变频器与超浓相输送在铝电解槽加料系统中的应用.pdf

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变频器与超浓相输送在铝电解槽加料系统中的应用 陈楠,黄海燕 (中国铝业广西分公司电解铝厂, 广西平果 “ ) 摘要 介绍变频器在电解铝厂超浓相输送系统中的应用情况, 并对设计和使用中存在的问题进行分析。 关键词 超浓相; 变频器; 4 * 6 0 1 2 33 4 5,1 6 - 3 71 4 8 9 4 5 (- ; 4 A 8 5 B0 C 8 5 4D 8 8 A E F7 4 5 G H 8 I 4 5 J C, F L ; E K 8 5F E K 8 G 5 8 5 G4 5 FF 8 K J K K E F 8 5F E A 4 8 ; M * 4 2 ’ 。物料由 ,’ ’ ’ 钢仓经过一段约一米长的“ ’ ’ 溜槽进 入 ’ ’ 超浓相输送溜槽, 再经下料溜管进入到槽 上- ’ 溜槽内, 最终流入到电解槽上料箱, 最后定 时定量加入到槽内。整个过程都时刻充满着蓄能流 态化的物料, 实现了电解槽 “按需供料” 。生产中整 个超浓相输送过程不需要增加任何附加控制, 输送 过程是全封闭的, 无粉尘飞扬和污染。图中的变频 器安装在集中控制室, 在控制室或现场均可以起动 或停止风机, 通过变频器的面板操作来调节风机的 风量和压力, 操作非常简单。风机的出口压力经过 压力变送器转变成电流信号反馈到变频器, 发挥 8 ;调节功能, 从而得到理想的风量和风压。 “ 变频器参数的设定 变频器接好线后, 变频器参数的设定大多数依 照说明书就能完成, 但以下几个参数要特别注意 () 旋转方向锁定, 防止意外反转。 () 选择键盘给定。 (“) 由于变送器输出信号电流是* ’ /, 故 变频器反馈/ 最小* /, 最大 ’ /。 (*) 选择8 ;调节控制, 其增益、 积分时间常 数、 微分时间常数经过反复调整来找到最佳值。 “ 运行中的问题及处理措施 “ 下料不畅导致风机超负荷运转 超浓相系统输送的物料是载氟氧化铝。新鲜氧 化铝经过净化系统后变成载氟氧化铝, 从净化除尘 器中, 通过风动溜槽、 空气提升机提升到,’ ’ ’ 钢仓内。这个环节在实际使用中碰到了很多问题。 由于除尘器具体的工作特性, 在设备内形成了一些 颗粒状和片块状的物质 (干法净化系统所具有的, 我 们称之为 “渣皮” ) 。在一般传统的干法净化系统中 都设置有渣皮捕集器 (提升设备用斗式提升机) , 该 装置可以将一部份渣皮滤出流程。但由于“ ’ . / 系列电解系统中, 净化系统并未设置一个有效的滤 渣装置, 致使渣皮进入,’ ’ ’ 钢仓内, 最终积少 成多, 堵塞了流程, 这是其一。其二, 由于载氟氧化 铝在管道内具有形成结疤的能力 (这种现象在高速 运行的单管输送技术中仍不可避免) , 因此在空气提 升机提升管道内形成结疤, 同时一部份结疤不可避 免地被带入,’ ’ ’ 钢仓内, 也会导致流程堵塞。 流程堵塞时, 需要大量的人力才可以疏通。由 于流程堵塞, 大部份溜槽形成空槽, 压力损失极大。 在变频控制系统中, 该现象表现为离心风达到满负 荷运转, 电流达到额定电流, 电机转速达到额定转 速, 而且系统风压变化极大, 变频器对电机状态的运 * 有色金属 (冶炼部分) ’ ’ *年*期 万方数据 算和控制每秒达到万次以上, 属于高负荷运行状 态。这无论对于生产流程还是变频控制系统都是极 为不利的。措施主要有以下个方面 (“) 在净化除尘器和空气提升机之间的流程上 加上渣皮过滤装置; () 定期停机清理空气提升机管道内的结疤; () 在 ’ ’钢仓内加上沸腾装置, 改善物 料流动性能, 使下料连续稳定; () 在每条超浓相风动溜槽上增加快开孔, 定期 人工清理已经进入流程的渣皮。 “ 系统压力损失过大 绝大多数电解铝厂的超浓相输送系统都会对干 法净化系统存在依赖性。在既有设计和配置情况 下, 净化系统的配置及其运行的好坏, 直接影响到超 浓相输送系统的运行。在超浓相风动溜槽上设有一 个特别的平衡料柱。它起着系统物料流态化动态平 衡和系统排气的作用。按照流态化原理, 空气经物 料颗粒间通过并排向净化烟管, 其气体损失的流量 很小。但实际情况是, 由于平衡料柱与净化烟管形 成直通, 管道联接之间没有阀门进行调节, 在净化系 统排烟风机运行形成较大负压 (一般为“ *) 的情况下, 不仅超浓相输送系统的风量损失很大, 致 使电机运转速度加快, 电机电流升高, 运行成本增 加。而且还由于净化系统的抽力把超浓相风动溜槽 中的物料反抽到烟管中, 导致系统物料短缺, 最终形 成空槽。这种情况在采取间断运行方式的超浓相输 送系统的表现更为突出和严重。 采取的措施是 提高超浓相风动溜槽的风压 (提 高到 *左右) , 以抵消损失的部份 (按实 际经验和理论计算, 超浓相溜槽斜度为“ , -时, 其 压力上限一般为“ “ *) ; “ 个别槽冒料 由于在“ . / 0系统的槽上超浓相设计中, 每台 电解槽的槽上料箱 , ’ ’溜槽均设有个微调阀用 来对单台槽的供料压力进行单独调节, 这种方案在 后来的实践中证明是多余的。在 / 0系列中, 干 脆全部取消了微调阀, 整个槽上风动溜槽的供风管 网只有一个手动阀。不管在设计计算上如何精确, 但由于在管道施工中, 不可能做到所有对称管网的 管道都能完全一致, 因此即使管道看起来是对称的, 但实际上压力损失不一样, 因而每台槽的槽上 1 ’ ’风动溜槽所得到的压力也不一样, 最终的结 果是, 有的槽料箱满了, 有的就冒料; 要使槽子不冒 料, 就有的槽欠料。冒料和欠料是铝电解槽生产的 大忌。 采取的措施是 在管道上使用挡风板, 使压力趋 于一致。把离心风机的出口压力调至合理的范围。 结语 该项技术在中铝股份广西分公司应用几年来, 经过技改逐步得到完善, 使用效果总体是好的。但 根据我们的使用经验, 在今后的类似系统设计和配 置中应注意到以下几个问题 (“) 考虑净化系统自身形成的渣皮的过滤和清 除。除了要在物料进入供料系统之前设置高效的渣 皮过滤装置, 而且从工艺和运行成本方面考虑, 在提 升设备的选择中不宜采用气力提升设备; () 考虑净化系统抽风对超浓相风动溜槽压力 损失的影响, 在平衡料柱上增加一个手动蝶阀, 用以 调节净化系统对超浓相系统的抽风量, 蝶阀的开度 由管道铺设情况因素来确定。 () 考虑到每一台槽的1 ’ ’风动溜槽所得到 的压力不一样, 应在每台槽的物料供风管道上增加 一个微调阀, 便于对不同的槽调节不同的物料供风 压力。 (上接第 页) 加热盘管 (见图 *) , 以增大热交换面积。盘管加热 沥青时易在管子表面结一层焦和渣, 不易清理, 使盘 管间缝隙变得更小, 至使流动性能很差的熔融沥青 流动受阻, 溢流量小。改进时, 将加热盘管导流内筒 体内改为圈 (每圈 层) , 导流内筒体与槽体间改 为圈 (每圈 层)(见图 2) , 并增大管间距。改 进后盘管加热面积约为 1 ’ , 与改进前相当。 结语 改进设计后, 沥青熔化器在设备整体运行能耗 (电耗、 热耗) 相同的情况下, 产能得到明显提高, 经 多个现场使用证明, 目前产能提高到 ,, , 3/ 4, 可满足年产 万3炭素预焙阳极碳块的生产能力, 经济效益大大提高。目前该设计已在多个工程项目 中得到推广和应用。 有色金属 (冶炼部分) 年期 万方数据
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