资源描述:
1 2 喷氮法在粗铜火法精炼中的应用 梁铁中江建平张志国 镐陵金落冶鲧厂,安徽,2 4 4 0 0 0 摘耍舟缯在粗铜失j 击精练中应用N 进行生产曲可能性,着重讲瑞盎昌冶炼厂半工丑l 性 愤氯试驰的经强弩存在问题,著进一步耀述了继续试驶的取路, 美捷橱骥蘸,耱羲还蘸 粗锏传统火法精炼主要采取氧化遥原精 炼法,即先鼓人空气 戚富氧空气 进行氧化 臻杂壤,并鼓A 遂藤裁将氧{ { 验段多余懿 氧除撺、这种方法对除去粗铜中的杂质十 分有效,但也有两个明显的缺点一是氧化 阶段鼓八空气中的氧与C u 结合生成犬量 C u 2 0 ,在氧抱蹬骏壤采靖藏为耨戆杂壤,为 还原阶段增添了受挺;2 2 是还原阶段所应焉 的还赋荆如天然气、丙烷、柴油、重油等都伴 随有大量碳黑生成,为环保造成极太困难, 有的还臻粼如氨气、器剿天然气等燕无污 染,餐徐捂昂贵。蠢魏,研究和试验翔秘藏步 氧化溉铜的生成及缩短甚至取消还原阶段是 非常有意义的。国内有关杂志曾做遗喷氮取 代氧化还原试驻报道,盒昌冶炼厂早期也曾 骰过小凝壤试验,键凌手二者撬模太夺,器 有一定的局限性。1 9 9 8 年金昌冶炼厂为解安 环保问题,进行了工业规模性喷氮试验,取 得了一定效果、现就篡思路及试验结果总结 如下。 l喷氮法的可行性 1 .1蟥氯应用的条件粗铜中的杂质按其 除去静难彝程度霹分为三类易除去鲢杂 磺,熊F e 、C o 、Z n 、P b 、S n 。S ;难陈去的杂 质,如N i 、A s 、S b ;不能或很少除去的杂质, 如A u 、A g 、s e 、T e 、B i 。对电解危富较大的杂 囊蠢A s 、S b 、B i 、S ,象S 过多主要是澎螭貂投 板的致密性与街联瓶格,从而影晴列电解电 耗游。金昌冶炼厂对粗铜、阳极钢中杂质主 要拽制对电解危窿较严重的A s 、S b 、B i ,P b 等熊耪成分。垂于愈鼙冶炼厂以处理矿钢鬼 主,褴铜主要杂质禽量较低,均符会lo 粗铜 标准 见表1 ,所以精炼工序不黼饕反复氧 化遥原即可使各主簧杂质达到内控标准,这 就飨囔氮操非提供了先决条件,铱嚣S 、o 相 互疲应努嗣除去糕镧中鞋S 、O 为烹秘杂质。 1 .2除硫硫在椒铜中主要以硫化亚铜形 态存在,其溶懈腱随氧浓度不同1 i i i 改变,并 琏漱凄升高而升高。圈1 为氧浓度较小时S O 在镧争溶舞褒与澈度的姜系; 阳极铜含硫~般要求为0 ,0 0 8 %~O .0 0 2 %, 粗铜中古硫一般为0 .0 5 %,若要求阳极铜最 终禽S 量为O0 0 5 %,按计算,需臻约O .0 5 % 浓壤笺与之反应,擞据溶子锈中躲藏积氧抟 平衡关系“’,要馥阳极铜S 禽爨控翩在 0 .0 0 2 %~0 .0 0 8 %,需使『0 1 为0 .1 %左右, 因此,粗铜中氧浓度至少应为0 .1 5 %。除 s 的他学机理是溶解在铜中C u 鑫中静s 依 靠麓溶解手铜串C ∞孛的0 裁疑应生成 忭糟简介粱铁中 1 9 6 9 一 ,男【汉族 ,安徽锏陵人,铜睦金昌冶炼r ”高级工程师 万方数据 1 3 备注1 租铜标准妈Y B 7 4 0 8 2 中I “粗铜标准相同,阳极铜标准曲盎昌冶炼厂内部标准 2 .1 9 9 6 年“后,盎昌冶炼广因宽租铜任务,来对粗铜成分进行过化骚. 露 謦 螽 曩 蕾 韫压【℃j 盈1S O 在铜中溶解度与溢度的关系 S 0 2 除去,群 c u 2 C u , O * 6 C u s o i ‘一1 6 3 k J 1 矗 b 2 2 2 2 4 2 07 1 T 2 从上武看,矗Q 随温度升商丽变费,囊 精炼温度为1 2 0 0 ℃时,△G I № 一8 2 8 1 .8 3 ,照 然此反麻将剧烈进箭,并随温度升高而加剧。 1 .3 羲像陵嫠缕搬律用金鼓冶炼厂未对 粗铜进行过氧浓度化验,根据有关资料“3 , 吹炼程度不同对粗铜含硫与含氧有如下影 翡 政炼秘鹰 1 0 州{ s 。嘲 表面状态 啦炼斗足0 1 4 104 1 2蜂窝状 唆练委零0 .3 2 10 .0 4 2璋l 逛 梢为过魄0 .5 6 1 0 .0 3 5 太泡 从上表看,吹烁正常稍戈即中小鼓泡 对,氧、壤浓度比最为恪当,但从实践看, 要爱戴硫浓度鞋达到最佳馕是苓可能鳇,主 要骧鞠是吹炼氟量太。以袅昌冶炼厂3 0 t 转 炉为倒,每分钟鼓入风量为2 6 6 m 3 含氧量 约8 0 k g ,若氧剥用率为黜%,l m i n 糕铜中 将溶辩氧6 4 k g ,魍锅氧滚魔提高0 ,2 1 3 %。自 此可见,在转炉中氧、硫浓度很难控制恰 当。假是,吹炼时可将氧、硫浓度控制程~个 较接遥乎鬻豹裁鬻,魏9 。】为0 .1 5 %~0 ,4 %, 跚为0 .0 5 %左右。 如上所述,粗铜中D 现在0 .1 %时,即可将 【s 】终爨0 ,0 0 8 %黻下。舞了攘抉反瘟速凌,嚣 叉不使铜液体增加新的氧杂质,喷入隋性气 体N ,进行搅拌无疑是一可行办法。 1 , 4 还愿臃羧瞳K 作粥对于唆氦痒 监,我们最高期勰是取清还原作业,但出于 氧、硫比例难以控制,脱硫结束后,粗铜中往 往还蠢多余的巍,因此必颁进行还暇搀 韭。盎昌冶炼厂戳往还舔靖聚用空气雾纯柴 油还原法,这种方法最大弊摘是在还原剂中 掺 了大量氧,降低了还原作用 延长了还 原辩闲。西蘧羲翻考惠援K 代蓥空气避舒 雾他效果应好些,愿因有2 、 1 由于氮匿机专机专用,因此压力较高 豫6 A { 辍 瑟且稳定,强忿了雾讫效果; 2 N z 是隋性气体不参与反应,可以相 对缩短还原时间。 2试验辍藐 第一阶段1 9 9 8 年3 ~4 月,先后避行 了3 次阳极炉唆氮试验,发现橱中的硫可碰 万方数据 1 4 聪尽。舞散{ ℃还骧难撞,氧纯壤隶,继搂喷 氮,结果铜氧化程度加耀,试验宣告失败。 第二阶段通过总结,认为第一阶段失败 的主要原因有3 点①炉麟压力为微负蔗,空 气进人炉瓣②N 中澎鸯氧成分③糖钢鼓 泡过大,台氧过多。于是,送行了第二酚段试 验氧化阶段分为喷氮脱硫和空气氧化;逄原 阶段采用空气雾化柴油,试验结果见表2 。 表2第二黔段试验每炉操俸对阈 m i n 试验镰暴可敬瓷疆竣下嚣点 t1 喷氮取代空气遵行氧化,时间并术延 长,其原因有两个方面。一方面喷人N 2 压 力 约O .6 M e a 远高于鼓 空气压力 约 0 .2 ~0 。3 M P a ,使嬉体获褥充分迪搅撂费 用,扶蔼靛避了反应进行;舅一方面是多数 炉次人炉粗铜为中大鼓泡,含氧浓度较离, 从而减轻了浓度的影响。 2 述鞭作韭时闻臻娥,说明氧化终点时 氧派瘦或镪承中氧含量褥到了有效整翻; 第三阶段采用N ’霹化柴油取代空气 雾化,由于油量尽量开小,与第二阶段比还 原时同无明显变化,但油糕显著下降,从试 验_ | ;囊鹳i t 键8 A 4 k g 帮第 辩段7 .0 4 k g 黪{ 磊 到6 .3 5 k g 。 在第二、三阶段试验中,阳极板物理规格 合格率基本保持在9 9 %以上 主品位达标率 C u ≥9 9 .3 0 % 达1 0 0 %,杂曩壤援见袅l 。 跌表{ 著,加超标1 0 %,B i 超标1 1 .4 %S b 及 P b 与原米持平。但由于A s ,B j 元素在火法精炼 中分别属于难以除去和很少除去的杂质,萁 在阳极板中的古量绝大程度上依赣于糖锕禽 量,霹魏,我织认为这一煮不穗否认蹬K 的 有效性。另外,从5 月到1 0 月,电解铜也并来 园A s ,B i 的微量超标造成质量事故,使我们 可以更加肯定这~点。 3试验廷穗酌憨法 喷甄试骚未能取消还原阶段的原因鼹s 、O 比在转炉吹炼中不能控制恰当。对此,笔者 试为胃辍控割疆钢中【s l 稍衰,【o 】镳嚣,托 封捆袋实褒f o j l S ] 6 0 ,1 %,并能菠时纯骚 出粗铜中S 、O 比,即可通过计算在精炼中控 制空气通 比例,使S 姆O 的比例最终实现 f o l ~I S 】 O ,1 %f 见圉2 。根据图2 ,姿运人 空气髓最终【S l ≤0 .0 0 8 %对,剜胃簸接鑫 铜;当通人空气后聚终I S ] O .0 0 8 %时,则可 进行喷氮作业。 旅度% ~\ \ 网2 精炼过程I O I 、{ S I 控制图 4 戆囊语 1 喷氮法适用的先决条件是,税铜中含 杂质含鬣至少要符合Y B 7 4 0 8 2 中l o 粗 铜标准。 动巍压蝼蒸嚣麓可疆莛到与空气簸蘸 接近的效果,并使氧{ { 二终点氧浓赛酶低,从 而缩短还原时间。 3 N ,雾化还原代替空气雾化,可节省 壹霆身辫A 钢水中氧瓣消耗掉的柴演,赢褥 较好的经济效益。 4 若有精确、高效而可靠的跟踪检测设 备作前提,用喷氮兼用掇气氧化法来墩代目 翦的氧化还原精练法凳霹行的。但可髓要影 镌到操佟拜季淘。 参考戈献 1 米撼坶等编著.铜冶盎学 万方数据
展开阅读全文