资源描述:
2 0 1 3 年4 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 1 d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .1 0 0 7 7 5 4 5 .2 0 1 3 .0 4 .0 0 1 湿法炼锌中铜回收工艺的改进研究 姜艳,肖锐敏,李自静,孙丽达,黄笃树 红河学院理学院冶金系,云南蒙自6 6 1 l O O 摘要某厂湿法炼锌系统中由于铜回收率偏低,影响 出一中和工艺改为二段高酸浸出一中和沉矾工艺后 关键词湿法炼锌;铜回收;高酸浸出;中和沉矾 中图分类号T F 8 1 1 T F 8 1 3文献标志码A 了有价金属的综合回收水平。通过将原有的低酸浸 ,铜回收率提高了2 0 个百分点左右。 文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 3 0 4 0 0 0 1 0 3 R e c o n s t r u c t i o no fC o p p e rR e c o v e r yi nZ i n cH y d r o m e t a l l u r g y J I A N GY a n ,X I A OR u i m i n ,L I M e t a l l u r g i c a lD e p a r t m e n t ,S c i e n c eC o l l e g eo f Z i j i n g ,S U NL i d a ,H U A N GD u s h u H o n g h eU n i v e r s i t y ,M e n g z i6 6 1 1 0 0 .Y u n n a n ,C h i n a A b s t r a c t T h ec o p p e rr e c o v e r yo faz i n ch y d r o m e t a l l u r g yp l a n tw a sl o w ,a f f e c t i n gt h ec o m p r e h e n s i v er e c o v e r yo fv a l u a b l em e t a l s .T h er e c o v e r yr a t eo fc o p p e ri si m p r o v e db ya b o u t2 0p e r c e n tp o i n ta f t e rt h ep r o c e s s t r a n s f o r m a t i o nf r o m “l o wa c i d i t yl e a c h i n g ,n e u t r a l i z a t i o n ’’t o “t w o s t e ph i g ha c i d i t yl e a c h i n g ,n e u t r a l i z a t i o nj a r o s i t ep r o c e s s ”. K e yw o r d s z i n ch y d r o m e t a l l u r g y ;c o p p e rr e c o v e r y ;h i g ha c i d i t yl e a c h i n g ;n e u t r a l i z a t i o nj a r o s i t ep r o c e s s 锌的硫化物矿石常与其他金属的硫化物伴生, 所以含锌硫化物常伴生有铅、铜、铁、银、铟、锗、金、 砷、锑等有价金属。国内较大铅锌矿山选出的锌精 矿中含铜量在0 .0 9 %~1 .0 5 %[ 1 ] ,所以硫化锌精矿 中所含的铜是极具回收价值的。随着国内外矿产资 源日益短缺,金属的综合回收利用越来越受到关注。 目前,在锌价较低的市场情况下,开展铜的回收技术 研究具有现实意义[ 2 ‘3 ] 。采用常规的湿法炼锌工艺 铜的回收率较低[ 4 ] ,本文对提高铜的回收率进行分 析和研究。 1低酸浸出一中和工艺 红河某厂锌精矿的主要成分 % Z n4 1 .3 1 、F e 1 5 .1 6 、C u0 .5 2 ,焙烧矿采用低酸浸出一中和工艺, 中上清经净化后电积生产电锌,浸出渣及中和渣返 挥发窑回收锌和铟,中上清净化渣经镉工段处理产 出酸洗铜渣。工艺流程如图1 所示。 收稿日期2 0 1 2 0 9 2 1 基金项目国家自然科学基金资助项目 5 0 0 7 4 0 1 9 作者简介姜艳 1 9 8 0 一 ,女,云南曲靖人,讲师. 焙烧矿 f L 1 酸浸液低浸渣 T 函瓣 中和渣 蹶霉 新液 璎冤霹笙两 图I 低酸浸出一中和工艺流程图 F i g .1 F l o wc h a r to fl o wa c i d i t yl e a c h i n g - n e u t r a l i z a t i o np r o c e s s 在低酸浸出工序中,从酸浸液回收的铜占焙烧 矿含铜的2 0 .2 5 %,而在酸浸渣损失的铜占比 卤 一 万方数据 2 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 3 年4 期 7 9 .7 5 %。锌浸出渣工艺矿物学研究表明,其最主要 的组成矿物为铁酸锌[ 5 ] 。铁酸锌中包裹夹杂铜的共 熔体,而低温低酸浸出难于分解铁酸锌[ 6 ] ,从而导致 了低酸浸出工序铜的损失过量。 中和工序中,中上清回收铜占酸浸液含铜的 6 5 .7 6 %,中和渣损失铜占比3 4 .2 4 %。中和工序为 保证溶液质量控制溶液p H 为5 .3 ~5 .4 ,这也导致 了铜的水解损失。在低酸浸出一中和工艺中,铜总 回收率为1 3 .3 2 %。 在低酸浸出工序中,由于锌精矿的高温焙烧,铜 的硫化矿物全部转化为氧化矿物,铜以 2 、 1 的 价态存在。由于二价的氧化铜在低酸浸出时几乎不 溶解,所以大部分的铜留在酸浸渣中。可见,要提高 铜的回收率,关键是控制焙烧矿的低酸浸出。 2 高酸浸出一中和沉矾新工艺 针对锌焙烧矿低酸浸出铜回收率低的情况,改进 了浸出工艺流程,增加了低浸渣的高酸浸出及高浸液 的中和沉矾工序,改进后的工艺流程如图2 所示。 2 .1 低浸渣高酸浸出 取低浸渣2 0 0g 干重,含Z n2 0 .1 1 %、F e 3 1 .5 9 %、C u0 .8 6 % 进行高酸浸出,试验条件液固 比4 1 ,温度9 0 ~9 5 ℃,时间4h 。结果见表1 。 从表1 可看出,经高酸高温浸出后,浸出渣中的 锌、铜损失明显减少,铜浸出率可达3 7 %左右。 I 厂] 鎏 塑查 送混合槽 图2 高酸浸出一中和沉矾工艺流程图 F i g .2 F l o wc h a r to fh i g ha c i d i t yl e a c h i n g 。 n e u t r a l i z a t i o nj a r o s i t ep r o c e s s 表1 低浸渣高酸浸出结果 T a b l e1R e s u l t so fh i g ha c i d i t yl e a c h i n go n l o wl e a c h i n gs l a g ⋯。苎譬旱兰渣竺彗苎安竺兰至,套譬氅竺竺苎竺 2 .2 中和沉矾 娄 查竺虿竺兰竺 竺至兰,苎婴矍璧竺景耋 宣I l l ≤t 又f i x “ 1 ≥/1 “ 1 4 河。U3 矾9 条件温度8 。~9 0 ℃、时间 耋篓竺竺共熔体被高温高酸破坏,所以铜的浸出率 6h 、中和渣为中和剂’。藐氖若篥五表2 。 。“。 得到提高。 一⋯~’一。。”⋯’。 序号飞而丽嵩薪万而 中和渣 沉矾液/ g L 1 沉矾渣 瓦砺千蟊F i F 1 万i 菇■1 习万顸 由表2 数据可以计算出中和渣的铜平均浸出率 在2 9 %左右。 由于低浸一中和工艺产出的中和渣中的铜会发 生水解,所以在采用高酸浸出后,将高浸液和中和渣 进行中和沉矾,水解产生的铜经中和沉矾的酸溶解 后就进入到溶液中。 3改进后的效果 实现低浸渣高酸浸出一中和沉矾连续作业后, 使铜的浸出率明显提高,同时水解人渣的铜明显降 低。试验结果表明,改进后的锌焙烧矿浸出工艺可 以使铜回收率达到3 0 %左右。 下转第4 4 页 半 万方数据 4 4 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l 。b g r i m m .c n 2 0 1 3 年4 期 物反应生成的F e O H 。沉淀有吸附作用,在沉淀 过程中会将浸出的金重新带入渣中,从而降低了金 的浸出率。 3 .3 温度对金浸出率的影响 固定条件矿样3 0g ,液固比6 ,次氯酸钠质量 浓度0 .6 0m o l /L ,p H1 3 ~1 4 ,浸出时间4h 。浸出 温度对金浸出率的影响如图3 所示。 零 、 料 丑 赠 删 图3 温度对金浸出率的影响 F i g .3 E f f e c to ft e m p e r a t u r eO N l e a c h i n gr a t eo fg o l d 随温度的升高,次氯酸钠的活性增加,氧化性增 强,因此次氯酸钠的浸金效果显著增加;由于次氯酸 钠在3 5 ℃开始分解,当浸出温度升至3 5 ℃后,次氯 酸钠的快速分解不能完全使金浸出,浸金效果明显 降低。所以3 5 ℃为最佳浸金温度。 3 .4 综合试验 综合上述各因素的试验结果,在下述条件下进 行3 次综合试验次氯酸钠质量浓度0 .6m o l /L , p H1 3 ~1 4 ,液固比6 ,3 5 ℃浸出4h 。金浸出率分 别为7 6 .0 %、7 5 .8 %、7 6 .7 %。由此可知,金浸出率 稳定在7 5 %以上。 4结论 1 次氯酸钠能够氧化分解贵州某难浸金矿中的 F e A s S 和F e S 包裹的金,该矿采用次氯酸钠浸出 是可行的。 2 在次氯酸钠质量浓度为0 .6m o l /L ,p H1 3 ~ 1 4 ,液固比6 ,3 5 ℃浸出4h 时,金浸出率可达7 5 % 以上。 参考文献 [ 1 ] 刘建中.贵州水银洞金矿床矿石特征及金的赋存状态 [ J ] .贵州地质,2 0 0 3 ,g o 1 3 0 3 4 . [ 2 ] 张兴仁,傅文章.国内外主要类型难浸金矿的处理方法 [ J ] .国外金属矿选矿,1 9 9 8 7 2 - 6 ,1 5 . [ 3 ] 李大江,王云,袁朝新.含砷难处理精金矿预氧化工艺对 比试验[ J ] .有色金属 冶炼部分 ,2 0 1 2 5 4 0 4 2 . E 4 ] 吴复忠,李军旗,金会心,等.难浸金矿提金扩大试验 [ J ] .有色金属 冶炼部分 ,2 0 1 0 1 3 7 3 9 I s ] 戴红光.用中温茵预氧化甘肃某难选金矿石的试验研究 [ J - 1 .湿法冶金,2 0 0 7 ,2 6 3 1 4 3 1 4 5 . [ 6 ] Y e nWT .难浸金矿的次氧酸钠加压氧化[ J ] .国外黄 金参考,1 9 9 2 2 1 1 - 1 5 . [ 7 ] 毛暗章.高砷硫难处理金精矿浸金新工艺与理论研究 [ D ] .长沙中南工业大学,1 9 9 7 . [ 8 ] 王淀佐,毛暗章,邱冠周,等.F e A s S 、F e 、A u 的N a ~ C 1 0 - N a O H 体系热力学分析与金的一步浸出E J ] .有色 金属,1 9 9 8 ,s o I 4 0 4 4 。 上接第2 页 4结论 将原有的低酸浸出一中和工艺改为二段高酸浸 出~中和沉矾工艺后,铜回收率可以提高到3 0 %左 右,提高了2 0 个百分点左右。 参考文献 [ 1 ] 王存厚.锌精矿中所含铜元素在湿法炼锌常规流程产 出物中的分布情况[ c ] //有色金属工业科技创新~中国 有色金属学会第七届学术年会论文集,北京冶金工业 出版社,2 0 0 8 4 2 3 4 2 5 . [ 2 ] 戴江洪,李龙,李若贵,等.从净液渣中回收铜的生产实 践及其改进[ J ] .中国有色冶金,2 0 1 1 ,4 0 6 4 9 5 2 . [ 3 ] 鲁兴武,邵传兵,易超,等.湿法炼锌副产铜渣的综合利 用[ J ] ,有色金属 冶炼部分 ,2 0 1 2 6 1 7 1 8 . [ 4 ] 刘建平,陈国木,韩永等.提高湿法炼锌系统铜回收率的 生产实践[ c ] //全国“十二五”铅锌冶金技术发展论坛暨 弛宏公司六十周年大庆学术交流会论文集,2 0 1 0 ;1 5 0 ~ 1 5 5 . [ 5 ] 杨光贵.湿法炼锌学[ M ] .长沙中甫大学出版社,2 0 0 3 1 9 8 2 1 4 . [ 6 ] 何学斌,赵效如,陈康清。湿法炼锌中矾渣的分离[ J ] . 有色金属 冶炼部分 ,2 0 0 4 5 1 4 1 8 . 万方数据
展开阅读全文