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2 2 有色金属 冶炼部分 2 0 1 0 年4 期 硫酸锌溶液锑盐净化工艺改造实践 蒋学先1 ,唐罡2 ,何贵香1 1 .桂林理工大学南宁分校,南宁5 3 0 0 0 1 ;2 .柳州华锡集团来宾冶炼厂,来宾5 4 6 1 1 5 摘要某厂锌系统投产初期由于新液中A s 、S b 、C o 等主要杂质含量偏高,影响锌电解生产,通过对净化 工艺流程的改造,在降低锌粉单耗的同时,优化了新液质量,使锌电解生产步人正轨。 关键词湿法炼锌;溶液净化;锑盐法 中图分类号T F 8 1 3文献标识码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 0 0 4 一0 0 2 2 一0 3 R e c o n s t r u c t i O nP r a c t i c eo ft h eP u r i f i c a t i o nP r o c e s s f o rZ i n cS u l f a t eS o l u t i o nw i t hA n t i m o n yT r i o x i d e J I A N GX u e - x i a n l ,T A N GG a n 9 2 ,H EG u i x i a n 9 1 1 ,G u i l i nU n i v e r s i t yo fT e c h n o l o g ya tN a n n i n g .N a n n i n g5 3 0 0 0 1 ,C h i n a ; 2 .L a i b i nS m e l t e r ,H u a x iG r o u p 。L i u z h o u5 4 6 1 1 5 。C h i n a A b s t r a c t I nt h ep r o d u c t i o ns y s t e mo fam e t a l l u r g i c a lp l a n t ,h i g hi m p u r i t i e sc o n c e n t r a t i o ni ni n i t i a lZ n S 0 4 s o l u t i o n ,w h i c hi n c l u d e sA s ,S b ,C o ,e ta l ,w i l ll e a dt ot h ep o o re l e c t r o l y t i ce f f i c i e n c yo ft h eZ np r o d u c t . W eh a v ep r o v e dt h a tb yo p t i m i z i n gt h ep u r i f i c a t i o np r o c e s s ,Z n S 0 4s o l u t i o nq u a l i t yw a si m p r o v e dd r a m a t i c a l l yw i t hal o w e rZ np o w d e rc o n s u m p t i o n ,w h i c he n s u r e st h ee l e c t r o d e p o s i tp r o c e s so nt r a c k . K e y w o r d s H y d r o m e t a l l u r g yf o rz i n cm e t a l ;S o l u t i o nP u r i f i c a t i o n ;A n t i m o n yt r i o x i d em e t h o d 广西某厂是集锡、锌、铟冶炼为一体的综合性冶 炼厂,其中黄钾铁矾法沉铁连续浸出炼锌生产线于 2 0 0 3 年建成投产,设计能力为年产电锌5 万吨。锌 系统投产之初,净液工序采用的是三段顺向高温锑 盐净化工艺,所产出的新液杂质含量波动大,质量不 稳定,锌粉单耗极高,锌电积过程烧板频繁,导致产 量一直无法达到设计规模,生产成本居高不下。为 此,该厂通过流程整改,将净化工艺改造为四段逆向 高温锑盐工艺流程,实现了中上清液的深度净化,使 锌电解生产步入正轨。 1硫酸锌溶液的净化方法 湿法炼锌中,硫酸锌溶液净化的主要方法有锑 盐净化法、砷盐净化法、黄药法、p 奈酚法等。黄药 净化法效果一般,试剂昂贵,成本高,且药剂本身恶 臭,恶化劳动环境;p 奈酚法的净化效果虽好,但反 作者简介蒋学先 1 9 7 2 一 ,男.广西平乐人,讲师. 应过剩的肛奈酚对电解的电流效率不利,必须用活 性炭吸附残余试剂,且试剂价格昂贵,故采用这两种 方法的厂家不多。砷盐净化法虽具有效果好、成本 低的特点,但因其在净化过程中产生剧毒气体 H 。A s ,故在国内较少采用。锑盐净化法具有工艺成 熟,安全、净化效果好等特点,为世界各湿法炼锌厂 家广泛采用。L I o 锑盐净化流程有顺向和逆向两种。顺向流程的 操作温度是由高温走向低温,先高温除钴镍铜镉,再 低温除残镉,其净化效果好,锌粉消耗低,但镉、钴不 能分别回收,并且镉工段必须重新除钴,工序增多。 逆向流程则是由低温走向到高温,先低温除铜隔,再 高温除钴镍,其净化效果好,新液中杂质含量低,产 品质量和电积电效均能达到满意的效果,同时镉、钴 可以分别回收,但消耗较多的蒸汽,生产过程往往受 升温速度制约。[ 2 ] 根据溶液杂质含量的不同,净化流 万方数据 有色金属 冶炼部分 2 0 1 0 年4 期 2 3 程可有二段、三段和四段之分。 2 原三段高温锑盐净化工艺存在问题 的分析 2 .1 工艺流程 原工艺流程见图1 。 送锌电解 图1改进前净化工艺流程 墩11 l 鼍p r o c e s sf l o ws h e e tb e f o r e 阳哪吲b r I 晌 2 .2 各段工艺条件及溶液主要杂质含量 表1 - - 2 表1净化工序各段工艺条件 T a b l e1 T e c h n o l o g i c a lc o n d i t i o n si ne a c hs t a g e o fp u r l f i c a t i o np r o c e s s e s 工序一段二段 三段 温度/℃8 5 ~9 0 6 5 ~7 5 5 0 ~6 0 流量/ m 3 h _ 1 5 0 ~8 0 5 0 ~8 05 0 ~8 0 时间/m i n 1 2 01 0 06 0 ~1 0 0 一壁塑整堑[ 堕竺整壅 立一 表2 净化工序各段溶液主要杂质含量 T a b l e2M a i nc o n t e n to fi m p u r i t i e si n e a c hs o l u t i o n / m g L - 1 工序 A sS bC uC dC o 中上清 1 .5 ~2 .00 .4 一1 .07 0 0 ~8 0 07 0 0 ~12 0 02 .o ~4 .5 一净后液0 .0 8 ~O .1 20 .1 ~0 .1 51 0 0 ~1 5 0 2 5 0 ~5 5 01 .5 3 .5 二净后液0 .0 8 ~O .1 0 0 .0 8 0 .1 05 0 7 0 2 0 ~1 0 0 1 .O 一1 .5 三净后液 新液 O .0 8 ~0 .1 0 0 .0 8 ~0 .1 0 0 .6 O .80 .6 0 .8 2 .3 存在的问题分析 该厂锌系统的原料来源于广西南丹某矿,其精 矿组成为 % P b0 .7 4 、C u0 .4 9 、C d0 .3 5 ~O .4 0 、 A s0 .3 3 、S b 0 .3 9 、C o0 .0 0 6 5 、Z n4 5 .6 ,由于矿中 A s 、S b 、C u 、C d 含量较高,因此所产出的中上清液中 A s 、S b 、C u 、C d 的含量也很高。原设计考虑到A s 、 S b 、C o 对锌电积过程危害较大,故采用一段高温锌 粉、二段中温锑盐的方法,以达到深度除A s 、S b 、C o 的目的,但是却忽略了C d 对净化过程的影响,造成 净化效果不佳,影响生产。 C d 在4 0 ~5 0 “ C 存在同素异形体的转变点,当 温度过高时,C d 会返溶。从表2 可以看出,由于一 段净化采用高温净化,虽然加入大量的锌粉,但是 A s 、S b 、C d 除去率只有5 0 %左右,C o 的除去率还不 到3 0 %,大量的锌粉在C d 不断的被置换一反溶一 再置换的过程中浪费了,造成锌耗较大;在二段净化 中虽然加入了锑盐和过量的锌粉,但是由于前液中 还有高达3 0 0m g /L 的C d ,导致反应槽中存在大量 的C d 渣,影响了锌粉及锑盐的活性,所以也无法达 到深度除A s 、S b 、C o 的效果。 由于流程选择不合理,虽然锌粉单耗远高于国 内同类厂家,却不能获得良好除杂效果。锌电积过 程表现出A s 、S b 、C o 综合烧板特征明显,电锌产量 低、电耗高。 3四段高温锑盐净化工艺的应用 针对各段溶液中C d 的含量高会影响到净化除 A s 、S b 、C o 的效果这种情况,该厂调整了净化工艺 流程,增加了一段低温预除C u 、C d 工序,在高温除 A s 、S b 、C o 、N i 前预先除去C u 、C d ,以减少C d 在高 温段中的反溶,减少C d 对后续工序的影响,并将流 程由顺向改为逆向。调整后的工艺流程如图2 所 示,各段工艺条件及溶液主要杂质含量见表3 ~5 。 通过表3 、表4 可以看出,在一段低温净化中只 需加入2 倍理论用量的锌粉即可将中上清中的C u 、 C d 除去9 5 %以上,经过低温预除C u 、C d 之后,高温 段和中温段在加锑盐的条件下可实现A s 、S b 、C o 的 深度净化。该厂通过将净化工艺由三段顺向高温锑 盐净化流程改为四段逆向高温锑盐净化工艺之后, 在降低锌粉单耗的情况下产出了常规杂质指标优于 国内同类厂家的新液,锌电积效果非常理想,电耗明 显下降,生产全面步人正轨,产量达到了月产电锌 45 0 0t 的设计规模。 万方数据 2 4 有色金属 冶炼部分 2 0 1 0 年4 期 图2 改进后净化工艺流程 F i g .2 T h ep r o c e s sf l o ws h e e ta f t e r r e c o n s t r u c t i o n 表3 净化工序各段工艺条件 T a b l e3 T e c h n o l o g i c a lc o n d i t i o n si ne a c h s t a g eo fp u r i f i c a t i o np r o c e s s e s 表4 净化工序各段溶液主要杂质含量 T a b l e4M a i nc o n t e n to fi m p u r i t i e si n e a c hs o l u t i o n / m g L - 1 表5 国内某些工厂净化后新液成分 T a b l e5P u r i f i e dZ n S O , s o l u t i o nc o m p o n e n ti n s o m ef a c t o r i e so fC h i n a / m g L - 1 4结论 1 经过工艺改造,将三段顺向改为四段逆向工 艺流程,所产出的新液杂质含量较低,实现了对中上 清液的深度净化,满足了锌电解对锌液的要求,使锌 电解生产步入正轨; 2 在工业生产中,C d 2 的存在会使锌粉置换 除A s 、S b 、C o 变得困难,要实现深度除A s 、S b 、C o 必须先除去溶液中的C d 2 ; 3 考虑到C d 2 在高温下容易发生反溶,在除 C d 2 的时候,溶液温度一般应控制在5 5 - - - 6 0 ℃。 参考文献 E 1 ] 李向东.硫酸锌溶液锑盐净化除钻工艺的优化[ J ] .湖 南有色金属,2 0 0 4 ,2 0 4 2 4 . [ 2 ] 韩锋.硫酸锌溶液锑盐净化存在的问题及改进措施E J ] . 有色冶炼,1 9 9 8 5 3 4 3 5 . 万方数据
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