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5 0 有色金属 冶炼部分 2 0 0 9 年2 期 阳极炉透气砖及顶部排烟技术的应用 陶川银,刘飞虎 金川集团公司冶炼厂,金昌7 3 7 1 0 0 摘要阳极炉采用透气砖及顶部排烟技术后,解决了阳极炉向大型化发展后出现的炉膛黏结、作业时间 长、热效率低的难题,并总结透气砖技术及顶部排烟技术在阳极炉的实际使用效果。 关键词透气砖;顶部排烟;阳极炉;氧化还原 中图分类号T F 8 1 1 文献标识码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 0 9 0 2 一0 0 5 0 0 4 A p p l i c a t i o no fN i t r o g e nS u p p l yB r i c k sa n dG a sD i a c h a r g i n g f r o mt h eT o po fA n o d eF u r n a c e T A OC h u n y i n g ,L I UF e i h u J i n c h u a nG r o u pL t d .,J i n c h a n g7 3 7 1 0 0 ,C h i n a A b s t r a c t T h ea p p l i c a t i o no fn i t r o g e ns u p p l yb r i c k sa n dg a sd i a c h a r g i n gf r o mt h et o po fa n o d ef u r n a c ec a n s o l v et h ep r o b l e m ss u c ha s 。f u r n a c ew a l la c c r e t i o n ,l o n go p e r a t i n gt i m e ,l o wh e a te f f i c i e n c ya f t e rt h el a r g e s c a l ed e v e l o p m e n to fa n o d ef u r n a c e ,a n dt h ea c t u a la p p l i c a t i o ni sa l s os u m m a r i z e d . K e y w o r d s N i t r o g e ns u p p l yb r i c k s ;G a sd i s c h a r g i n gf r o mt h et o p ;A n o d ef u r n a c e ;O x y g e n a t i o na n dr e d u c t i o n 目前阳极炉向大型化发展,处理能力不断增大, 节能效果较好。但同时也出现了一系列的问题,例 如温度分布不均引起炉膛黏结、处理物料量大作业 时间长、熔体较深造成热效率低等。 针对阳极炉向大型化发展出现的一系列问题, 金川集团合成炉系统配套的阳极炉在设计时采用了 透气砖及顶部排烟技术,很好的解决了上述问题。 透气砖底吹技术在我国钢铁行业以及铝工业上 已得到成功运用[ 1 _ 6 ] 。该技术在炼钢行业已经被证 实能提高钢水的传热效果,能有效地吸附非金属夹 杂物。在炼铜行业特别是阳极炉上,仅有奥镁公司 独家拥有透气砖底吹技术并进行技术垄断,现国内 金川集团冶炼厂已引进该技术并成功应用在阳极炉 上。 传统阳极炉排烟一般采用侧端面出烟口排烟, 先将烟气排至二次燃烧室,然后再通过水平烟道、地 下烟道,最终排空。首先,由于阳极炉反复进行氧 作者简介陶川银 1 9 6 9 - - ,男,湖北古城人,工程师 化、还原作业,在运行一段时间后,炉体出烟口易发 生粘死,导致烟气无法排出,从而影响了燃油枪的正 常燃烧;其次,由于出烟口在阳极炉径线上方,处理 量低,阳极炉炉体转动受到限制,而且在氧化、还原 作业时由于转动角度偏低,铜液将会灌入二次燃烧 室,难以清理。再次,烟气的热量直接损失,不能得 到很好的利用。为了克服以上的种种缺点,使阳极 炉的作业程序更加稳定,彻底杜绝糊死出烟口而造 成排烟不畅现象的出现,3 0 0t 阳极炉在设计时开发 了顶部排烟,在炉体结构和烟气热量的有效利用方 面做了革命性的改进。一方面借鉴国内外先进炉型 的经验,采用余热回收来加热燃烧用风,有效地利用 了烟气的热量;另一方面设计了水冷出烟口提高炉 子使用寿命。 1 透气砖技术及顶部排烟技术的内容 1 .1 透气砖技术 万方数据 有色金属 冶炼部分 2 0 0 9 年2 期 5 1 回转式阳极炉氮气底吹透气砖系统由氮气供应 系统、供气控制系统及透气砖等组成。图l 为透气 砖示意图。 图1 阳极炉透气砖示意图 F i g 1 T h es k e t c hm a po ft h en i t r o g e n s u p p l yb r i c k so fa n o d ef u r n a c e 阳极炉作业分进料、氧化、倒渣、还原、浇铸保温 5 个步骤,每个步骤透气砖的生产作业制度均不同。 1 进料在进料过程中,铜液在静压力的作用 下,有可能渗透进入透气砖的孔隙内,导致孔隙堵 塞,降低砖的有效通气面积,进而降低透气砖的使用 效果,为了防止将砖的孔隙全部“灌死”失去透气功 能,要求透气砖中通过的氮气流量必须在一合理的 范围内,起到保护透气砖的作用。此阶段通过透气 砖的氮气流量较大。 2 氧化在氧化阶段,要求空气中的氧可以充 分和熔体接触,达到气液混合均匀,达到良好的除硫 效果。因此,要求透气砖通过的氮气可以使熔体搅 拌充分,反应产生的S O 气体可以及时排出熔体, 氧化后的杂质从熔体中可以浮于熔体表面,起到较 好的除杂作用。并且熔体搅拌充分可以起到让熔体 受热均匀,为取得较好的除杂效果起到了一定的作 用。此阶段通过透气砖的氮气流量大。 3 倒渣倒渣时,在炉口两侧氧化还原风和氮 气共同的搅拌作用下,使渣向炉口附近漂浮,并随着 熔体的晃动流出炉口。此时,氮气的流量要引起熔 体的强烈搅动,使渣始终浮千熔体表面。所以炉子 两端的氮气流量要求较大,炉子中间的要求小一些, 这样就可以使渣向炉口聚集。 4 还原在还原期,气体的搅拌作用可以使熔 体翻腾,与固体还原剂接触均匀,强化了还原效果并 且加速还原作业速度,达到很好的除氧效果。此阶 段通过透气砖氮气流量相对小些。 5 浇铸此阶段只要求熔体温度分布均匀,通 过透气砖氮气流量也相对较小。 阳极炉不同作业期透气砖氮气流量范围在4 0 ~1 8 0L /m i n 。 1 .2 顶部排烟 顶部排烟技术提供了一种热利用率高、排烟顺 畅、环保好的阳极炉排烟方式。 阳极炉顶部排烟装置采用尺寸为9 4 0m m 8 0 0m m 7 0m m 和9 3 0t r i m 6 5 0m m 7 0m m 两 种尺寸的铸钢水套,作为出烟口水冷件;其次采用了 2 6 块不同类型的水冷烟罩,作为余热回收通道;然 后将水冷烟罩聚集的热量在热交换器中用来预热燃 烧用的二次风;最后再通过排烟机最终将烟气排空。 在整个阳极炉生产过程中,由于在氧化、还原作业下 产生很高的热量,采用出烟口水套来保护出烟口衬 砖,一方面提高了炉体寿命,同时也保证了炉子较高 的作业率;产生的多余热量,通过热交换器,又将燃 烧器二次风加热,起到燃油枪助燃和减少冷风带走.、 热的作用。改进后回转式阳极炉顶部排烟方式见图 2 。阳极炉顶部排烟装置见图3 。 图2 改进后回转式阳极炉顶部排烟方式 F i g .2 T h eg a sd i s c h a r g i n go fa n o d e f u r n a c ea f t e rr e c o n s t r u c t i o n 图3阳极炉顶部排烟装置 F i g .3 T h ed e v i c eo fg a sd i s c h a r g i n go f a n o d ef u r n a c e 2生产实践 2 .1 透气砖技术的应用效果 金川集团公司冶炼厂熔炼车间3 0 0t 阳极炉在 万方数据 5 2 有色金属 冶炼部分 2 0 0 9 年2 期 炉子底部安装8 块透气砖,通过透气砖向阳极炉内 不断鼓入含氧3 %~5 %的氮气,使熔体始终处于均 匀的搅动状态,经过近3 年的生产,透气砖对阳极炉 生产已经明显显现出其优越性熔体温度均匀,鼓入 的氧可用于脱除粗铜中的硫和其它杂质,可以大大 减少甚至取消氧化期,且不会造成铜的大量氧化,因 此还原期时间也相应减少,这样总的冶炼时间缩短, 意味着阳极炉生产能力的提高。 2 .1 .1 生产指标对比 回转式阳极炉氮气底吹透气砖系统近3 年的生 产中,设备运行正常,达到了设计要求,满足了生产 过程的工艺要求。氮气底吹透气砖系统的使用效果 已显现主要表现在阳极炉作业时间减少,炉内熔体 温度分布均匀,阳极炉炉膛黏结减轻,还原作业熔体 升温速度加快,阳极炉炉渣处理较干净。使用透气 砖系统的3 4 回转式阳极炉和未使用透气砖系统的 2 8 阳极炉生产指标统计情况见表1 。 表l2 8 、3 4 阳极炉生产指标对比 T a b l e1T h ep r o d u c t i o ni n d e xc o n t r a s tb e t w e e nN O .2a n dN O .3a n o d ef u r n a c e 从表1 中的数据可以看出,在使用氮气底吹透 气砖系统后 1 阳极炉的操作炉时明显缩短。3 8 阳极炉比 2 8 阳极炉氧化速度提高了7 6 .5 5 %;3 8 阳极炉比2 8 阳极炉还原速度提高了1 6 .7 8 %; 2 氧化还原作业升温速度加快。氧化期、还原 期升温速度分别提高4 0 %和1 0 0 %。升温快也说明 热利用率提高,氮气底吹透气砖系统对火法精炼过 程的强化效果明显; 3 重油单耗降低。38 阳极炉比2 8 阳极炉重 油单耗降低了3 4 .6 2 %,节省了燃料的消耗。 2 .1 .2 铜阳极板质量对比 从铜阳极板质量的角度考虑,对两台炉子2 0 0 7 年的数据进行了统计2 8 阳极炉生产3 5 炉,合格3 3 炉,炉次合格率9 4 %;3 8 阳极炉生产8 7 6 炉,合格 8 6 8 炉,炉次合格率9 9 .1 %。可以看出,使用氮气底 吹透气砖技术后,阳极铜的炉次合格率有所提高。 说明气体搅拌有利于除杂和化学成分的稳定性。 2 .1 .3 生产操作情况比较 采用氮气透气砖底吹技术还给生产操作上带来 便利。主要表现在如下两个方面 1 使用透气砖后,使精炼炉中的铜熔体时刻 处于翻腾状态,从而杜绝炉渣沉入炉底形成炉膛黏 结。并且有效地提高了熔体的温度和化学成分的均 匀性; 2 由于气体的搅拌作用,可以将精炼炉两端炉 渣搅动至炉口部位,更有利于精炼渣的排出。 整体来说,阳极炉应用透气砖技术以后,阳极炉 作业时间减少,炉内熔体温度均匀,阳极炉炉膛黏结 减轻,还原作业熔体升温速度快,阳极炉炉渣处理较 干净,达到了提高阳极炉作业率的目的。 2 .2 顶部排烟技术应用效果 经过几年的生产实践,阳极炉顶部排烟技术应 用,为阳极炉挖潜增产,节能降耗奠定了基础,阳极 炉近年来生产及耗能见表2 。 表2 阳极炉生产及能耗统计表 T a b l e2T h ep r o d u c t i o na n de n e r g yc o n s u m p t i o n o fa n o d ef u r n a c e 从表2 可以看出,阳极炉采用顶部排烟技术,阳 极炉床能力可得到有效挖潜,由设计生产3 0 0t 能 力,增加到3 5 03 7 0t ,0 7 年阳极炉单炉处理量平 均在3 5 0t /炉,与传统阳极炉出烟口在径线上,相比 适当提高熔池高度,增大处理量,即不影响阳极炉排 烟,还可解决烟口黏结问题。 3 结论与建议 透气砖技术的应用解决了阳极炉精炼炉膛黏结 的技术难题,使阳极炉能够保持较高的生产能力,指 标先进,消除了炉内黏结,提高了阳极炉炉寿命,缩 短了作业时间,提高了劳动生产率,炉内温度均匀, 成分均匀,提高阳极板质量,降低重油单耗,节约成 万方数据 有色金属 冶炼部分 2 0 0 9 年2 期 5 3 本。并且产生了较大的经济和社会效益。 阳极炉采用顶部排烟技术,烟气余热可充分利 用,将阳极炉生产二次风由常温加热至1 0 0 ~ 2 8 0 ℃,有效地提高了阳极炉热效率,每吨阳极板重 油单耗降至6 1 .4 6k g ,2 0 0 8 年计划生产铜阳极板3 0 万吨,每吨阳极板重油单耗为5 0k g 。 虽然氮气底吹透气砖技术已经取得了一定的成 效,但是在有些方面还需完善。以便为以后的阳极 炉及其他冶金炉应用该技术提供参考。主要表现在 以下几个方面 1 氮气气源突然中断或压力不足易 造成透气砖“灌死”,有必要增设连锁应急系统; 2 根据不同阶段的目的,实施不同的供气方案。各个 阶段的氮气流量的最佳作业参数有待进一步摸索。 参考文献 [ 1 ] 刘大方,张建坤,熊振昆.阳极炉氮气底吹透气砖技术的 开发及应用[ J ] .中国有色冶金,2 0 0 7 ,1 0 5 4 1 - - 4 4 . 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