资源描述:
有色金属 冶炼部分 2 0 1 1 年3 期 2 7 D O I 1 0 .3 9 6 9 /j .i m n .1 0 0 7 - - 7 5 4 5 .2 0 1 1 .0 3 .0 0 8 电解槽人造伸腿出现裂纹的应对策略 刘建辉 中国有色金属建设股份有限公司,北京1 0 0 0 2 9 摘要分析和介绍了电解槽人造伸腿裂纹产生的原因和应对策略,通过优化装炉方案,延长焙烧时间和 有效控制焙烧电压以及加强焙烧启动期间的管理,确保每一台电解槽成功启动。 关键词人造伸腿裂纹;焙烧电压;电解质块;炭渣 中图分类号T F 8 2 l文献标识码B文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 1 0 3 0 0 2 7 - - 0 4 M e t h o d so fM a n a g i n gL e d g eC r a c k so fE l e c t r o l y t i cP o t s L I UJ i a n - h u i C h i n aN o n f e r r o u sM e t a lI n d u s t r y sF o r e i g nE n g i n e e r i n ga n d C o n s t r u c t i o nC o .,L t d .,B e i j i n g1 0 0 0 2 9 ,C h i n a A b s t r a c t T h ecauseo fi n c u r r e dl e d g ec r a c k si np o tc e l li sa n a l y z e da n dt h ee f f e c t i v es o l u t i o nt od e a lw i t ht h e c r a c k sd u r i n gb a k i n g s t a r t u pi si n t r o d u c e d .T oe n s u r ee v e r ye l e c t r o l y t i cp o tt ob es u c c e s s f u l l ys t a r t e d u pa n dp u ti n t oo p e r a t i o n ,t h em e t h o d sa r ea p p l i e ds u c ha so p t i m i z i n gp o tl o a d i n g ,p r o l o n g i n gt h eb a k i n g t i m e8 Le f f e c t i v e l yc o n t r o l l i n gb a k i n gv o l t a g e . K e y w o r d s L e d g ec r a c k s ;B a k i n gv o l t a g e ;B a t hb u l k ;C a r b o nr e s i d u e 由于业主土建施工拖期和突然调整生产计划, 使得国外某电解铝厂二期工程后7 2 台电解槽筑炉 正好遇到该国最冷季节 1 2 月~3 月,大气最低温度 达到一4 3 ℃ ,并且电解厂房没有完全封闭。在此 期间完成筑炉的电解槽,人造伸腿不同程度地出现 了裂纹。二期后7 2 台电解槽,出现裂纹的有4 5 台, 裂纹最多的达到1 7 条,最少的裂纹数为1 条。裂纹 的出现增加了电解槽初期渗漏的概率,为此,我们从 焙烧启动前的准备工作、焙烧升温方案及应急预案 等各个方面入手,采取了各种应对措施,确保了7 2 台电解槽台台成功启动。 1 人造伸腿裂纹 2 0 0 9 年1 2 月8E l ,在例行工作检查时发现,个 别电解槽人造伸腿出现横向裂纹 但不明显 ,到1 2 月1 8E l 发现电解车间3 1 台电解槽出现裂纹的有 2 7 台,裂纹总数共计8 6 条;随着天气变冷,裂纹逐 渐增加。对人造伸腿出现横向裂纹的实查结果详见 表1 ,裂纹实拍照片及人造伸腿裂纹分布见图I 。 表I 不同时期出现的裂纹情况 T a b l e1T h ei n c u r r e dl e d g ec r a c k si nd i f f e r e n tp e r i o d 检查时间 裂纹台数/台 裂纹数量,/条 4 区5 区 2 2 2 9 合计 2 7 3 8 4 5 端头 4 5 6 5 7 2 长侧 3 8 1 6 4 2 9 8 角部 3 1 2 2 0 合计 8 6 2 4 1 3 9 0 2 0 0 9 1 2 2 0 2 0 1 0 一0 3 1 5 2 0 1 0 0 3 3 0 作者简介刘建辉 1 9 6 8 - - ,男,河南扶沟人,高级工程师 万方数据 2 8 有色金属 冶炼部分 2 0 1 1 年3 期 图1人造伸腿裂纹相片及分布图 F i g .1L e d g ec r a c k sp h o t oa n dd i s t r i b u t i o nd i a g r a m 全部裂纹均出现在电解槽周边碳素糊料横向方 向通长,长度3 9 0m m 左右、宽度0 .2 ~1m m ;深度 无法探测,推测为贯穿性。人造伸腿结构图和裂纹 起落点示意图见图2 。 图2 人造伸腿结构图和裂纹起落点示意图 F i g .2 S k e t c hm a po fl e d g es k e t c ha n dl e d g ec r a c k sf r o ms t a r t i n gt oe n d i n g 2 裂纹产生原因分析 3 裂纹的影响分析 根据我们的工程记录,2 0 0 9 年1 2 月8 日上午, 发现电解槽人造伸腿有裂纹,而在1 2 月7 日的检查 并未发现裂纹。查找天气变化时,我们发现1 2 月6 日夜间气温突降,由0 ℃下降到零下3 0 ℃以下,1 2 月1 8 日检查发现裂纹数量继续增加,这一现象说明 裂纹的出现与已筑好炉的电解槽存放地的环境温度 有较大关联。 电解车间厂房一直未能封闭,车间内环境气温 与大气温度基本一致,新筑炉的电解槽,由于电解槽 内衬材料特别是浇注料中有附着水没有完全排出; 水在4 ℃以下体积开始膨胀,温度越低体积膨胀越 大。在一3 0 ℃左右 最低达到一4 3 ℃ 的气温影响 下,内衬材料膨胀和收缩综合作用,对糊料 人造伸 腿 形成拉应力,由于人造伸腿的抗拉强度 横向方 向 是电解槽内衬中最簿弱的环节,不能经受超低气 温的作用,因而造成横断裂纹。 人造伸腿是由炭糊捣固而成,其中含沥青成分 比较多,在焙烧阶段初期开始变软 2 5 0 ~3 5 0 ℃ , 炭糊仍然保持其塑性膨胀;在5 0 0 ~l0 0 0 ℃,炭糊 开始固化,发生收缩 收缩率一般在0 .4 % 。而阴 极炭块的膨胀率与固化后的炭糊收缩率存在差异, 因此,在焙烧启动阶段,在人造伸腿和阴极炭块之间 形成裂纹是正常的,只要保持好适当的焙烧启动温 度,同时尽快形成良好的炉帮和伸腿,尽快让电解质 充填裂纹;从材料性能看,采用炭化硅结合氮化硅侧 部块,由于其散热性能优良,通常能形成良好的炉 帮。从这一角度看,单纯的人造伸腿裂纹的危害并 不是十分可怕,但如果浇注料也出现或大量出现通 透横断裂纹,麻烦就会大一些。从我们抽查了解到 的情况,浇注料没有发现裂纹,由于浇注料在人造伸 腿下部,不可能全面调查,浇注料是否出现通透横断 裂纹我们无法下准确结论。 万方数据 有色金属 冶炼部分 2 0 1 1 年3 期 2 9 通常人造伸腿裂纹或孔隙与下层外围浇注料、 钢棒、阴极炭块之间的缝隙偶尔连通起来,形成通道 就会出现初期渗漏。如果人造伸腿裂纹或孔隙越 多,与其它缝隙连通起来的机会增大,出现初期渗漏 的概率就加大。如果我们看到的人造伸腿裂纹是被 动的被拉开,和下层外围浇注料形成直通裂纹,出现 初期渗漏的概率就会倍增。 4焙烧启动前的应对策略 为了尽可能减少初期渗漏概率,我们在电解槽 焙烧启动前,制定了以下对策 1 裂缝处表面用喷灯慢火烘烤,使糊料充分软 化,温度加热至9 0 ~1 0 0 ℃,适宜时进行扎固,扎固 采用低风压,小平锤 不得扎固未软化区域 ,扎固 完成后,用小手锤勒缝修整,修整前应将锤头适当加 热; 2 对较大的裂缝,向缝内喷灌加热后的煤焦 油,再加热扎固; 3 装炉前在裂缝处表面撒了薄薄一层氟化钙; 4 在装炉时,增加了槽四周电解质块至2 ~3 吨,基本上完全覆盖住人造伸腿。 另外,在装炉前对电解槽伸腿裂缝处所对应的 部位进行明确标识,便于日常的检查和测量,焙烧启 动期间增加裂缝部位对应的数据测量频次,加强重 点部位的监控。 5 焙烧期间的对策 通电焙烧采用不停电装置通电,通电时冲击电 压不得超过3 .5V ,否则应立即检查各点分流器连 接是否有连接不良,及时处理。 考虑到7 2 台电解槽主要是在冬季完成筑炉,且 没有得到充分的干燥。对炭素材料而言,在2 0 0 ℃ 以前为软化阶段,主要是排出吸附水和化合水;2 0 0 ~5 0 0 ℃是挥发分大量排出的阶段,此段不宜升温 超过5 ℃/h ,否则挥发分急剧排出使之产生焙烧裂 纹,导致结构疏松;在7 0 0 ℃以上,粘结剂的焦化基 本结束,可适当加快升温口] 。为此我们延长了中低 温焙烧时间,使阴极耐火材料在低温区得到充分干 燥。我们认为焙烧时间1 2 0h 是比较合适的,同时 我们调整了焙烧升温衄线,焙烧电压 等同于升温曲 线 参考范围见表2 。 表2 焙烧电压控制范围 T a b l e2 B a k i n gv o l t a g ec o n t r o l l i n gv a l u e 焙烧时『H J /h焙烧申.压/V ~2 4 ~4 8 ~7 2 ~9 6 ~1 0 8 ~1 2 0 3 .4 ~2 .9 3 .2 ~2 .8 2 .8 ~2 .5 2 .5 ~2 .1 2 .3 ~2 .0 2 .0 ~3 .2 分流器的拆除通电后当电压下降至2 .7 ~2 .8 V 时,开始拆“1 、5 立柱”的分流器,5h 后如果电压 下降至2 .7 ~2 .8V 时再拆“2 、4 立柱”的分流器。 每次拆完立柱分流器后,要进行阳极电流分布测试, 有异常现象要及时处理,拆卸分流器时槽电压上升 幅度不能超过0 .3V ,若电压上升,应立即停止拆卸 作业。分流器全部拆卸完毕后,槽电压不允许超过 3 .3V 。 分流片的拆除最后一组分流器拆完后,当电压 降至2 .7V 以下时,均匀逐层将分流片拆除,在9 6h 内,均匀逐级将分流器和分流片拆除完毕,分流装置 拆除方法见表3 。 表3 分流装置拆除简表 T a b l e3T i m e t a b l eo fd i s m o u n t i n gs h u n td e v i c e s 6启动期间的对策 确认前边部平均达6 0 0 ℃以上,中部温度达到 9 5 0 ℃以上以及中缝化通的情况下,就可以开始准 备启动。启动前必须检查提升机是否正常运转,电 源是否合闸,阳极无严重偏流,小盒卡具是否拧紧。 启动时灌1 0 “ - - 1 2t 左右电解质 约2 包 ,根据 灌入的电解质量缓慢提升阳极,要求抬阳极速度与 灌电解质的速度一致,灌第一包电解质电压抬至 5V 左右、第二包灌人后抬电压至7 ~8V 。逐渐熔 万方数据 3 0 有色金屙 冶炼部分 2 0 1 1 年3 期 化物料,温度过高时应及时调整,避免局部温度过 高,两包电解质问隔时间越短越好 注意,每灌完一 包电解质,要进行复紧卡具一次,防止阳极下滑 。 根据中缝温度情况添加物料,避免出现温度过 高现象,并根据电解质的熔化情况及炭渣分离情况 组织人力从出铝口和烟道端靠中缝处清理炭渣,并 认真检查四个角部阳极物料融化情况,融化不好的 进行辅助处理或将阳极拔出旋转1 8 0 度后再装入。 待清理完炭渣将lt 冰晶石与2t 纯碱掺均匀后,根 据物料融化情况适当添加,切勿在捞炭渣之前添加 纯碱。 化铝及氧化铝碎块封壳。待槽内物料完全融化后, 取电解质试样,根据分子比分析结果,将分子比调整 到2 .8 0 ~2 .9 5 。 启动2 4h 后分两次灌铝水1 5t ,灌铝后电解质 分子比应保持在2 .8 0 以上,灌铝后6 0r a i n 不得下 调槽电压。 7 后期管理对策 启动后期管理约为1 个月,通过技术参数的逐 渐调整,最终达到各自的热平衡和电磁平衡‘2 1 ,形成 规整炉膛,并达到正常生产技术条件。启动后期的 勤加冰晶石至电解质水平达到要求值,并用氧技术条件控制见表4 。 表4 启动后期的技术条件控制 T a b l e4T e c h n i c a lp a r a m e t e rc o n t r o la f t e rs t a r t - u p 8结论 在最冷季节 大气最低温度达到- - 4 3 ℃ 筑炉的 7 2 台电解槽人造伸腿不同程度地出现了裂纹。采 用适当的方法处理后一次启动成功,运行3 个月以 上,没有一台电解槽发生漏槽现象。 参考文献 [ 1 ] 葛贵君,田振明,张虎,等.S Y 3 0 0k A 预焙电解槽焦粒 焙烧工艺探索[ J ] .轻金属,2 0 0 4 ,3 0 1 1 3 5 - - 3 7 . [ 2 ] 邱竹贤.预焙槽炼铝[ M ] .北京冶金工业出版社, 2 0 0 5 . 万方数据
展开阅读全文