有色冶炼氨氮废水脱氨系统设计与工业实践.pdf

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2 0 2 0 年第1 0 期有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 9 3 d o i 1 0 .3 9 6 9 ,j .i s s m1 0 0 7 7 5 4 5 .2 0 2 0 .1 0 .0 1 7 有色冶炼氨氮废水脱氨系统设计与工业实践 吴筱1 ,刘晨明2 ,李志强2 1 .中国恩菲工程技术有限公司,北京1 0 0 0 3 8 ; 2 .中国科学院过程工程研究所环境技术与工程研究部,北京1 0 0 1 9 0 摘要对汽提精馏脱氨系统的物料平衡和热量平衡进行了理论计算,并将计算结果与有色冶炼工程案例 中的运行指标进行了比较。结果表明,实际运行指标与理论计算结果一致,汽提精馏脱氨技术不仅能将 废水氨氮去除至1 0m g /L 以下,还可回收浓度1 5 %以上的氨水。 关键词有色冶炼;废水处理;汽提精馏;脱氨;物料平衡;热量平衡;工程案例 中图分类号X 7 0 3文献标志码A文章编号l 0 0 7 7 5 4 5 2 0 2 0 1 0 - 0 0 9 3 - 0 6 D e s i g na n dI n d u s t r i a lP r a c t i c eo fD e a m i n a t i o nS y s t e mf O r A m m o n i a - N i t r o g e nW a s t e w a t e rf r o mN o n f e r r o u sM e t a lS m e l t i n g W Ux i a 0 1 ,L I UC h e n m i n 9 2 ,L IZ h i q i a n 9 2 1 .C h i n aE N F lE n g i n e e “n gC o r p o r a t i o n ,B e 巧i n g1 0 0 0 3 8 ,C h i n a ; 2 .D e p a r t m e n to fE n v i r o n m e n t a lT e c h n o l o g ya n dE n g i n e e r i n gR e s e a r c h , l n s t i t u t eo fP r o c e s sE n g i n e e r i n g 。C A S .B e i j i n g1 0 0 1 9 0 ,C h i n a A b s t I 鼍c t M a t e r i a lb a l a n c ea n dh e a tb a l a n c eo fs t r i p p i n gd i s t i l l a t i o nd e a m i n a t i o ns y s t e mw e r et h e o r e t i c a l l y c a l c u l a t e d ,a n dc a l c u l a t e dr e s u l t sw e r ec o m p a r e dw i t hp r a c t i c a lo p e r a t i o ni n d e x e si ne n g i n e e r i n gc a s e .T h e r e s u l t ss h o wt h a ta c t u a lo p e r a t i o ni n d e x e sa r ec o n s i s t e n tw i t ht h e o r e t i c a lc a l c u l a t i o nr e s u l t s .D e a m i n a t i o n t e c h n o l o g yb ys t r i p p i n gd i s t i l l a t i o nc a nn o to n l yr e m o v ea m m o n i aa n dn i t r o g e no fw a s t e w a t e rt ol e s st h a n 1 0m g ,L ,b u ta l s or e c o v e ra m m o n i aw i t hc o n c e n t r a t i o no f15 %a b o v e . K e yw o r d s n o n f e r r o u sm e t a l s ; w a s t e w a t e rt r e a t m e n t ; s t r i p p i n ga n dr e c t i f y i n g ;d e a m i n a t i o n ; m a t e r i a l b a l a n c e ; h e a tb a l a n c e ; e n g i n e e r i n gc a s e 废水中氨氮过量可产生水富营养化现象,对鱼类 及某些水生生物有极大毒害作用。有色金属冶炼行 业为氨氮废水产生的大户,每年产生的氨氮废水超过 o .5 亿t ,主要产生于萃取、沉淀等工序,氨氮浓度一 般较高。目前,针对有色金属冶炼氨氮废水脱氨技术 主要包括吹脱法、蒸汽汽提 精馏工艺 汽提精馏 法 、化学沉淀法、厌氧氨氧化法、折点加氯法、膜分离 法、疏水膜脱氨法和离子交换法等[ 1 q ] ,其中中科院过 程工程研究所[ 5 ] 开发的汽提精馏脱氨法是十分有效、 收稿日期2 0 2 0 0 6 3 0 作者简介吴筱 1 9 8 1 - ,女,河北衡水人.高级工程师 实现了资源化利用的处理方法,工艺流程如图1 所示。 如图l 所示,氨氮废水经调节p H 、预热后进人 汽提精馏塔中,向汽提精馏塔釜通人低压饱和蒸汽, 由于N H 。的相对挥发度大于水,在蒸汽加热作用下 更多的N H 。进人气相,并与上一层塔板流下的液体 建立新的气液平衡。经过多次气液相平衡后,塔顶 气相中的N H 。浓度被提至达到设计要求,然后进入 塔顶冷凝器中被完全液化,冷凝液部分从塔顶回流 到塔中,部分作为氨水产品采出,氨水浓度≥1 5 %; 万方数据 9 4 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 2 0 年第1 0 期 随着N H 。不断挥发,废水中氨浓度越来越低,到塔 釜时,废水中的氨浓度最低可降至3m g /L 以下,达 到排放标准[ 5 书] 。该工艺流程既实现了废水的达标 排放,又实现了氨水的循环利用,是环境友好型、废 物资源化的工艺流程。汽提精馏脱氨系统的理论计 算可以指导和优化工程设计及运行。 出水 达标排放 图1 汽提精馏脱氨工艺流程 F i g .1T e c h n O l o g i c a lp r O c e s sO fa m m O n i a r e m o V a Ib ys t r i p p i n gd i s t i a t i o n 1 汽提精馏系统理论计算 1 .1 汽提精馏塔全塔物料平衡 某企业三元材料前驱体生产过程中产生氨氮废 水,水量为24 0 0m 3 /d ,主要氨氮含量为7 ~1 4g /L , 硫酸钠浓度为1 3 %,环保要求脱氨出水氨氮含量小 于1 0m g /L ,回收氨水浓度≥1 5 .5 %,汽提精馏塔的 全塔物料衡算如下。 F S D W 1 F z F D X z D w X z F 2 S V R 1 D 一 1 一q F 3 W L R D q F 4 D F 生票 5 z D 十“z w 式中,F 为汽提精馏塔进水量,49 6 0 .6k m o I /h ;S 为塔釜饱和蒸汽通人量 k m o l /h ;D 为塔顶采出氨 水产量 k m o l /h ;w 为塔釜脱氨出水 k m o l /h ;z F 为进料氨摩尔分率,o .0 0 84 ~o .0 1 68 ;z D 为塔顶采 出氨水中氨摩尔分率,0 .1 6 3 ;z w 为塔釜出水氨摩尔分 率,o .0 0 00 1 4 。q 为进料热状态参数;R 为回流比。 进料塔板上部塔段称为精馏段,主要作用是提 浓氨水;下部塔段为提馏段,作用是保证塔釜出水氨 氮达标。为确保塔顶采出氨水的纯度,塔顶冷凝器 冷凝液需部分回流到塔顶,回流比R 是表征回流量 的指标。 1 .2 塔顶回流比计算 1 .2 .1 气液相平衡方程 整个汽提精馏塔由若干块塔板组成,每一块塔 板都是一个气液接触单元。气、液两相充分混合而 且传质与传热过程皆为零的理想塔板称为理论板, 在理论板上,自该板向上一板的气相与该板流向下 一板的液相在传质和传热两个方面均达到平衡状 态。以第行块塔板为例,离开第一板的液相组成z 。 与第1 板上升蒸气组成弘之间满足平衡关系,可用 相平衡方程[ 7 ] 描述 y 一2 耳等瓦 6 式中,口为氨、水两组分全塔相对挥发度,口可取 塔顶塔底相对挥发度的几何平均值,口 石顶口底。 计算口顶、口底可以利用亨利定律‘6 3 以及吕秉玲‘8 ] 用P E R M A N 测定的N H 。一H 。O 气液平衡数据进行 回归 z N H , H ,P N H , 7 l n z N H , l n H 。 l n P N H , 8 l g P N H 。1 .1 l g 姗。一罕 8 .9 2 9 1 塔顶相对挥发度口顶的计算 在塔顶温度丁 9 5 ℃,操作压力为常压情况 下,y N H , 工D o .1 6 3 ,则计算得气相中氨分压P N H , 1 2 3 .8 8m m H g 1 6 .4 8k P a 。由式 9 得z N H , 0 .0 1 3 。 进而由式 6 计算得口顶 1 4 .7 8 。 2 塔底相对挥发度口底的计算 塔底温度丁底为1 0 5 ℃,操作表压为2 0k P a 情 况下,操作压力为1 2 1 .3 2 5k P a 9 1 0 .O lm m H g 。 z N H , z w 一0 .0 0 00 1 4 ,由式 9 得P N H , 0 .0 9 0m m H g , 则y 。H ,一o .9 8 9 1 0 ~。进而由式 6 ,计算得 口底一7 .0 6 。 因此口 以顶口底 1 0 .2 2 ,方程 6 可简化为 y 。善晕擎 1 0 ’, 一 ‘l I ●● 朋 1 9 .2 2 z 。 ⋯7 1 .2 .2 操作线方程及回流比计算 回流比R 回流量 L /采出量 D ,进入冷凝 器蒸汽量V R 1 D 。在处理量F 已定的条件 下,若规定了塔顶及塔釜的产品组成,塔顶氨水产品 量D 和塔釜出水量W 已确定。因此,增加回流比 并不意味着氨水产量D 的减少,而是意味着上升蒸 汽量的增加。增大回流比的措施是增大塔底的加热 速率和塔顶的回流量,即增加精馏段的液、气比,也 能增加提馏段的液、气比,其代价是系统能耗的增 万方数据 2 0 2 0 年第1 0 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y I .b g r i m m .c n 9 5 加。式 1 1 为精馏段的操作线方程。 帅2 南z 。 南 ⋯ y 计l 2 厅订z ”十瓦玎 ‘1 1 式中,弘 。为第九 1 层塔板上升气相中氨的 摩尔分率;‘为第九层塔板下降液体中氨的摩尔 分率。 塔顶冷凝器相当于第一层塔板,第一层塔板下 降的液体中氨摩尔分率z . z D ,第二层塔板的上升 蒸汽y z 3z 。。精馏段操作线方程经过 o ,云备 和 z 。,z 。 两点,云并为方程的截距。 下式为提馏段操作线方程 R D q F.D .砩一F 砩 弘一丽罚丽F 百弼一语了丽F 可i 丽 1 2 式中,q 为进料热状况参数,表示进料中饱和液 体所占的分率,若原料经预热或部分气化,则q 值较 小。q 0 时,表示精馏塔进料中1 0 0 %为饱和气体; q 1 时,表示精馏塔进料中1 0 0 %为饱和液体;0 q 1 时,表示进料呈汽液混合状态。进料方程或q 线 方程为 v j 7 _ z 一_ 兰与 1 3 q lq l 式中,y 为进料板上升气相的摩尔分数;z 为进 料板之上一板的液相摩尔分率。 q 线方程代表精馏段操作线方程和提馏段操作 线方程交点的轨迹方程,是通过点 z r ,z , 的直线, 其斜率为q / q 1 。 如图2 所示,直线口f 为精馏段操作线方程,在 给定的回流比R 下,q 值的变化不影响精馏段操作 线,但q 线的位置会发生变化,明显改变了提馏段 操作线鲥的位置。这是因为,在回流比R 固定的 情况下,为保证塔顶冷凝量、厂不变,q 值越小 进 料带热越多 ,则塔底供热则愈小,塔底上升的蒸 汽量愈少。塔釜上升的蒸汽量减少,提馏段操作 线斜率增大,其位置向相平衡线靠近,用图解法 计算精馏塔理论塔板数时,则所需的理论板数 越多。 设计条件下,如选择较小的回流比,两操作线向 平衡线移动,达到指定分离程度 z D ,z w 所需的理 论板数增多。当回流比减小至某一数值时,两操作 线的交点e 落在平衡线上,此时即使理论板数无穷 多,塔板上流体组成也不能跨过P 点,此即为达到指 定分离程度的最小回流比R 。如图3 所示。 ‰ R l 图2回流比R 确定后口值对 提馏段操作线的影响 F i g .2 l n n u e n c eo fgV a I u eo nO p e r a t i O n l i n eo fs t r i p p i n gs e c t i o na f t e rt h e r e n u xr a t i oRi sd e t e r m i n e d 图3 最小回流比操作情况分析 F i g .3A n a l y s i so fm i n i m u m 代n u x r a t i oo p e r a t i o n 设P 的交点坐标为 ‘,弘 ,则R 。j 。可按n P 的斜 率计算 羔 盟或R 。i 。 型 1 4 nI ’⋯- n m⋯7 K m I n 十l z I 一z P y f z P 最小回流比对应无穷多塔板数,此时设备费无 疑过大而不经济。增大回流比起初可显著降低所需 塔板数,设备费用的明显下降能补偿能耗的增加。 再增加回流比,所需理论板数下降缓慢,此时设备费 用的减少将不足以补偿能耗的增长。此外,回流比 的增加也将增加塔顶冷凝器的换热面积,设备费用 反随回流比增加而有所上升[ 6 ] ,因此存在最适宜的 回流比尺适宜。一般最适宜回流比的取值为 R 适宜 1 .1 ~2 R 。i 。 1 5 从式 1 4 可知,在z o 确定的条件下,最小回流 万方数据 9 6 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 2 0 年第1 0 期 比的计算主要有五和y 。关联立相平衡方程和q 线 方程,计算交点P 的坐标 t ,弘 。氨氮废水以饱和 液体进料时,q 1 。q 线方程为 z F O .0 0 84 ~ o .0 1 68 ,则以 o .0 0 84 ~o .0 1 68 ,带人相平衡方 程,求得 矗,% 0 .0 0 84 ~0 .0 1 68 ,O .0 7 97 ~O .1 4 87 进一步求得R 。i 。 o .1 1 ~1 .1 7 ,取R 适宜 1 .5 R 。i 。 o .1 7 ~1 .7 6 ,即当进料氨浓度z F o .0 0 84 时,适宜回流比R 适宜为1 .7 6 ;z F O .0 1 68 时,适宜 回流比R 适宜为0 .1 7 。 进料氨摩尔分率z F o .0 0 84 ,回流比R 1 .7 6 时,饱和液体进料,全塔物料衡算结果见表1 。 表l 全塔物料衡算结果 却 0 .0 0 84 。R 1 .7 6 T a b I elM a t e r i a lb a l a n ∞o fw h o l et o w e r 如2 0 .0 0 84 ,R 1 .7 6 处理1m 3 废水的蒸汽消耗为1 2 6 .8k g 。 精馏段操作线 y 抖l 尚z 。 南 o .6 3 8 z 。 o .0 5 9 帅l2 厅可z n 十厅玎2u b J 6 z ”十u ’u 3 了 提馏段操作线 R D 扩跣D R F ’,‘, - } - - 一’一 十一 一”1 R 1 D 一 1 一口 r ”。 R 1 D 一 1 一q F 7 .6 8 z 。一0 .0 0 01 z F 0 .0 1 68 时,R O .1 7 时,饱和液体进料, 全塔物料衡算结果见表2 。 精馏段操作线 y 科 南z 。 南- o .1 4 缸。 o 1 3 9 帅12 厅丌z ”十厅盯。u 1 曲厶十u 1 5 提馏段操作线 R D q F防D 一&F ,⋯ R 1 D 一 1 一口 r ”’ R 1 D 一 1 一口 F ⋯一’一____________________________--___-__-_-__________-__一 8 .4 4 4 z 。一0 .0 0 01 2 精馏塔塔高计算可以采用逐板计算法,逐板 计算就是反复地利用物料的气液平衡关系和操作 线方程去计算每一块理论板上的气液相浓度,见 处理1m 3 废水的蒸汽消耗为1 0 7 .6k g 。图4 。 表2 全塔物料衡算结果 却 O .0 1 68 ,R 0 .1 7 T a b I e2M a t e r i a Ib a I a n c eo fw h o l et o w e r z F O .0 1 68 ,R 0 .1 7 图4 精馏塔内传质状态 F i g .4 M a s st m n s f e ri nd i s t i I I a t i o nc o l u m n 如图4 所示,离开第一板的液相组成z ,与第一 板上升蒸气组成y ,成平衡关系,z 。又与y 成操作 关系。当计算到z 。≤z ,时,说明第n 板是加料板。 由此往下利用操作关系时应改用提馏段操作线方 程,直至计算到z 。≤z 。为止,优即为理论塔板数。 八, 塔高H 字H T ,其中N T 为理论塔板数,E T 为 C T 全塔效率,H T 为塔板间距。 1 .2 .3 全塔热量衡算 与物料平衡一样,在汽提精馏系统中,热量也是 守恒的,以精馏塔为一个系统整体,输人系统的热能 与物料带走的热量是守恒的,见图5 。 万方数据 2 0 2 0 年第1 0 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 9 7 氨氮废水 水回用 图5 全塔热量输入与输出示意图 F i g .5 H 翰ti n p u t 锄d 伽t p u td i a g r a mo fw h o l et o w e r 输入精馏塔的热量Q 输为氨氮废水进塔携带的 热量Q .、通人蒸汽携带的热量Q 和塔顶回流液携 带的热量Q 。的总和;物料带走的热量为Q f I 则为塔 顶蒸汽带走的热量Q .和塔釜出水带走的热量Q 之和。塔釜出水降温后排放带走的热量Q 。 Q H ;一Q 输。 进料丁,分别为0 .0 0 84 和0 .0 1 68 时。全塔热 量衡算结果见表3 。可以看出,不同的T ,时,Q 。与 Q 一Q 输之间的误差率均在5 %以内,说明汽提精馏 系统的热量是守恒的。 表3 不同进料工,时全塔热量衡算结果 T a b l e3H e a tb a l a n c er e s u l t so fw h o l et o w e ru n d e rd i f f e r e n tf e e dx F / M J h 一1 2 工业实践 将所开发的氨氮废水脱氨系统应用于某企业三 元氨氮废水的脱氨工程项目中,汽提精馏塔的设计进 水水量为24 0 0m 3 /d ,设计进水氨氮为7 ~1 4 彰I 。,设 计回收氨水≥1 5 .5 %。脱氨塔塔径为2m ,塔高为 2 6m ,经过长时间的工程化运行下,脱氨运行指标 见表4 。从表4 可看出,不同时段的脱氨出水氨氮含 量均小于1 0m g /I 。,回收氨水浓度均在1 6 %~1 8 %。 表4 氨氮废水脱氨前后氨氮指标对比 T a b l e4 C o m p a r i s o no fa m m o n i an i t r o g e ni n d e x e s b e f b r ea n da f t e rd e a m i n a t i o nO fw a s t e w a t e r 该工段实际主要消耗指标情况如表5 所示。从 表5 可以看出,处理1m 3 废水的蒸汽消耗为9 0 ~ 1 3 0k g ,与理论计算的1 0 7 .6 ~1 2 6 .8k g 基本一致。 表5 氨氮废水脱氨实际主要消耗指标情况 T a b I e5A c t u a lm a i nc O n s u m p t i O ni n d e x e s o fa m m o n i an i t r o g e nw a s t e w a t e rd e a m i n a t i o n 3结论 通过对汽提精馏系统的理论计算结果与T 程案 例脱氨实际运行指标进行比较,证明了汽提精馏脱 氨技术不仅能将废水氨氮去除至1 0m g /L 以下,而 且能够回收浓度超过1 5 %的氨水,是处理高浓度氨 氮废水十分有效、经济、资源化程度很高的脱氨技术, 在整个系统中,物料传质和热量传递均是守恒的。 参考文献 [ 1 ] 杨成荫,陈杨.欧阳坤,等.氨氮废水处理技术的研究现 状及展望[ J ] .丁、I k 水处理,2 0 1 8 。3 8 3 1 .5 . 万方数据 9 8 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y I .b g r i m m .c n 2 0 2 0 年第1 0 期 Y A N GCY ,C H E NY ,0 U Y A N GK ,e ta 1 .C u r r e n t r e s e a r c hs i t u a t i o na n d p r o s p e c to fa m m o n i an i t r o g e n w a s t e w a t e rt r e a t m e n tt e c h n o l o g y [ J ] I n d u s t r yw a t e r T r e a t m e n t ,2 0 1 8 ,3 8 3 卜5 . 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[ 5 ] 刘展明,林晓,林琳,等.一种高浓度氨氮废水中重金属 络合物的解络合方法c N l 0 2 9 4 2 2 8 0 A [ P ] .2 0 1 3 - 0 2 - 2 7 . L I UCM ,L I NX ,L l NI 。,e ta 1 .Am e t h o do fc h e l a t i n g h e a v ym e t a lc o m p l e x e si nh i g hc o n c e n t r a t i o na m m o n i a n i t r o g e nw a s t e w a t e r C N l 0 2 9 4 2 2 8 0 A [ P ] .2 0 1 3 一0 2 2 7 . 刘展明,林晓,陶莉,等.精馏法处理钼酸铵生产中的高 浓度氨氮废水研究[ J ] .有色金属 冶炼部分 ,2 0 1 5 1 1 6 9 - 7 4 . L I UCM ,L I NX ,T A OL ,e ta 1 .D i s t i l l a t i o nt r e a t m e n t o nh i g h - c o n c e n t r a t i o na m m o n i an i t r o g e nw a s t e w a t e r f r o ma m m o n i u mm o l y b d a t ep r o d u c t i o n [ J ] .N o n f e r r o u s M e t a l s E x t r a c t i v eM e t a l I u r g y ,2 0 1 5 1 1 6 9 - 7 4 . 陈敏恒,丛德滋,方图南,等.化工原理 下册 [ M ] .北 京化学工业出版社,2 0 0 6 5 8 - 5 9 . C H E NMH ,C O N GDZ ,F A N GTN 。e ta 1 .P r i n c i p l e s o fC h e m i c a lE n g i n e e r i n g V o l u m e Ⅱ [ M ] B e i j i n g C h e m i c a lI n d u s t r yP r e s s ,2 0 0 6 5 8 5 9 . 吕秉玲.氨水溶液的氨蒸汽压和水蒸气压计算式[ J ] . 化学工程,1 9 8 6 3 4 7 - 5 1 . I ,VBI ,.C a l c u l a t i o nf o r m u I ao fa m m o n i av a p o r p r e s s u r ea n dw a t e rv a p o rp r e s s u r eo fa r 姗I l i aS 0 1 u t i o n [ J ] . C h e m i c a lE n g i n e e r i n g ,1 9 8 6 3 ;4 7 5 1 . 1 J 1 I - 1 J ∞ 口 眵 万方数据
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