资源描述:
2 0 1 2 年8 期有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y Lb g r i m m .c n d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i 嬲n .1 0 0 7 7 5 4 5 .2 0 1 2 .0 8 .0 0 8 萃取分离法从钛白粉酸解废渣中回收钛铁矿 郭焦星 河南佰利联化学股份有限公司,河南焦作4 5 4 1 9 1 摘要采用萃取法从钛白粉酸解废渣中回收钛铁矿,经过沉降分离、逆流洗涤及筛分等工序回收钛铁矿 和溶液中的二氧化钛。工业试验及生产实践表明,该工艺能有效回收酸解废渣中的钛铁矿,投资少,运 行成本低,生产运行稳定。 关键词钛白粉;钛铁矿;废渣;萃取;回收 中图分类号T F 8 2 3 文献标识码A 文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 2 0 8 一0 0 2 1 一0 4 I l m e n i t eR e c o V e r y “o mA c i d o l y s i sR e s i d u e so fT i t a n i u m W h i t ew i t hE x t r a c t i o nP r o c e s s G U O H e n a nB i l l i o n sC h e m i c a l sC o ., J i a o x i n g L t d ,J i a o z u o4 5 4 1 9 1 ,H e n a n ,C h i n a A b s t r a c t I l m e n i t ew a sr e c o v e r e df r o ma c i d o l y s i sr e s i d u e so ft i t a n i u mw h i t ew i t ht h ee x t r a c t i o ns e p a r a t i o n p r o c e s s .T h ei l m e n i t ea n dt i t a n i u md i o x i d ei ns o l u t i o nw e r er e c o v e r e db yt h ep r 。c e s s e so fs e t t l e m e n ts e p a r a t i o n ,c o u n t e r c u r r e n tw a s h i n ga n ds i e v eg r a d i n g .T h ei n d u s t r i a lt e s ta n dp l a n tp r a c t i c es h o wt h a tt h ee x t r a c t i o ns e p a r a t i o np r o c e s sc a ne f f e c t i v e l yr e c o v e ri l m e n i t ea n dt i t a n i u md i o x i d ef r o mr e s i d u e sa n dh a st h e a d v a n t a g e so fs m a l li n v e s t m e n t ,l o wo p e r a t i o nc o s ta n ds t e a d yo p e r a t i o n . K e yw o r d s t i t a n i u mw h i t e ;订m e n i t e ;w a s t er e s i d u e ;e x t r a c t i o n ;r e c y c l e 钛白粉生产过程中会排放出大量酸性废渣。从 资源综合利用角度考虑有必要回收酸性废渣中未反 应的钛铁矿。目前回收钛铁矿中的二氧化钛品位只 有3 7 %~4 2 %,影响了回收使用。 本文根据大量的实验室和工业中试数据,采用 萃取法,经过沉降分离、逆流洗涤回收钛铁矿[ 1 _ 3 ] 。 对现有回收钛铁矿生产线进行改造,使回收的钛铁 矿二氧化钛品位提高到4 5 %以上。 工艺过程 1 .1 萃取剂及萃取工艺的确定 首先在实验室进行了萃取剂及萃取工艺条件的 研究。通过对苯乙烯膦酸、水杨氧肟酸、十二烷基硫 酸钠、油酸钠、B L C 和B L D 等6 种萃取剂进行试 收稿日期2 0 1 2 一0 4 1 2 作者简介郭焦星 1 9 6 4 一 ,男,河南焦作人,高级工程师 验,其中B L C 和B L D 是我公司自行开发的一种含 羟基和羧基等功能团的阴离子型萃取剂,B L D 是 B L C 再经过预处理、改性及乳化处理,性能更好。 结果表明,上述6 种萃取剂T i O 。回收率分别为 % 6 9 .2 3 、7 2 .9 6 、7 3 .2 5 、7 2 .5 3 、8 3 .2 5 、8 6 .7 2 ,效 果最好的萃取剂为B I 。D 。然后,用正交试验法对 B L D 从酸解废渣中萃取回收钛铁矿进行研究,结果 见表1 。 根据正交试验结果并结合生产情况确定优化后 的工艺指标为料浆浓度2 6 0g /L 、p H 一3 、沉降时 间3 0m i n 、萃取剂浓度2 0 %。 1 .2 改造前的生产工艺 改造前的生产工艺采用萃取回收、一次沉降法。 从钛白粉生产线来的酸解废渣浆液,加入萃取剂搅 万方数据 2 2 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y I .b g r i m m .c n 2 0 1 2 年8 期 拌后在沉降池中沉降分离。回收的钛铁矿凉晒后在 以煤气为热源的干燥机中干燥,得到的钛铁矿T i O 。 品位为3 7 %~4 2 %。 表1 正交试验结果 T a b l e1R e s u l t so fO r t h o g o n a Ie x p e r i m e n t 1 .3 改造后的生产工艺 在萃取槽中加入酸解废渣和配制好的萃取剂, 萃取、静置沉降分层。上层泥浆在压滤机中压滤分 离,滤液返回钛白粉酸解车间。滤渣去污水处理站 中和处理。萃取槽下层是回收的钛铁矿,先用二次 洗液进行洗涤,洗液去污水处理站处理,钛铁矿再次 加入三次洗液彻底洗涤后静置沉降,上层的二次洗 液返回用做萃取槽的铺底水和一次洗涤的洗涤水。 最后加入清水对底部的钛铁矿进行第三次洗涤,不 再静置,直接泵去振动筛,将大颗粒含量低的钛矿外 排,小于o .1 7 7m m 的合格钛矿排入现有的沉降池 中进行沉降。后续工艺和改造前的相同。另外,目 前公司已选好的T i O 。品位3 8 %~4 2 %的钛铁矿由 于品位低不能返回使用,可用二次洗涤水将其打浆, 进入上述生产线进行三次洗涤和筛分,从而使T i 0 。 品位达到4 5 %以上。工艺流程图见图1 。 2 改造的内容和技术创新点 2 .1 逆流洗涤 改造前的工艺使用浆液体积3 倍的水对全部泥 浆进行洗涤,水和泥浆的比椤| I 为3 1 ,钛铁矿洗不 干净,杂质含量高。新工艺将占体积9 2 %的泥浆首 先分离,用同样体积的水洗涤只占同样体积8 %的 3 8 %~4 2 %钛铁矿 废渣 6 5g ,L 钛返钛白生产 钛铁矿 啊q 4 5 %以上返回铁白生产线 图1改进后的工艺流程图 F i 昏1 F l o w s h e e to ft h ep r o c e s s a f t e rr e c o n s t r u c t i o n 钛铁矿,水和钛铁矿的比例高达1 2 .5 1 。同时,这 样洗涤过程采用逆流方式进行了3 次。最后一次用 清水洗涤,从而保证了回收钛铁矿的品位,这样既提 高钛白矿的质量,又节约用水。 2 .2 筛分 对充分洗涤后的钛铁矿进行筛分,不同粒径范 围内的钛铁矿的分布及T i O 。品位如图2 所示。 图2不同粒径的钛铁矿分布和T i O 品位 F i g .2 I l m e n i t ec o n t e n ta n dT i 0 2 g r a d e 船.p a r t i c I es i z e 万方数据 2 0 1 2 年8 期有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 3 由图2 可知,粒径9 0 “m 及以下的钛矿T i O 。 品位变化不大,1 2 5p m 及以上开始快速降低。将 1 2 5p m 及以上的物料进行观察,可以发现有许多白 色砂粒和灰白色结块。原因可能是酸解过程的高温 反应造成泥浆包裹结块。将这些颗粒大、品位低的 钛铁矿过筛分离就可以直接提高钛铁矿的品位。选 用o .1 2 5m m 筛网,将大于1 2 5 弘m 的颗粒筛除,虽 然回收量减少了9 .5 %,但T i O 品位可以提高到 4 6 .4 5 %。 2 .3 主要设备及投入 萃取槽内部结构及洗涤时 浮力桶、排混软管的位暨 我公司氯氧化锆拆迁和硫酸铝生产线拆除过程 中,淘汰下许多①4m 9m 的玻璃钢贮槽、旧压滤 机和空压机。利用这些旧设备,再新增2 台振动筛 和部分管道,就可以完成本次技术改造,大大节约了 项目投资。 尽管新工艺比较复杂,但主要设备只有萃取槽, 其萃取过程以及三次洗涤都在该设备中进行。将这 些玻璃钢贮槽进行维修补漏,并在底部再安装一个 玻璃钢锥斗,示意图见图3 。 溢流管 ≠,J 罐l 已刨开 I I | 玻璃钢耀 。J - _ - - _ _ - H ●_ _ _ _ ●_ / 排泥软管 / /一 排泥阀 /} | } 泥管 住 /H { 料管及膳缩审气管 /,一 萃取分层、排出上层泥浆后 浮力桶及排泥软管的位置 孚力桶 排泥软管 图3 萃取槽的内部结构及排液示意图 F i g .3 S k e t c hm a po fi n t e r n a Is t r u c t u r eO fe x t I 鼍屺t i o nt a n k b e f o 聆蛐da f t e rd i 鸵h a r g e 由于这些玻璃钢贮槽又细又高,不适合安装搅 拌,但可以利用闲置的空压机进行空气搅拌,这样还 可以节约搅拌电机、搅拌桨、搅拌机架等投资及运行 费用。压缩空气从锥斗底部进入既可以对位于底部 的少量钛铁矿进行充分的搅拌和洗涤,同时还可以 避免钛铁矿沉积堵塞出口。洗好的钛铁矿从锥斗底 部排出,上层泥浆从锥斗中上部的排泥软管排出。 排泥软管前端安装一只浮力桶,在萃取及洗涤时,萃 取槽内全是液体,浮力桶产生的浮力可将排泥软管 入口端抬高,同时挡住沉下的钛铁矿以避免进入排 泥软管。萃取和洗涤完成后,等泥矿分层后打开排 泥阀,将上层泥浆排出。随着泥浆液位的下降,浮力 桶逐渐露出液面,浮力消失,排泥软管人口端下降, 浮力桶的自重又压着排泥软管入口端尽力下沉,尽 量接近钛铁矿层的顶部 由于钛铁矿密度很大,浮力 桶不会沉入钛铁矿层中 。这样,既可以尽可能多地 排出浆液,又避免了钛铁矿排出。整个排液过程自 动进行,不需要人工操作。 3 运行效果 目前我公司钛白粉月产量1 05 0 0t ,使用钛铁 矿2 47 0 6t 折标矿T i 0 2 品位5 0 % ,酸解率9 4 %, 6 %的钛铁矿每月有14 8 2 .4t 未反应而进入酸解废 渣中。每月酸解废渣量38 3 7 .4 7t 干基 ,平均成 分 % T i 0 23 3 .8 0 、F e 2 0 32 4 .5 6 、S i 0 21 8 .5 0 、C a O 3 .4 0 、M g O2 .5 0 、A 1 20 31 .8 0 、S 0 31 2 .4 7 、M n 3 Q O .2 3 、P 2O s0 .3 8 、C r 20 30 .2 0 、Z r 0 2O .6 6 、其它 1 .5 0 。 采用稀钛液循环打浆技术,每月浆液量1 72 8 0 m 3 ,料浆固含2 6 0 .5 5g /L ,用压滤机分离后可得到 万方数据 2 4 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 2 年8 期 氧化钛含量6 5g /L 的稀钛液64 1 4m 3 ,折合氧化钛 每月4 1 6 .9 1t 收率7 5 % 。 经过萃取法回收钛铁矿、逆流法洗涤及筛分工 艺,每月可以回收钛铁矿11 1 6 .2 4t ,平均成分 % T i 0 24 6 .4 8 0 、F e 2 0 33 5 .9 6 0 、S i O z8 .2 6 8 、C a 0 1 .9 1 7 、M g O3 .4 6 7 、A 1 2 0 3O .8 6 0 、S 0 3O .0 5 4 、 M n 3 0 4O .7 7 0 、P 2 0 5O .0 6 8 、C 。2 0 30 .0 9 0 、Z r 0 2 o 。6 5 8 、其它1 .4 1 3 。 将现有已选好的2 万tT i O 。品位3 8 %~4 2 % 的钛铁矿提高到4 5 %以上,可回收1 .4 2 万t 回收 率8 0 % 。 4 经济效益估算 每月回收T i O 品位4 6 .4 8 %的钛铁矿 11 1 6 .2 4t ,价值2 3 3 万元。每月回收T i O 含量6 5 g /L 的钛液64 1 4m 3 回收率7 5 % ,价值2 9 0 万元。 每月少处理污水3 45 6 0m 3 ,节约水处理费1 2 .0 6 万 元,节约中和用的电石泥3 .3 9 万元。以上三项合 计,每年可创经济效益63 4 1 .4 万元。另外,回收 1 .4 2 万tT i O 。品位4 5 %以上的钛铁矿价值28 7 6 万 元。 5结论 萃取法从钛白粉酸解废渣中回收钛铁矿的优化 指标为料浆浓度2 6 0g /L 、p H 一3 、沉降时间3 0 m i n 、萃取剂浓度2 0 %。每月可得到T i O 。品位 4 5 %以上的钛铁矿11 1 6 .2 4t ,回收钛白粉含量6 5 g /L 的钛液64 1 4m 3 ,并可将现有的T i O z 品位 3 8 %~4 2 %的钛铁矿提高到4 5 %以上,满足钛白粉 生产线使用要求。整个流程投资少,运行成本低,生 产运行稳定。 参考文献 [ 1 ] 李景胜,陈晓青,薛晓娟,等.浮选法从钛白酸解废渣中 回收T i o 。的研究[ J ] .稀有金属与硬质合金,2 0 0 6 ,3 4 1 1 7 2 0 . [ 2 ] 劳服司,冉年海,李伯涵.攀钢密地选钛厂细粒级钛铁 矿回收工艺的研究与实践[ J ] .卢天化科技,2 0 1 0 4 2 3 1 2 3 3 . [ 3 ] 马保中,王丽娜,齐涛.磷酸三丁酯萃取分离钛铁矿亚 熔盐反应产物酸解液中F e 抖及金红石型T i O [ J ] .过程 工程学报,2 0 0 8 ,8 3 5 0 4 5 1 0 . 上接第1 6 页 根据上述条件试验结果,设定综合验证试验条 件为铜钴精矿球磨时间2 0m i n ,粒度为一o .0 7 4 m m 占9 0 .7 7 %,球磨后添加7 .5 %的N a S O 。焙烧, 焙烧温度7 0 0 ℃,焙烧时间3 0m i n 。共进行2 次验 证试验,铜钴精矿焙烧产率为1 2 5 %,焙砂含硫 1 4 .1 4 %,脱硫率4 4 .3 2 %。浸出过程中第一段吨矿 酸耗8 2 .1 9k g ,第二段吨矿酸耗4 6 .1 4 妇。平均浸 出率 % F e7 .7 3 、C a9 0 .9 6 、M g2 7 .1 8 、A 1 2 0 3 7 .6 2 、S i 0 23 .1 3 、C u9 7 .6 1 、C o9 5 .9 2 。 试验结果显示,铜钴浸出率可稳定在9 7 %和 9 5 %以上。 3结论 1 铜钻精矿随着焙烧温度的升高,铜钴浸出率 逐渐升高,但是超过7 0 0 ℃后,铜钴浸出率又大幅下 降; 2 稀释后焙烧,铜浸出率有所提升,但钴浸出率 依然不高。而预酸化则对铜钴浸出率改善不大; 3 铜钴浸出率随着硫酸钠添加量的增加而增 加; 4 精矿再磨后焙烧,铜钴浸出率可分别达到 9 8 %和9 2 %;浸出温度越高,有利于铜钴浸出率的 提高; 5 铜钴精矿再磨至粒度为一o .0 7 4m m 占 9 0 .7 7 %,添加7 .5 %硫酸钠在7 0 0 ℃焙烧3 0m i n 后 的焙砂进行两段浸出,铜钴浸出率分别达到了 9 7 .6 1 %和9 5 .9 2 %。 参考文献 [ 1 ] 王军,王成彦,王忠.杂铜精矿沸腾焙烧扩大试验研究 [ J ] .有色矿冶,2 0 1 1 ,2 7 1 5 4 5 6 . [ 2 ] 周应华,江少卿.刚果 金 铜钴矿业开发形势[ J ] .中国 金属通报,2 0 1 0 4 5 3 8 3 9 . [ 3 ] 常耀超,王云,余群波.制酸烧渣综合回收铜钴试验 [ J ] .有色金属 冶炼部分 ,2 0 1 0 5 1 2 1 4 . 万方数据
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