青海滩涧山焙烧氰化尾渣回收金银.pdf

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3 2 有色金属 冶炼部分 2 0 1 1 年8 期 D O I 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .1 0 0 7 4 5 .2 0 1 1 .0 8 .0 0 9 青海滩涧山焙烧氰化尾渣回收金银 刘大学,郭持皓,王云,袁朝新 北京矿冶研究总院,北京1 0 0 0 7 0 摘要研究从青海滩涧山氰化尾渣回收金银的过程。结果表明。采用焙烧、加煤焙烧、中温氯化焙烧、硫 酸预处理工艺效果均不理想,而采用高温氯化法时金银回收效果良好。在氯化钙添加量5 %、焙烧温度 l2 0 0o c 、焙烧时间1h 时、金挥发率达到8 9 .5 7 %,银挥发率5 3 .4 6 %,同时,铁基本不挥发,砷有少量挥 发。 关键词高温氯化;氰化尾渣;焙烧氰化;回收金银 中图分类号T F 8 3 1文献标识码A文章编号1 0 0 7 - 7 5 4 5 2 0 1 1 0 8 - 0 0 3 2 - 0 4 G o l da n dS i l v e rR e c o v e r yf r o mR e s i d u eo fR o a s t i n g - C y a n i d i n g P r o c e s si nT a n j i a n s h a no fQ i n g h a i L I UD a - x u e ,G U OC h i h a o ,W A N GY u n ,Y U A NC h a o - x i n B e i j i n gG e n e r a lR e s e a r c hI n s t i t u t eo fM i n i n ga n dM e t a l l u r g y ,B e i j i n g1 0 0 0 7 0 ,C h i n a A b s t r a c t T h er e c o v e r yo fg o l da n ds i l v e rf r o mr e s i d u eo fr o a s t i n g c y a n i d i n gp r o c e s si nT a n j i a n s h a no fQ i n g h a ii si n v e s t i g a t e d .T h er e c o v e r yi su n s a t i s f a c t o r yw i t ht h ep r o c e s so fr o a s t i n g ,r o a s t i n gw i t hc o a la d d i n g ,m i d d l et e m p e r a t u r ec h l o r i n a t i o nr o a s t i n ga n ds u l f u r i ca c i dp r e t r e a t m e n t ,r e s p e c t i v e l y ,w h i l et h ed e s i r e dr e c o v e r yi sa c h i e v e dw i t h t h eh i g ht e m p e r a t u r ec h l o r i n a t i o np r o c e s s .T h eg o l da n ds i l v e rr e c o v e r yr a t ew a s8 9 .5 7 %a n d5 3 .4 6 %。r e s p e c t i v e l y ,u n d e rt h ec o n d i t i o no f5 %c a l c i u mc h l o r i d ea d d i t i o n ,t e m p e r a t u r e12 0 0 ℃a n dr o a s t i n gt i m eo f1 h .M e a n w h i l e ,F ei nt h er e s i d u eh a sn oo b v i o u sc h a n g ea n dA sw i l lh a v ea ‘l i t d ev o l a t i l e . K e yw o r d s H i g ht e m p e r a t u r ec h l o r i n a t i o n ;C y a n i d i n gr e s i d u e ;R o a s t i n g - c y a n i d i n g ;G o l da n ds i l v e rr e c o v e r y 青海滩涧山目前建有一套日处理4 8 0t 的焙烧 氰化提金冶炼厂,日产焙砂氰化尾渣3 8 0t 左右,氰 化尾渣消毒后直接送尾矿库堆存,占用了大量土地。 而且,氰化尾渣中含金2 3g /t 、含A g 约2 0g /t ,如 何从这些尾渣中进一步回收利用金银,是企业亟需 解决的问题。国内外学者对类似尾渣进行了大量的 研究,提出了高锰酸钾预氧化⋯、浓硫酸预处理旧1 、 添加助剂焙烧一氰化“ 】、碱浸强化预氧化H 1 、加压 氧化一氰化工艺”1 、细菌浸出旧4 1 等工艺。本文采 取浓硫酸预处理、添加助剂焙烧一氰化等方法处理 滩涧山尾渣,金银浸出率最高分别不超过5 0 %、 3 0 %,经比较,本文最终选定高温氯化法工艺进行了 详细条件试验,金银挥发率最高分别可达9 0 %、 作者简介刘大学 1 9 8 4 . ,男,湖南邵阳人,工程师,硕士. 5 0 %左右。 1 试验原料 试验用原料含A u3 .4 5g /t 、A g2 2 .9 7r /t ,还含 有A s0 .5 8 %、S1 .0 0 %、C0 .4 0 %和F e2 5 .5 9 %。 2 探索试验 结合国内外对氰化尾渣的研究,对滩涧山氰化 尾渣进行了焙烧、加煤焙烧、中温氯化焙烧、硫酸预 处理等方案的探索试验。氰化浸出采用C I L 法 N a C N 用量4k g /t 、时间4 8h ,具体试验条件及试 验见表l 一2 。 万方数据 有色金属 冶炼部分 2 0 1 1 年8 期3 3 探索试验结果表明,这几种处理方法效果均不 理想,金浸出率不超过5 0 %,银浸出率不超过3 0 %。 3高温氯化法 取适量滩涧山氰化尾渣,配入一定比例氯化钙, 加入蒸馏水,制粒后于烘箱中在1 2 0 ℃下烘干,粒球 直径1 0 1 5m m 。分别进行添加剂用量、焙烧温度、 焙烧时间等条件试验。 3 .1 氯化剂用量 在温度l0 0 0 ℃、焙烧时间lh 的条件下,改变 氯化钙添加量,进行焙烧试验,结果如图1 所示。 C a C l 2 添加量,% 图1 添加剂用量试验结果 F i g .1 E f f e c to fa d d i t i v ed o s a g eo n v o l a t f l i z a f i o nr a t e 曼 裹 石 铡 譬 图1 显示,随着氯化钙添加量的增多,金挥发 率逐渐升高。但当氯化钙添加量达到7 %后。金挥 发率增长变得缓慢,但银挥发率还在持续增加。氯 化钙添加量为1 0 %时,焙烧后渣含金为0 .9 1g /t 。 对渣中残余氯根的考察结果显示,添加的氯化 钙在高温焙烧时基本分解完毕。显然,氯化钙添加 越多时,挥发到烟尘中的氯根也就越多,这势必会增 大后续收尘系统的防腐压力及废液处理工序的负 担。因此,氯化钙添加量不宜过大,试验室条件下选 定氯化钙用量为5 %进行后续温度及时间条件试 验。 3 .2 焙烧温度 选择氯化钙添加量5 %、焙烧时间1h ,进行焙 烧温度试验。鉴于金挥发率在l1 0 0 ℃左右变化较 大,故围绕11 0 0 ℃选择了几个密集的温度点进行 了较详细的试验,且对l1 0 0 ℃进行了平行试验进 行验证,试验结果如图2 所示。 温厦f C 图2 焙烧温度试验结果 F i g .2 E f f e c to fr o a s t i n gt e m p e r a t u r e o nv o l a t i l i z a t i o nr a t e 图2 表明,温度对金挥发影响显著。温度越 高,金挥发率也越高。在l1 5 0 ℃时,渣含金降至 0 .4 2g /t ,金挥发率达到8 7 .8 3 %。另外,试验发现, 温度越高,焙烧后球团越难破碎,抗压强度越大。 试验结果显示12 0 0 ℃下金挥发率最高,因此 万方数据 3 4 有色金属 冶炼部分 2 0 1 1 年8 期 又在12 0 0 ℃下进行了氯化钙用量试验,焙烧时间 1h ,结果如表3 所示。 表3 氯化钙用量试验结果 T a b l e3T e s tr e s u l t so fC a C l 2d o s a g eo nv o l a t i l i z a t i o nr a t e 表3 显示,氯化钙添加量为5 %时,金银挥发率 较高且趋于平稳。 3 .3 氯化剂种类 试验温度12 0 0 ℃,氯化时间lh ,制粒焙烧。 试验结果见表4 。 表4 氯化剂种类试验结果 T a b l e4 C h l o r i n a t i n ga g e n tt e s tr e s u l t s 表4 表明,在12 0 0 ℃时,添加C a C l 、N a C I 或 者它们的混合物,对金、银、砷的挥发率影响并不大。 这说明对此氰化尾渣来说,氯化剂的种类并不是重 要的因素,只要保证足够的氯离子,就可以保证金的 挥发效果。 3 .4 焙烧时间 试验条件为氯化钙添加量5 %、温度l2 0 0 ℃。 试验结果见图3 。 堡 静 删 鞋 焙烧时间m 图3 焙烧时间试验结果 F i g .3 E f f e c to fr o a s t i n gt i m eO n v o l a t i l i z a t i o nr a t e 从图3 可看出,随着焙烧时间的延长。金银挥 发率逐渐升高。焙烧lh 内,金银挥发率提升比较 明显,焙烧时间从1h 延长到3h ,金银挥发率基本 不变。 3 .5 焙烧方式 比较直接干粉混合与制粒方式对焙烧的影响, 焙烧温度10 0 0 ℃,焙烧时间1h 。粉状焙烧为取氯 化钙与氰化尾渣在于粉状直接混匀,放入坩埚焙烧; 制粒焙烧方式为取适量氰化尾渣,配人5 %氯化 钙,加入蒸馏水,制粒后于烘箱中在1 2 0 ℃下烘干, 粒球直径1 0 1 5m m 。粉状焙烧结果渣含金1 .6 2 g /t 、A u 挥发率5 3 .0 4 %、渣含银1 2 .9 8r , /t 、A g 挥发 率4 3 .4 9 %;制粒焙烧结果渣含金1 .5 3g /t 、A u 挥 发率5 5 .6 5 %、渣含银1 3 .2 4g /t 、A g 挥发率 4 2 .3 6 %。 制粒氯化焙烧可以减少粉尘率,减轻后续收尘 工序的负担。且从试验结果来看,在混合均匀的前 提下,金银的挥发率与粉状焙烧相差不大。故生产 中应采用制粒焙烧方式。 3 .6 其它元素在焙烧中的行为 氰化尾渣中的主要有价金属是金、银。其它重 要的元素为铁和砷。因此。试验考察了渣中铁和砷 含量随温度的变化。结果如图4 所示。 由图4 可知,各温度下焙烧的铁砷含量与尾渣 相比变化不大,说明铁和砷基本不挥发。但在12 0 0 万方数据 有色金属 冶炼部分 2 0 1 1 年8 期 3 5 母 、 翻 加 【璺 壬 趔 镁 温厦,℃ 图4 铁砷的挥发行为 F i g .4 V o l a t i l i z a t i o nb e h a v i o ro fF ea n dA s ℃下砷有少量挥发。砷在有充足的氧存在时,可能 形成A s 2 0 ,和A s 2 0 ,。A s 2 0 3 的沸点是4 6 0 ℃,易挥 发,但A s 0 ,很难挥发,且容易与F e O ,反应生成砷 酸盐。氰化尾渣中含有大量的F e 0 ,,所以砷主要 是以砷酸铁的形式固定在渣中。砷酸铁在高温下部 分转化为更稳定的砷酸钙,因而,高温氯化焙烧中砷 基本以砷酸盐的形式残留在氰化尾渣中。 高价铁在氧化气氛下难以被氯化。试验用氰化 尾渣中的铁大部分是以F e 0 ,的形式存在,所以氯 化焙烧时,铁基本残留在渣中。 4结论 采用高温氯化法焙烧滩涧山氰化尾渣,在氯化 钙添加量5 %、焙烧温度l2 0 0 ℃、焙烧时间lh 条 件下,金挥发率为8 9 .5 7 %,银挥发率为5 3 .4 6 %,铁 基本不挥发,砷有少量挥发。而采用加煤焙烧、中温 氯化焙烧、硫酸预处理工艺效果均不理想。 参考文献 【1 ] 翟毅杰.李登新,王军,等.酸性条件下高锰酸钾预处理 氰化尾渣的试验研究[ J ] .矿冶工程,2 0 1 0 ,3 0 7 6 6 6 9 . 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