资源描述:
有色金属 冶炼部分 2 0 1 1 年8 期 9 D O I 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .1 0 0 %7 5 4 5 .2 0 1 1 .0 8 .0 0 3 湿法碱洗脱除氧化锌烟尘中的氟氯新工艺 陈均宁,黄金莲,白盈盈,樊艳金 广西冶金研究院,广西南宁5 3 0 0 2 3 摘要以回转窑氧化锌烟尘为对象,利用N a ,C O ,溶液作为吸收液。研究集收尘和脱氟、氯、硫于一体的工 艺及装置。结果表明,当液气比为1 .5L /m 3 、喷淋液p H 为7 .5 时,该种工艺及装置收尘效率达到 9 9 .6 l %,除氟率达到9 3 .1 %,除氯率达到9 1 .5 %,锌回收率达到9 8 .1 7 %,且产品次氧化锌可直接用于 电解锌的生产。 关键词氧化锌;湿法碱洗;脱氟;脱氯;收尘 中图分类号T F 8 1 3文献标识码A文章编号1 0 0 %7 5 4 5 2 0 1 1 0 8 - 0 0 0 9 - 0 4 N e wP r o c e s st oR e m o v eF l u o r i n ea n dC h l o r i n ef r o mZ i n c O x i d eD u s tb yW e tC a u s t i cW a s h C H E NJ u n n i n g ,H U A N GJ i n l i a n ,B A IY i n g y i n g ,F A NY a n - j i n G u a n g x iM e t a l l u r g yR e s e a r c hI n s t i t u t e ,N a n n i n g5 3 0 0 2 3 ,C h i n a A b s t r a c t T h ep r o c e s sa n de q u i p m e n to fr e m o v i n gf l u o r i n e ,c h l o r i n ea n ds u l p h u rt o g e t h e rw i t hd u s tc o l l e c t i o nf r o m z i n co x i d eo fm t a r yk i l nw e r ed i s c u s s e dw i t hN a 2C 0 3s o l u t i o na sa b s o r p t i o nl i q u i d .T h er e s u l t ss h o w e dt h a tw h e nt h e r a t i oo fl i q u i do ng a sw a s1 .5L /m 3a n dp Hw a s7 .5 ,t h ed u s tc o l l e c t i o nr e c o v e r yw a s9 9 .6 1 %,t h ed e - f l u o r i n er a t e w a s9 3 .1 %,t h ed e c h l o r i n er a t eW a s9 1 .5 %,t h er e c o v e r yo fs e c o n d a r yz i n cr e a c h e d9 8 .1 7 %,a n dt h ep r o d u c t canb eu s e di ne l e c t r o l y t i cz i n cp r o d u c t i o nd i r e c t l y . K e yw o r d s Z i n co x i d e ;W e tc a u s t i cw a s h ;D e f l u o r i n e ;D e c h l o r i n e ;D u s tc o l l e c t i o n 氧化锌烟尘一般含氟0 .1 %~0 .2 %、氯 0 .0 5 %一0 .1 l %⋯,浸出时,氟、氯进入溶液,给锌电 积造成危害。必须脱除。目前多膛炉脱氟、氯的缺点 是设备庞大、投资高。湿法碱洗只脱除滤袋氧化锌 中6 0 %一7 0 %的氟,对烟道氧化锌脱氟效果甚微, 且用水量大,废水处理成本高。硅胶除氟、7 1 7 树脂 除氟,除氟、氯效率只有5 0 %左右,且硅胶除氟锌酸 损失较大。针对上述现状,我院利用N a C O ,吸收 液将收尘、脱氟、氯硫集成在一套湿法碱洗装置 中B 。,简化工艺,避免布袋收尘环境恶劣、运行费用 高等弊端口】。本文对采用该技术的工业试验进行 进行阐述。 作者简介陈均宁 1 9 6 2 . 。男,广西南宁人,工程师 1试验工艺流程及原理 工业试验在广西金山铟锗冶金化工有限公司的 综合回收一分厂进行,本试验采用湿法工艺收集回 转窑的氧化锌烟尘并脱除氟、氯、硫,主要设备为文 式管及喷淋塔。试验过程中,烟气中的氧化锌被淋 洗下来H 1 ,烟气中的氟、氯进入喷淋液,二氧化硫形 成亚硫酸锌进入次氧化锌浆液,从湿法收尘装置下 部流入浆料池。经压滤分离后,滤液返回循环使用, 滤渣为次氧化锌产品,可直接用于电解锌生产。工 艺设备连接图见图1 。 本装置将文氏管与喷淋塔有机结合,使喷淋液 雾化并与烟气中的烟尘充分接触,强化了收尘的效 果。 万方数据 1 0 有色金属 冶炼部分 2 0 1 1 年8 期 回转窑烟尘 图1 工艺设备连接图 F i g .1P r o c e s s i n ge q u i p m e n tc o n n e c t i n g d i a g r a m 物相分析表明,氧化锌烟尘中8 0 %氟和氯分别 呈氟化锌和氯化锌形态存在,2 0 %呈氟化铅和氯化 铅存在。其中氟化锌、氯化锌、氟化铅在高温下易挥 发,溶于水,与硫酸或碱均起作用,氯化铅难溶于水, 与硫酸或碱很少起作用。 湿法收尘过程中,雾化的吸收液与高达3 0 0 ℃ 的烟气碰撞,氟、氯化合物与水接触,氟、氯化合物溶 于水而离开气体J 。为了更好地吸收氟、氯,使其 溶于溶液中∞。7 1 ,根据传统湿法碱洗的原理,利用碳 酸钠溶液,使锌以碱式碳酸锌沉淀回收。传统湿法 碱洗脱氟、氯是在7 5 8 0 ℃进行碱洗,碱洗时间为 1 2h 。而本装置反应温度在1 5 0 3 1 l ℃,根据阿 仑尼乌斯公式J ,对同一反应来说,温度越高,反应 速率也越大。因此本装置除氟氯的化学反应速度远 比传统湿法碱洗速度快,从而大大缩短碱洗的时间。 2 试验结果与讨论 2 .1 除氟、氯效率 在不同液气比及喷淋液碱度 p H 条件下考察 了收尘效率和除氟、氯的效果。试验数据列于表I 。 表1湿法收尘除氟氯试验数据 T a b l e1 E x p e r i m e n t a ld a t a so fr e m o v i n gf l u o r i n ea n dc h l o r i n e 由表1 可看出,收尘下来的次氧化锌平均含氟 0 .0 0 4 %,含氯0 .0 3 7 %,除氟氯效果显著。 1 计算除氟、氯效率时,假定未收尘的烟尘不 参与反应,即认为与喷淋溶液接触的烟尘量等于收 集下来的次氧化锌量,故当以次氧化锌计算除氟、氯 效率时,可按下式计算 1 墨 c 一号鼍{ 呈笔;笔;瓣x - 0 0 % 1 墨2L 卜丽磊丽孺湎面X 1 2 当以溶液中的氟、氯含量计算除氟、氯的效 率时,可按下式计算 1 1 囊 出口溶液氟氯含量一进口溶液氟氯含量 喷淋水量 烟气含尘量烟气流量布袋灰氟氯含量 1 0 0 % 由于烟气流量的波动,测量误差较大。因此按 照回转窑的生产能力,取1 0 0 0k g /h 的次氧化锌产 生量为计算基准。计算结果列于表2 。以固体计 算,除氟效率为8 9 .3 0 %,除氯效率为8 5 .7 9 %;以溶 万方数据 有色金属 冶炼部分 2 0 1 1 年8 期 液计算,除氟效率为1 1 0 .4 3 %,除氯效率为 6 5 .9 5 %。除氟的效果均好于除氯的效果。除氯效 率偏低的原因可能是部分氯以氯化铅的形式存在, 氯化铅在水中的溶解度随温度的升高而增加较为明 显,而试验的收尘浆液温度4 0 一5 0 ℃,氯化铅未溶 入水中,故而造成除氯率偏低。 表2 湿法收尘除氟氯试验结果 T a b l e2 E x p e r i m e n t a lr e s u l t so fr e m o v i n gf l u o r i n ea n dc h l o r i n e 2 .2 锌回收率 试验中锌的损失有两个方面,一是随烟气排出; 二是溶解在喷淋液中,随溶液排出。试验结果列于 表3 。综合收尘效率,在液气比 L /m 3 1 .5 2 、喷淋 液p H 7 .5 的条件下,收尘效率9 9 .6 1 %,溶液锌损失 率1 .4 %,则总回收率为9 8 .1 7 %。 表3 锌回收率试验结果 T a b l e3R e s u l t so fz i n cr e c o v e r y 2 .3 综合指标 根据表2 、表3 的试验数据,选取下述工艺条 件液气比1 .5 2L /m 3 、喷淋液p H7 .5 、烟气进口温 度3 0 0 ℃、烟气出口温度6 0 ℃、装置压差1 .9 1k P a 。 在上述条件下得到的综合技术指标为收尘效率 9 9 .6 1 %、净化烟气含尘7 5m g /m 3 、除氟率9 3 .1 %、 万方数据 1 2 有色金属 冶炼部分 2 0 1 1 年8 期 除氯率9 1 .5 %、锌回收率9 8 .1 7 %、水耗4 4 5 .7 9k g / h 、碱耗2 3 .0 9k g /h 。试验产品次氧化锌可直接用于 电解锌的生产。 本试验装置废水可以循环使用。当循环溶液中 氟、氯离子达到一定浓度时,可向溶液中加入石灰 乳叫使溶液中氟、氯离子及各重金属生成相应沉 淀。沉淀后的废液经压滤后,滤渣返回回转窑焙烧, 滤液可返回循环水系统中继续使用或用于回转窑冲 渣及冷却。 3结论 1 该工艺及装置在收集次氧化锌烟尘的同时 脱除了氟、氯、硫。除氟、氯都达到了9 0 %以上,不 必再另设碱洗工序; 2 与传统的湿法碱洗相比,省去了布袋收尘系 统,除尘与脱氟氯集成在一套装置中,收尘效率达到 9 9 .6 1 %,缩短了生产工艺流程,锌的总回收率达到 9 8 .1 7 %,废水经过处理可以循环使用。 参考文献 [ 1 ] 北京有色冶金设计研究总院.重有色金属冶炼设计手 册铅锌铋卷[ M ] .北京冶金工业出版社,1 9 9 6 3 6 2 3 6 3 . [ 2 ] 广西冶金研究院.一种挥发氧化锌的清洁收尘方法及 其装置中国,Z L2 0 0 910 1 1 4 2 5 1 .1 [ P ] .2 0 1 0 - 0 8 1 8 . [ 3 ] 古尔维茨AA .冶金除尘手册[ M ] .顾仁。沈惠琴,译, 北京冶金工业出版社,1 9 9 1 4 1 0 4 1 1 . [ 4 ] 编写组.铜铅锌冶炼设计 参考资料 下册 [ M ] .北京冶金工业出版杜,1 9 7 8 1 1 8 . [ 5 ] 台炳华.工业烟气净化[ M ] .2 版.北京冶金工业出 版社。1 9 9 9 1 3 . [ 6 ] 北京恩菲科技产业集团.一种脱硫、除尘、脱氮、脱氟湿 式烟气净化机组及其净化方法中国。2 0 0 4 1 0 0 0 6 3 6 1 .3 [ P ] .2 0 0 6 - 0 9 - 0 6 . [ 7 ] 李超平.氟化物污染来源、治理技术及其源强[ J ] .钢 铁技术,2 0 0 7 3 5 l 一5 4 . [ 8 ] 朱福森.化学反应速度与化学平衡[ M ] .上海上海教 育出版社,1 9 8 0 3 2 3 6 . [ 9 ] 卢芬,刘书敏,郑原超.钠.钙双碱法烟气脱硫工艺[ J ] . 广东化工,2 0 1 0 ,3 7 3 1 5 9 1 6 0 . [ 1 0 ] 钱小青,葛丽英,赵由才.冶金过程废水处理与利用 [ M ] .北京冶金工业出版社,2 0 0 8 1 8 3 1 8 4 . 万方数据
展开阅读全文