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4 2 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .o n 2 0 1 5 年第6 期 d o i 1 0 .3 9 6 9 l /J .i s s n .1 0 0 7 ‘7 5 4 5 .2 0 1 5 .0 6 .0 11 5 0 0k A 预焙铝电解槽工艺现状评述 刘振乾,曹亚兵,王小康 酒钢集团东兴铝业嘉峪关分公司,甘肃嘉峪关7 3 1 0 0 0 摘要介绍5 0 0k A 大型预焙电解槽技术条件的选择和在现有工艺条件下的运行情况,同时对出现的相 关问题提出了具体的解决方案。从整体看,电解槽槽况稳定,运行正常,电流效率达9 2 .0 %以上,吨铝 电耗小于1 32 0 0k W h ,电解质工作状态良好,工艺技术条件的匹配和工艺参数的控制十分理想。 关键词5 0 0k A 铝电解槽;槽温;电流效率;槽电压;效应系数 中图分类号T F 8 2 1文献标志码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 5 0 6 0 0 4 2 0 4 C o m m e n t a r yo nT e c h n i c a lS t a t u so f5 0 0k AP r e b a k e dA l u m i n u mC e l l L I UZ h e n q i a n ,C A OY a b i n g ,W A N GX i a o k a n g B r a n c ho fG a n s uD o n g x i n gA l u m i n u mI n d u s t r yi nJ i a y u g u a n 。J i a y u g u a n7 3 1 0 0 0 ,G a n s u ,C h a i n A b s t r a c t S e l e c t i o no ft e c h n o l o g i c a ls p e c i f i c a t i o na n do p e r a t i o nu n d e rc u r r e n tp r o c e s sc o n d i t i o no f5 0 0k A l a r g e - s i z ep r e b a k e da l u m i n u mc e l lw e r ei n t r o d u c e d .T h es o l u t i o n st oa d d r e s sp r o b l e m sw e r ep u tf o r w a r d . O nt h ew h o l e ,e l e c t r o l y z e rr u n sn o r m a l l ya n ds t a b l yw i t hc u r r e n te f f i c i e n c yo f9 2 .0 %a b o v ea n dp o w e r c o n s u m p t i o no f1 32 9 0k W h /tb e l o w .M a t c h i n go ft e c h n i c a lc o n d i t i o n sa n dc o n t r o l l i n go ft e c h n o l o g i c a l p a r a m e t e r sa r es a t i s f a c t o r y . K e yw o r d s 5 0 0k Aa l u m i n u mc e l l ;t e m p e r a t u r eo fc e l l ;c u r r e n te f f i c i e n c y ;c e l lv o l t a g e ;e f f e c tc o e f f i c i e n t 酒钢集团东兴铝业有限公司 以下简称东兴铝 业 5 0 0k A 铝电解系列是目前国内设计槽型最大、 单系列产能最高的铝电解系列。从2 0 1 1 年通电启 动至今,电解槽的工艺技术条件与实际生产完美匹 配,各项生产指标均达到了国内先进水平,受到了国 内外同行的高度关注。本文结合实际生产过程,对 东兴铝业5 0 0k A 铝电解系列各项工艺条件的确定 和匹配情况进行简要评述。 1工艺技术条件 1 .1 电解质成分 要获得理想的电流效率,改善和优化电解质成 分是十分有效的手段,因此东兴铝业十分重视对 5 0 0k A 电解槽电解质成分的优化和改善。2 0 1 3 年 收稿日期2 0 1 5 0 11 4 作者简介刘振乾 1 9 6 6 一 ,男,甘肃嘉峪关人,工程师. 1 ~5 月东兴铝业5 0 0k A 铝电解系列电解质成分如 表1 所示。 表1 电解质组成 T a b l e1 E l e c t r o l y t ec o m p o s i t i o n 由表1 可知,东兴铝业5 0 0k A 铝电解系列的电 解质分子比较高,为2 .7 以上,K F 、L i F 的含量比较 高,而且递增趋势明显,尤其是L i F 的含量很高。 K F 、L i F 都有助于降低电解质的初晶温度、提高电 万方数据 2 0 1 5 年第6 期 有色金属 冶炼部分 h t t p /] y s y l .b g r i m m .c n 4 3 解质的导电性、提高电流效率;K F 对A l 。O 。的熔解 有明显的促进作用,但L i F 却对A l 0 。的熔解有负 面影响,另外两者均会使电解槽热稳定性变差、向阴 极炭块渗透而影响槽寿命口] 。由于国内氧化铝中氧 化锂含量普遍较高,其在后续反应中又转化为氟化 锂进入电解质体系,但锂盐在电解质中不挥发,可积 累,造成现有电解质体系锂盐含量过高,而K F 含量 却完全符合生产要求。此外由表1 可以看出,M g F 和C a F 的含量变化不大,维持在一个相对稳定的 区间内。 综上所述,由于L i F 含量偏高,造成初晶温度偏 低,使得5 0 0k A 电解槽的热稳定性变差,电解质对 A l 。O 。的熔解能力变弱,所以在分子比的选择上没 有一味地最求低分子比,而是将分子比调整在2 .7 左右,以保证较高的电解温度来维持电解质对 A l 。O 。的熔解和保证电解槽的热稳定性。另外考虑 到添加剂M g F 。和C a F 。在降低电解质熔点、减小铝 液二次损失、促进炉帮形成等方面的诸多特性,东兴 铝业将电解质体系中M g F 。和C a F 的含量分别保 持在1 %和2 %。 1 .2 电解质温度 电解质温度是电解槽生产主要控制参数之一, 另外电解质温度也对电流效率也有直接影响,一般 来讲,电解温度每降低1 0 ℃电流效率提高1 %~ 2 %[ 2 ] ,所以现代铝企业普遍追求将电解质温度控制 在较低的温度下进行。表2 是2 0 1 3 年1 ~5 月东兴 铝业5 0 0k A 铝电解系列部分指标。 表2 生产指标 T a b l e2P r o d u c t i o ni n d e x 月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 电解质温度/ c槽电压/V效应系数吨铝炭耗/k g 4 .0 10 .0 6 5 3 .9 8O .0 5 5 3 .9 70 .0 4 5 3 .9 70 .0 4 0 3 .9 50 .0 3 0 4 9 5 4 9 2 4 9 0 4 8 5 4 8 3 从表2 可见,东兴铝业5 0 0k A 铝电解系列的电 解温度逐月降低,当前的平均电解质温度在9 3 5 ~ 9 4 0 ℃。由于电解温度包括初晶温度和过热度两部 分,而初晶温度高低完全取决于电解质成分,根据 B u l l a r d 和P r z y b y c i e n 得出的电解质体系中各成分 的含量与初晶温度的关系u J T 一1 0 1 0 .6 0 0 .1 7 7 r A l F 。] 2 0 .0 0 0 5 r A l R ] 4 6 .6 4 6 [ A l 。0 3 ] 0 .1 6 8 [ A 1 。0 3 ] 2 2 .8 5 3 [ C a F 2 ] 一 4 .6 0 [ - M g F 2 ] 一9 .2 0 [ L i F ] 1 公式 1 中,方括号内表示的各种添加剂含量均 按照质量百分比计算,而A I F 。为电解质体系中游 离的A l F 3 含量。 根据表1 的相关数据由公式 1 可计算出分子 比为2 .7 ~2 .9 时,电解质的初晶温度为9 2 5 .4 ~ 9 2 7 .1 ℃,此时实际生产的电解温度为9 3 5 ~ 9 4 0 ℃,即过热度为8 ~1 3 ℃,这说明电解质体系中 分子比的选择和各成分含量的控制到位,过热度的 保持合理,这为5 0 0k A 系列电解槽的热稳定性和 氧化铝的溶解提供了可靠保证。若一味地追求低温 则会导致电解质黏度、密度增加,氧化铝的溶解降 低,炉底沉淀增多,炉底压降增大,最终使得槽电压 摆动大、电耗高、槽况恶化。所以东兴铝业5 0 0k A 铝电解系列的电解温度保持在9 3 5 ~9 4 0 ℃,过热度 控制在8 ~1 3 ℃比较合适。此外电解温度也与槽电 压、电流强度、两水平有关。 1 .3 槽电压 电解槽的设定电压 即槽电压 直接决定了电解 槽的实际工作电压[ 4 ] 。槽电压的控制是通过对极距 的调整来实现的,在实际生产中,阳极底掌与铝液之 间的间距每缩小1c m ,电解槽的电流效率就降低 2 ~4 个百分点,因此尽可能保持较高的极距对提高 电流效率是十分有利的。 电解槽实际工作电压V 槽包括[ 1 ’5 1 阳极压降、阴 极压降、反电势、母线压降、电解质压降V 质,而 V 质一P J L /s 2 I nP 一一1 .9 0 1 5 0 .1 6 2 C R { 1 7 .3 8 [ A l 。o 。] 3 .9 5 5 [ C a F 2 ] 9 .2 7 7 [ M g F 2 ] 一2 1 .5 5 [ L i F ] 1 .7 4 5 7 r 1 } 1 0 _ 3 3 式中,P 为电解质的电导率, S I T I - 1 ;J 为电 流强度 A ;L 为极距 e r a ;S 为阴极面积 c m 2 ;C R 为分子比。 由公式 2 、 3 可知,槽电压的设定可以根据阴 极压降和电解质压降的变化来改变,另外也考虑到 卡具压降等因素的影响。 因此,东兴铝业5 0 0k A 电解系列在合理调整 和保持电解质充分、强化操作质量、提高卡压合格 率、减少槽电压的同时,在设定电压上没有一味地追 求低电压,而是经过对各处电压降的测定和计算,合 理匹配设定电压,将设定电压保持在3 .9 5 0V 左右。 1 .4 两水平 两水平指的是铝水平和电解质水平,它是保证 热量平衡和维持电解槽热稳定性的重要条件,也是 影响电流效率的主要因素之一,电解铝企业对两水 万方数据 4 4 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 5 年第6 期 平的选择都十分重视[ 6 ] 。由于东兴铝业5 0 0k A 铝 电解系列电解槽母线配置优异,其造成的磁场对铝 液的波动不是很大,另外整个系列电解槽炉底保持 得比较好,炉帮完整,所以将铝水平选择保持在 2 3 ~2 4c m 出铝后 ,选择较低的铝水平有利于炉 底的保持,避免槽底沉淀和结壳的产生,同时也避免 了由于铝液波动造成阳极与铝液间短路,这对提高 电流效率是有利的。 电解质水平对电解槽的热平衡和电流效率等有 很大影响,如果电解质过低,电解槽的热稳定性变 差,槽温波动大,氧化铝的熔解能力弱,从而导致产 生炉底沉淀或造成电解槽针振摆动大、阳极效应频 发、电解槽整体运行不稳定,容易出现病槽。但是电 解质过高则会带来下述问题1 恶化电解质的循环 和传热条件,使槽子过热甚至化爪,影响原铝质量; 2 增加阳极侧面通过的电流,从而使阳极的电流密 度降低,最终导致电流效率的降低;3 存在侧部漏炉 的风险;4 增加阳极在电解质中的深度,这对阳极气 体的排除、炭渣的分离以及阳极产生热量的传导均 带来十分不利的影响。综合上述因素并结合实际生 产条件,东兴铝业5 0 0k A 铝电解系列电解槽电解 质水平选取在1 7 ~1 9c m 。 1 .5 氧化铝浓度和效应系数 氧化铝浓度的控制是现代电解槽智能模糊控制 系统的核心理念,因为氧化铝浓度直接影响电解质 成分和电流效率。图1 为电流效率与氧化铝浓度的 关系哺3 曲线。 毋 、 碍 较 斌 脚 氧化铝质量分数,% 图1电流效率与氧化铝质量分数的关系曲线 F i g .1R e l a t i o n s h i pb e t w e e nc u r r e n t e f f i c i e n c ya n dm a s sf r a c t i o no fa l u m i n a 从图1 可以看出,当A I 。O 。质量分数小于 4 .0 %时,电流效率随着A l 。O 。浓度的降低而增加。 当控制A l 。0 。质量分数小于3 .0 %时,电流效率可 保证在9 2 .5 %以上。当控制A l 。O 。质量分数在 2 .0 %~2 .8 %时,电流效率可达到9 2 .5 %~ 9 3 .5 %,而且可以避免炉底沉淀的产生,能够获得稳 定的槽况和较高的电流效率,同时也可以有效降低 阳极效应的发生。所以东兴铝业5 0 0k A 铝电解系 列电解槽的氧化铝浓度通过合理制定基准加料间 隔、对电解槽智能模糊控制系统的改进、加强下料系 统的检修维护力度保证下料畅通等一系列手段,将 氧化铝浓度控制在2 .5 %左右,取得良好的效果。 阳极效应发生的主要原因[ 7 ] 一是“浓度效应”, 即电解质中氧化铝浓度过低;二是“温度效应”,即电 解质温度太低。阳极效应的发生大大提高了吨铝电 耗,破坏电解槽的热平衡和稳定运行,同时由于阳极 效应期间电解槽产生大量有毒、有害气体 如C F 。、 C F 。等 ,极大地破坏了工作环境,同时也造成环境 污染。此外阳极效应的发生还会引起铝液水平和电 解质水平的大范围波动,从而降低电流效率。根据 现场实际生产情况,发生阳极效应后,电解温度一般 上升6 ~1 5 ℃,要恢复到原来温度需要l ~2h ,使电 解槽的正常生产受到影响。为了降低阳极效应系 数,东兴铝业采取的措施主要有 1 在计算机控制中设定较长的阳极效应等待间 隔和效应持续时间; 2 实现低效应系数控制,减少下料系统故障; 3 改造和升级智能模糊控制技术; 4 加强下料系统故障的点检维修力度,保证下 料口畅通,确保正常下料; 5 实行操作人员专槽负责制,并加强效应的控 制管理。 通过表2 可以看出,目前我们的效应系数保持 在0 .3 2 次/ 槽日 ,由于目前5 0 0k A 铝电解系列 所用阳极质量较好,但氧化铝仍然是国产的粉状氧 化铝,所以我们的目标是将阳极效应系数降至 0 .0 1 8 次/ 槽日 ,以保证生产需要。 1 .6 阳极炭耗 东兴铝业5 0 0k A 大型铝电解槽系列使用的预 焙炭阳极尺寸为长度17 5 0m m 、宽度7 4 0m m 、高 度6 2 0m m 。电解槽阳极为2 4 组 4 8 块 ,每块阳极 底部面积为1 29 5 0c m 2 ,阳极电流密度d 阳一0 .8 0 4 A /c m 2 ,电流效率 ,一9 2 %,阳极净耗量W 。一4 1 0 k g /t ,阳极假密度d 。一1 .5 6g /c m 3 ,由此可算出阳极 理论消耗速度口1 为 h 。一 8 .0 5 4 d 阳y W 。 /d 。1 0 1 1 .5 6 据统计,东兴铝业5 0 0k A 电解系列电解槽端 部的残极平均高度为1 6c m ,全槽残极最高为1 7c m 万方数据 2 0 1 5 年第6 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 4 5 出现在电解槽端部 ;槽中部残极平均高度为1 5 c m ,全槽残极最低为1 4c m 出现在电解槽中部 。 造成这种差异的主要原因是5 0 0k A 电解槽中部磁 场比端部相对较强,中部铝液和电解质流速比端部 也相对较大一些,使得中部阳极消耗速度比两端略 快,中部残极厚度较端部平均薄了1c m 。另外。安 装新极的高度比残极原位置高1 .5c r n ,因此可计算 出换极周期为 A 一 H H L /h 。 1 一 6 2 一 1 6 1 5 /2 /1 .5 6 l 3 0 .8 天 从使用3 1 天之后所换下来的残极来看,没有出 现诸如露钢爪、掉块、掉角、裂纹、氧化严重而明显变 形等异常现象,阳极炭块较好地满足了正常电解生 产的实际需要。 2 综合槽况评述 东兴铝业5 0 0k A 大型铝电解系列在工艺技术 参数的控制和匹配上严格遵守上述工艺技术条件, 从一年来的生产运行情况来看,电解槽整体运行平 稳、槽况稳定,主要体现在 1 电解槽运行平稳,从运行曲线来看电解槽工 作电压与氧化铝浓度的关系匹配合理,电解槽针振 摆动小[ 9 ] ,噪声值低,阳极效应系数低,换极和出铝 等日常操作干扰小; 2 电解质工作状态好,电解质“沸腾”均匀有力, 炭渣分离清晰,阳极壳面薄厚均匀、疏松易砸,整体 炉面维护良好; 3 从下料口火苗来看,各点火苗表现苍劲有力, 呈蔚蓝色或淡蓝紫色; 4 更换的残极厚度在1 2t i n 左右,没有长包或 出现裂纹,无涮爪现象; 5 炉底干净,无沉淀和结壳,炉底压降可控。 但是也存在一些问题 1 电解槽整体炉帮的形成不是十分的均匀,特 别是A 、B 两面有差距,炉帮的稳定性较差,对电流 的波动比较敏感; 2 L i F 的含量较高导致电解槽初晶温度偏低, 对过热度的控制难度大,甚至影响氧化铝的熔解,造 成炉底沉淀和结壳; 3 电流效率难以超过9 3 %。 3结语 东兴铝业5 0 0k A 大型铝电解系列在工艺条件 的选择上理论结合实际,整体槽况稳定,系列运行良 好,达到了预期的各项生产指标。 参考文献 [ 1 3 邱竹贤.预焙槽炼铝[ M ] .北京冶金工业出版社, 2 0 0 5 . 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