高铜金精矿沸腾焙烧工业实践.pdf

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5 4 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 4 年第4 期 d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .1 0 0 7 7 5 4 5 .2 0 1 4 .0 4 .0 1 6 高铜金精矿沸腾焙烧工业实践 杨要峰,宋耀远,赵可江,闾娟莎,邵志恒 灵宝黄金股份有限公司黄金冶炼分公司,河南灵宝4 7 2 5 0 0 摘要采用沸腾焙烧一酸浸一氰化工艺处理高铜金精矿。工业实践表明,对于铜品位7 %~1 0 %的金精 粉,全流程铜的回收率达到9 7 %,酸浸渣含铜低于o .3 %,氰化金浸出率9 6 .8 4 %,银浸出率7 5 .4 5 %,烟 气S 0 。总转化率平均9 8 .7 4 %,处理后的烟气S o 。浓度o .0 6 1 %。 关键词高铜金精矿;沸腾焙烧;工业实践;氰化 中图分类号T F 8 3 1文献标志码A 文章编号l 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 4 0 4 一0 0 5 4 一0 4 I n d u s t r i a lP r a c t i c eo fF l u i d i z e dR o a s t i n go fH i g h g r a d e C o p p e r 。b e a r i n gG o l dC o n c e n t r a t e Y A N GY a o f e n g ,S O N GY a o y u a n ,Z H A OK e - j i a n g ,L UJ u a n s h a ,S H A OZ h i h e n g G o l dS m e l t e r yB r a n c h ,L i n g b a oG o l dC o m p a n yL t d .,L i n g b a o4 7 2 5 0 0 ,H e n a n ,C h i n a A b s t r a c t H i g h g r a d ec o p p e r b e a r i n gg o l dc o n c e n t r a t ew a st r e a t e db yp r o c e s s e so ff I u i d i z e ds u l f a t i n gr o a s t i n g ,a c i dl e a c h i n g ,a n dc y a n i d i n gl e a c h i n g . T h ei n d u s t r i a lp r a c t i c es h o w st h a tc o p p e rt o t a lr e c o V e r yr a t ei s 9 7 %,c o p p e ri na c i dl e a c h i n gs l a gi sb e l o wo .3 %,g o I da n ds i I v e rc y a n i d i n gI e a c h i n gr a t ei s9 6 .8 4 %a n d 7 5 .4 5 %,t h ea v e r a g et o t a lc o n v e r s i o nr a t eo fS 0 2i s9 8 .7 4 %, a n dS 0 2c o n c e n t r a t i o ni nw a s t eg a si s o .0 6 1 %w h e nt h eg o l dc o n c e n t r a t eb e a r i n g7 %~1 0 %c o p p e ri st r e a t e db yt h ea b o V ep r o c e s s e S . K e yw o r d s h i g h g r a d ec o p p e r b e a r i n gg o l dc o n c e n t r a t e ;f l u i d i z e dr o a s t i n g ;i n d u s t r i a lp r a c t i c e ;c y a n i d i n g 高铜金精矿的处理难度较大,我们通过小型试 验的摸索,采用硫酸化焙烧一酸浸提铜一氰化法提 取金、银的工艺流程处理高铜金精矿具有较好的工 艺指标,能够有效回收高铜金精矿中各种伴生有价 元素,并确定了最佳试验条件。本文在此基础上,拟 通过一系列的半工业化及工业化试验研究,探索实 现难处理高铜 7 %~1 0 % 金精矿高效处理产业化 的工艺条件。 系统。可节省投资;消除干燥工序高铜精矿的机械 损失及干燥过程中煤灰混入高铜精矿中引起金氰化 浸出率的降低;节省用煤,降低生产成本;消除干燥 工序中硫的损失。 采用电动双梁起重机上料,浆化槽调至6 5 %~ 7 0 %左右,调浆后矿浆通过振动筛,筛上选杂,筛下 进贮浆槽,采用软管泵打入炉前中间槽。料浆由炉 前中间槽给入3 0 .8 6m 2 的沸腾焙烧炉进行焙烧。 1高铜金精矿硫酸化焙烧2酸浸一萃取法提铜 沸腾炉进料方式采用浆式进料或干式进料,干 式进料工艺复杂、投资高。工业化试验采用浆式进 料,其优点是取消干燥工序,省掉干燥烟气的处理 收稿日期2 0 1 3 1 0 0 8 作者简介杨要峰 1 9 7 2 一 ,男,河南平顶山人,工程师. 焙烧车间沸腾炉产出的焙砂进酸浸槽进行酸 浸,每天处理的焙砂量为9 0t ,酸浸矿浆经泵送酸浸 一级、二级浓缩机、胶带过滤机洗涤过滤后,产出的 万方数据 2 0 1 4 年第4 期有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 5 5 酸浸液经过滤后送电铜车间,酸浸渣用清水进行逆 及其规格如表1 所示。 流洗涤后送入氰化槽。焙烧酸浸过程所用主要设备 表l焙烧酸浸主要设备及规格 T a b l elM a i ne q u j p m e n t s 柚dt h e i rs p e c i f i c a t i o nf o rr o 嬲t i n g a n da c i dl e a c h i n g 工业化试验中,硫酸化焙烧温度为6 6 0 ℃,焙砂试验结果见表2 。从表2 可以看出,硫酸化焙烧所 酸浸条件为液固比2 1 、初始硫酸浓度6 0g /L 、终 得焙砂采用硫酸浸出后,浸出渣中残余的铜 氰原 酸5g /L 、浸出温度9 5 ~9 8 ℃、浸出时间8h 。工业铜 浓度低于o .3 %。 表2高铜金精矿沸腾焙烧硫酸浸出工业试验结果 T a b l e2C o m m e r c i a It e s tr e s u l t so fn u i d i z e dr o a s t i n ga n ds u l f u r i ca c i d l e a c h i n gO fh i g I 卜g r a d ec o p p e r - b e a r i n gg O l dc 蛆c e n t r a t e 原料 嚣焉嬲嚣 备注 A “2 2 - 8 0g /‘、A g1 6 8 7 4g /L 4 .4 0 ~4 .6 0 7 2 c “9 ‘2 1 %、s2 3 9 3 % 7 2 一浸铜O .2 7 4 %、二浸铜O .2 8 7 %、 氰原铜O 。2 6 5 %、浸出率9 7 ,7 % A u2 3 .6 0g /t 、A g1 6 2 ,8 7g /t 、 C u9 .3 3 %、S2 3 .1 7 % 一浸铜0 .3 5 6 %、二浸铜o .3 9 3 %、 氰原铜o .2 9 5 %、浸出率9 7 .4 7 % A “2 3 4 08 e A g 1 6 6 5 7 .g /L 3 .9 3 4 .0 77 z C u8 .4 1 %、S2 5 .0 4 % 7 2 一浸铜o .3 6 7 %、二浸铜o .3 1 4 %、 氰原铜o .2 9 7 %、浸出率9 7 .1 7 % 另外,我们还考察了不同含铜金精矿中铜品位 与氰原铜及浸出率的对应关系。结果表明,原矿铜 品位分别为7 %、8 %、9 %、1 0 %时,氰原铜分别为 o .2 0 0 %、o .2 2 9 %、o .2 5 7 %、o .2 8 6 %,铜浸出率分别 为9 7 .7 1 %、9 7 .6 8 、9 7 .7 6 、9 7 .7 4 %,渣率分别为 8 0 %、8 1 %、7 8 .5 %、7 9 %。表3 为不同批次焙砂在 9 6 ℃硫酸浸出的结果。 从表3 可知,在6 0g /L 左右的酸浓度下,铜的 浸出率能维持在9 7 .5 %以上。在此条件下酸浸渣 中铜的含量都能控制在O .3 5 %以下。在整个酸 浸一萃取提铜过程中n ‘4 ] ,铜的浸出率为9 8 .o %,铜 洗涤率为9 9 .7 0 %,铜萃取率为9 7 .8 %,电积率为 9 9 .9 %,总的铜回收率为9 7 %。 3 氰化法提取金、银 氰化浸出洗涤采用两浸两洗工艺流程,一段浸 出是在3 台串联的机械搅拌槽中进行,洗涤在浓缩 机中进行,二段浸出在3 台串联的机械搅拌槽中进 ∞拍帖一蛎驺们舶们拍惦一盯骢盯驺“们盯 万方数据 5 6 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 4 年第4 期 行,洗涤在3 台浓密机中进行,浸渣采用陶瓷过滤机 过滤。经酸浸后,焙砂中有害氰化的杂质铜、铅、锌 等大部分被除去,因此在氰化时能保证达到较高的 金浸出率。一级洗涤浓缩机溢流即为贵液,贵液经 净化、脱氧后进行锌粉置换产出金泥,金泥送精炼工 序回收金、银。 表3 不同批次高铜金精矿焙砂硫酸浸出结果 T a b l e3S u l f u r i ca c i dI e a c h i n gr e s u I t sf o rd i f f e r e n tb a t c h e so fc a l c i n i n g o fh i g h g r a d ec o p p e I ‘b e a r i n gg o l dc O n c e n t r a t e 氰化浸出工艺参数液固比1 2 、氰化钠浓度 1 .8 ‰、浸出时问2 8h ;氰化浸出技术指标金浸出 率9 6 .8 4 %、金洗涤率9 9 .7 %、金置换率9 9 .9 5 %、 银浸出率7 5 .4 5 %、银洗涤率9 9 .5 %、银置换率 9 9 .9 0 %。 4 二氧化硫烟气制酸 二氧化硫烟气采用酸浸净化一两转两吸工艺流 程制酸,烟气转化结果见表4 。 表4s o 烟气转化结果 T a b l e4 R e s u l to fS 0 2g a sc o n V e r s i o n 零点班 2 7 .61 6 .26 7 09 05 55 .6 7O .0 9 5 9 8 .4 6 2 白班 2 4 .31 7 .36 7 08 55 36 .1 0 o .0 8 19 7 .6 3 四点班 2 3 .41 5 .06 7 08 54 65 .5 5o .0 7 89 7 .8 9 零点班 2 8 .21 6 .96 6 08 95 55 .7 00 .0 4 79 8 .5 1 3 白班 2 2 .61 4 .56 6 09 25 25 .2 6O .0 5 8 9 8 .9 9 四点班 1 9 .51 4 .16 6 09 05 25 .o oo .0 5 3 9 9 .0 3 从表4 可知,采用酸浸净化一两转两吸工艺流 程处理S o 。烟气具有较好的效果。整个流程的 S O 。总转化率平均值为9 8 .7 4 %,处理后的烟气 S O 浓度为O .0 6 1 %,吸收除雾后的尾气S 0 。浓度 符合国家大气污染物综合排放标准 G B l 6 2 9 7 1 9 9 6 。 5结论 1 难处理高铜金精矿首先在沸腾炉中于6 6 0 ℃ 进行硫酸化焙烧,焙砂采用6 0g /L 的硫酸在9 5 ℃ 左右浸出,铜的浸出率能维持在9 7 %以上,酸浸渣 含铜低于o .3 %。 万方数据 2 0 1 4 年第4 期有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 5 7 2 氰化法提取金、银的工艺条件液固比1 2 、 氰化钠浓度1 .8 ‰、浸出时间2 0h ,金浸出率为 9 6 .8 4 %,银浸出率为7 5 .4 5 %。 3 二氧化硫烟气采用酸浸净化一两转两吸工艺 流程处理后,S O 总转化率平均9 8 .7 4 %,处理后烟 气S 0 2 浓度为o .0 6 1 %。 4 工业化试验结果表明,采用硫酸化焙烧一酸 浸提铜一氰化法提取金、银处理难处理高铜金精矿 具有较好的工艺指标,能够有效回收高铜金精矿中 各种伴生有价元素,可以进行工业化生产和推广。 参考文献 [ 1 ] 杨要峰.湿法提铜工艺在灵宝黄金股份公司的应用与 发展[ J ] .有色金属工程,2 0 1 1 ,1 2 3 6 3 8 . [ 2 ] 刘大星.湿法炼铜的发展与前景[ J ] .有色金属再生与 利用,2 0 0 5 7 3 4 3 6 . [ 3 ] 蒋继穆.泛谈我国湿法炼铜[ J ] .铜业工程,2 0 0 1 4 1 0 一1 3 . [ 4 ] V a i s h n a v iS r i d h a r ,V e r m aJK ,S a n j u k t aAK u m a r .s e l e c t i v es e p a r a t i o no fc o p p e ra n dn i c k e lb ys o l v e n te x t r a c t i o nu s i n gL I x 9 8 4 N [ J ] . H y d r o m e t a l l u r g y ,2 0 0 9 , 9 9 1 /2 1 2 4 1 2 6 . 上接第4 4 页 3结论 1 废汽车催化剂在下述最佳预处理 氧气 氢 气 条件下,铑的提取率由5 5 .9 %增加到8 2 .7 %氧 气预处理温度3 0 0 ℃、氧气流速2 0 0m L /m i n 、时间 3h ;氢气预处理温度3 0 0 ℃、氢气流速2 0 0m L / m i n 、时间3h 。 2 在锌粉用量为2 0g /L 、反应时间4 0m i n 的最 佳条件下,铑的置换率为8 5 .6 %。 参考文献 [ 1 ] w i l b u r nDR , B l e i w a sDI . P l a t i n u m g r o u pM e t a l s w o r l ds u p p l ya n dD e m a n d [ R ] . U .s . G e 0 1 0 9 i c a lS u r v e y ,2 0 0 8 . [ 2 ] 姜东,廖秋玲,龚卫星.我国失效汽车尾气净化器回收 现状及发展前景[ J ] .中国资源综合利用,2 0 0 9 ,2 7 9 7 9 . [ 3 ] 陈剑波.新型硫醚萃取剂萃取分离钯、铂的性能[ J ] .矿 冶工程,2 0 0 6 ,2 6 1 6 1 6 4 . [ 4 ] 王丽琼,李云,曾庆轩.废旧车用载钯催化剂中钯的浸 出研究[ J ] .安全与环境学报,2 0 0 2 ,2 5 2 3 2 6 . [ 5 ] R u m p o l dR , A n t r e k o w i t s c hJ . R e c y c l i n go fp l a t i n u m g r o u pm e t a l sf r o ma u t o m o t i v ec a t a l y s t sb ya na c i d i c l e a c h i n gp r o c e s s [ C ] //p r o c e e d i n g so ft h e 5 t hI n t e r n a t i o n a lP l a t i n u mC o n f e r e n c e ,T h eS o u t h e r nA f r i c a nI n s t i t u t eo fM i n i n ga n dM e t a l l u r g y ,S u nC i t y ,S o u t hA f r i c a ,2 0 1 2 6 9 5 7 1 4 . [ 6 ] G a t t eRR , P h 订l i p sJ .D y n a m i cP h a s eB e h a v i o ro f G r a p h i t e S u p p o r t e dI r o n R h o d i u mC a t a l y s t sd u r i n g0 x i d a t i o r l - R e d u c t i o n [ J ] .J .P h y s .C h e m .,1 9 8 7 ,9 1 2 3 5 9 6 1 - 5 9 6 8 . 万方数据
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