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1 2 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 6 年第1 1 期 d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .1 0 0 7 7 5 4 5 .2 0 1 6 .11 .0 0 4 提高双底吹工艺中铜阳极板品位的生产实践 刘素红,吴艳新 河南豫光金铅股份有限公司,河南济源4 5 9 0 0 1 摘要分析探讨了原料杂质的含量、双底吹连续炼铜工艺参数的控制、阳极炉的操作等对双底吹工艺中 铜阳极板品位的影响,总结了生产实践中提高铜阳极板品位所采取的措施。 关键词双底吹工艺;铜;阳极板;实践 中图分类号T F 8 1 1文献标志码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 6 1 1 一0 0 1 2 一0 3 P l a n tP r a c t i c et oI m p r o V eG r a d eo fC o p p e rA n o d eP l a t ei nD o u b l e B o t t o mB l o w i n gC o p p e rS m e l t i n gP r o c e s s L I US u h o n g ,W UY a n x i n H e n a nY u g u a n gG o l d &L e a dC0 .,I 。t d ,J i y u a n4 5 9 0 0 1 ,H e n a n ,C h i n a A b s t r a c t E f f e c t so fr a wm a t e r i a lc o n t e n to fi m p u r i t i e s ,c o n t r 0 1 l i n gp a r a m e t e r so fd o u b l eb o t t o mb l o w i n g c o p p e rs m e l t i n g ,o p e r a t i o no fa n o d ef u r n a c eo ng r a d eo fc o p p e ra n o d ep l a t ew e r ea n a l y z e da n dd i s c u s s e d . Ⅳ【e a s u r e m e n t sa d o p t e di np l a n tp r a c t i c et oi m p r o v eg r a d eo fc o p p e ra n o d ep l a t e sw e r ep r o p o s e d . K e yw o r d s d o u b l eb o t t o mb l o w i n gs m e l t i n g ;c o p p e r ;a n o d ep l a t e ;p r a c t i c e 双底吹连续炼铜工艺首次应用于河南豫光金铅 股份有限公司冶炼渣处理技术改造工程。投产一年 多以来,生产运行平稳,各项技术指标优良。但随着 所投原料杂质的增高,铜阳极板品位开始下降,2 0 1 5 年8 月份阳极板品位平均含铜9 8 .9 %,较最初产出 的阳极板品位下降了o .4 个百分点,阳极板品位下 降后,电解工序阳极泥产率也随之增高,最高达 1 .2 %,是设计值的2 倍,给电解工序的操作带来了 一定影响,同时也影响了A 级铜的产率。本文从原 料杂质的含量、熔炼和吹炼工艺参数的控制、以及阳 极炉的操作等方面进行分析探讨,总结了提高铜阳 极板品位所采取的措施。 1 双底吹连续炼铜工艺简介 双底吹连续炼铜工艺是铜精矿、含铜渣料和辅 料一起进入底吹熔炼炉氧化熔炼,产出熔炼渣和铜 锍;熔炼渣缓冷后送选矿工序回收铜;铜锍进入底吹 收稿日期2 0 1 6 一0 5 2 4 作者简介刘素红 1 9 7 3 一 ,女,河南兰考人,硕士,高级工程师 吹炼炉进行吹炼,产出吹炼渣和粗铜;吹炼渣返回熔 炼系统进行配料;粗铜倒入阳极炉进行氧化还原精 炼后浇铸成阳极板;阳极板进行电解产出阴极铜。 底吹熔炼炉、底吹吹炼炉和阳极炉烟气分别收尘后 进制酸系统。 2 影响铜阳极板品位的因素 2 0 1 5 年8 月份铜阳极板平均成分为 % C u 9 8 .9 0 、P b0 .3 8 6 、S0 .0 0 4 、A s0 .2 6 、F e0 .0 9 、S b0 .0 6 、 B io .0 6 、N io .0 4 。可以看出,铜阳极板中铅、砷、铁杂 质较高,导致阳极板中铜品位降低。铅、砷、铁升高的 主要原因体现在原料杂质含量的升高、烟灰循环使 用、吹炼炉及阳极炉的操作未精细化等方面。 2 .1 原料中铅、砷杂质含量增加 在前期的试产过程中,购买的铜精矿杂质含量 较低,同时未配入其它高铅、砷的含铜物料。在后期 的生产中,购买有含铅、砷等较高的铜精矿,同时配 万方数据 2 0 1 6 年第1 1 期有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 1 3 入铅综合回收系统中铁屑置换出的海绵铜,以及锌 冶炼系统中锌粉置换出的海绵铜等。高铅、砷等物 料的配入,直接导致混合料中杂质升高,2 0 1 4 年试 产期与2 0 1 5 年生产中混合料成分对比见表1 。 表1 混合料成分 T a b l elC h e m i c a lc o m p o s i t i o no fm i x e dm a t e r i a l /% 物料 2 0 1 4 年 混合料 2 0 15 年 混合料 C uF e S i 0 2 C a M g SA s 2 6 .0 82 5 .4 16 .6 5O .1 70 .2 12 9 .5 2O .1 8 2 5 .0 92 5 .3 77 .0 4O .1 6O .2 02 9 .3 3O .2 4 2 7 .9 72 6 .7 05 .8 9O .1 7O .1 52 9 .8 7O .0 7 1 8 .6 02 5 .4 51 3 .8 0O .6 7O .4 62 3 .4 5O .6 7 2 0 .2 42 8 .3 16 .3 50 .9 31 .2 22 8 .3 l0 .5 5 2 1 .0 82 7 .9 16 .4 3O .6 51 .O O2 6 .9 5O .5 7 S bB i O .1 2 O .1 8 O .1 5 O .0 5 0 .2 3 O .1 l N 2 .2 烟灰循环使用 自双底吹连续炼铜工艺投产以来,熔炼炉及吹 炼炉所产烟灰全部返回熔炼炉配料,熔炼烟灰产率相 对熔炼混合料产率为1 .5 %~3 %,吹炼烟灰相对铜锍 o .5 %左右、相对熔炼混合料为o .1 %左右,吹炼烟灰 所占比值偏小,一般不进行对比。2 0 1 4 年熔炼炉烟 灰产率1 .5 %~1 .8 %,2 0 1 5 年8 月份熔炼炉烟灰产 率为3 %,烟灰成分 % C u1 4 .6 0 、P b2 5 .4 3 、S9 .1 0 、 A s1 1 .0 5 、z n5 .4 6 、S bo .2 0 、B i2 .4 6 。烟灰循环使用 导致烟灰产率增加,粗铜杂质升高。 2 .3 粗铜中铜品位降低 2 0 1 5 年8 月份的粗铜杂质含量与2 0 1 4 年的粗 铜相比,铅、砷含量成倍增加,粗铜成分见表2 。 表2 粗铜成分 T a b l e2C h e m i c a Ic o m p o s i t i o n o fc r u d ec o p p e r /% 2 .4 阳极炉生产中除杂能力有限 阳极炉精炼过程中,不仅加入底吹连续吹炼炉 产出的热态粗铜,同时加入部分冷态粗铜以及少量 高砷粗铜。由于粗铜品位偏低,造成氧化周期延长, 但阳极炉生产中除杂能力有限,再加上氧化不彻底 以及放渣未放净等操作因素,造成阳极板铜品位 降低。 3 提高铜阳极板品位采取的措施 在实际生产过程中,由于以上几种原因的存在, 造成了铜阳极板中铅、砷、铁的增高,铜品位的降低。 为了提高铜阳极板品位,经过分析、讨论,针对以上 发现的问题进行工艺和管理方面的改进,取得了明 显的效果,铜阳极板的品位得到了提高。 3 .1 合理进行配料,降低混合料中铅、砷含量 配料是稳定炉况的首要条件,也是降低产品中 杂质含量的重要因素。目前,双底吹连续炼铜工艺 中使用的铜精矿大部分是进口矿,少部分国内矿,同 时配入含铜3 0 %~5 0 %的低品位海绵铜以及其它 含铜渣料。为了降低混合料中铅、砷含量,并保证熔 炼炉在更换物料初期炉况稳定,进行合理配料是关 键,在配料上执行严格的管理制度口] 。 1 提前了解各种含铜物料的来料计划及物料 成分。 2 根据来料计划和物料成分用计算机软件进行 合理配料,保证混合料中杂质的稳定性,避免混合料 中成分出现大的波动。 3 提前把配料单下发中控室,让中控工及时了 解用料情况。 4 每批物料使用过程中,对投入和产出物料进 行计量和化验,并对铅、砷、锌、锑、铋杂质的走向进 行跟踪,绘制出杂质分布走向图,根据杂质走向调整 配料单。 3 .2 烟灰进行开路 烟灰中铅、砷、锌、铋含量很高,在返回配料时, 底吹熔炼过程中锌、铋大部分进入熔炼渣中和熔炼 烟灰中,对铜锍成分影响不大,但铅、砷含量的高低 直接影响铜锍中的铅、砷含量,铅、砷的富集影响下 道产品的质量,因此,烟灰必须进行开路。针对熔炼 炉烟灰的成分,公司一方面通过试验确定烟灰处理 方案,另一方面把熔炼炉烟灰进行委托加工处理。 3 .3 调整熔炼炉及吹炼炉工艺参数,提高粗铜品位 3 .3 .1 熔炼炉工艺参数调整 1 调整熔炼渣的铁硅比 n 一钾加娼 弛如∞ zm m m 互互互 b 一的∞们 ∞弘弘 一O O O 2 2 2 万方数据 1 4 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 6 年第1 1 期 合理的渣型是控制炉况稳定的关键参数,同时 也是调整杂质走向的因素点。降低铁硅比,使部分 石英和氧化铅生成硅酸铅,降低铜锍中的铅含量。 F e /S i 2 由1 .8 ~2 .o 降低至1 .5 ~1 .7 。 2 提高铜锍品位 在双底吹连续炼铜工艺中,吹炼渣返回熔炼炉 配料,熔炼渣进入选矿系统进行浮选,因此,提高铜 锍品位,增大熔炼渣产率,可使铅、砷最大程度进入 熔炼渣,使铅、砷开路,这样就降低了铅、砷在铜锍中 的含量,为下一步产出合格的铜阳极板奠定基础,生 产中提高铜锍品位至7 4 %~7 5 %。 3 .3 .2 吹炼炉工艺参数调整 1 调整吹炼渣的铁硅比 调整吹炼炉的铁硅比原理同熔炼炉,也是进一 步使铜锍中的铅大量进入吹炼渣,F e /S i O 降低至 0 .8 ~1 .O 。 2 调整吹炼炉中粗铜层、铜锍层、渣层的厚度 吹炼过程中,氧首先与粗铜反应,生成的C u 0 再与铜锍氧化造渣并生成粗铜。若铜层太薄时,在 氧枪的搅拌作用下放出的粗铜品位因混有少量的白 铍铜品位偏低,如铜层太厚,放渣时铜放出后,渣包 内产生大量的包底铜,给下一步处理带来一定的难 度。因此,控制合适的粗铜层很关键,粗铜层控制在 6 0 0 ~7 0 0m m 。 对底吹连续吹炼炉来说,铜锍层的存在是安全 操作的关键因素。在试产前期,铜锍层控制在1 0 0 ~2 0 0m m ,产出的粗铜品位相对满意。但随着热态 铜锍的进入,热态铜锍无法计量的原因,导致铜锍层 高度不好控制,而铜锍层太薄时,容易造成吹炼渣过 吹。操作工为避免吹炼炉过吹的风险,无形之中把 铜锍层的厚度放大,这样产出的粗铜品位相对较低, 给阳极炉精炼带来了影响。因此,必须提高工段管 理人员、中控人员的操作能力,控制铜锍层的厚度可 提高粗铜的品位,要求铜锍层的厚度控制在5 0m m 左右。 渣层厚时,特别是铜锍层很薄时,容易过吹,造 成熔池液面急剧升高,冒炉风险增大,因此,采取薄 渣层操作。 3 .4 强化阳极炉的除杂能力 在阳极炉精炼过程中,采取多项措施,强化阳极 炉的除杂能力。 1 阳极炉采取多次、少量加入石英的办法进行 氧化造渣除铅[ 2 ] 。 2 采取多次放渣的办法,尽量放净精炼渣,避免 还原时杂质重新溶入阳极铜中[ 3 ] 。 3 采取氧化枪通人氮气进行搅拌,延长氧化时 间,加大砷、铅的挥发。 4 加强管理,冷铜块进行分拣,不得加入带有渣 和铜锍的冷铜块;同时炉前的钢管等含铁物品禁止 加入阳极炉内。 5 加强氧化后期阳极铜的化验,根据砷化验结 果确定高砷冷铜加入量。 4实际生产效果 通过采取以上措施后,阳极板铜品位超过了设 计值9 9 .2 %。采取措施后的阳极板成分如表3 所 示。这些措施的应用也可以为国内铜冶炼企业如何 提高阳极板品位提供参考。 表3 改进后铜阳极板的成分 T a b l e3C h e m i c a lc o m p o s i t i o no fc o p p e r a n o d ep l a t ea f t e ri m p r o v e m e n t /% 5结论 分析了原料杂质的含量、双底吹连续炼铜工艺 参数的控制、阳极炉的操作等对双底吹工艺中铜阳 极板品位的影响,并采取相应措施后,铜阳极板品位 超过了设计值。 参考文献 [ 1 ] 柳智,杨文栋.浅谈提高铜阳极板质量的生产实践[ J ] . 云南冶金,2 0 1 3 ,4 2 2 8 6 8 7 . [ 2 ] 朱祖泽,贺家齐.现代铜冶金学[ M ] .北京科学出版 社,2 0 0 3 4 5 卜4 5 3 . [ 3 ] 李洪臻.提高阳极板质量的生产实践[ J ] .山西冶金, 2 0 】3 。3 6 6 5 6 5 7 . 万方数据
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