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2 0 1 5 年第9 期有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i r n m .c n 6 1 d o i 1 0 .3 9 6 9 /J .i s s n .1 0 0 7 7 5 4 5 .2 0 1 5 .0 9 .0 1 7 镍闪速熔炼气流干燥系统二氧化硫 尾气治理实践 朱学松,蔡栋元,田士元 金川I 集团股份有限公司镍冶炼厂,甘肃金昌7 3 7 1 0 0 摘要原金川镍闪速熔炼精矿干燥系统采用“三段式”气流干燥工艺,外排尾气二氧化硫浓度超标,采用 钠碱法对尾气进行治理后,干燥尾气达标排放。 关键词镍闪速熔炼;气流干燥;二氧化硫;尾气治理 中图分类号X 7 0 1 .3 文献标志码A 文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 5 0 9 0 0 6 1 - 0 3 T r e a t m e n tP r a c t i c eo fS u l f u rD i o x i d ei nW a s t eG a sf r o m P n e u m a t i cD r y i n gS y s t e mo fN i c k e lF l a s hS m e l t i n g Z H U X u e s o n g ,C A ID o n g y u a n ,T I A NS h i y u a n N i c k e lS m e l t e r ,J i n c h u a nG r o u pC o .,L t d ,J i n c h a n g7 3 7 i 0 0 ,G a n s u ,C h i n a A b s t r a c t O r i g i n a l “t h r e e s t e p ’’c o n c e n t r a t e sd r y i n gp r o c e s s i sa p p l i e di nJ i n c h u a nn i c k e lf l a s hs m e l t i n g s y s t e m ,w h o s ed i s c h a r g e ds u l f u rd i o x i d ec o n c e n t r a t i o ne x c e e d se m i s s i o ns t a n d a r d .A l k a l i n es o d i u mp r o c e s s i sa p p l i e dt ot r e a td r y i n go f f g a st or e a c ht h ee m i s s i o ns t a n d a r d . K e yw o r d s n i c k e lf l a s hs m e l t i n g ;p n e u m a t i cd r y i n g ;s u l f u rd i o x i d e ;w a s t eg a st r e a t m e n t 金川镍闪速炉精矿干燥系统采用“三段式”气流 干燥工艺,设备设施主要包括干燥窑、鼠笼打散机和 气流干燥管。干燥的介质为粉煤燃烧室产出的热烟 气,含水1 1 %左右的铜镍混合湿精矿经干燥窑干 燥,含水降至5 %~7 %后进入鼠笼打散机。在鼠笼 内精矿被高速旋转的鼠笼转子打散呈悬浮状态,在 后部排烟机的作用下与热烟气共同进入气流管中。 精矿与烟气以1 8 ~2 0m /s 的速度流动,使精矿干燥 至含水0 .3 %以下。精矿经沉尘室、旋涡后进入干 精矿仓,含尘烟气经过电场收尘后,经1 5 0m 烟囱 排空[ 1 ≈] 。原干燥系统流程如图1 所示。 “三段式”气流干燥工艺存在的问题是1 烟气 二氧化硫浓度超标;2 干燥所需热量由粉煤燃烧提 供,粉煤消耗量大;3 系统设备磨损快,设备结构庞 收稿日期2 0 1 5 0 4 0 9 作者简介朱学松 1 9 8 7 一 ,男,甘肃金昌人,工程师 大,动力消耗大。 1二氧化硫超标原因分析 由于系统烟气二氧化硫浓度超标,在2 0 1 3 年2 月进行了降低系统烟气二氧化硫浓度的生产试验。 试验通过减小上料量、增大总风量、降低系统负压、 降低沉尘室温度、混合氮气和斜坡烟道喷吹石灰等 方式,来控制系统烟气二氧化硫浓度。但试验结果 表明,通过工艺调整措施和喷吹石灰不能使系统烟 气二氧化硫浓度达标。试验过程中,在降低烟气二 氧化硫浓度的同时,干精矿品质无法保证,即便如此 烟气二氧化硫浓度仅能降低至15 0 0m g /m 3 标态, 下同 ,无法达标排放。 通过分析,干燥烟气二氧化硫浓度超标的原因 万方数据 6 2 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 5 年第9 期 1 一粉煤燃烧室;2 - 给料皮带;3 - 干燥窑; 4 一鼠笼打散机;5 - 气流干燥管;6 - 沉尘室; 7 一一级旋涡收尘器;8 - - - 级旋涡收尘器;9 - 排烟机; 1 0 一电收尘器;1 1 一干精矿仓 图1 原精矿干燥系统工艺流程图 F i g .1 P r o c e s sf l o wd i a g r a mo fo r i g i n a l c o n c e n t r a t ed r y i n gs y s t e m 主要有 一是干燥介质与精矿直接接触。粉煤燃烧产生 的高温烟气与精矿直接接触,导致部分精矿燃烧脱 硫,使干燥窑和气流管中产生二氧化硫; 二是系统收集下来的精矿和烟尘在旋涡、电场 内积聚发生自燃产生一部分二氧化硫; 三是系统采用含硫粉煤作为燃料,粉煤燃烧过 程中产生一部分二氧化硫[ 4 。6 ] 。 2 改造方案及内容 2 .1 工艺配置 在原闪速炉干燥电收尘出口至1 5 0m 烟囱之 间的排空烟道中间加装一个D N 2 0 0 0 电动蝶阀作为 旁路,新增烟气脱硫系统配套D N 2 0 0 0 烟道作为主 烟道,脱硫装置设置垂6m 1 2m 脱硫塔1 台,塔顶 设置3 0m 的D N 2 0 0 0 玻璃钢排空烟囱1 根,抽气风 机 压力一1k P a 、功率3 0 0k W 1 台,c P 5 .5m 3 .0 m 地下槽1 个,脱硫循环泵2 台,地下槽泵2 台,并 配备相应的烟道、水管等附属设施。 工艺流程如下闪速炉干燥窑电收尘出口烟气 通过主烟道进入脱硫塔,通过塔内三级喷头洗涤、降 温、捕水后,进入塔顶3 0m 烟囱排空。脱硫塔及电 收尘负压均由抽气风机提供,以3 0 ℃、p H9 .5 的中 水为主,补入3 0 %N a O H 碱液,作为脱硫塔吸收液, 完成二氧化硫吸收后的溶液排入闪速炉二次沉渣 池,作为冲渣补充水使用。其中,中水来自动力厂总 站,由闪速炉冲渣水冷却池补水中水总管处接入;碱 液由化工厂氯碱车间提供,通过汽车运输碱液至地 下槽。工艺配置简图如图2 所示。 图2 工艺配置简图 F i g .2D i a g r a mo fp r o c e s sc o n f i g u r a t i o n 2 .2 方案选址 选址为现闪速炉车间干燥烟囱东侧和干燥电收 尘整流器室北侧空地之间,占地面积约2 0 0m 2 ,如 图3 所示。 返料堆场 /厂、\ f 干燥窑烟囱\ \/ 广 图3平面布局简图 F i g .3D i a g r a mo fp l a n el a y o u t 3改造效果 镍闪速熔炼干燥烟气脱硫系统于2 0 1 4 年1 2 月 初建成试车,同月底投入使用。系统投产以后,彻底 解决干燥烟气二氧化硫超标的问题,结束多年来干 燥外排尾气二氧化硫浓度超标的问题。烟气可以实 现二氧化硫达标排放,每年总计可减排二氧化硫 30 0 0t 以上。同时改善了厂区及周围市区环境,社 会效益显著。 4结论 镍闪速熔炼干燥烟气脱硫系统投入使用后,每 年总计可减排二氧化硫30 0 0t 以上,具有显著的社 会效益。 万方数据 2 0 1 5 年第9 期 有色金属 冶炼部分 h t t p ] /y s y l .b g r i m m .c n 6 3 参考文献 [ 1 ] 万爱东,王万涛,蔡栋元.闪速熔炼职工培训教材精矿 干燥系统[ M ] .甘肃金昌金川集团股份有限公司, 2 0 0 8 . [ 2 ] 万爱东,王万涛,蔡栋元.闪速熔炼工精矿干燥系统 [ M ] .甘肃金昌金川集团股份有限公司,2 0 1 2 . [ 3 ] 郑军福,王万涛,蔡栋元.闪速熔炼技术操作规程[ M ] . 甘肃金昌金川集团股份有限公司,2 0 1 2 . [ 4 ] 柳琳.粉煤燃烧状况对镍精矿气流干燥工艺的影响 [ J ] .有色金属 冶炼部分 ,2 0 0 3 1 1 4 1 6 . [ 5 ] 刘常胜,李述祖.钠碱法治理有色冶炼二氧化硫烟气 [ J ] .中国有色冶金,2 0 0 8 ,3 7 3 5 0 5 3 . [ 6 ] 蒋利桥,赵黛青,陈恩鉴.亚硫酸钠循环法烟气脱硫工 艺实验研究[ J ] .热能动力工程,2 0 0 5 ,2 0 4 3 8 4 3 8 6 . 上接第6 0 页 [ 3 ] 胡玲,肖久高,汪志和,等.离子液循环吸收法脱除和回 收硫酸装置尾气中二氧化硫[ J ] .硫酸工业,2 0 1 3 1 2 4 2 5 . [ 4 ] 范明英,马红霞,宋利平.“离子液”新技术在巴彦淖尔紫 金制酸尾气脱硫工程的应用E J ] .内蒙古环境科学, 2 0 0 8 ,2 0 6 6 4 6 7 . [ 5 ] 王娇,岳焕玲,孟昭华.离子液循环吸收法有色冶炼烟 气脱硫新技术[ J ] .有色设备,2 0 0 8 3 4 - 7 . [ 6 ] 戴文军,任龙.可再生式烟气脱硫技术的比较[ J ] .石油 化工技术与经济,2 0 0 8 ,2 4 4 5 6 5 9 . [ 7 ] 徐姣.生物法脱除工业废气中S O 和N O 的研究E D ] . 天津天津大学,2 0 0 8 . [ 8 ] 闫楠,涂志江,杨立春.有机胺脱硫工艺在高硫煤地区 火电厂的应用分析[ J ] .环保科技,2 0 1 3 ,1 9 5 1 6 . 万方数据
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