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2 0 1 5 年第1 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n d o i l o .3 9 6 9 /j .i 蟠n .1 0 0 7 7 5 4 5 .2 0 1 5 .0 1 .0 0 3 高铅氧化锌烟尘综合回收的生产实践与设计改进 森维1 ,彭林1 ,雷胜1 ,杨继生1 ,宋兴诚1 ,孙红燕2 1 .云南锡业集团 控股 有限责任公司,云南个旧6 6 1 0 0 0 ; 2 .红河学院理学院,云南蒙自6 6 1 1 0 0 摘要以2 .5 万t /a 高铅氧化锌烟尘综合回收项目为例,对其生产实践经验和设计改进进行总结,并提出 重点对除氟氯和除砷锑工艺进行技术攻关,可为类似冶炼项目的设计和生产实践提供参考。 关键词氧化锌;烟尘;生产实践;设计改进 中图分类号T F 8 1 3文献标志码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 5 0 1 一0 0 1 1 一0 4 P l a n tP r a c t i c ea n dD e s i g nO p t i m i t i o nf o rC o m p r e h e n s i V e R e c o V e r yo fH i g h - l e a dB e a r i n gZ i n cO x i d eD u s t S E NW e i l ,P E N GL i n l ,L E IS h e n 9 1 ,Y A N GJ i s h e n 9 1 , S O N GX i n g c h e n 9 1 ,S U NH o n g y a n 2 1 .Y u n n a nT i nG r o u p H o I d i n g C o m p a n yL i m i t e d ,G e j i u6 6 1 0 0 0 ,Y u n n a n ,C h i n a 2 .C o l l e g eo fS c i e n c e ,H o n g h eU n i v e r s i t y ,M e n g z i6 6 1 l O O ,Y u n n a n ,C h i n a A b s t r a c t T h ep l a n tp r a c t i c ea n dd e s i g no p t i m i t i o nf o rc o m p r e h e n s i v er e c o v e r yo fh i g h l e a db e a r i n gz i n c o x i d ed u s tw i t hc a p a c i t yo f2 5k t /aw e r es u m m a r i z e d .T e c h n i c a lr e s e a r c hn e e d st of o c u so np r o c e s s e st o r e m o v ef l u o r i n e , c h l o r i n e , a n t i m o n ya n da r s e n i c . T h i sp r o j e c ts e r v e sa sar e f e r e n c ef o rd e s i g na n d p r o d u c t i o np r a c t i c eo fs i m i l a rs m e l t i n gp r o je c t s . K e yw o r d s z i n co x i d e ;d u s t ;p r o d u c t i o np r a c t i c e ;d e s i g ni m p r o V e m e n t 锌应用领域的逐渐拓宽,需求量越来越大,促进 了我国锌冶炼能力的不断扩大[ 1 ‘2 ] ,推动了锌冶炼行 业的快速发展,但同时也面临困境1 国内矿供应不 足,原料价格高;2 锌产品产量过剩,价格低,且近5 年持续下跌。以上困境导致锌的冶炼加工利润降 低,因此,企业需加强对二次锌资源[ 3 ’9 1 如氧化锌烟 尘、废铅锌电池、合金、废电子材料等 的综合回收利 用,节省成本,提高市场竞争力。本文以某冶炼厂高 铅氧化锌烟尘综合回收项目为例,对其生产实践经 验和设计改进进行总结,可为类似冶炼项目的设计 和生产实践提供参考。 1 氧化锌烟尘湿法冶炼项目概述 云南某冶炼厂的铅火法冶炼系统产出的高铅 氧化锌烟尘含Z n3 0 %~5 0 %,P b3 0 %~4 0 %,且 含有A g 、C d 、A s 、S b 、F 、C l 等元素。由于烟尘成分 复杂,铅、锌含量接近,如果采用火法回收铅,则锌 又再次变为氧化锌烟尘,消耗能源;如果采用湿法 回收锌,则铅又以铅银渣的形式加入湿法渣中,需 外售给铅冶炼厂处理。此外,根据环保方面的要 求,该含铅高的烟尘为危险固体废弃物。上述因 素导致该高铅氧化锌烟尘的销售价格非常低,因 收稿日期2 0 1 4 一0 8 1 0 基金项目云南省教育厅科学研究基金一般项目 2 0 1 3 Y 0 6 8 ;红河学院“化学”云南省硕士点建设学科开放基金 重点项目 H X Z l 3 0 8 作者简介森维 1 9 8 5 一 ,男,云南会泽人,工程师,硕士. 万方数据 1 2 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i mm .c n 2 0 1 5 年第1 期 此,冶炼厂结合自身优势,采取铅锌联合冶炼的方 法来处理此高铅氧化锌烟尘,即选用传统锌湿法 冶炼工艺回收烟尘中的锌,然后将湿法系统产出 的铅银渣返回铅火法冶炼系统回收铅银,原则工 艺流程图见图1 。 图1 原则工艺流程 F i g .1P r i n c i p l et e c h n O l o g i c a lp r o c e s s 项目建设规模为年处理高铅氧化锌烟尘2 .5 万 t ,综合回收电锌1 万t ,铅o .9 万t 以铅银渣形式产 出并返回现有火法系统回收铅、银 ,并回收海绵镉、 铜渣、钴精矿等副产品。首先,氧化锌烟尘选用碱洗 脱氟、氯工艺,脱除部分氟、氯后送至两段酸性浸出, 得到的酸浸液中几乎不含铁,因此需补充7 H 。O F e S 。,通过针铁矿除铁和中和除铁方法,脱除溶液 中有害元杂质砷、锑,得到砷、锑、铁都合格的除铁 液,最后对除铁液进行净化除氯、铜、镉、钴等杂质, 除杂后进行电积,产出锌片产品。在上述过程中,浸 出阶段产出铅银渣,返回铅火法冶炼系统回收铅、 银,补铁除砷锑阶段产出铁渣,返回火法冶炼系统进 行无害化处理,或送渣场堆存,净化阶段产出海绵镉 饼、铜渣和钴渣,作为副产品销售。 主要流程技术参数如下。碱洗温度5 0 ~ 6 0 ℃,时间3 ~4h ,p H 一1 1 ~1 2 ;一段酸浸温度 7 0 ~8 0 ℃,时间4 ~5h .p H 一1 ~1 .5 ;二段酸浸温 度8 0 ~9 0 ℃,时间7 ~8h ,终酸3 0 ~5 0g /L ;补铁 除铁砷锑温度7 0 ~9 0 ℃,时间7 ~8h ,p H 一1 .5 ~ 5 .2 ;净化温度6 0 ~8 0 ℃,时间3 ~4h ,p H 一4 .8 ~ 5 .2 ;电解温度3 0 ~4 0 ℃,槽电压3 .o ~3 .5V ,电 流密度4 0 0 ~4 5 0A /m 2 。经济技术指标锌回收率 9 5 .1 %,镉回收率8 5 .3 %,铅回收率9 9 .1 %。 2生产实践与设计改进 根据项目设计方案和施工图纸,进行了厂房建 设和设备安装,然后开始组织试车试生产工作,经过 几个月的试生产情况和实践经验,发现部分工艺流 程、设备选型、管道连接以及厂房结构等存在不合理 之处,需进行优化、改进。 2 .1 碱洗段 根据原有设计,旧烟尘从零平面仓库输送到7 m 的碱洗槽进料口平面,需经过轮式装载机、进料 仓、鼠笼松散机、埋刮板、斗式提升机等设备,投资较 高,进料方式复杂。生产实践表明,整套设备运行 后,容易发生堵料现象,且电能消耗大。此工艺流程 完全可以简化,只需要一台套带抓斗的起重机,将物 料抓吊至7m 平面上的料仓中,然后用皮带称重给 料器直接将旧烟尘输送至碱洗槽内,此方法高效快 捷、实用。 碱洗方法是一种成熟的工艺n ”1 5 j ,但用于处理 高铅氧化锌烟尘时,脱氯效果差,只有2 0 %~3 0 %, 且碱消耗量大,每处理1 5t 烟尘需消耗约lt 碱,此 外,碱洗废水的处理成本也很高。因此建议对除氟、 氯工艺进行技术攻关,探索低成本脱氟、氯方法。 2 .2 浸出段 由于烟尘中含A s1 %~5 %,S b0 .5 %~ 1 .0 %,F e o .0 2 %,具有含砷锑高,铁低的特性,因 此需补铁除砷、锑。设计方案为采用一段酸浸 终 酸p H 一1 ~1 .5 一二段酸浸 终酸3 0 ~5 0g /I 。 逆 流浸出,然后将含大量砷锑的一段酸浸液送针铁矿 除铁段脱砷锑。具体工艺条件为补加大量7 H 。O F e S 0 4 ,加石灰水控制p H ,通压缩空气将亚铁缓慢氧 化为三价铁,生成针铁矿晶体,将砷锑脱除达到要求。 针铁矿除铁法具有锌损小,渣容易过滤等优点, 但此方法主要用于脱除锌精矿、锌焙砂或烟尘的浸 出液中大量的铁,顺带脱除少量的砷、锑,不需要补 充铁,成本低n 6 。2 “。而将此方法应用于脱除低铁烟 尘酸浸液中的砷、锑,需补充大量的7 H 。o F e S O 。, 成本非常高,生产实践表明,每处理4 0m 3 溶液就需 要补充7 H 。O F e S O 。量1 ~2t ,操作时间也很长, 需1 2 ~2 4h 。 针对上述问题,经过论证后进行了工艺调整采 用一段中浸 终酸p H 一5 ~5 .2 一二段酸浸 终酸 1 0 ~1 5g /L 逆流浸出,并补充7 H 。0 F e S O 。和强 氧化剂,使砷、锑发生反应生成砷酸铁、锑酸铁沉淀, 从而进入铅银渣中。因此中浸液中的砷、锑明显降 重 万方数据 2 0 1 5 年第1 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l _ b g r i m m .c n 1 3 低,送针铁矿除铁段处理时补铁量有所减少,操作时 间也缩短至8 ~1 2h 。此方案已用于生产,效果优 于原设计。但仍然存在以下难题1 铅银渣中的砷 锑从原来的1 %~2 %升高到5 %~1 0 %,此渣返回 铅火法系统回收铅银,同时砷锑再次挥发进入高铅 氧化锌烟尘,因此造成砷锑在铅锌冶炼系统之间不 断恶性循环,消耗巨大成本;2 7 H O F e S 0 。消耗 量有所减少,但不明显,在浸出和除铁段都需要补 充;3 浸出段需消耗大量的强氧化剂;4 操作时间仍 然较长。针对上述技术难题,建议进一步技术攻关, 将砷、锑在流程中的走向进行调整,使其进入除铁渣 中,并探索新方法,缩短除铁时间,减少7 H F e S O 。的消耗量或采用其他低价值的物料来代替, 最大限度降低生产成本,提高经济效益。 此外,3 个一段酸浸槽和3 个二段酸浸槽的尺 寸均为西4m 5m ,搅拌桨叶离槽体底部约1 .5m , 搅拌电机功率为3 0k w 。投入生产后出现以下问 题由于烟尘含铅高,酸浸时得到大量密度高、黏度 大、粒度小的硫酸铅沉积于搅拌槽的底部,并将出液 口堵塞,严重阻碍整个工艺流程的运行,需大量人力 清理沉积物。针对此问题,进行了改进,将搅拌轴加 长,缩短搅拌桨叶离槽体底部的距离,并加大搅拌电 机的功率。改进运行后搅拌强度和范围加大,效果 非常明显,没有出现人工清槽现象。 2 .3 净化段 硫酸锌溶液的净化采用传统的三段净化,即一 段除铜、镉,二段除钴、镍,三段除残镉。一段净化的 技术操作5 0 ~6 0 ℃,p H 一4 .8 ~5 .2 ,加电炉锌粉 量 g /L 一 C d 含量1 .5 C u 含量2 ,一段净化 前液含C d1 ~2g /L ,含C uo .5 ~1g /L ,需加入大 量过量的锌粉来保证铜、镉脱出效果。通过试验探 索,对一段净化的工艺进行了调整,在加锌粉之前添 加一种活化剂,提高锌粉的利用率,通过技术改进 后,电炉锌粉量 g /L C d 含量0 .6 C u 含量 金属锌含量,即理论量的锌粉即可将铜除至 O .2m g /L 以下,将镉除至1 0 ~5 0m g /L ,再经过二 段、三段净化处理后可完全达到电解液要求 C d ≤ 2 .5m g /L ,C u ≤0 .5m g /L 。生产实践表明,该方 法操作简单,实用,可节省一半以上的成本,铜、镉脱 出率均大于9 9 %。 根据工艺设计,一段净化产出的铜镉渣经过一 次浸出后得到的铜渣含铜只有7 %~1 0 %,不能用 于铜渣除氯系统,且此铜渣中含有大量的镉,必须堆 存自然氧化后再次返回浸出槽进行二次浸出,才能 将镉回收。通过试验探索,对工艺进行了技术改进, 在铜镉渣浸出过程中添加强氧化剂,将铜镉渣中的 锌、镉进行强氧化反应,在4 ~8h 内即可得到含C u 5 0 %~7 0 %、C d 8 %、Z n 5 %的海绵铜渣,压滤后 即可返回铜渣除氯系统使用。生产实践表明,该技 术简单实用,可代替铜渣除氯需加入的锌粉和硫酸 铜,并减少一次浸出渣的搬运、堆存、破碎、返回浸出 槽等操作费用,节约大量成本。 由于烟尘中含镉o .5 %~2 %,大于设计指标 o .1 5 % ,每天产出的铜镉渣量较大,经过生产实践 表明,原设计的铜镉渣浸出槽和镉置换槽都为 2 3 .7m 3 ,不能满足生产要求,影响工艺的正常运行, 下一阶段将增加铜镉渣浸出槽和镉置换槽,理顺流 程,减少中间物料的积压。 根据设计,净化段共有1 1 台套锌粉给料机,每 套配有5 0L 不锈钢贮运罐,料仓,2 ~2 0k g /h 的锌 粉定量给料机,函1 5 0 2 0 0 的星型给料器,设备费、 安装费共约8 0 万元。投料试车后,实际锌粉给料量 需要4 0 ~1 0 0k g /h ,锌粉给料机的给料量无法满足 生产,处于闲置状态,加锌粉通过人工缓慢加入。但 人工加锌粉不均匀,经常影响除杂效果,因此建议将 锌粉给料系统进一步改进,每套加锌粉设备只需要 一个料仓和一个震动给料器,操作时将锌粉称量后 加入料仓,调节阀门大小控制给料量即可实现均匀 给料的目的,完全满足生产需求,简单实用,设备成 本低。 2 .4 电解段 从溜槽流至电解槽的导流管插入到电解槽液面 以下,试车后发现此方法导致电解槽之间有电流损 耗,增加了电锌能耗,因此建议将导流管接至液面以 上,并进行断流操作,可降低电耗,节约成本。 2 .5 综合问题 水膨胀问题根据原设计,碱洗段的水洗渣采用 加水浆化后输送至浸出槽,因此有大量的水进入锌 系统,另外各种泵用的冷却水也进入污水坑,返回锌 系统回收利用,而且渣浆化水和加热的蒸汽冷凝水 也进入锌系统,造成试车期问水难以平衡,逐渐膨 胀。因此,对上述问题进行了改进,水洗渣加水浆化 改为用废电解液进行浆化,水膨胀基本得到控制。 但污水坑的废水还是难以利用,因此建议将泵的冷 凝水排至室外排水系统,或将其进行循环利用,不再 进入污水坑。 此外,很多测温度的传感器太短,建议加长,伸 到液面以下,且对于连续操作的槽体可装在溜槽上; 万方数据 1 4 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 5 年第1 期 雷达液位计测量不准,受到热蒸汽的影响,数值波动 较大,建议改为其他类型的液位计。 3结论 1 通过对高铅氧化锌烟尘湿法冶炼项目进行大 量优化、改进,改进后效果理想,锌回收率9 5 .1 %, 镉回收率8 5 .3 %,铅回收率9 9 .1 %。 2 由于烟尘成分复杂,目前碱洗除氟、氯和补铁 除砷、锑工艺的效果不理想,成本非常高,建议重点 对低成本脱氟、氯和除砷、锑方法进行技术攻关。 参考文献 [ 1 ] 梅光贵,王德润,周敬元,等.湿法炼锌学[ M ] .长沙中 南大学出版社,2 0 0 1 1 1 1 3 . 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