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2 0 1 4 年第7 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 4 5 d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .1 0 0 7 7 5 4 5 .2 0 1 4 .0 7 .0 1 4 一步法高纯金生产工艺开发与产业化 孙敬韬1 ’2 ,邓成虎1 ,王日1 ,夏兴旺1 ’2 1 .江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂,江西贵溪3 3 5 4 2 4 ; 2 .夏兴旺金银精炼大师工作室,江西贵溪3 3 5 4 2 4 摘要对贵溪冶炼厂传统高纯金电解精炼工艺存在的问题进行了分析,介绍了自主研发的低金离子浓度 8 0 ~1 2 0g /L 和低酸 6 0 ~9 0g /L 盐酸体系金电解精炼集成技术,该技术已在贵溪冶炼厂工业化生产 中稳定运行多年。 关键词高纯金;电解精炼;低酸体系;产业化 中图分类号T F 8 3 1文献标志码A 文章编号1 0 0 7 ~7 5 4 5 2 0 1 4 0 7 0 0 4 5 0 4 P r o c e s sD e v e l o p m e n ta n dI n d u s t r i a l i z a t i o nf o rP r o d u c t i o no fH i g h P u r i t yG o l dw i t hO n e S t e pP r o c e s s S U NJ i n g t a 0 1 ~,D E N GC h e n g h u l ,W A N GR i l ,X I AX i n g w a n 9 1 2 1 J i a n g x iC o p p e rC o m p a n yL i m i t e d ,G u i x iS m e l t e r ’G u i x i3 3 5 4 2 4 ’J i a n g x i ,C h i n a ; 2 .X i aX i n g w a n gG o l da n dS i l v e rR e f i n i n gM a s t e rS t u d i o ,G u i x i3 3 5 4 2 4 ,J i a n g x i ,C h i n a A b s t r a c t T h ep r o b l e m se x i t i n gi nh i g hp u r i t yg o l de l e c t r o l y s i sb yt r a d i t i o n a lr e f i n i n gp r o c e s si nG u i x iS m e l t e rw e r ea n a l y z e d .I n t e g r a t i o ne l e c t r o l y t i cr e f i n i n gp r o c e s si nh y d r o c h l o r i ca c i ds y s t e mw a si n d e p e n d e n t l y d e v e l o p e dw i t hl o wg o l di o nc o n c e n t r a t i o no f8 0 ~1 2 0g /La n dl o wa c i d i t yo f6 0 ~9 0g /L .T h ep r o c e s sh a s b e e nas t a b l eo p e r a t i o ni nG u i x iS m e l t e rf o ry e a r s . K e yw o r d s h i g hp u r i t yg o l d ;e l e c t r o l y t i cr e f i n i n g ;l o w a c i ds y s t e m ;i n d u s t r i a l i z a t i o n 作为半导体连接金线生产原料的高纯金 即含 金9 9 .9 9 9 % 需求量每年以5 0 %以上的速度增长,实 现高纯金本土化已成为国内外企业的共同需求。 2 0 0 6 年,江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 以下简 称贵冶 在原有金锭产品的基础上成功研发了高纯金 生产工艺。但是,受到产能、产品质量、劳动强度、能 耗等因素的制约一直不能形成产业化、规模化。近年 来,贵冶通过对高纯金精炼技术及设备进行深入研 究,成功开发具有独立知识产权的“一步法制备高纯 金”生产工艺,并实现了高纯金生产的产业化。 1传统高纯金生产工艺存在的问题 目前国内外高纯金精炼提纯通常采用电解法或 收稿日期2 0 1 4 0 1 1 2 作者简介孙敬韬 1 9 8 5 一 ,男,山东龙口人,工程师 湿法,贵冶采用多次电解工艺生产高纯金。在P P H 电解槽内进行金的电解精炼,制备一次电解所用始 极片的方法与铜电解始极片相似,而二次电解采用 钛永久阴极[ 1 ] 。二次电解析出的金经过硝酸、氨水 充分煮沸、高纯水洗涤干燥得到最终的高纯金,主要 流程如图1 所示。 因为金阳极板中杂质元素C u 、A g 、P b 等含量 高,一次电解的电金产品质量达不到要求,高纯金生 产必须进行多次电解。采用多次电解工艺势必增加 电能消耗、降低电流效率 仅为8 0 %~8 5 % ;同时 采用该工艺需要建立独立的金始极片生产系统。一 方面,由于始极片生产的电解技术不易控制、操作繁 琐、劳动强度大导致始极片制造成品率低、废品返 万方数据 4 6 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 4 年第7 期 图1传统高纯金生产工艺流程图 F i g .1 F l o wc h a r to ft r a d i t i o n a lh i g hp u r i t y g o l dp r o d u c t i o n 炉、金损耗大、生产成本高;另一方面,始极片的垂直 度及光洁度受人为因素影响较大,且始极片质地柔 软,同极中心距难以保证,易造成尖端放电、导电不 均等现象,生产出的电金表面粒子较多、较大、厚薄 不均,表面粒子中杂质含量高,严重影响电金质量。 2 一步法高纯金生产工艺研究 2 .1 金阳极板高频氧化吹炼 由于中间产品粗金粉品位较低 9 8 %左右 ,中 频浇铸生产的金阳极板杂质元素铜和银含量偏高。 在电解过程中,受到阳极板中铜含量较高的影响,金 电解液中铜的含量也比较高,当浓度上升至一定程 度后就会在阳极中析出,影响电金质量;银对整个金 电解过程的影响也比较大,主要因为在盐酸介质中, 阳极板中所含的银离子会与氯离子产生氯化银附着 于阳极板表面,阻碍阳极板的继续溶解,形成阳极 “钝化”现象心J 。 为降低金阳极板杂质含量,首先对金阳极浇铸 工艺进行深入研究,开发出具有创新性的高频炉平 模浇铸工艺,该工艺增强了金阳极板的致密度,消除 了金电解精炼过程的“断板”现象,金电解精炼阳极 板的残极率由2 2 %下降至1 4 %;其次探索氧化除杂 工序,在熔铸后期通过添加一定量的硝酸钾和二氧 化硅试剂进行造渣反应,去除阳极板中的C u 、A g 、 P b 等杂质元素。采用高频熔铸氧化除杂工艺后,金 阳极板中的杂质元素得到了有效的脱除,金品位达 到了9 9 .4 %,提高了1 .5 个百分点以上,浇铸成的 金阳极板成分见表1 质量分数 。 表1高频氧化吹炼阳极板成分 T a b l e1 C o m p o n e n to fh i g h f r e q u e n c yb l o w i n go x i d ea n o d eplate|% 2 .2 低盐酸体系金电解精炼 受粗金粉原料制约,中间产品金阳极板中C u 、 A g 、P b 等杂质元素含量偏高。在传统金含量1 6 0 ~ 3 2 0g /L 、酸度1 5 0 ~2 0 0g /L 、阴极电流密度3 0 0 ~ 3 5 0A /m 2 的生产体系下,要制取高纯金必须进行二 次电解,增加了高纯金在生产过程中的积压,降低了 金的直收率,影响了企业资金周转。为了降低杂质 元素对电金质量的影响,对金电解过程中络合金离 子高低、酸度大小以及杂质浓度变化对产品质量影 响进行了研究。研究发现,酸度是氯金酸稳定的基 础保证,保持一定的酸度可以防止络合金离子因非 电化学反应析出导致金浓度贫化,又能增强金电解 液的导电性,并且酸度较高时阳极不易发生钝化现 象。但是酸度太高增加银和铅在电解液中的浓度。 其中主要发生的反应是A g C l C 1 一一[ - A g C l z ] 。 随着电解液中游离的银离子增加,在适当的条件下 就会在阴极析出,从而影响电金质量、增加电解液的 净化次数。因此,为得到高品位的电金,虽然可以通 过降低电解液酸度来达到,但也明显降低了电解液 的导电性能。 为解决电解液导电性能下降问题,我们采用对 电金产品质量无影响的硝酸盐添加剂来替代电解溶 液中的H ,加入硝酸盐后,明显改善了电解液的导 电性能和电金析出性能。控制电流密度为2 4 5 A /m 2 进行低酸体系金电解,试验参数及结果见表 2 。产出的电金含金品位9 9 .9 9 9 %以上,杂质含量 均小于0 .0 0 0 1 %。 万方数据 2 0 1 4 年第7 期 有色金属 冶炼部分 h t t p [ /y s y l .b g r i m m .o n 4 7 2 .3 高纯金电解造液p ] 采用隔膜电解造液法制备高纯金电解液。阳极 为品位大于9 9 %的粗金,阳极滤袋用耐酸滤布制作, 阴极为纯度4 N 的金始极片,阴极与电解液之间用 “素烧坩埚”隔膜隔开,按分析纯盐酸与超纯水以1 4 的比例配制电解液 生产高纯金时用超纯水 。在阳 极电流密度2 5 0 ~3 0 0A /m 2 条件下造金电解液,当金 离子浓度达到1 2 0 ~1 4 0g /L 时,停止造液,以1m 3 溶液加入3 ~4k g 分析纯硫酸混和搅拌1 0r a i n 后,澄 清过滤,滤液加入超纯水和分析纯盐酸调整溶液金离 子浓度8 0 ~1 2 0g /L 、盐酸浓度6 0 ~9 0g /L 。 2 .4 金电解液自净化 在金电解时,金电解液中铅、银等杂质发生如下 反应 P b 2 S 0 42 一 P b S 0 4 P b 0 H 2 S O 。 P b S O 。 H2 0 2 A g 十 S 0 4 ”一A 9 2 S 0 4 从上述中反应可以看出,电解过程中P b 2 、 P b O 、A g 都能与S O 。2 发生反应,生成浓度积较小 的硫酸盐沉淀。为解决金电解液中含有的P b 、A g 等杂质,在金电解槽一端安装一台添加剂补充槽,添 加剂补充槽内盛有用分析纯盐酸和硫酸按一定比例 配置好的混合液,在电解过程中根据电解液酸度及氧 化电位的变化自动适量添加,抑制电解液中铅、银含 量,解决铅、银等杂质对电金质量的干扰和消除阳极 钝化。添加剂自动添加装置的研发与使用实现了金 电解液的在线自主净化,有效控制了金电解液中的杂 质元素种类和含量,稳定了金电解液的成分体系,延 长了金电解液的使用周期,确保了电金产品质量的稳 定。电解液成分检测结果见表3 C u 、S b 、N i 、C r 、S n 、 P d 、B e 等均小于0 .0 0 5g /L ,未在表中列出 。 表3 金电解液成分 T a b l e3 C o m p o n e n to fg o l de l e c t r o l y t e 样号 A u A g P bF eS iH C I 11 0 4 .60 .0 0 60 .0 1 0 .0 3 70 .0 1 38 3 .6 21 1 1 .80 .0 0 80 .0 10 .0 3 9 0 ,0 0 58 4 .1 31 2 1 .20 .0 0 60 .0 20 .0 2 60 .0 0 88 7 .8 C a 0 .2 1 0 .2 0 O .3 0 A l 3高纯金生产设备研发与应用 3 .1 永久阴极板设计与研究[ 3 ] 以抛光T A 2 钛板为阴极,在4 0 ~5 0 ℃用分析 纯盐酸浸泡、清洗3 0 ~4 5r a i n ;以聚苯醚材料制作 夹边条,将钛阴极左、右两边包边,成功制备了简单、 实用、可拆卸“夹边条”做金电解的永久阴极板。在 一个电解周期后,取出钛阴极并将电金剥离,用净化 水洗涤干净、烘干即可用于浇铸成产品金锭。新型 永久阴极板解决了传统阴极钛板电金难分离的难 题,取消了冗长繁琐的电金造片工序,以垂直度、致 密度、光洁度均高的钛板替代始极片做阴极进行电 解,在电解过程中,阴极钛板不会发生弯曲变形,有 效保证了电金的产品质量。 3 .2 环保设施的设计与研究 在金电解过程中使用的导电器具主要是银制的 导电棒、导电母排。在电解过程中,电解液中挥发的 酸雾能与银导电器具发生反应,生成A g C l 并附着 在导电棒表面,影响其导电性能,降低电流效率。通 过设计环保通风系统改善金电解生产现场环境,将 金电解槽安装在一个密闭的通风罩内,通过风机将 电解过程产生的酸雾抽走,有效缓解电解酸雾对金 电解导电器具的腐蚀,有效控制了金电解液中A g 含量;同时利用另一风机对整个金电解室送风,使作 业场所内呈正压,杜绝室外粉尘飘人,内环与外环巧 妙隔离,有效解决了环境通风及粉尘对产品质量影 响的问题。 3 .3 电解液温度控制 采用高纯金低酸体系生产工艺,电解液的电阻 增大、浓差极化加剧,为缓解这一现象只有提高并 稳定电解液的温度。通过提高电解液的温度和增 设金电解液循环装置弥补低酸体系中浓差极 万方数据 4 8 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 4 年第7 期 化[ 4 ] ,加速阳极板金的电化学溶解速度以及金在 阴极析出的速度增加电解液的导电性。为保证金 电解液温度能够稳定,在电解槽电解液进出口均 安装自动控制阀,根据电解技术参数的变化自动 调节电解液循环量大小。同时,电解液循环高位 槽采用夹套式结构,并安装自动热水保温装置,保 证电解液温度恒定控制在3 5 ~4 5 ℃,有效解决了 电解液分层问题,保证了低酸体系金电解也的导 电性,更关键的是提高了阴极板中电金产品的致 密度,提高了金电解的效率。 该研究成果已经用于工业生产,建成了年产6t 高纯金的生产线,产出的高纯金品位在9 9 .9 9 9 %以 上,杂质含量均小于0 .0 0 0 1 %。 本工艺与传统高纯金生产工艺的参数比较结果 见表4 。 4结论 1 低酸体系永久阴极高纯金电解生产工艺在低 金离子浓度 8 0 ~1 2 0g /L 和低酸 6 0 ~9 0g /L 的 盐酸体系中进行,采用钛板阴极进行电解精炼,一步 直接电解生产出物理规格及化学品质均合格的高电 金产品。 2 低酸体系金电解高纯金生产工艺具有工艺简 单、指标优良、成本低廉、操作方便、环境友好等诸多 特点。 表4 高纯金生产工艺参数对比 T a b l e4C o m p a r i s o no fp r o c e s sp a r a m e t e r s f o rh i g hp u r i t yg o l dp r o d u c t i o n 参考文献 [ 1 ] 熊超.金线用高纯金生产关键设备的研发实践l - J ] .江 西铜业工程,2 0 1 2 3 1 8 2 0 . [ 2 ] 孙戬.金银冶金[ M ] .2 版.北京冶金工业出版社, 1 9 9 8 . [ 3 ] 胡建辉,夏兴旺,王日,等.一步法高纯金生产工艺中 国,1 0 1 1 2 2 0 3 2 E P ] .2 0 0 8 0 2 1 3 . [ 4 ] 黄绍勇.循环法在金电解中的应用[ J ] .江西铜业工程, 1 9 9 9 3 1 7 1 9 . 现货供应 混合澄清槽离心萃取器 请联系大连市沙河口区精华萃取设备设计研发中心 法人代表叶春林 1 3 7 0 4 11 3 6 7 7 /0 4 11 - 8 8 1 2 4 2 2 7 s h o p 8 8 8 8 8 9 2 0 s o h u .c o r n 信息请登录m 唧.c u i q u s h e b e i .c o r n 和m 唧.L _ 1 一e ≯~ ≯矿矿ppp≯ 卜。 万方数据
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