液态高铅渣直接还原试验研究.pdf

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1 0 有色金属 冶炼部分 2 0 1 1 年4 期 D O I 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .1 0 0 7 - - 7 5 4 5 .2 0 1 1 .0 4 .0 0 3 液态高铅渣直接还原试验研究 李卫锋1 ’2 ,杨安国2 ,陈会成2 ,张传福1 1 .中南大学冶金科学与工程学院,长沙4 1 0 0 8 3 ;2 .河南豫光金铅股份有限公司,河南济源4 5 4 6 5 0 摘要以豫光氧气底吹炉所产高铅渣为原料,配入碳质还原剂,在高温熔融态下还原高铅渣中的铅,并对 还原过程进行了系统研究。结果表明,最佳还原条件为还原温度11 5 0 ℃、还原时间1h 、还原剂率 3 .5 %。在上述条件下,高铅渣还原进行得较彻底,渣含铅可降到3 %左右。 关键词高铅渣;煤粒还原剂;熔融态直接还原;渣含铅 中圈分类号T F 8 1 2文献标识码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 1J 0 4 一0 0 1 0 0 4 T e c h n o l o g yS t u d yo nD i r e c tR e d u c t i o no fL e a d - R i c hS l a g L IW e i f e n 9 1 ”,Y A N GA n g u 0 2 ,C H E NH u i c h e n 9 2 ,Z H A N GC h u a n f u l 1 .C e n t r a lS o u t hU n i v e r s i t y ,C h a n g s h a4 1 0 0 8 3 ,C h i n a ; 2 .H e n a nY u g u a n gG o l d L e a dC o .,L t d .。J i y u a n4 5 4 6 5 0 ,C h i n a A b s t r a c t An e wp r o c e s sf o rr e d u c i n gl e a dw i t hc a r b o n a c e o u sr e d u c i n ga g e n ta th i g ht e m p e r a t u r ef r o mY u g u a n gl e a d r i c hs l a gh a sb e e ni n v e s t i g a t e d .T h eo p t i m u mc o n d i t i o n si n d i c a t e di nt h er e s u l t sa r et h a tt h er e - d u c t i o np r o c e s si sc o n d u c t e da t1 15 0 ℃f o r1hw h i l e3 .5 %c a r b o n a c e o u sr e d u c i n ga g e n ti sa d d e d .U n d e r t h ea b o v ec o n d i t i o n s ,l e a d r i c hs l a gi sr e d u c e dc o m p l e t e l y ,a n ds l a gc o n t a i n i n gl e a dc a nd r o pt o3 %. K e yw o r d s L e a d r i c hs l a g ;C a r b o n a c e o u sr e d u c i n ga g e n t ;L i q u i ds l a gd i r e c tr e d u c t i o n ;L e a di ns l a g 1 研究背景 为解决铅冶炼污染问题,我国先后引进了Q S L 法、卡尔多法,但因氧化、还原过程难于控制,渣含铅 高,而没得到推广应用。最近引进并工业化设计的 基夫赛特炼铅技术,国外规模生产也表明其综合能 耗较高,另外,在同一炉子内同时实现两个截然相反 的过程[ 1 ] ,不论从冶炼气氛维护,还是过程控制难度 都是不易实现的。如想实现这样一个过程,也需要 在同一炉内分阶段实现。氧化和还原段分开并在不 同反应器内完成不同过程的氧气底吹鼓风炉炼 铅法和浸没顶吹鼓风炉炼铅法,结合国内生产 实际,与传统工艺集成嫁接,用熔池技术替代烧结工 艺,解决了过程中S 0 和粉尘污染问题,实现了稳 定连续生产。 尽管氧气底吹鼓风炉还原工艺因投资省、 能耗低、环保好、金属直收率高、生产成本低等特点 得到迅速推广,浸没顶吹鼓风炉还原法也取得 了良好效果。但两工艺的还原段仍采用半密闭的鼓 风炉还原,工艺缺陷明显 1 都将高温液态渣冷却铸 块后入鼓风炉,重新消耗大量的冶金焦加热还原,造 成高铅渣潜热的浪费, 2 高铅渣铸块、储运时粉尘飞 扬,污染严重【2 J 。在发展绿色经济、循环经济、低碳 经济的新形势下,如何充分利用液态渣潜热,替代鼓 风炉工艺,实现直接还原的创新,开发一种符合国情 的低碳环保炼铅新技术,实现炼铅产业的绿色化技 术升级,成了业界关注的课题。 2基本原理 2 .1 高铅渣成分 高铅渣与烧结块的最大不同是含铅高;高铅渣 的物相以硅酸铅为主,可达5 0 %以上,氧化铅则相 作者简介李卫锋 1 9 6 5 一 ,男,河南淮阳人,高级工程师,在读博士,总工程师 万方数据 有色金属 冶炼部分 2 0 1 1 年4 期 对减少。表1 为国内高铅渣与烧结块的典型成分。 表1国内典型的高铅渣与烧结块的化学成分 T a b l e1C h e m i c a lc o m p o s i t i o no fd o m e s t i ct y p i c a ll e a d r i c hs l a ga n ds i n t e r i n ga g g l o m e r a t e /% 2 .2 液态高铅渣直接还原原理 鼓风炉还原时,氧化铅被C 0 还原是主要途径, 熔融态的硅酸铅还原需在碱性氧化物 C a O 和 F e O 参与下,才能与还原剂或C 0 有良好接触,完 成还原反应。由于固体氧化铅和液体氧化铅都是易 还原的氧化物,而熔融高铅渣又有利于硅酸铅的还 原,所以液态渣还原比固态渣容易进行。液态铅渣 还原过程中,包含液 熔融的铅的氧化物 固 炽热焦炭 、液 熔融的铅的氧化物 气 C 0 两 个反应过程,其中液固反应占主导地位,且反应 速度快,高温下能短时间完成。为降低渣含铅,加快 还原反应速度,熔炼时也需加入适当的熔剂调整渣 型【3 ] 。总之,从还原热力学、动力学分析与各种直接 炼铅工艺实践来看,液态铅渣直接还原的工艺机理 是可以实现的。 C P b O P b C O C 0 P b O P b C 0 2 P b O S i 0 2 C P b C O S i 0 2 P b 0 S i 0 2 C O P b C 0 2 S i 0 2 3 试验方法与结果 3 .1 试验室静态试验 考察还原剂量、温度及反应时间对还原效果的 影响,考察液固还原反应进行的速度、彻底程度 等。 3 .1 .1 试验原料 试验所用高铅渣主要为氧化铅和硅酸铅状态, 化学成分 % P b5 2 、Z n O5 .6 、C u0 .7 、F e O1 5 .2 、 S i 0 21 1 .4 、C a O4 .5 、S0 .4 、A s0 .6 、S b0 .7 。含固碳 7 5 %的粒状无烟煤 以下简称为煤粒 。 3 .1 .2 试验方案 选用1 2k W 电炉加热,试验过程中控制温度在 9 5 0 ~12 5 0 ℃,将4 0 0g 高铅渣粉与煤粒等辅料盛 进坩埚中,然后放入电炉进行加热还原,热还原时间 控制1 ~2h ,其中煤粒的粒度5m m 左右,配入量为 高铅渣量的2 %~9 %。还原后称量分析粗铅和终 渣。 3 .1 .3 还原条件试验及结论 3 .1 .3 .1 还原剂用量试验 固定还原温度为11 5 0 ℃,还原时间6 0r a i n ,调 整还原煤用量2 %~4 %,观察熔化、还原过程,分析 渣含铅变化,确定还原剂用量。试验结果见表2 。 表2不同还原剂量的还原试验结果 T a b l e2R e d u c t i v et e s tr e s u l t sa td i f f e r e n tr e d u c t a n td o s e s 从表2 可看出,当还原煤用量在2 .5 %以下时, 渣铅较高,随着煤量减少,终渣含铅增加,当还原煤 用量达到3 .5 %时,渣含铅可控制到3 %左右。 3 .1 .3 .2 还原温度条件试验 固定还原时间6 0m i n ,还原煤用量3 .5 %,调整 熔炼温度在l1 0 0 ~I2 5 0 ℃,观察熔化、还原过程, 试验结果见表3 。 表3 不同温度的还原试验结果 T a b l e3R e d u c t i v et e s tr e s u l t sa td i f f e r e n tt e m p e r a t u r e 万方数据 1 2 有色金属 冶炼部分 2 0 1 1 年4 期 由表3 可知,11 0 0 ~12 5 0 ℃温度下还原效果 均较好,但11 0 0 ℃时渣含铅稍高;11 5 0 ~12 0 0 ℃ 时,渣含铅较低。 3 .1 .3 .3 还原时间条件试验 固定还原温度为11 5 0 ℃,还原煤用量3 .5 %, 调整还原时间在3 0 ~7 0m i n ,试验结果见表4 。 表4 不同还原时间的试验结果 T a b l e4R e d u c t i v et e s tr e s u l t sa td i f f e r e n tt i m e 从表4 可看出当还原时间在3 0 ~4 0r a i n 时, 渣发粘,流动性不好,渣含铅较高;还原时间在5 0 ~ 7 0m i n 时,还原进行得较彻底,渣含铅较低,渣流动 性较好。 3 .1 .3 .4 静态试验优化条件确定 根据小试试验结果,可得如下优化条件还原时 间6 0r a i n ,温度11 5 0 ℃,还原煤用量3 .5 %,在此 条件下时,高铅渣还原进行得较彻底,渣含铅较低, 渣流动性较好。 3 .2 半工业试验研究 静态试验验证了液态渣直接还原的可行性,确 定了直接还原的最优条件后,我们进行了半工业试 验,采用了竖炉、卧式炉2 种装备,进行了氧气与焦 粒、煤粒、天然气、发生炉煤气等不同组合的还原工 艺研究,2 0 0 7 年确定了在卧式底吹还原炉中采用 “氧气 天然气 焦粒”组合的液态渣直接还原工 艺。表5 是豫光金铅近年来液态渣直接还原试验的 具体进展情况。 表5液态高铅渣直接还原试验情况 T a b l e5T e s to fl i q u i dl e a d - r i c hs l a gd i r e c tr e d u c t i o n 3 .3 试验结果 半工业试验研究表明,直接加液态高铅渣到卧 式底吹还原炉中,用煤粒作还原剂,天然气为燃料, 维持还原温度在11 5 0 ~12 0 0 ℃,反应3 0 ~7 0 m i n ,用少量的煤粒替代昂贵的焦炭,即可达到较好 的还原效果,终渣含铅可降到3 %左右,每吨粗铅综 合能耗降到2 3 0k g 标准煤。 3 .4 液态渣直接还原工业化试验的可行方案 液态渣直接还原技术可用煤粒替代冶金焦,取 消鼓风炉熔炼,实现高铅渣的直接还原,与富氧底吹 炉氧化段一起,形成完整的直接炼铅工业化生产系 统。液态渣直接还原工业化的可行工艺流程见图 1 。 具体技术方案为铅精矿、石灰石、石英砂等混 合配料后,送入氧气底吹炉熔炼,产出粗铅、液态高 铅渣和含尘烟气。液态高铅渣直接入卧式还原炉, 底部喷枪送入天然气和氧气,上部设加料口,加入煤 粒和石子。天然气和煤粒氧化燃烧放热用来维持还 原反应所需温度,在气体搅拌下,进行高铅渣的还 原,产出粗铅和炉渣,采用间断进、放渣的作业方式。 万方数据 有色金属 冶炼部分 2 0 1 1 年4 期 1 3 4 结论及建议 烟气 。_ 丁 排空 图l液态渣直接还原工艺流程图 F i g .1 P r o c e s sf l o ws h e e to fl i q u i ds l a gd i r e c tr e d u c t i o n 机模拟与理论分析[ J ] .有色金属 冶炼部分 ,1 9 9 7 1 1 2 1 5 . 1 液态高铅渣直接还原技术理论上可行,经济 合理,还原速度快,反应时间短,节能效果明显; 2 液态高铅渣直接还原技术可有效地解决液 态高铅渣潜热浪费和转运时的粉尘飞扬等问题,提 高回收率和资源利用率,降低能耗,替代鼓风炉,实 现清洁生产。 参考文献 [ 1 ] 张传福,谭鹏夫,曾德文,等.Q S L 直接炼铅过程的计算 [ 2 ] 李卫锋,张晓国,郭学益,等.我国铅冶炼的技术现状及 进展[ J ] .中国有色冶金,2 0 1 0 2 1 9 2 3 . [ 3 ] 周远翔,李栋.液态铅渣的直接还原技术[ C ] .中国有 色金属学会重冶学委会锌加压浸出工艺与装备国产化 及液态铅渣直接还原专题研讨会论文集,2 0 0 9 1 7 . 万方数据
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