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有色金属 冶炼部分 2 0 0 6 年4 期 3 3 电锌系统钙镁的脱除 吴慧 云南罗平锌电股份有限公司、云南罗平6 5 5 8 0 0 摘要着重阐述了电解锌生产过程中钙、镁的最佳脱除方法。 关键词电解锌;钙;镁 中图分类号T F 8 1 3文献标识码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 0 6 0 4 0 0 3 3 0 3 R e m o v i n go fC aa n dM gf r o mZ i n cE l e c t r o l y s i sS y s t e m W UH u i Y u n n a nL u o p i n gZ i n cC o .,L t d .,Y u n n a n ,L u o p i n g6 5 5 8 0 0 ,C h i n a A b s t r a c t T h eb e s tp r o c e s so fr e m o v i n gC aa n dM gf r o mz i n ce l e c t r o l y s i ss y s t e mi se x p a t i a t e di nd e t a i l . K e y w o r d s Z i n ce l e c t r o l y s i s ;C a l c i u m ;M a g n e s i u m 电解锌生产过程中系统钙、镁富集一直以来都 困绕着生产厂家,我公司电锌厂没有开路系统,每年 只能集中用废液排出钙、镁。电锌生产过程中每年 进入的镁为5 0 0t 左右、钙为3 4 0t 左右,这些钙、镁 的进入每年需集中外排1 5 0 ~2 0 0t 左右的钙和镁 的合量。根据氧化锌粉中含氟、氯高的特点,结合我 公司的实际情况,我们采用沉锗后液做外排的溶液。 1 试验所用的原辅料及成份 沉锗后液含锌1 2 5 .0 2 9 /L 、镁2 0 .6 1 9 /L 、钙 1 .0 2 9 /L ;污水站生产的石灰乳含镁5 .7 4 9 /L 、钙 5 1 .0 4 9 /L o 2 钙、镁开路方法 2 .1 生产七水硫酸锌 我们用沉锗后液浓缩到不同的体积来生产七水 硫酸锌,看其冷却结晶物和母液中的钙、镁含量;后 液中和沉锌后,溶液外排。 2 .1 .1 试验数据 沉锗后液浓缩前体积均为1 L ,试验数据见1 , 由于硫酸镁含量高造成七水硫酸锌含锌偏低。 表1 七水硫酸锌试验数据表 T a b l elD a t ao f t e s t 作者简介吴慧 1 9 7 0 一 ,女。云南昭通人,工程师 万方数据 3 4 有色金属 冶炼部分 2 0 0 6 年4 期 2 .1 .2 中和沉锌试验 用上面试验所制七水硫酸锌后的母液 锌 1 3 9 .0 4g /L 、镁1 9 .8 8g /L 、钙0 .5 4g /L 加水稀释, 常温下用石灰乳中和,使锌水解沉淀,过滤后碱式锌 渣再经洗涤,看其溶液的锌、镁成份变化情况。稀释 比1 1 、石灰乳用量7 5 0m L 、后液体积1 0 0 0m L 。具 体结果见表2 。 表2 中和沉锌试验结果 T a b l e2T h et e s tr e s u l t so fz i n cn e u t r a l i z a t i o np r e c i p i t a t i n g 2 .1 .3 碱式锌作为中和剂试验 在p H 1 ~1 .5 的2 4 0m L 弱酸溶液中,用上试 验所得碱式锌渣 锌2 0 .8 6 %、钙7 .0 8 %、镁 1 .1 0 4 % 中和酸,碱式锌渣2 .5g ,温度7 0 ~8 0 ℃、 搅拌4 0m i n 、后液p H 5 .2 ~5 .4 ,看其碱式锌渣中锌、 钙、镁的浸出率,试验数据见表3 。 表3 碱式锌渣作为中和剂试验数据 T a b l e3T h er e s u l t so fn e u t r a l i z a t i o na g e n t 2 .2 废电解液中和、沉锌 废电解液先用石灰乳中和酸,终点p H 5 .2 ~ 5 .4 ,过滤后溶液再中和沉锌,后液外排 传统工艺 , 废电解液含酸1 4 4 .1 2g /L 、锌3 8 .4 6g /L 、镁2 6 .4 9 g /L 、钙1 .2 1g /L 。 2 .2 .1 废电解液中和酸 前液体积5 0 0m L 、石灰乳用量3 5 0m L 、后液体 积5 5 2m L ,试验结果见表4 。 表4 废电解液中和酸试验结果 T a b l e4T h er e s u l t so fn e u t r a l i z a t i o n w i t hw a s t ee l e c t r o l y t e 2 .2 .2 中和后液沉锌 中和酸后溶液含锌、钙、镁都高,需进一步沉锌, 前液体积4 0 0m L 、石灰乳用量1 2 1m L ,后液体积 4 2 1m L 、终点p H 6 .5 ~7 ,沉锌后溶液外排,均用表4 中试验相对应的后液,具体试验情况见表5 。 表5 浓缩母液中和沉锌结果 T a b l e57 n l er e s u l t so fn e u t r a l i z a t i o n a n dz i n cp r e c i p i t a t i n g 注锌总回收率为碱式锌渣中锌量占总投入锌量 2 .2 .3 碱式锌渣作为中和剂试验 在p H l ~1 .5 的2 4 0m L 弱酸溶液中,用碱式锌 渣中和酸,投入碱式锌渣0 .9 6g 锌1 6 .1 1 %、钙 8 .0 6 %、镁1 .2 1 % 、温度7 0 - - 8 0 “ C 、搅拌4 0m i n ,后液 体积2 5 0m L 、p H 5 .2 ~5 .4 。具体试验数据见表6 。 表6 碱式锌渣作为中和剂试验结果 T a b l e6T h er e s u l t so fz i n ca l k a l is l a g a sn e u t r a l i z a t i o na g e n t 2 .3 沉锗后液直接沉锌试验 沉锗后液加水稀释,用石灰乳中和到溶液 p H 6 .5 ~7 ,使锌水解沉淀,碱式锌渣经水洗涤,看其 溶液的锌、镁成份情况。具体结果见表7 。 在p H l ~1 .5 的2 4 0m L 弱酸溶液中,用碱式锌 渣中和酸,投入碱式锌渣2 .5g 锌2 0 .8 6 %、钙 7 .0 8 %、镁1 .1 0 % 、温度7 0 ~8 0 ℃、搅拌4 0m i n ,后 液体积2 2 5m L 锌1 .8 9 %、钙0 .0 2 9 %、镁 0 .0 7 2 % 、p H 5 .2 ~5 .4 ,锌渣中锌、钙、镁的浸出率 分别为 % 8 1 .2 1 、3 .7 8 和5 9 .0 8 。 万方数据 有色金属 冶炼部分 2 0 0 6 年4 期3 5 3结论 1 按电锌厂目前电锌年产量,能产出七水硫酸 锌3k t /a ; 2 采用含锌高的沉锗后液用石灰乳中和沉锌, 能排出镁总投入量的8 0 %,产出的碱式锌渣含锌在 2 0 %左右,含镁1 %左右;按目前电锌年产量,能产 出碱式锌渣3 .5k t ,如果浸出车间在做二次中浸时 当后液p i l l .5 ~2 时用碱式锌渣代替石灰乳,每年 需4k t 。且锌浸出率可达9 5 %以上、镁浸出率不达 6 0 % 3 以上两种方法都能降低系统中的氯含量; 4 最佳排钙、镁的工艺方法为用沉锗后液加石 灰乳中和沉锌,碱式锌渣洗涤,溶液外排,碱式锌渣 作为中和剂返回系统,这样对环境不会造成污染,又 能提高锌的综合回收率。 上接第2 7 页 渣搁置1 天,得明黄色沉淀,分析滤液和渣。沉钼率 9 6 .3 %。沉钼产品化学分析结果 % M o5 0 .8 9 、 F e0 .0 0 3 6 、C u0 i0 0 1 5 、P b0 .0 0 6 8 、S0 i0 2 3 、A 1 0 .0 7 5 。 5结论 1 在氢氧化钠用量为理论用量的4 .3 倍、8 0 ℃、 浸出1 2 0m i n 、液固比4 1 时,试料中M o 的浸出率 达到9 5 .3 %,但是P b 也有5 0 %浸出。 2 N a 2 S 对钼铅分离有明显的效果,其用量为理 论量1 .2 倍时,能完全沉淀铅,但是对钼的浸出率有 所影响,因此其用量不要超过理论量。因为加N %S 后产生胶体,矿浆较难过滤,建议加入絮凝剂改善过 滤。 3 N a C l 0 3 除铅也有很明显的效果,其用量对除 铅效果影响不大,但是对钼的损失影响很大,所以要 选择钼损失最小的条件备液沉钼。 4 除铅终点p H 对除铅效果影响也不大,但是 终点p H 低于1 2 ,会导致钼的损失增加。 5 在有N I - I , 存在的条件下加入H C l 沉钼,沉 钼率达到9 6 .3 %,产品含钼5 0 .8 9 %。 参考文献 [ 1 ] 化工百科全书编辑委员会.化工百科全书 第1 2 卷 [ M ] .北京化学工业出版社,1 9 9 6 . [ 2 ] 稀有金属手册编写组.稀有金属手册 上册 [ M ] .北 京冶金工业出版社,1 9 9 2 . [ 3 ] 天津化工研究院.元机盐工业手册 下册 [ M ] .北京 化学工业出版社,1 9 8 7 . 万方数据
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