湿法炼锌中β-萘酚除钴的工业应用.pdf

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6 有色金属 冶炼部分 2 0 0 8 年2 期 湿法炼锌中1 3 一萘酚除钴的工业应用 孙明生1 ,刘三平2 1 .巴彦淖尔紫金有色金属有限公司,内蒙古巴彦淖尔0 1 5 5 4 3 ;2 .北京矿冶研究总院,北京1 0 0 0 4 4 摘要某公司湿法冶炼系统采用两段锑盐净化除杂工艺,所产出的两段净化渣均含C o ,主要介绍了这种 混合渣利用8 .萘酚除C o 回收混合渣中C o 、Z n 工艺,并得出了最佳工艺条件。 . 关键词p 萘酚;除钴;湿法炼锌;净化渣;工业应用 中图分类号T F 8 1 6文献标识码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 0 8J 0 2 一O 0 0 6 一0 4 A p p l i c a t i o no fR e m o v i n gC o b a l tw i t hp - n a p h t h o li nZ i n cH y d r o m e t a l l u r g y S U NM i n g - s h e n 9 1 ,L I US a n p i n g 上 1 .B a y a n n a o e rZ ≈i nN o n f e r r o u sM e t a lC o .,L t d ,B a y a n n a o e r0 1 5 5 4 3 ,C h i n as 2 .B e i j i n gG e n e r a lR e s e a r c hI n s t i t u t eo fM i n i n ga n dM e t a l l u r g y 。B e i j i n g1 0 0 0 4 4 ,C h i n a A b s t r a c t T h et e c h n i q u e so ft w os t a g ep u r g ew i t ha n t i m o n ys a l ti su s e di nz i n ch y d r o m e t a l l u r g y .C o b a l ti s c o t a i n e di nb o t ho ft h er e s i d u e s .T h et e c h n i q u e so fr e c y c l i n gc o b a l ta n dz i n cw i t hp - n a p h t h o lf r o mt h em i x i n gr e s i d u e si si n t r o d u c e di nt h ea r t i c l e ,a n dt h eb e s tt e c h n i c a lc o n d i t i o n sarea l s oi n t r o d u c e d . K e y w o r d s p - n a p h t h o l ;R e m o v i n gC o b a l t ;Z i n ch y d r o m e t a l l u r g y ;R e s i d u e s ;I n d u s t r i a la p p l i c a t i o n 在湿法炼锌溶液净化过程中,C o 是一种难以除 去而对电积过程危害较大的杂质,当电积液中C o 含量超过0 .2m g /L ,就容易引起电积过程中的烧板 现象和降低电流效率。目前主要的除C o 方法包括 锌粉置换、 含砷盐/锑盐活化/合金锌粉等 黄药除 C o 等,内蒙古巴彦淖尔紫金公司锌冶炼厂湿法炼锌 系统采用两段高温锑盐锌粉置换工艺除钴,两段年 产净化渣上万吨。针对这种成分复杂、处理难度大 的净化渣目前工业生产中一般处理方法是酸洗,洗 液返主系统回收锌,洗后渣则堆存、出售或返火法系 统。这种处理方法不仅容易使C o 返溶,造成C o 在 溶液中的恶性循环,而且酸洗后渣难于有效处理利 用,造成锌资源和C o 资源的浪费和环境污染。根 据这种情况,巴彦淖尔紫金公司锌冶炼厂开创性的 采用了“酸浸净化渣一B 萘酚除钻”工艺来回收净化 渣中的有价金属,经过一年多工业生产达到了预期 的效果并取得了良好的经济和社会效益[ 1 q ] 。 作者简介孙萌生 1 9 7 8 一 ,男,T 程师 1 1 3 一萘酚除钴工艺 B 一萘酚与N a N O 在弱酸性溶液中生成a _ 亚硝 基B 一萘酚,溶液p H 在3 .0 左右时,a 一亚硝基p 萘酚 同C o 反应生成蓬松的红褐色内络盐沉淀。正常情 况下溶液元C o ”,但在氧化剂作用下,C 0 2 氧化成 C 0 3 t ,在本反应中,N O z 一具有一定的氧化性,N O 。一 会把C 0 2 氧化成C o ”。溶液中的N O 一很不稳定, 最终生成N O 和H 0 ,a 一亚硝基口一萘酚也很不稳定, 所以生产中只能边使用边制备,反应前,p 一萘酚同 N a N O 按一定比例在N a O H 溶液中混合溶解避光 待用,在碱性溶液中配制的原因一是B - 萘酚溶于碱 而难溶于水,二是N a N O 。在碱性溶液中稳定。但 是p 一萘酚与N a N 0 2 在弱酸性溶液中生成a 一亚硝基 p 一萘酚[ 引,其化学反应式为 ‘ N a N 0 2 H N a H N 0 2 G oH 7O N a H C l oH 8 0 N a ’。 C 1 。H 8 0 H N 0 2 C 1 0 H 6 0 N O H - ‘7 - H 2 0 万方数据 有色金属 冶炼部分 2 0 0 8 年2 期 7。 在硫酸锌溶液中钴以C 0 2 存在,只有C 0 3 才 能与a 一亚硝基p 一萘酚发生沉淀,即 4 C 0 2 C l 。H E O N O H 4 H ‘ 4 C 0 3 ’ C 1 0 H 6 N H 2 0 H H 2 0 C 0 3 3 C 1 0 H 6 0 N O H C 0 C l 。H 6 0 N 0 3 { , 3 H 总的反应方程式即 1 3 C i c H 8 0 十1 3 N A N 0 2 4 C 0 2 十5 H ’一 4 C o Q 。H 6 0 N O 3 G oH 8 N H 2 0 H 1 3 N a l ’1 4 H 2 0 2d 一亚硝基8 一萘酚除钴实验与讨论 2 .I 实验原料及材料 实验原料采用净液主工艺两段高温产出的混合 净化渣,渣的成份见表1 。 表I 净化渣成份 T a b l e1 T h ec o m p o s i t i o no fp u r i f i e dr e s i d u e s/% 将两种渣混合均匀后按酸度1 0 0 - - - 1 5 0g /L 、温 度8 0 - - - 8 5 ℃、时间6 ~8h 、终点p H 一4 .0 “ - - - 4 .5 ,在 带有搅拌的容器中浸出。浸出后溶液成分见表2 。 表2 浸出后溶液成份 T a b l e2T h ec o m p o s i t i o no fl e a c h a t e / g L - 1 0 7 0 9 2 5 1 1 1 8 0 .0 0 0 1 9 9 .5 8 1 .2 40 .1 4 51 .2 0 7 0 9 2 S 一2 8 90 .0 0 0 2 47 .8 60 .9 50 .120 .R 7 2 .2 实验沉钴剂的配比及步骤 2 .2 .1 沉钴剂的配比 按上述反应方程式计算8 - 萘酚N a N 0 2 N a O H 1 0 .6 0 .2 ,钴与8 一萘酚的理论比值应为 1 7 .9 4 ,但因8 一萘酚的工业纯度及混合渣浸出液里 的其它杂质的影响,实验采用1 9 为下限。 2 .2 .2 实验步骤 准确量取浸出液的体积,分析溶液的有关元素 含量,采用固定的试剂配比,浓度按p 一萘酚计为1 0 0 g /L ,按需要量用移液管或量杯准确量取需要的 剂量,在开动搅拌机并加温到所需的恒定温度下,加 入试剂搅拌5m i n 后,待试剂已经均匀分散在溶液 中,然后用H z S O 。调节酸度,反应结束后过滤分析 溶液的成分。 2 .3 p H 对沉钴的影晌 实验条件温度5 0 ~5 5 ℃、p 一萘酚为钴含量的9 倍、时间3 0r a i n ,实验测得曲线见图1 。 从图1 可以看出,除钴时p H 在3 ~4 除钴效果 f ■ ● 々D 基 ≈ U 图1p H 与除钴的关系 F i g .1 C o b a l ti ns o l u t i o nv e r s u sp H 最好,p H i 3 时除钴效率低,主要是C o 的沉淀物分 解所致,而p H 过高,旷亚硝基8 一萘酚生成量减少, 同样除钴效率低,进行除钴作业时酸度如控制太低 有机药剂易形成焦油状的粘性物质,使除钴效率降 低,这是由于酽萘酚纳盐与酸迅速反应生成不溶于 强酸性水溶液的p 萘酚团体,而来不及形成可溶的 a 一亚硝基p 萘酚的缘故,因此除钴时的始酸p H 应 控制在p H 4 .5 ~5 .0 ,充分搅拌均匀后再调p H 一 3 .0 。 2 .4 反应时间对除钴的影响 实验条件温度5 0 , - - 5 5 ℃、B - 萘酚为钴含量的9 倍、p H 一3 .0 ,实验测得曲线见图2 。 由图2 可以看出,除钴进行2 5r a i n 即已基本结 束,因反应从开始的剧烈反应,随着时间延长反应趋 缓,加酸前溶液为桔黄色,加硫酸后变为棕红色并有 沉淀生成,并有气泡放出,此气泡为N O 遇空气后氧 万方数据 8 有色金属 冶炼部分 2 0 0 8 年2 期 S ● 警 吾 图2 时间与除钴的关系 F i g .2 C o b a l ti ns o l u t i o nv e r s u sr e t e n t i o nt i m e 化生成的N O 。 2 .5 P 萘酚用量对除钴的影响 实验条件温度5 0 ~5 5 ℃、p H 3 .0 、时间3 0 r a i n ,实验测得曲线见图3 。 f - j ● 唇 专 U 图3 .P 萘酚用量与除钴的关系 F i g .3 C o b a l ti ns o l u t i o nv e r s u sI 肛n a p h t h o ld o s a g e 从图3 可以看出,随着} 萘酚用量的增加,C o 含量降低,p 萘酚用量增加到8 .5 倍时,溶液中C 0 钴含量已在1 0m g /L 左右,增加到9 倍时,钴含量 在1m g /L 左右。 2 .6 反应温度对除钴的影响 实验条件8 一萘酚为钴含量的9 倍、p H 3 .0 、 时间3 0r a i n ,实验发现在4 5 - - - 8 0 ℃,温度对除钴效 果几乎没有差异,只是在试剂溶解的时间上有所差 异,即随着温度的升高试剂的溶解较快,反应加速, 最终对除钴效果的影响不甚显著。 2 .7 溶液中各种杂质元素对除钴的影响 实验条件温度5 0 , - - , 5 5 ℃、B _ 萘酚为钴含量的9 倍、p H 一3 .0 、时间3 0r a i n ,原液成份 r a g /L C u 8 8 0 、C d4 7 0 、C o6 5 、N i1 4 .3 、F e0 .9 8 、M n ’1 6 .8 ,除 钴液成份 m g /L C u6 1 4 、C d4 5 5 、C o5 3 、N i1 0 .6 、 F e0 .7 2 、M n1 4 .5 ,C o 的脱除率1 8 .4 6 %。可以看 出,B 一萘酚除钴溶液中有C u 、F e 、N i 存在时,除钴效 果很差,这是由于溶液中有C u 离子存在时,B 一萘酚 优先于C o 而与C u 发生反应,使C o 的脱除效果明 显下降,N i 、F e 对8 .萘酚影响次之,所以在除钴前要 控制溶液中C u 、N i 、F e 杂质的含量,C o 的脱除率才 能提高。对此做了多次实验均验证了这一点。 2 .8 锌粉对除钴的影响 锌粉是强还原剂,在反应过程中,有锌粉存在, 降低除钴效果,并使C o 的络合物分解。 根据盆一萘酚除钴反应机理和实验室对温度、反 应时间、p H 以及杂质等对p 萘酚除钴效果影响的 考察,得出p 萘酚除钴最佳条件为B 一萘酚N a N O N a O H 一1 0 .5 0 .3 ,p 萘酚的用量为C o 含量 的9 倍,除钴温度5 0 ~6 0 ℃,p H 一3 ~4 ,反应时间 3 0 ~4 0r a i n 。 31 3 一萘酚除钴的工业应用实践 B - 奈酚除钴工序配置有2 个4 5m 3 除钴作业 槽、1 个有机药剂配制槽、2 个8 0m 2 除钴后液压滤 机,搅拌槽搅拌方式均为机械搅拌,除钴作业为间断 作业,工艺操作条件采用实验室最佳实验条件控制, 有机药剂配制方法根据分析除钴前液的钴含量来 确定B 一奈酚、N a N 0 2 、N a O H 的用量,先把N a O H 配 制成浓度为5 %的碱溶液,温度在6 0 ~7 0 ℃左右,碱 溶解后加人口一奈酚,待p - 奈酚溶解后再加入N a N O 全溶后即可使用。把配制好的有机药剂缓慢加入溶 液中,控制作业槽内溶液温度在5 0 ~6 0 ℃,加药剂 前除钴前液控制p H 4 .5 ~5 .0 ,有机药剂加入搅 拌均匀后,用硫酸调酸度至p H 3 .0 ,搅拌3 0 ~4 0 r a i n ,反应结束后,取除钴后液进行分析,控制后液 含钴符合工艺指标后即可,若不合格则可按含钴量 重新配药剂除钴,合格后,打开除钴槽底流阀放迸中 间槽由除钴压滤泵泵至压滤机进行压滤,滤液、滤渣 进入下道工序,滤液经过镉置换工序、活性炭吸附工 序后,溶液清澈无色,符合电解要求,溶液最终返回 湿法冶炼主系统。 4 | 3 一萘酚除钴效果 表3 表3 除钴后溶液成份 T a b l e3T h ec o m p o s i t i o no fp u r i f i e ds o l u t i o n 编号,。0 ∥M 。0 一M m g N i 川M g ‰, 0 7 0 9 2 8 11 .0 22 6 .1 02 7 .0 01 2 6 .0 0 0 7 0 9 2 8 - 20 .7 61 7 .3 03 4 .0 31 5 4 .0 0 0 7 0 9 3 0 20 .2 41 4 .Z 02 3 .2 11 3 2 .0 0 从表3 实际生产数据可看出,p 萘酚除钴效果 非常理想,也特别适合于处理高钴溶液,该工艺自 万方数据 有色金属 冶炼部分 2 0 0 8 年2 期 9 。 2 0 0 6 年投产以来,生产基本稳定,除钴后液经过锌 粉和活性炭双重去除溶液中残留的有机物,对电解 没有产生影响,有效的回收了净化渣中的锌。 5结论 1 紫金公司自投产以来该工艺共处理净液混 合渣三万多吨,回收一万五千多吨金属锌,除钴后液 经过活性炭吸附后返湿法主系统至今,没有发现对 电解产生影响,电解生产稳定,锌锭品级率9 9 .5 % 以上为0 ‘锌,说明8 一萘酚除钴工艺对于高钴硫酸 锌溶液的除钴是可行而有效的,如溶液中含F e 、N i 较高影响8 一萘酚除钴效果时,可以适当增加B 一萘酚 用量倍数即可达到满意的效果,8 一萘酚除钴工艺从 根本上解决了湿法炼锌中净化渣的锌钴分离问题, 最大限度的回收了锌并有效回收了钴,为湿法炼锌 的综合利用开辟了一条新途径。 2 1 3 一萘酚对钴的沉淀选择性较高,所产生的旷 亚硝基8 - 萘酚钴渣含钴品位高,含锌较低,钴渣粒度 较细,渣中主要金属成分为不溶的a 一亚硝基8 一萘酚 盐类,在6 0 0 ℃下煅烧后,可使金属有机盐类转化为 金属氧化物且煅烧后的钴渣含钴品位较高,含C o 可高达5 0 %以上,有利于对钴的进一步回收。 3 由于p 一萘酚除钻工艺在除钴过程中不会增 加溶液中的砷、锑等有害杂质,并能深度有效的除去 铁、铜、镍等杂质,所以可选在净液主工艺二净工序 替代锌粉锑盐除钴工艺,可大大降低常规的除钴成 本,达到钴锌在净化渣中一次性彻底分离,此工艺在 湿法炼锌工业中具有广阔的应用前景。 参考文献 E l i 丁朝模.有色金属进展 第四卷,第二册 [ M ] .长沙中 南工业大学出版社,1 9 9 5 . [ 2 ] 北京有色冶金设计研究总院,等.重有色金属冶炼设计 手册 铅锌铋卷 [ M ] ,北京冶金工业出版社,1 9 9 6 . [ 3 ] 郭忠诚,阎江峰,杨显万.S b z0 3 在硫酸锌溶液净化除 钴过程中的机理E J ] .中国有色金属学报,2 0 0 0 5 1 7 . [ 4 ] 铅锌冶金学编委会.铅锌冶金学[ M ] .北京科学出版 社,2 0 0 3 . 万方数据
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