先进的工艺技 收稿日期2 0 1 7 - 1 1 - 1 0 作者简介张伟国 1 9 7 3 一 ,男,山东东阿人,工程师 术、高品质的工艺设备,各项技术指标得到保障。二 期工程借鉴一期的成功经验,对于关键设备、国内无 成熟产品替代的仍然坚持引进,但对于国内技术过 关能够满足工艺而且经过实践证明质量可靠的设 备,坚持使用国产设备,以替代进口设备。主要设备 及其规格见表1 。 1 .2 .2 工艺设备特点[ 2 。3 ] 净化采用高效洗涤器,根据一系统使用情况,二 期对一级高效洗涤器内部喷嘴开孑L 进行了加大,提 高喷淋量;采用板式换热器降温,一期使用进口设 备,二期对稀酸板式换热器使用国产设备,能够满足 工艺指标,并降低了设备投资。 干吸使用高效低位设计,三塔内部设有管槽式 分酸器,二期使用宣达产品,分酸密度更大,分酸更 均匀。上酸、回酸的浓酸管道采用带阳极保护的不 锈钢管道,降低了介质腐蚀。 万方数据 2 0 1 8 年第2 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 5 5 转化器为全不锈钢设备,内置换热器,可以使烟浓条件下系统能够维持热平衡进行高效率转化。 气热量充分在内部交换,该设备结构可以保证低气 J 图l样光铜业烟气制酸新工艺流程图 F i g .1 N e wp r o c e s sf l o wd i a g r a mo ff l u e - g a sa c i d 。m a k i n gi nX i a n g g u a n gC o p p e r 表1 烟气制酸系统主要设备 T a b l e1M a i ne q u i p m e n t so fa c i d 。m a k i n gs y s t e m 设备名称 一期二期 规格、型号规格、型号 一级高效洗涤器 二级高效洗涤器 气体冷却塔 电除雾器 稀酸板式换热器 一级高效洗涤器循环泵 浓酸板式换热器 干燥酸冷器 一吸酸冷器 二吸酸冷器 干燥塔循环泵 一吸塔循环泵 二吸塔循环泵 干燥塔分酸器 一吸塔分酸器 二吸塔分酸器 二氧化硫风机 三氧化硫风机 余热锅炉 转化器 触媒 中1 .8 /4 .8m 1 8 .8 9m ,耐氟F R P 垂1 .5 /4 .2i n X l 9 .8m ,耐氟F R P 中6 .0I T I 1 4 .8 5I T I ,耐氟F R P S D D H ~2 3 型,材质C F R P F 9 6 .9 m 2 ,S M 0 2 5 4F 一1 1 0m 2 ,材质S M 0 2 5 4 Q 一9 0 0m 3 /h ,H 一2 2I T IQ 一10 0 0r l l 3 /h ,H 一2 4I T I F 5 7 .8r l l 2 ,哈氏合金一CF 一1 0 0m 2 ,材质C 2 7 6 F 一8 5 0m 2F l3 0 0m 2 F 一8 6 0r f l 2F 一12 0 0m 2 F 1 9 0m 2F 一3 0 0l T l 2 Q 8 2 0I n 3 /h 。H 一2 4m ,P 1 1 0k W Q l2 0 0I T l 3 /h ,H 一2 4m ,P 2 2 0k W Q 一16 0 0m 3 /h ,H 2 3m ,P 一2 6 0k WQ 18 0 0I T l 3 /h ,H 2 4m ,P 2 8 0k W Q 5 5 0m 3 /h ,H 2 4m ,P 一1 1 0k WQ 一10 0 0m 3 /h ,H 2 4r f l ,P 2 0 0k W 分酸点≥4 0 点/m 2 ,材质S x分酸点≥4 3 个/m 2 ,材质X D S 一2 合金 分酸点≥4 0 点/m 2 ,材质s x分酸点≥4 3 个/m 2 ,材质x D S 一8 合金 分酸点≥4 0 点/m 2 ,材质s x分酸点≥4 3 个/m 2 ,材质x D s 一8 合金 Q 一1 3 60 0 0m 3 /h ,P 一33 6 0k WQ 1 7 00 0 0m 3 /h ,P 一43 0 0k W Q 一2 20 0 0I T l 3 /h ,P 一3 5 5k WQ 一6 00 0 01 2 1 3 /h ,P 5 6 0k W 6 .5 2 8 .5 t /h 5 .4 7 3 1 .0 2 t /h 垂1 1 .9m 2 2 .5 2m ,材质3 2 1 /3 0 4 S S P 1 3m X3 11 2 “ 1 ,材质3 2 1 /3 0 4 S S 4 7 1I T l 3 ,利用系数2 3 35 8 3m 3 ,利用系数1 9 3 万方数据 5 6 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 8 年第2 期 2 高浓度S 0 2 转化技术 阻力降低;3 ’设备规格小、运行成本低。 高浓度转化技术Ⅲ有如下特点1 高气浓、高转 3 生产实践情况 化,在气浓1 6 %~1 8 %时,整体转化率达到主要经济技术指标分别见表2 ~4 。可以看出, 9 9 .9 5 %。尾气排放指标S O ≤2 0 0m g /m 3 ;2 系统祥光铜业烟气制酸新工艺实际运行效果非常好,指 阻力低,由于换热器内置,管路连接简单,烟气系统 标非常先进。 表2 主要技术指标 T a b l e2M a i nt e c h n i c a lp a r a m e t e r s 项目H z S 0 4 /% 灰分/%F e /%A s /%P b /%透明度/m m色度/m L 表4 经济指标 T a b l e4E c o n o m i ci n d e x 4生产运行中的问题及改进 4 .1 存在的问题 4 .1 .1 设备结构缺陷 文献[ 1 ] 详细介绍了设备的结构缺陷,主要体现 在净化一级高效洗涤器逆喷管不耐高温、玻璃钢管 内壁烧损、溢流堰溢流液量减少、转化升温副线阀泄 漏影响整体转化温度、稀释风阀门直径偏小影响转 化率等。 4 .1 .2 工艺技术控制缺陷 现有工艺技术对酸雾的处理方式是在循环槽出 口连接负压管道,把循环槽内的酸雾引至干塔进口, 降低系统的酸雾情况,但是现有工艺处理办法存在 环保隐患,不能对酸雾进行有效脱除 1 酸雾仍在系统中未有效脱除,在干吸系统中 重复循环,影响吸收效果; 2 在转化及干吸岗位停车时,大量酸雾会形成 冷凝酸,腐蚀设备及管道,对生产的稳定运行存在较 大隐患; 3 在系统停车期间,会造成循环槽内部酸雾及 有毒气体的泄漏,对现场工作人员存在安全风险,同 时影响环境,易形成环保事故。 4 .2 改进措施 1 设备结构改进有效措施 采用内衬石墨砖的新逆喷管,过渡段内衬瓷砖 进行搪铅处理[ 1 ] 。二期升温副线直接进入中心管, 避免同层温度出现差异。在一期系统中添加一个手 动阀,增加了稀释风的调节能力,因此二期系统也添 加一个手动阀。 2 工艺技术改造,再次回收干吸系统酸雾 系统动力设施 风机 进口位置可以为电除雾器 进口或二级高效洗涤器进口。一方面,在系统动力 低时,可以使用靠近系统的位置,以保证负压抽取效 果;另一方面,在系统动力充足时,使用较远位置,目 的是三氧化硫气体可以与系统工艺介质中的水分充 分接触,形成酸雾,在电除雾器的高压电场中充分 脱除。 将干吸各循环酸槽溢流口排放管口通过连通管 集中接人净化二级动力波进口,经过酸洗增加酸雾 颗粒的直径,靠二氧化硫风机的引力进入电除雾进 行酸雾的去除。设置切换阀门,保证酸雾气体进行 充分分离。 万方数据 2 0 1 8 年第2 期有色金属 冶炼部分 h t t p [ [ y s y l .b g r i m m .c n 5 7 干吸两套系统增加连通管道,在单系统停车时 另一系统能够保证对该系统进行酸雾的去除。设置 系统切换阀门,保证两套系统在点检期间正常去除 酸雾。 3 工艺技术改造,吸收点检期间系统内残存 烟气 在短期停车检修期间,因为工艺需要,要对系统 管道、设备等进行清理,清理时往往系统中的二氧化 硫气体会泄漏,造成现场环境的恶化,对现场参与检 修的人员、周围的环境造成较大的影响,同时烟气量 泄漏较大时还会造成环保事故。因此,采用下面的 改进措施 1 两期净化电雾进口之间增设连通管,并各加 设一气动阀用以调节负压。在单系统停车检修期 间,打开停止系统气动阀,并根据负压情况调节运行 兰囝稍 屠 √L 』』 系统气动阀开度。通过运行系统风机将点检系统槽 体内残存烟气吸走,避免烟气外泄造成环保事故,极 大地改善了内部检修清理的作业环境。 2 将提铼工序尾气排放管道对接两期净化连 通管道,一方面杜绝提铼废酸处理过程中S O z 气体 的排放,另一方面节省提铼废酸处理过程中片碱的 使用量。 该工艺管线改造,避免了因单系系统负压较低 致使烟气外泄情况的发生,为停车点检期间改善工 作环境及环保执行要求提供了良好条件,通过目前 的情况来看,效果很好。 4 .3 生产工艺管线改造前后对比 通过图3 可以看出,在对工艺生产管线改造过 程中,虽只是针对负压情况进行的管道的增加,但在 实际的生产过程中,对酸雾及烟气的回收非常明显。 璧 图2 改造前 a 和改造后 b 的生产工艺流程 F i g .2 F l o ws h e e tb e f o r et r a n s f o r m a t i o n a a n da f t e rt r a n s f o r m a t i o n b 5 祥光铜业新型烟气制酸工艺优点 1 先进性 为最大限度地回收并充分利用熔炼产生的冶炼 烟气,祥光铜业烟气制酸系统在项目建设伊始就对 各种方案进行了反复考察与论证,最终决定采用高 浓转化技术,该技术转化气浓达到1 6 %,转化率≥ 9 9 .8 6 %,对高气浓转化技术的引进能够极大提升技 术、装备水平。二期制酸工程立项时,对一期工程又 进行了谨慎评估。根据一期工程运行情况及技术改 造的效果,再次确认采用高浓度转化技术,同时在一 期成功实践基础上,技术上进行提升,转化气浓达到 1 8 %,要求最终转化率达到9 9 .9 6 %。二期工程的 成功运行,使高浓度转化技术继续处于最先进技术 水平行列,并使配套装备也同步进入一个新阶段。 2 环保指标好 一期工程运行指标良好,转化率≥9 9 .9 6 %,尾 排≤6 0 1 0 ~ 6 0p p m ,尾排指标远远低于国家规 定的≤3 0 0 1 0 ~,环保效益明显。二期工程设计转 化率≥9 9 .9 6 %,设计尾排指标≤1 0 0 1 0 一。无论 是整体环保指标,还是单套指标,两套制酸系统都优 于国家标准。 在废酸污水处理过程中,车间通过各方面的研 究及改造 如图3 的实线所示 ,最大量减少现场 C O 的排放,通过对石膏一次反应槽的反应气进行 统一收集,集中用碱液进行中和反应,严格控制现场 废气的排放,确保环保指标合格。在实际生产运行 中,通过增加动力风机及反应气体吸收装置进行气 体吸收,有效避免了异味产生,改善了现场作业 环境。 哐囹幽 J ④ 一 矧 ≥环‘7广锾一酵 万方数据 5 8 有色金属 冶炼部分 h t t p /[ y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 8 年第2 期 ~ 一一 ~ 一一 二次 浓 反应 密 惜 机 l //~ 麓 ∑ L - 叫 一 /, _ 中和 -1 ,。 文 J 司N a O H 王 图3 现场增设的管线及设备装置 F i g .3P i p e l i n ea n de q u i p m e n ta d d e di n w o r ks i t e 3 高效节能 一期工程每吨标酸能耗设计7 5k w h ,实际运 行能耗在6 0 ~7 0k w h ,两套系统运行能耗为6 5 k w h 左右,该能耗指标刷新了制酸系统能耗记录。 6结语 高浓度烟气回收利用制酸技术在祥光铜业两期 工程的成功应用在全球范围内首开新型高浓度烟气 制酸技术先河,并使中国冶炼高浓度烟气制酸技术 由过去追赶世界先进技术的行列跨入引领新技术发 展趋势的水平。 参考文献 [ 1 ] 周松林.冶炼烟气制酸新工艺与应用实践E e l //第九届 全国有色金属工业冶炼烟气治理专利技术推广及三废 无害化处置研发技术研讨会论文集,北京中国有色金 属学会,2 0 1 2 4 8 5 1 . [ 2 ] 张化刚,曹汝俊,韩耀强.祥光铜业高浓度S O 烟气制 酸技术的改进与发展[ J ] .硫酸工业,2 0 1 1 6 1 9 - 2 2 . [ 3 ] 张化刚,曹汝俊,韩耀强.循环经济和清洁生产在铜冶 炼行业的实践[ J ] .硫酸工业,2 0 1 2 6 1 7 2 1 . 万方数据
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