闪速炉烟尘系统的三期改造.pdf

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闪速炉烟尘系统的三期改造 肖小军 (江西铜业集团公司贵溪冶炼厂, 江西贵溪, “) 摘要 介绍贵溪冶炼厂闪速炉烟尘系统三期改造的思路及实践。 关键词 闪速炉;烟尘;熔炼;改造 中图分类号 ,01680 A2BB; A2B21026,75080,01680 “,AC061) 9’8 C; ;C2DE 16D B1F0F; 2G C0D3E1; 0662H1026 2G C; D5E EIE; 2G G61F; 06 75080 9; 1; 062D5F;DJ ;4.’ ;K5E;9;9 烟尘系统的改造 烟尘改造实践对原思路进行了修正, 根据实 际情况分别在 ** 年年修和 ** 年年修时对 烟尘系统进行了改造。 ()** 年年修时将原 系统改成正压输送 装置, 设计能力为 *M C, 其示意图如图 所示。 *有色金属 (冶炼部分) **“ 年 期 万方数据 “ 烟尘 刮板机 回转阀 “ 集合刮板机 “ 输送刮板 输送系统 幅射部刮板幅射部刮板 烟尘系统的改造 烟尘系统的改造也经历了两步。 (’),, 年年修改造时时对 烟尘系统的能 力做了提高, 具体方案如下 2 将 烟尘输送系统的布袋收尘器过滤面积由 3,4扩大到 ’.,4; 5 将 烟尘输送系统的旋风收尘器的处理能力 加大; (下转第 -. 页) ’-有色金属 (冶炼部分) ,,. 年 ’ 期 万方数据 结束语 通过对闪速炉处理高杂质矿所产生的问题进行 分析, 摸索出了较为合理的配料和闪速炉操作参数, 有效防止了沉淀池侧壁、 上升烟道喉口部、 上升烟道 侧壁的结瘤及锅炉的结尘;解决了沉淀池粘渣的产 生;少量松疏的结块, 清理容易, 大大减轻了员工的 劳动强度, 排风机转速维持正常水平, 保证了闪速 炉、 转炉烟气通畅地送入硫酸, 转炉吹炼时炉口不冒 烟, 避免了主厂房低空烟气的污染, 取得了较好的经 济效益和社会效益。 (上接第 “ 页) 将 烟尘输送系统的引风机的处理能力加 大; 将 烟尘中间仓底部的埋刮输送机的处理能 力由 ’ * 提高到 *。 改造后的 烟尘工艺流程未变, 操作也未作改 变, 系统能力达到 *。 改造完成后, 在生产实践中发现在闪速炉锅炉 沉降下来的烟尘量超过原来的设计预期。改造后的 烟尘系统能力仍然不足, 造成大量的细烟尘被送 至烟尘破碎筛分系统, 造成 , 烟尘系统始终处于超 负荷状态, 故障频发, 生产极其被动。于是在 ’--“ 年年修时与 . 烟尘同步再次做了改造。 (’)’--“ 年年修时, 将原 . 烟尘系统改造弃 用的设备利用起来, 用于输送闪速炉锅炉沉降下来 的细烟尘。这部分改造工作量不大, 仅对管道进行 了改向, 同时将布袋收尘器使用的布袋由低温材质 改成高温材质。改造后的输送系称为 ’ 烟尘系 统。该系统投入后, 效果明显, 正常生产负荷时, 改 造前闪速炉锅炉烟尘 (除去第一、 第二灰斗的烟灰 块) 送至破碎筛分系统的数量为每天 / 罐, 改造后 减为每天 罐, 极大地减轻了 , 烟尘系统的负荷。 “烟尘系统的改造 , 烟尘输送系统经二期改造后, 能力达到 *, 考虑到 烟尘系统能力的提高减少了本系统的处 理量而不做改造。 烟尘破碎筛分设备虽然仍是一期工程时的设 备, 其处理能力为 *, 但破碎筛分的处理能力仍 有较大的富裕, 为了满足三期块状粉尘的破碎筛分 需要, 将对破碎筛分设备中的料仓、 螺旋运输机及排 灰阀进行扩大改造, 并且延长破碎筛分设备的运行 时间, 以满足三期对烟尘破碎的要求。具体改造设 备如下 0 将料仓底部的螺旋运输机的处理能力由 ’ * 提高到 *。 1 将现有的排灰阀处理能力由 ’ * 提高到 *。 由于 , 烟尘系统的处理量比三期设计时的预 计要大, 造成该系统在 ’--’ 2 ’--“ 年度的长周期生 产中始终处于超负荷状态, 故障率很高, 大量烟灰无 法处理而被迫开路到备料车间, 与精矿一起加入到 闪速炉, 造成闪速炉炉况频繁波动, 给生产管理增加 了难度。’--“ 年年修时增设了 ’ 烟尘系统后, 这 种状况得到了改观, 现在该系统只要精心维护, 可以 满足正常的生产需要。 “结语 生产实践表明, 闪速炉烟尘系统经过两个年修 改造后, 已能完全满足现规模下的生产需要, 为三期 达产达标创造了条件, 改造达到了预期目的。其中 . 烟尘系统能力尚有富余, 可以满足产能进一步提 高的需要。但 , 烟尘系统基本上仍处于满负荷状 态, 管理难度较大, 为此, 仍有对 , 烟尘系统进行改 造的必要。考虑到我厂烟尘的正压输送技术已比较 成熟, 将其由负压输送改为正压输送应是一个不错 的办法。 3“有色金属 (冶炼部分) ’--3 年 期 万方数据
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