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2 0 1 2 年1 l 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 6 3 d o i l O .3 9 6 9 /j .i s s n .1 0 0 7 - 7 5 4 s .2 0 1 2 .1 1 .0 1 8 多膛炉无碳焙烧技术的研究与应用 刘玲,琚成新,蔡朝辉 洛阳钼业集团金属材料有限公司,河南洛阳4 7 1 0 0 0 摘要通过对钼精矿氧化焙烧机理的研究,在多膛炉焙烧钼精矿实践中,将高温尾气的热能引入多膛 炉,作为钼精矿焙烧的补充热源,从而使各层温度均保持在最佳范围内 5 5 0 ~6 5 0 ℃ ,成功实现了多膛 炉无碳焙烧。 关键词多膛炉;钼精矿;热能;无碳焙烧 中图分类号T F 8 4 1 .2文献标识码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 2 1 10 0 6 3 一0 3 S t u d yo na n dA p p l i c a t i o no fM u l t i p I eH e a r t hF u r n a c e C a r b o n - f r e e R o a s t i n gT e c h n o I o g y L I UL i n g ,J UC h e n g x i n ,C A IZ h a o h u i C h i n aM o I y b d e n u mM e t a l l i cM a t e r i a lC o m p a n y L t d ,L u o y a n g4 71 0 0 0 ,H e n a nC h i n a A b s t r a c t B a s e do nt h et h e o r e t i c a ls t u d yo fr o a s t i n gm e c h a n i s mo fm o l y b d e n u mc o n c e n t r a t ea n dt h er o a s t i n gp r a c t i c eo fm o l y b d e n u mc o n c e n t r a t ei nm u l t i h e a r t hf u r n a c e ,t h eh i g ht e m p e r a t u r ew a s t eg a s ’sh e a tw a s i m p o r t e di n t om u l t i h e a r t hf u r n a c ea st h es u p p l e m e n th e a ts 。u r c e { o rt h em 。l y b d e n u mc o n c e n t r a t er o a s t ~ i n g . T h et e m p e r a t u r ew i t h i nt h eh e a r t h sf u r n a c ec a nb em a i n t a i n e da tt h eo p t i m u m r a n g e o f5 5 0 ~6 5 0 ℃. T h ec a r b o n f r e er o a s t i n gt e c h n o l o g yi s s u c c e s s f u l l yd e v e l o p e d . K e yw o r d s m u l t i h e a r t h { u r n a c e ;m 。l y b d e n u mc o n c e n t r a t e ;h e a te n e r g y ;c a r b o n f r e er o a s t i n g 由于世界上9 9 %的钼呈辉钼矿 M o S 。 存在, 它占世界开采量的9 0 %以上,对铝精矿的处理,目 前工业上广泛采用氧化焙烧,将其转化成工业氧化 钼,才能进一步提取可溶性钼盐,进而冶炼成钼金属 或合金,约8 0 %用于钢铁冶金。 钼精矿氧化焙烧的机理 钼精矿焙烧的总反应式为 M o S 2 3 .5 0 2 一M 0 0 3 2 S 0 2 钼精矿氧化成钼的低价物或氧化物时,在S 0 。 分压较低的情况下,随着氧分压的提高,将依次序进 行 M o S 2 一M 0 2 S 3 一M 0 0 2 一M 0 0 3 或M o S z 一 收稿日期2 0 1 2 一0 8 1 2 作者简介刘玲 1 9 6 6 一 ,女,河南柘城人,副高级工程师 M 0 2S M o M o U 2 M 吼 3 。 在S 0 。分压较高的情况下 9 2 3K 时,当P 。限 1 0 1 0M P a 时 ,随着系统中氧分压的提高,M o S 。将 被氧化成M 0 0 和M 0 0 。,而在生产条件下,一般 P 。均大于o .0 0 1M P a ,故氧化过程反应式为 M o S 2 3 0 2 一M 0 0 2 2 S 0 2 十 1 2 M 0 0 2 0 2 2 M 0 0 3 2 反应 1 和 2 的活化能分别为2 2 7 .7k J /m 0 1 和1 6 3 .2k J /m o l ,由此可看出,钼精矿焙烧是显著 的放热过程,完全有可能自热完成。但在钼精矿焙 烧的生产过程中,无论是早期的反射炉焙烧、还是目 前广泛应用的回转窑焙烧、多膛炉焙烧、流态化焙烧 等都需要外部热源提供热量以保证焙烧反应的顺利 万方数据 6 4 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 2 年1 1 期 进行。 2 0 l o 年1 2 月无碳焙烧技术在洛钼集团回转窑 焙烧钼精矿生产线研发成功,基于此技术的成功应 用,洛钼集团于2 0 1 1 年1 2 月开始了多膛炉无碳焙 烧技术攻关。 洛钼集团1 2 层多膛炉为美国H a n k i n 公司提 供的成套设备,包括炉体、中轴、耙臂和耙齿、助燃风 机、燃烧器、冷却风机及P I 。C 自控系统等,于2 0 0 9 年8 月安装完成并投入使用,外部热源为天然气。 2 多膛炉焙烧过程及理论分析 多膛炉的炉内反应一般分为4 个阶段,对应于 多膛炉每层的温度、燃气及空气的控制也不相同。 2 .1 预热脱除水和浮选油阶段 浮选油的熔点较低,一般是3 5 0 ~4 0 0 ℃,包覆 在钼精矿的表面,可使钼精矿初期过热,发生团聚, 影响钼精矿的深度氧化。因此需要控制较高的加热 温度 5 ∞℃以上可以自燃 ,通人过量的空气,尽可 能地脱除浮选油。此过程一般在多膛炉的一至二层 完成。 2 .2 焙烧脱除硫阶段 由于钼精矿氧化是不可逆的放热过程,在反应 的过程中放出大量的热,可以迅速提高炉温,此阶段 炉温的控制是产品质最好坏的关键。如果温度超过 7 0 0 ℃,则氧化钼大量挥发,物料损失严重,且物料 局部容易熔化烧结成块,不仅不利于操作且被烧结 的物料内部不能充分氧化;如果温度低于4 0 0 ℃,容 易在物料的表面形成致密的氧化膜,不利于反应的 进一步进行,且反应速度较慢。工业上一般控制反 应温度在5 5 0 ~6 5 0 ℃,此时无论反应速度还是物料 焙烧脱硫情况都最好。此过程一般在多膛炉的三至 七层完成。 2 .3 深度氧化阶段 由于交互反应的存在,此时大部分氧化物为 M o O 。,需要深度氧化,将M o O 。氧化为M o 。,一般 控制反应温度在6 0 0 ℃左右,通入过量的空气,可以 将M o O 的含量降至1 0 %以内。此过程在多膛炉 的八至十层完成。 2 .4 最后冷却阶段 适当降低氧化钼的产品温度,此过程在多膛炉 的十一至十二层完成。图1 是不同炉层钼物料的成 分曲线,从图1 可以看出,钼精矿脱除油水后,发生 氧化反应先大量生成M o ,随着反应的进行, M o O 。进一步深度氧化,生成M o o 。。 图l多膛炉各层物料成分曲线 F i g .1 C u r V eo fm a t e r i a lc o m p o s i t i o no f e a c hl a y e rw i t h i nm u l t i h e a r t hf u r n a c e 钼精矿焙烧过程是显著放热反应,理论上足以 使反应自发进行而不需要外部热量,但实际操作中 为了使辉钼矿完全氧化和确保最终产品含硫很低, 通常采用大量的过剩空气,将废气中的二氧化硫含 量从理论含量的1 3 .2 %降至实际含量的1 %~2 %。 空气大量过剩必然使焙烧温度降低,燃烧热被废气 带走。因此,实际操作中仍需要外加热源。原有的 多膛炉焙烧工艺是将常温空气通过进氧孔直接送入 多膛炉炉膛内,炉膛内各层均安装有燃烧器,以保证 氧化过程可以维持进行。 为更好地调节多膛炉各层的反应温度,保证整 个钼精矿的氧化、脱硫过程有充足的氧气,原有的工 艺是分别从各炉层的空气进口进氧,也可以通过工 作门上的观察孑L 输入空气,一方面提供了氧化反应 所需氧气,另一方面带走了部分热量,以防止过热。 多膛炉焙烧产生的4 8 0 ~5 3 0 ℃高温烟气由炉膛两 侧的烟道排出,经收集后,进入表面冷却器进行冷却 降温,使烟气温度降至2 7 0 ~3 0 0 ℃再送入后续的除 尘、制酸工序,进行无害化处理。表面冷却器热交换 后产生的高温热空气直接排空。 3多膛炉无碳焙烧工艺 通过将表面冷却器排出的2 7 0 ℃高温空气引入 多膛炉内,代替了部分向多膛炉送人的常温空气,同 时提供了足够的维持正常脱硫反应的热量,不再需 要额外的外加热源。本_ r 艺通过调节阀门对各层的 热空气进气量进行控制,实现了对炉内负压和各炉 层温度的准确控制,从而使钼精矿氧化焙烧维持在 最佳温度并具有较快的反应速率,防止了M o O 。的 升华和严重烧结,防止炉内负压过大损失精矿。热 万方数据 2 0 1 2 年1 1 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 6 5 空气的引入,补充了深度氧化阶段所需的热量,并通 过阀门调节使各层温度均控制在最佳的温度范围内 5 8 0 ~6 2 0 。C ,表1 是热空气通入后多膛炉各层的 温度范围和精矿组分。 表1 生产中多膛炉焙烧温度控制 范围及精矿组分 T a b l e1 T e m p e r a t u r ec o n t r o la n dc o n c e n t r a t e c o m p o s i t i o no fm u l t i - h e a “hf u r n a c e i np l a n tp r a c t i c e 炉床温度/℃气相温度/℃M 0 0 2 /% 4 5 0 ~5 5 04 5 0 ~5 5 04 .5 6 5 0 ~7 0 06 8 0 ~7 5 07 .6 5 5 0 ~6 5 06 5 0 ~6 8 02 1 .2 6 0 0 ~6 5 06 0 0 ~6 5 02 9 .2 5 8 0 ~6 5 05 8 0 ~6 5 0 4 6 .5 5 8 0 ~6 5 05 8 0 ~6 5 05 3 .4 5 8 0 ~6 5 05 8 0 ~6 5 05 8 .9 5 5 0 ~6 5 05 5 0 ~6 5 02 2 .0 5 5 0 ~6 3 05 5 0 ~6 3 04 .5 5 5 0 ~6 5 05 5 0 ~6 0 04 .0 5 5 0 ~6 0 05 5 0 ~6 0 0 4 8 0 ~5 5 05 3 0 ~5 8 0一 此工艺不仅使热能得到有效利用,而且可在钼 精矿氧化焙烧正常进行时,停止运行多膛炉各层的 燃烧器,不再消耗天然气,达到节能降耗的目的,实 现了钼精矿的多膛炉无碳焙烧。 4 多膛炉无碳焙烧在生产中的效果 多膛炉无碳焙烧技术在洛钼集团的成功应用, 使多膛炉钼焙烧尾气热能充分循环利用,从而减少 多膛炉焙烧的碳排放量,达到节能降耗的目的,并取 得如下显著成效 1 将多膛炉的余热循环利用,每年可节省天然 气1 3 0 万m 3 ,减少碳排放量4O O ot ; 2 能够将多膛炉的烟气S O 。浓度从1 .5 %~ 2 .o %提高到2 .o %~2 .6 %,有利于降低w S A 制酸 的能耗; 3 能够对碱金属钠、钙和铜含量较高的精矿进 行处理,并且使可溶钼含量提高; 4 进氧量由原来的冷空气改为热空气,从而避 免炉膛物料板结,减少人工清理频率,降低劳动强 度。同时减少由于板结带来的耙齿磨损,延长耙齿 使用寿命,降低维修成本; 5 顶层不再进冷空气,减少由进氧孔造成的钼 精矿流失,因而大大改善了作业环境,提高了钼的回 收率。 5结论 钼精矿多膛炉焙烧完全可以充分循环利用尾气 的热能,从而不再有额外碳燃料的消耗,实现了钼精 矿的多膛炉无碳焙烧。 参考文献 [ 1 ] 向铁根,杨伯华.铝冶金[ M ] .长沙中南大学出版社, 2 0 0 2 3 5 5 5 . 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