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2 0 1 3 年第1 2 期有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 1 1 d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .1 0 0 7 - 7 5 4 5 .2 0 1 3 .1 2 .0 0 4 湿法炼锌净化镍钴渣全湿法回收新工艺 马进,何国才,程亮,鲁兴武,易超 西北矿冶研究院,甘肃白银7 3 0 9 0 0 摘要采用全湿法工艺浸出湿法炼锌净化镍钴渣,活化剂进行锌钻分离回收钴。结果表明,采用下述二 段浸出工艺温度7 0 ℃,反应时间1 .5h ,液固比4 1 ,一段浸出终点p H4 .5 ~5 .0 ,二段浸出终点p H 0 .5 ,锌浸出率大于9 8 %以上,回收率9 5 %以上。 关键词湿法炼锌;镍钴渣;全湿法;新工艺;锌 中圈分类号T F 8 1 3文献标志码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 3 1 2 0 0 1 1 一0 4 N e wR e c o v e r yP r o c e s sf o rZ i n cH y d r o m e t a l l u r g y N i - C o - B e a r i n gP u r i f i c a t i o nS l a g M AJ i n ,H EG u o c a i ,C H E N GL i a n g ,L UX i n g W U ,Y IC h a o N o r t h w e s tR e s e a r c hI n s t i t u t eo fM i n i n ga n dM e t a l l u r g y ,B a i y i n7 3 0 9 0 0 ,G a n s u ,C h i n a A b s t r a c t N i C o - b e a r i n gp u r i f i c a t i o ns l a gf r o mz i n ch y d r o m e t a l l u r g yw a sl e a c h e db yf u l lh y d r o m e t a l l u r g y a n dZ i C ow a ss e p a r a t e dw i t ha c t i v a t i n ga g e n tt or e c o v e rc o b a l t .T h er e s u l t ss h o wt h a tt h ez i n cl e a c h i n g r a t ei sa b o v e9 8 %w i t hr e c o v e r yr a t eo fa b o v e9 5 %u n d e rt h ef o l l o w i n go p t i m u mt w o s t a g el e a c h i n g p r o c e s s e si n c l u d i n gl e a c h i n gt e m p e r a t u r eo f7 0 ℃,l e a c h i n gt i m eo f1 .5h ,r a t i oo fl i q u i dt os o l i do f4 1 , p Ho ft h ee n do ff i r s tl e a c h i n gs t a g eo f4 .5 ~5 .0 。p Ho ft h ee n do fs e c o n dl e a c h i n gs t a g eo fu n d e r0 .5 . K e yw o r d s z i n ch y d r o m e t a l l u r g y ;n i c k e lc o b a l tr e s i d u e ;f u l lh y d r o m e t a l l u r g y ;n e wp r o c e s s ;z i n c 湿法炼锌净化过程中产生的镍钴渣是一种典型 的多金属渣泥,锌含量4 0 %~5 0 %,钴含量0 .3 %~ 0 .4 %,铜含量4 %~5 %,镉含量2 %~3 %。目前, 以一个1 0 万t /a 湿法炼锌企业为例,每年产出的镍 钴渣约40 0 0t ,由于至今仍没有一种理想的综合回 收工艺,净化渣只能在渣场堆存或简单处理[ 1 _ 8 ] 。 本文通过全湿法工艺技术的开发,环保、高效、 综合回收镍钴渣中的主金属,并在部分大型湿法炼 锌企业得到了工业化应用,效果良好。 1试验原料及工艺流程 试验原料来自国内某湿法炼锌企业净化系统新 产出的镍钴渣,呈灰黑色,含水2 5 %~3 0 %,堆密度 收稿日期2 0 1 3 0 8 3 1 基金项目科技部科研院所技术开发研究专项资金 2 0 1 1 E G l l 5 0 1 0 作者简介马进 1 9 6 4 一 ,男,甘肃张掖人,高级工程师. 1 .9 8 ~2 .3 0g /c m 3 ,主要成分 干基,% Z n4 6 .8 2 、 C o0 .4 3 、C d1 .8 7 、P b0 .9 5 、A s0 .0 1 、N i0 .0 2 ,磨矿 细度一0 .0 7 4m m 占8 5 %以上。 采用“全湿法酸浸 二段浸出 一活化剂分离锌 钴 过滤得到钴精矿 一置换除镉一硫酸锌溶液返主 流程”工艺处理镍钴渣,试验所用试剂均为分析纯。 2 试验结果与讨论 2 .1 浸出试验研究 2 .1 .1 硫酸浓度对镍钴渣浸出率的影响 试验条件7 0 ℃,液固比3 1 ,浸出时间1h ,硫 酸浓度对锌、钴、镉浸出率的影响结果见图1 。 从图1 可以看出,随着硫酸浓度 用量 的增加, 万方数据 1 2 有色金属 冶炼部分 h t t p n y s y l 。b g r i m m .c n 2 0 1 3 年第1 2 期 图1 硫酸浓度对浸出率的影响 F i g .1E f f e c to fs u l f u r i ca c i dc o n c e n t r a t i o n o nl e a c h i n gr a t e 锌、钴、镉的浸出率逐渐增大,当硫酸用量大于理论 量的1 .2 ~1 .4 倍时,浸出率变化平缓,大于1 .4 倍 后,继续增加硫酸浓度对浸出率影响不大。因此,终 点p H 控制在0 .5 以下,硫酸用量以理论量的1 .2 ~ 1 .3 倍为宜。 2 .1 .2 温度对镍钴渣浸出率的影响 试验条件液固比3 1 ,浸出时间1h ,硫酸用 量为理论量的1 .3 倍,温度对锌、钴、镉浸出率的影 响结果见图2 。 摹 \ 哥 丑 赂 授出温度F C 图2 反应温度对浸出率的影响 F i g .2 E f f e c to ft e m p e r a t u r eo nl e a c h i n gr a t e 从图2 可见,室温下镍钴渣中各元素的浸出率 就很高了,表明整个浸出过程反应热足以维持反应 过程的进行,但是试验发现,温度过低,浸出液不容 易过滤,影响效率,考虑到能耗,反应温度选择7 0 ~ 8 0 ℃。 2 .1 .3时间对镍钴渣浸出率的影响 试验条件7 0 ℃,液固比3 1 ,硫酸用量为理论 量的1 .3 倍,不同反应时间时的浸出率见图3 。 图3 表明,随着时间的增加,镍钴渣的浸出率大 幅上升。原因主要是镍钴渣为新料,其中大部分金 图3 反应时间对浸出率的影响 F i g .3 E f f e c to fl e a c h i n gt i m eo nl e a c h i n gr a t e 属以单质形式存在,即使粒度很细,在酸中反应也需 一定的扩散时间。但试验发现,浸出时间太短,过滤 困难,考虑到与实际操作的衔接,反应时间以1 2 0 m i n 为宜。 2 .2 锌钴分离试验 2 .2 .1 锌钴活化剂浓度对锌钴分离的影响 试验条件8 0 ℃,反应时间2h ,p H4 .0 ,C o S O 。 浓度1 .3g /L 。考察活化剂 Z n O2 5 %~3 8 %, N a O 。2 1 %~4 5 %,N a S O 。2 5 %~4 2 % 用量 理论 量的倍数 对钴沉淀率的影响口- 1 1 ] ,结果见图4 。 摹 \ 料 煺 避 图4 活化剂浓度对锌钴分离的影响 F i g .4 E f f e c to fa c t i v a t o rc o n c e n t r a t i o no nz i n c a n dc o b a l ts e p a r a t i o n 从图4 可知,随着活化剂浓度的增大,钴沉淀率 不断增大,当过量倍数达到5 左右时,沉淀率达到 9 7 %以上,滤液中的钴离子浓度可以降至1 5m g /L 以下,符合返回中浸流程的要求。锌沉淀率也随着 钴沉淀率的增加而增大,但渣率仅2 %~4 %,所以 锌损失很少。镉沉淀率一直在2 %以下,加之渣率 很小,所以不会对环境造成污染。加大用量完全可 以提高沉淀率至9 8 %以上,钴浓度最低可以降至3 m g /L 以下,但是试剂消耗过大,成本增加。因此, ∞帅鲫m∞m蛳∞∞m O 万方数据 2 0 1 3 年第1 2 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 1 3 选择锌钴活化剂的用量以理论量的6 倍为宜。 2 .2 .2p H 对锌钴分离的影响 试验条件8 0 ℃,反应时间2h ,C o S O 。浓度 1 .3g /L ,活化剂过量6 倍。p H 对钴沉淀率的影响 结果见图5 。 述 斟 螋 蜉 l23456 p H 图5p H 对锌钴分离的影响 F i g .5 E f f e c to fp Ho nz i n ca n d c o b a l ts e p a r a t i o n 由图5 可以看出,随着p H 的增大,钴、锌的沉 淀率都在增大,在p H 为4 时钻沉淀率达到最高, p H 继续增大,沉淀率变化不是很大,而且p H 到6 时钴沉淀率反而会减小。这可能是锌的沉淀率一直 在增大,生成了碱式碳酸锌,影响了钴的沉淀。镉的 沉淀率一直维持在1 .5 %以下,况且渣率很小,不会 对环境造成隐患。综上所述,适宜的p H 为4 左右。 2 .2 .3 温度对锌钴分离的影响 试验条件p H 4 ,反应时间2h ,C o S O 。浓度 1 .3g /L ,活化剂过量6 倍。温度对钴沉淀率的影响 见图6 。 图6 反应温度对锌钴分离的影响 F i g .6 E f f e c to ft e m p e r a t u r eo nz i n ca n d c o b a l ts e p a r a t i o n 图6 表明,钴、锌的沉淀率随温度的升高都有所 增加,但是幅度不大,说明温度对锌钴分离的影响很 小。锌可能以夹杂的形式进入了钴沉淀物中。在试 验中发现,较低温度虽然对锌钴分离的效果影响不 大,但对过滤速率影响很大,所以,为提高工业生产 的效率,应该选择比较高的温度进行操作,以8 0 ℃ 左右为宜。 2 .2 .4 反应时间对锌钴分离的影响 试验条件8 0 ℃,p H 一4 ,C o S O 。浓度1 .3g /L , 活化剂过量6 倍。反应时间对钴沉淀率的影响结果 见图7 。 述 碍 煺 娉 图7 反应时间对锌钴分离的影响 F i g .7 E f f e c to fr e a c t i o nt i m eo nz i n c a n dc o b a l ts e p a r a t i o n 从图7 可知,随着反应时间的增加,钴、锌离子 的沉淀率均在增大,当反应时间达到1 2 0m i n 时钴 沉淀率达到最大,继续延长反应时间,钴沉淀率仅略 微增加,但是锌沉淀率会大幅上升。原因可能是晶 粒长大的作用,锌离子开始和钴形成共沉淀。因此, 选择反应时间在1 2 0m i n 2h 为宜。 2 .3 工程应用操作条件 考虑到实际工业生产,对操作条件作适当调整。 一段酸浸液固比3 ~4 ,温度7 0 ~8 0 ℃,时间 1h ,起始酸度1 1 0 ~1 3 5g /L ,终点p H4 .5 ~5 .0 。 二段酸浸液固比3 ~4 ,温度7 0 ~8 0 ℃,时间 1h ,起始酸度1 9 0 ~2 0 0g /L ,终点p H 0 .5 。 锌钴分离p H4 ,温度8 0 ~8 5 ℃,时间2h ,活 化剂用量为理论量的7 倍。 置换除镉起始p H4 .0 ,温度4 0 ~5 0 ℃,时间 0 .5 ~1 .0h ,锌粉用量为理论量的1 倍。 在此条件下,锌浸出率可达9 8 %以上,回收率 9 5 %以上,高钴渣钴含量可以达到8 %以上,可以作 为原料出售,海绵镉含镉达到8 8 %以上,可以进行 火法提炼精镉或出售。 ∞∞∞砷∞册∞册∞m 0 万方数据 1 4 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 3 年第1 2 期 3结论 1 最佳二段浸出工艺条件温度7 0 ℃,反应时 间1 .5h ,液固比4 1 ,一段浸出终点p H4 .5 ~ 5 .0 ,二段浸出终点p H 0 .5 ,在该条件下锌浸出率 可达9 8 %以上。 2 采用活化剂进行锌钴分离,最佳条件p H4 , 温度8 0 ~8 5 ℃,时间2h ,活化剂用量为理论量的7 倍。硫酸锌溶液达到返回中浸系统的标准,高钴渣 作为含钴资源继续进行综合回收。 3 该工艺实现了主金属的自循环利用和其它有 价金属的高效富集回收,杜绝了有价金属流失。而 且无废水废渣产生,是一个闭路循环的工艺流程,实 现了真正意义上的清洁冶金。 参考文献 [ 1 ] 李治国,徐海.湿法炼锌p 萘酚除钴试验与生产I - J ] .有 色金属 冶炼部分 ,2 0 0 2 3 3 6 3 9 . 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[ 1 1 ] 何国才,鲁兴武,易超,等.湿法炼锌净化渣无废无害自 循环利用及有价金属高效富集新工艺研究与应用[ D ] . 甘肃白银西北矿冶研究院,2 0 1 1 . 上接第3 页 结垢现象的时间开始延长,浆液氧化铅含量在1 0 % 以下时,运行1 .5h 后还没有出现结垢现象。 3 .5 不同吸收塔型对结垢性能的影响 试验条件进口S O 浓度30 0 0m g /m 3 ,矿浆浓 度1 5 %,浆液中氧化铅含量5 %,液气比L /G 一3 L /m 3 ,烟气量1 2m 3 /h ,起始p H 一6 。分别采用填 料塔 球形填料 、湍流塔、筛板塔、空塔喷淋的形式 进行吸收反应。试验结果表明,以上4 种塔型,在试 验时间内,开始出现结垢的时间逐渐增加,空塔喷淋 没有出现结垢现象。其中填料塔阻力最大,脱硫效 率最高,能够达到9 5 %以上,但是也最容易结垢,脱 硫浆液很容易在球形填料表面形成一种结垢物质, 长时间运行,脱硫浆液占’据了球形填料之间的问隙 部分,使模拟烟气无法通过吸收塔,从而导致系统无 法运行。而空塔喷淋阻力小,脱硫效率相对较低,在 9 0 %左右,没有出现结垢现象。 4结论 1 在进口S 0 2 浓度为30 0 0m g /m 3 ,p H 一6 ,矿 浆浓度1 5 %,浆液中氧化铅含量5 %,液气比L /G 3L /m 3 ,烟气量1 2r n 3 /h 的条件下,脱硫效率能够 达到9 0 %以上,且运行过程中不会出现结垢现象。 2 在氧化锌脱硫工艺中,空塔喷淋是一种较为 合适的吸收形式,在保证脱硫效率的前提下,能够长 时间运行不会产生结垢现象。 参考文献 [ 1 ] 岳焕玲,李旭朋.氧化锌法处理低浓度S O z 烟气的模拟 试验研究[ J ] .污染防治技术,2 0 1 1 ,2 4 1 9 - 1 3 . [ 2 ] 童志权.工业废气净化与利用I - M ] .北京化学工业出 版社,2 0 0 1 2 7 0 2 7 3 . [ 3 ] 刘君,孟昭华.脱硫技术在铅锌冶炼烟气治理中的应用 探讨[ J ] .中国有色冶金,2 0 0 9 ,3 8 6 3 6 4 0 . [ 4 ] 陈南洋.氧化锌法处理低浓度S O z 烟气的试验研究和 生产实践[ J ] .硫酸工业,2 0 0 4 4 9 - 1 4 . 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