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3 6 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 3 年4 期 d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .1 0 0 7 - 7 5 4 5 .2 0 1 3 .0 4 .0 1 0 某碱性铀矿盐酸除碳酸钙对比试验 文冬林,赵志斌,孙占学,史维浚 东华理工大学水资源与环境工程学院,江西抚州3 4 4 0 0 0 摘要用l Og /L 盐酸 p H0 .5 6 溶液浸泡某碱性铀矿,通过控制不同浸出液的p H ,考察参数对碳酸钙浸 出率的影响。结果表明,当浸出液p H 分别为3 、4 、5 时,碳酸钙的浸出率分别为8 6 .9 1 %、8 7 .6 5 %和 8 1 .9 9 %,耗酸率分别为5 .1 1 %、4 .6 0 %和4 .6 6 %,浸出液最佳p H 为4 。 关键词碱性铀矿;碳酸钙;浸出率;耗酸率 中图分类号T L 2 1 2 .1 2文献标志码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 3 0 4 0 0 3 6 0 3 C o m p a r i s o nT e s to nC a l c i u mC a r b o n a t eR e m o v a lo f A l k a l i n eU r a n i u mO r ew i t hH y d r o c h l o r i cA c i d W E ND o n g l i n ,Z H A 0Z h i - b i n , S e h o o lo fW a t e rR e s o u r c e sa n d E a s tC h i n aI n s t i t u t eo fT e c h n o l o g y , S U NZ h a n - x u e ,S H IW e i i u n E n v i r o n m e n t a lE n g i n e e r i n g , F u z h o u3 4 4 0 0 0 ,J i a n g x i ,C h i n a A b s t r a c t A na l k a l i n eu r a n i u mo r ew a sl e a c h e dw i t h1 0g /Lh y d r o c h l o r i ca c i ds o l u t i o n p H 一0 .5 6 .T h e e f f e c t so fp a r a m e t e r so nl e a c h i n gr a t eo fc a l c i u mc a r b o n a t ew e r ei n v e s t i g a t e dw i t hd i f f e r e n tp Hv a l u eo fl i x i v i u m .T h er e s u l t ss h o wt h a tw h e np Hv a l u eo fl i x i v i u mi s3 ,4 ,5r e s p e c t i v e l y ,t h ea c c o r d i n gl e a c h i n gr a t e o fc a l c i u mc a r b o n a t ei s8 6 .9 1 %,8 7 .6 5 %a n d8 1 .9 9 %,t h ea c c o r d i n ga c i dc o n s u m p t i o nr a t ei S5 .1 1 %, 4 .6 0 %a n d4 .6 6 %.T h eo p t i m u mp Hv a l u eo fl i x i v i u mi S4 . K e yw o r d s a l k a l i n eu r a n i u mo r e ;c a l c i u mc a r b o n a t e ;l e a c h i n gr a t e ;a c i dc o n s u m p t i o nr a t e 随着我国铀矿资源采冶难度加大,生产成本越 来越高‘1 ‘2 1 。近年来,低品 提取技术的开发显得日 位、复杂难处理铀矿高效 益紧迫。微生物浸铀技 术 删在难浸铀矿的浸出中具有很大优势,但也有 不利因素。如某矿石的碱性高和铀含量较低 平均 品位低于0 .1 % ,因此生产过程中耗酸率很高,浸 出率较低,浸铀周期长。采用高硫酸浸出工艺时还 易形成石膏板结,进而影响浸铀进程的正常进行。 因此需要进一步改进碱性矿石的浸铀工艺,预先除 去矿石中的碳酸钙,以期缩短浸铀周期、降低酸耗和 提高浸出率,防止石膏板结。 1 试验原料和设备 试验矿样取自某铀矿山,矿样化学全分析结 果 % C a O4 .6 2 3 、F e O1 .4 2 7 、F e 20 32 .8 2 l 、 A 1 2 0 38 .4 8 2 、S i O z7 6 .8 7 3 、K z 03 .1 0 8 、N a 2 0 0 .7 6 4 、M g O0 .3 8 6 、T i 0 20 .0 7 9 、P 2 0 51 .7 9 0 、F 一 0 .2 7 2 、C O 3 .5 1 4 。不同粒度的矿石及其钙含量 分析结果见表1 。 该铀矿石粒径比较小 8m m ,且分布比较合 理,因此,其渗透性良好,与溶浸液有足够的接触面 积,有利于碳酸钙的去除。 但该矿石中钙含量很高,在高酸浸出时易产生 收稿日期2 0 1 2 0 9 2 0 基金项目国家高技术研究发展计划项目 2 0 0 7 A A 0 6 2 1 2 0 ;科技部国际合作项目 2 0 0 8 D F A 7 1 7 6 0 作者简介文冬林 1 9 8 7 一 ,男,江西宜春人,硕士研究生. 万方数据 2 0 1 3 年4 期 有色金属 冶炼部分 h t t p [ [ y s y l .b g r i m m .o n 3 7 石膏沉淀,不利于细菌酸法浸矿。因此,进行浸铀 前,应先对该矿石进行除钙,才能保证获得比较好的 铀浸出率。 表1矿样粒径及钙含量分析结果 T a b l e1R e s u l t so fp a r t i c l es i z ea n d c a l c i u mc o n t e n ta n a l y s i s 序号龆_ /m m 訾C a 『C 0 3 坠产等 5 ~83 3 .0 9 2 ~53 1 .7 9 1 ~21 1 .6 2 O .6 ~11 2 .1 8 O .3 ~0 .68 .3 3 0 .1 5 ~0 .32 .6 6 0 .1 50 .3 3 主要设备有西1 5 0m m 10 0 0m m 有机玻璃柱 浸出柱2 个,分光光度计,p H 计,电位计及滴定管 等仪器。 2试验方法 2 .1 试验主要工艺参数 试验采用浸泡的方式,共设计了3 个试验柱,编 号分别为J 1 、J 2 、J 3 ,各柱装矿量均为1 2 .5k g 。浸泡 液的起始p H 一0 .5 6 1 0g /L 盐酸 ,换液量为2 1 %, 设计浸出液的p H 分别为3 、4 、5 。 2 .2 试验过程 去碳酸钙试验采用池浸浸泡换液方法,该法水 岩作用较均匀,作用时间比喷淋长。为了避免蒸发 的影响,进、出液口都被遮盖。 换液按以下要求执行第一,当浸泡液p H 接 近设计值 0 .2 时换液;第二,浸泡1 2h 进行换 液。 放液量尽量控制一致,并基本等于进液量。进 液从上部灌入,并注意不要过猛。浸泡过程中观测 浸泡液的p H ,每隔2h 观测一次。测定p H 、E h 、 铀、C a 2 十、F e 2 、F e 3 的浓度。剩余浸出液用自来水 扩充到溶浸液体积,用盐酸将其p H 调至0 .5 6 ,并 记录消耗的盐酸量。 试验结束条件连续2 次浸出液p H 在2 4h 内 小于等于设计值并且没有气泡产生。 3试验结果与分析 本次试验共进行2 0 天,结果见表2 。 表2 试验结果 T a b l e2R e s u l to ft e s t 3 .1 各柱液计碳酸钙总浸出率 各柱的液计碳酸钙总浸出率随浸出时间的变化 如图1 所示。 母 、 碍 壬 燃 土 嘶 嘏 艇 疆 1 01 5 时问,d 图1 碳酸钙总浸出率随浸出时间的变化曲线 F i g .1 C u r v eo ft o t a ll e a c h i n gr a t eo fc a l c i u m c a r b o n a t e ,s .1 e a c h i n gt i m e 由图1 可以看出,3 个柱子在前期相同酸度的 情况下,浸出率基本相近。随着控制浸出液p H 的 变化,曲线斜率都有明显的增大趋势,浸出速率加 快。而浸出液p H 为4 的J 2 柱碳酸钙浸出率更高。 在试验后期,难溶解的钙越来越少,因此,浸出速度 趋于平稳。试验结束时,3 个柱子的液计钙总浸出 率分别为8 6 .9 1 %、8 7 .6 5 %和8 1 .9 9 %,渣计浸出率 分别为7 5 .3 6 %、7 8 .4 3 %和7 0 .5 8 %。 3 .2 各柱耗酸率 各柱总耗酸率随浸出时间的变化如图2 所示。 由图2 可见,浸出前期的耗酸量占了整个耗酸 量的很大部分,而后期的耗酸量很少,耗酸率提高幅 度很小。因此,降低总酸耗的关键是降低前期耗酸 量。从3 个柱的耗酸率对比结果可知,p H 为4 的 J 2 柱子耗酸率最低。 3 .3 各柱铁和铀浸出结果 铁和铀的含量都是下一步浸铀工作的重要参 数。因此,在去碳酸钙过程中,应避免铁和铀的损 失。J 1 ~J 3 柱铁和铀的浸出情况随时间的变化如 图3 ~5 所示。 万方数据 3 8 有色金属 冶炼部分 h t t p /] y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 3 年4 期 艰 、 爵 镒 糕 距 时间,d 图2 总耗酸率随浸出时间的变化曲线 F i g .2 C u r v eo ft o t a la c i dc o n s u m p t i o n r a t eY S .1 e a c h i n gt i m e 时间/d 图3J l 柱铁和铀浸出情况随时间的变化曲线 F i g .3 C u r v eo fl e a c h i n gc a s eo fi r o na n d u r a n i u mi nJ 1c o l u m n1 ,s .1 e a c h i n gt i m e 时间,d 图4J 2 柱铁和铀浸出情况随时间的变化曲线 F i g .4C u r v eo fl e a c h i n gc a s eo fi r o na n d u r a n i u mi nJ 2c o l u m n1 ,s .1 e a c h i n gt i m e 从图3 ~5 可以看出,各柱总铁进出基本达平 衡,卸柱后未出现铁沉淀;且各柱铀的累计浸出率均 时佃】/d 图5J 3 柱铁和铀浸出情况随时间的变化曲线 F i g .5 C u r v eo fl e a c h i n gc a s eo fi r o na n d u r a n i u mi nJ 3c o l u m n 坩.1 e a c h i n gt i m e 在1 %以下,说明盐酸在去钙过程中不会浸出矿石 中的铀,同时去除了铀矿中大部分的钙,这样在浸铀 酸化阶段时就可以避免石膏沉淀的形成,大大提高 后期浸铀效率。 4结论 控制出液p H 分别为3 、4 、5 时,各柱的耗酸率 分别为5 。1 1 %,4 .6 0 %,4 。6 6 %;液计铀浸出率分别 为8 6 .9 1 %,8 7 .6 5 %,8 1 .9 9 %;渣计浸出率分别为 7 5 .3 6 %,7 8 .4 3 %和7 0 .5 8 %。浸出液p H 为4 时, 效率最高,最省酸。 参考文献 [ 1 ] 张建国,孟晋.世界铀资源、生产、供应与需求的新动态 [ J ] .铀矿冶,2 0 0 6 ,2 5 1 2 1 2 8 。 [ 2 ] 阙为民,王海峰,牛玉清,等.中国铀矿采冶技术发展与 展望口] .中国工程科学,2 0 0 8 ,1 0 3 4 4 一s 3 . 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