祥光 双闪 铜冶炼工艺及生产实践.pdf

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有色金属 冶炼部分 2 0 0 9 年2 期 1 1 祥光“双闪’’铜冶炼工艺及生产实践 周松林 祥光铜业有限公司,山东阳谷2 5 2 3 2 7 摘要介绍了祥光铜业“双闪” 闪速熔炼和闪速吹炼 铜冶炼工艺技术、主要设备、生产实践及存在问题 与对策。实践表明“双闪”工艺是高效环保的炼铜技术,是未来铜冶炼的发展方向,祥光铜业是当今世 界最清洁环保的绿色铜冶炼厂之一。 关键词i 闪速熔炼;闪速吹炼;生产实践;环境保护 中图分类号T F 8 1 1文献标识码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 0 9 0 2 - - 0 0 1 1 一0 5 X i a n g g u a n g ‘‘D o u b l e - F l a s h ’’C o p p e rS m e l t e rP r o c e s sa n dP r o d u c t i o nP r a c t i c e Z H O US o n g l i n X i a n g g u a n gC o p p e rC o ..L t d ,Y a n g g u ,S h a n d o n g2 5 2 3 2 7 ,C h i n a A b s t r a c t T h e “D o u b l e - F l a s h ” F l a s hS m e l t i n ga n dF l a s hC o n v e r t i n g c o p p e rs m e l t i n gt e c h n i q u e ,m a i ne 。 q u i p m e n t s ,p r o d u c t i o np r a c t i c ea n de x i s t i n gp r o b l e m sa n dp r o b l e ms o l u t i o n so fX i a n g g u a n gC o p p e ra r ei n t r o d u c e d .T h ep r a c t i c ed e m o n s t r a t e st h a tt h e “D o u b l e - F l a s h ”p r o c e s si sah i g h e f f e c t i v ea n de n v i r o n m e n t f r i e n d l yc o p p e rs m e l t i n gt e c h n i q u ea n di sap o t e n t i a ld i r e c t i o no ft h ef u t u r ec o p p e rs m e l t i n gd e v e l o p m e n t . X i a n g g u a n gC o p p e ri s o n eo ft h ec l e a na n de n v i r o n m e n t f r i e n d l yg r e e nc o p p e rs m e l t e r si nt h ep r e s e n t w o r l d . K e y w o r d s F l a s hS m e l t i n g ;F l a s hC o n v e r t i n g ;P r o d u c t i o np r a c t i c e ;E n v i r o n m e n tp r o t e c t i o n 祥光铜业有限公司 简称祥光铜业 是继美国肯 尼柯特公司之后世界上第二座采用“双闪” 闪速熔 炼F S F 和闪速吹炼F C F 工艺的铜冶炼厂,设计规 模为年产4 0 万t 一期2 0 万t 阴极铜,1 4 0 万t 一 期7 0 万t 硫酸,2 0t 一期1 0t 黄金,6 0 0t 一期 3 0 0t 白银,工艺流程为“蒸气干燥闪速熔 炼闪速吹炼回转式阳极精炼永久不锈 钢阴极电解高浓度S O 。转化制酸卡尔多 炉回收贵金属”。项目优化集成了国际一流的铜冶 炼技术和装备,是目前世界最环保、高效、节能的现 代化铜冶炼企业之一。 祥光铜业2 0 0 5 年9 月开工建设,2 0 0 7 年8 月 1 2 日闪速熔炼炉投料试生产,9 月2 9 日闪速吹炼炉 投料试生产,1 0 月1 日产出第一炉阳极铜,1 1 月2 日电解通电生产,1 1 月儿日产出第一批高纯阴极 作者简介周松林 1 9 6 1 一 ,男。安徽祁门人,教授级高工。副总经理. 铜,至此,“双闪”铜冶炼主工艺流程全线打通。2 0 0 7 年1 1 月2 9 日祥光铜业正式宣告试生产结束,全面 进入正常生产阶段,2 0 0 8 年4 月“双闪”铜冶炼工 艺生产顺利实现达产达标,标志着亚洲第一、世界第 二的“双闪”铜冶炼技术在中国应用成功。 1 工艺特点及主要设备 1 .1 工艺流程 祥光铜业属买矿冶炼厂。铜精矿从青岛港通过 火车和汽车运到精矿库,与石英砂、渣精矿、吹炼渣 按一定比例配比后经蒸汽干燥送闪速熔炼炉熔炼成 含铜7 0 %的冰铜,熔炼渣送选矿车间处理,生产渣 精矿返回闪速熔炼炉循环。 冰铜水淬后经磨碎干燥成含水≤0 .3 %的细冰 铜,然后同生石灰、石英砂一起送闪速吹炼炉冶炼成 万方数据 1 2 有色金属 冶炼部分 2 0 0 9 年2 期 含铜9 8 .5 %的高硫粗铜。 高硫粗铜经溜槽流入回转式阳极炉进行氧化还 原精炼成含铜9 9 .3 %以上的阳极铜,用双模园盘浇 铸成阳极板送电解车间,含S O 。0 .2 5 %的阳极炉烟 气通过锅炉降温和文丘里洗涤后采用贫胺液吸收后 排放,排放二氧化硫浓度0 .0 0 5 %。 电解采用奥图泰永久不锈钢阴极技术生产高纯 阴极铜,残极经竖炉熔化后浇铸成阳极板返回电解, 阳极泥处理采用卡尔多炉技术回收金银。 F S F 和F C F 烟气通过余热锅炉和电收尘降温 收尘,然后经二级动力波洗涤、电除雾、干燥后,采用 二转二吸制取硫酸,转化工艺采用奥图泰高浓度 S O 转化技术。工艺流程见图1 。 图1 祥光铜业闪速熔炼和闪速吹炼工艺流程图 F i g .1 X i a n g g u a n gc o p p e rf l a s hs m e l t e r f l a s hc o n v e r tp r o c e s sf l o wc h a r t 1 .2 技术特点 祥光项目坚持引进技术与自主创新相结合,集 成了目前世界最先进的铜冶炼工艺技术和装备,第 一次在中国应用的新工艺技术和装备就达1 2 项,其 中,部分新工艺技术和装备乃属世界首次应用 1 铜闪速吹炼技术, 2 冰铜水淬技术, 3 冰铜磨及输 送技术, 4 阳极炉尾气脱硫技术, 5 吹炼渣水淬技 术, 6 闪速炉渣选矿技术, 7 高浓度S O 。转化技 术, 8 竖炉处理残极技术, 9 奥图泰永久不锈钢阴 极技术, 1 0 卡尔多炉回收贵金属技术, 1 1 祥光 F S F 和F C F 冶金数模 自主创新 , 1 2 高效节能的 阳极炉精炼新工艺技术 自主创新 。 1 .3 主要设备 表I 2 生产实践 闪速熔炼炉2 0 0 7 年6 月1 8 日点火烘炉,8 月 1 2 日投料试生产,熔炼炉投产初期遇到的主要问题 是冰铜水淬系统问题,除此之外,试生产期间,熔炼 炉运行平稳,炉况正常受控,膨胀挂渣均匀,铜渣分 离清晰,放铜放渣容易,冰铜品位基本稳定在7 0 % 左右,渣含铜基本稳定在2 .3 %以内。初期F S F 投 料量控制在6 0 ~9 0t /h ,试生产后期投料量控制在 1 0 01 2 0t /h ,可以说,祥光高冰铜品位的闪速熔炼 炉试生产是顺利成功的。 闪速吹炼炉2 0 0 7 年7 月3 0 日点火烘炉,9 月 2 9 日投料试生产,初始投料量为3 5t /h ,吹炼炉试 生产也非常顺利,没有遇到什么较大生产问题,由于 人炉冰铜品位波动小,所以吹炼炉炉况比熔炼炉更 稳定,炉内反应状况良好,渣含铜、粗铜含硫、C a O / F e 、渣温、铜温等控制指标正常,试生产第三个月, 闪速吹炼炉实际生产能力就达到并超过设计值4 1 t /h ,通常按4 1 ~4 5t /h 组织生产。 阳极炉2 0 0 7 年9 月2 3 日点火烘炉,1 0 月1 日 进吹炼炉粗铜进行生产,由于设计等多方面原因,阳 极炉前期生产遇到一些问题,主要表现在氧化还原 时间长、铜液喷溅严重、取样倒渣困难、风口铜口易 万方数据 有色金属 冶炼部分 2 0 0 9 年2 期 1 3 堵、透气砖渗铜、风口不能热态更换等,通过近两个 状态。 月的整改和创新,阳极炉于1 1 月下旬进入正常生产 表l主要设备规格型号及技术性能 T a b l e1M a i ne q u i p m e n tm o d e ls p e c i f i c a t i o n sa n dt e c h n i c a lp e r f o r m a n c e 制酸系统与闪速熔炼炉同步运行,工艺状况稳 定,制酸系统投产初期遇到一些问题主要是开工炉 预热器漏烟、部分管道阀法兰处漏烟以及干吸收塔 回酸管接头漏酸等,这些问题都是由施工质量差引 起的,经过一周时间的整改,这些问题基本得到解 决。祥光转化工序采用奥图泰高浓度S O 。转化技 术,转化进气S O 浓度设计值为1 6 %,这套技术试 生产时出现的问题是S 0 。风机密封不好,经常泄漏 烟气,经过改造密封结构和材质后,解决了这一问 题,目前高浓度S 0 转化技术运行良好,完全达到 设计要求,正常烟气量1 3 80 0 0m 3 /h ,S O 。浓度 1 4 %~1 7 %,转化率可达9 9 .9 3 %以上,尾气S 0 排 放浓度低于0 .0 0 0 0 8 %,硫回收率达9 9 %以上。 经过3 个多月的试生产,2 0 0 7 年1 1 月2 9 日祥 光铜业正式进入全面生产阶段,2 0 0 8 年4 月“双闪” 铜冶炼工艺生产实现达产达标。 总体来说,“双闪”铜冶炼工艺试生产及正式生 产是非常顺利的,远远好于预期结果,没有发生任何 重大人身安全事故和设备事故,闪速熔炼炉和闪速 吹炼炉运行一直安全稳定,各项工艺参数指标受控 正常,生产期间具体工艺参数指标及业绩参见表2 、 图2 ~3 。 3 试生产存在主要问题及对策 3 .1 冰铜水淬系统问题 冰铜水淬采用保尔沃特公司的I N B A 转鼓技 术,由于该技术首次应用于冰铜水淬的大工业生产, 所以投产初期暴露出的问题较多,时常导致F S F 被 迫停料,经过我们不断改进和完善,该系统基本满足 F S F 生产需要,主要问题及对策如下 1 流槽出口端结瘤问题由于铜水冷流槽较 长,再加上流槽端头与粒化头之间距离较大,冰铜流 到端头时容易结瘤导致粒化塔被堵而停产。主要对 策一是将铜水冷流槽改为碳化硅流槽,减轻冰铜流 淌过程的冷却强度;二是改造流槽端头的结构,同时 缩短流槽端头与粒化头之间距离。 2 渣浆泵堵塞问题由于冰铜颗粒较重,沉积 于粒化塔底部,导致渣浆泵经常被堵。主要对策一 万方数据 1 4 有色金属 冶炼部分2 0 0 9 年2 期 是在粒化塔底部增加搅拌水管;二是在渣浆泵出口 增加清扫水管和阀门。 表2 主要技术指标和工艺参数 T a b l e2M a i nt e c h n i c a ls p e c i f i c a t i o n sa n dp a r a m e t e r s 项目设计值实际值 硫酸系统 烟气量 转化器进口 / r f l 3 h _ 1 烟气S 0 2 /% 总转化率/% 尾气S 0 2 /1 0 6 尾气排放量/ n 1 3 h 一1 硫回收率/% 酸电耗/ k W h 1 3 60 0 0 1 2 .5 ~1 6 .I 9 9 .8 6 2 9 2 1 0 30 2 7 9 7 .5 6 7 0 6 00 0 0 ~1 3 90 0 0 1 0 ~1 7 ≥9 9 .9 3 ≤8 0 无计量 9 9 6 2 F 娟i 0 2 ._ 碴含铜 冰铜品位* 一作业率 町年l o 月0 7 年1 1 月0 7 年1 2 月嘴年1 月惦年2 月∞年3 月∞年4 月∞年5 月∞年6 月 图2 闪速熔炼炉指标 F i g .2 T e c h n i c a ls p e c i f i c a t i o n so fF S F 1 0 0 . I 9 . x 8 0 .0 0 7 0 .o o 术 6 .0 0 赫 5 0 .0 0 恤 4 0 .o o 3 0 .o o 2 0 .0 0 1 0 . J o %,繇求阻 万方数据 有色金属 冶炼部分 2 0 0 9 年2 期 1 5 - - - - C a O /F e ◆一粗铜含琉 渣含铜* 一作业率 图3 闪速吹炼炉指标 F i g .3 T e c h n i c a ls p e c i f i c a t i o n so fF C F 3 冰铜颗粒细问题水淬冰铜粒度一0 .0 7 4 m m 以下占5 %~1 0 %,这些细冰铜在水淬系统循 环,造成泵和管道磨损严重,3 个月就需更换泵叶轮 和部分循环水管道,而且每月在循环水池沉积的细 冰铜约有l5 0 0t ,需停炉5 天清理。主要对策一 是改变粒化头角度,提高冰铜水淬粒度;二是增加三 级循环水沉降池。渣沉降后的水返回循环系统。 4 冰铜爆炸问题爆炸噪音对周围环境造成一 定影响,而且冰铜水淬爆炸是产生大量细冰铜的原 因之一。主要对策一是改进粒化头结构;二是控制 粒化水量和压力;三是控制冰铜温度和流量。 3 .2 烟尘系统问题 A 烟尘指F S F 电收尘和沉尘室收集的烟尘,B 烟尘指F C F 电收尘和沉尘室收集的烟尘,C 烟尘是 指F S F W H B 和F C F W H B 收集的烟尘。B 烟尘原 设计是自动返回F C F 和F S F ,因设计不合理导致B 烟尘根本不能在系统内密闭循环,投产初期,为了确 保F C F 正常生产,迫不得已将B 烟尘外排到烟尘罐 后用叉车运输到精矿库,通过同铜精矿搭配后再返 回到炉子,造成烟尘在装卸、运输、配料过程中的严 重二次污染。C 烟尘原设计是用烟尘罐接受后用叉 车运到烟尘处理系统处理后返回F S F ,由于烟尘落 地,导致闪速炉锅炉和电收尘下面烟尘飞扬,环境污 染。主要对策一是重新自主设计B 烟尘输送系 统,将B 烟尘输送管道直径由①5 0 改为 1 5 0 ,并在 输送管道上每隔2 米增加压缩风吹扫;二是重新自 主设计C 烟尘系统,取消烟灰罐,采用正压输送系 统,使烟尘在密闭状态返回到F S F ,做到尘不落地, 改善了现场环境。 3 .3 阳极炉系统问题 祥光阳极炉是由德国麦尔兹公司设计的目前世 界上最大的阳极炉,由于设计不合理等多方面的原 因,导致投产初期问题较多,成为制约祥光试生产期 间的主要“瓶颈”。经过近两个月不断摸索改进和自 主创新,基本解决了这些问题,使阳极炉系统生产正 常稳定,主要问题及对策如下 1 氧化还原作业时间长问题德国专家指导采 用深氧化还原法,即氧化将硫脱到0 .0 0 5 %以下以 及氧达到0 .5 %以上时才进行还原,因与P S 转炉 吹炼不同。闪速吹炼生产的粗铜含硫高含氧低,采用 深氧化还原法操作时,每炉铜氧化还原时间超过1 0 h 。祥光入经过创新实践,发明了无氧化还原法,使 每炉铜精炼时间缩短到2h 以内,提高了阳极炉生 产能力,节约了能源。 2 喷溅严重不易倒渣问题祥光阳极炉原设计 有8 个风口,由于风口多气量大,氧化还原时铜液喷 溅严重,经常导致烧嘴熄火、锅炉溅铜以及倒渣困 难。主要对策一是封堵炉子两端两风口 18 ,8 8 和放渣口正下方两风口 4 8 、5 。 ;二是氧化风量由 设计42 0 0I T l 3 /h 降到20 0 0m 3 /h ,还原天然气量由 设计35 0 0r n 3 /h 降到12 0 0m 3 /h ,通过这一改进基 本保障了正常生产。 3 风口铜口易堵问题德国设计的氧化还原风 口和出铜口夹角为1 9 8o ,导致铜液装满时,不是 堵风口就是堵铜口。另外,氧化还原作业时风口易 堵。主要对策一是每炉铜液装入量减少至9 0 %; 二是将风口埋入铜液深度由设计的15 0 0m m 改为 8 0 0m m ;三是在氧化风管道上增加过滤器除水;四 是计划下个炉期将风口和铜口夹角改为1 8 0o 以 内。 下转第2 0 页 万方数据 2 0 有色金属 冶炼部分 2 0 0 9 年2 期 3结论 1 高杂矿占总量3 5 %时,铜合成炉系统能够 正常稳定生产,产品质量不受影响; 2 高杂矿占总量4 0 %时,通过工艺控制,能够 保证正常生产; 3 铜合成炉系统生产过程中对铜精矿杂质元 素含量控制范围得到了进一步修正。P b 、Z n 、A s 、 S b 、B i 均超过了控制值,但对阳极板质量未产生明 显影响,故可以将铜精矿杂质元素控制范围调整为 o A P b ≤o .8 、Z n ≤2 、A s ≤0 .3 6 、S b ≤0 .0 7 5 、B i ≤0 .0 4 8 。 4遗留问题 通过试验重新修正了铜合成炉人炉精矿杂质元 素的控制范围,放宽了铜精矿杂质元素在配料过程 中的控制上限。另外通过采取措施,为今后铜合成 炉工艺控制的进一步优化奠定了基础。本次试验的 成功为公司原料采购提供了参考依据,在条件适宜 的情况下,将进行铜合成炉系统高杂矿占总量4 0 % 以上的试验。通过本次试验虽然工艺控制与产品质 量得到了验证,但仍然遗留了高杂铜精矿在处理过 程中对环境污染以及职业健康等方面的问题有待今 后进一步开展工作。 上接第1 5 页 4 风口砖不能热态更换问题祥光阳极炉风口 砖设计是不能热态更换的,必须倒完铜后将炉子冷 却下来,然后进入炉内进行更换,目前祥光两台阳极 炉已更换过3 次风口砖,每台炉更换一次风口砖需 约1 0 天。主要对策是计划下个炉期将风口砖改为 可热态更换风口砖。 4结论 “双闪”铜冶炼工艺技术是先进成熟的工艺,是 当今世界高效环保的炼铜技术,是未来铜冶炼工艺 的发展方向。清洁的现场环境和9 9 %的硫回收率 使祥光铜业成为世界上最清洁环保的绿色铜冶炼 厂,为此,祥光铜业2 0 0 8 年荣获中国有色行业唯一 的“全国十大环境友好工程”。 祥光铜业集成了当前世界一流的铜冶炼工艺技 术和装备,1 2 项新工艺技术及装备是国内第一次使 用,其中部分新工艺技术和装备属国际首次,祥光团 队不仅熟练掌握了这些工艺技术装备和操作,而且 还有大量自主创新成果,为“双闪”铜冶炼工艺今后 的发展提供了实际经验和技术支持。 万方数据
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