高铟高铁锌精矿氧压浸出新工艺研究.pdf

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有色金属 冶炼部分 2 0 0 8 年3 期 2 7 高铟高铁锌精矿氧压浸出新工艺研究 夏光祥1 ,张广积1 ,韩宝玲1 ,潘百胜2 ,陈宗涛2 1 .中国群学院过程工程研究所,北京1 0 0 0 8 0 ;2 .柳州鼎立废渣回收有限公司,柳州5 4 5 0 0 1 搐要在9 5 ~1 0 5 C 、o .4M P a 氧压及液固比3 .0 “ - 5 .0 条件下,氧化酸浸高铟高铁锌精矿2 ~3h ,吨矿氧 耗1 0 0m 3 ,铟及锌的浸出率均达9 5 %以上,元素硫产率达8 0 %. 关键词锌精矿;高铟高铁;氧压浸出 中图分类号T F 8 4 .1 ;T F l l 8文献标识码A文章编号1 0 0 7 - - 7 5 4 5 2 0 0 8 0 3 0 0 2 7 一0 4 S t u d yo nO x y g e nP r e s s u r eL e a c h i n gN e wT e c h n o l o g yo f Z i n cC o n c e n t r a t ew i t hH i g hI na n dF eC o n t e n t X I AG u a n g - x i a n 9 1 ,Z H A N GG u a n 9 1 i 1 ,H A NB a o - l i n 9 1 ,P A NB a i m a n 2 ,C H E NZ o n g - t a 0 2 1 .I n s t i t u t eo fP r o c e s sE n g i n e e r i n g ,C K n e s eA c a d e m yo fS c i e n c e s .B e i j i n g1 0 0 0 8 0 。C h l n a ; 2 .L i u z h o uD i n gL iW a s t eM e t a lR e c o v e r yC “L t 也,L i u z h o u t5 4 5 0 0 1 ,C h i n a A b s t r a c t U n d e rt h el e a c h i n gt e m p e r a t u r e9 5 ~1 0 5 “ C ,O zp r e s s u r e0 .4M P aa n dt h er a t i oo fl i q u i dt Os o l i d 3 - - - 5 t1 ,z i n cc o n c e n t r a t ec o n t a i n i n gh i g hc o n t e n to fI na n dF ew a sl e a c h e d .T h el e a c h i n gr e c o v e r yo f I n ,Z nm o r et h a n9 5 %a n dt h ee l e m e n t a ls u l f u rr e c o v e r yo f8 0 %w e r eo b t a i n e d ,a n dt h el e a c h i n gt i m ew a s 2 ~3h ,t h ec o n s u m p t i o no f0 2w a si 0 0m 3p e rt o nc o n c e n t r a t e . K e y w o r d s Z i n cc o n c e n t r a t e ;H i g hc o n t e n to fI na n dF e ;O x y g e np r e s s u r el e a c h i n g 中国铟资源在世界首届一指,其产量及出口量 均居世界首位,提取技术水平居世界前列[ 1 ] 。铟无 单矿物存在,多伴生在铅锌等有色金属矿中,例如我 国云南、广西,湖南等地的铁闪锌矿,其浮选锌矿中 有的含铟在2 1 0 ~6 7 0g /t ,富的可达90 0 0g /t ,是最 重要的含铟矿物。其精矿中F e 、Z n 及S 三者之合 可高达9 0 %,其锌储量可达2 0 0 0 万t 以上。 这种铅锌硫化矿浮选产出的高铁锌精矿,含锌 低 2 5 %~4 0 %Z n ,含铁高 1 3 %~2 6 %F e ,含硫 量在2 5 %“ - - 3 2 %,采用常规工艺时,其焙砂的锌浸 出率 8 0 %,需经高温酸浸出,才能提高浸出率;工 艺流程冗长,烟气需制酸。长期以来在硫酸过剩地 区,此种高铁锌精矿只能低价出售。为此,开发新工 艺流程处理这类锌精矿.同时回收其中的铟和锌十 分必要,而欲回收矿中的铟,其流程方案取决于锌精 矿的工艺方案。 作者简介夏光祥 1 9 3 4 - - .男.山东济宁人,研究员. 硫化锌精矿的加压氧化酸浸工艺,国外已有2 9 年的工业实践。该工艺的原料适用性强,浸出率高, 也可用于处理高铁锌精矿。然而,在1 5 0 ℃及0 .7 M P a 下进行加压氧化反应,反应热不足以维持该温 度,必需增加换热系统才能维持。作者认为,根据铁 闪锌矿的矿物特性及铁铜离子在氧化酸浸中的催化 性能作用,在低于硫熔点 1 1 9 ℃ 温度下可以氧化酸 浸铁闪锌矿,即9 5 ~1 0 5 ℃范围内进行是可行的,其 后经过多次的小型实验,扩大试验以及规模为1 .5 、t /d 铁闪锌矿精矿连续达3 0 日的半工业试验,证明 在 1 0 0 2 ℃及0 .4M P a 氧压下操作,锌及硫的回 收指标分别达9 5 %及8 5 %以上。得到的含I n 、g n 、 F e 的浸出液,可以采用溶剂萃取技术回收I n 。世界 各国的铟回收率,目前已由传统的3 0 %提高到 8 0 %∞] ,因此涉及到高铟高铁硫化锌精矿处理时,按 作者依1 0 0 ℃为准的铁闪锌矿全湿法冶金方案,仅 万方数据 2 8 有色金属 冶炼部分 2 0 0 8 年3 期 外加工业已成熟的铟的萃取回收系统即可。为此, 作者及其合作者系统地进行了回收铟锌小型实验及 中间试验。本文扼要介绍有关的实验工作。 1实验 Z n ,F e S ,一种含1 0 .3 5 %F e ,另一种有2 8 %F e S 及7 2 %Z n S 。 条件试验采用2L 钛高压釜,扩大试验采用容 积7 0L 三组搅拌的卧式釜,中间试验采用容积 3 .2 4m 3 钛复合板高压釜,具有四室五搅拌的特性 高铟高铁锌精矿来自广西的浮选精矿,主要元设计。浸出过程中的氧耗量由总压降和气体空间容 素分析结果列于表1 。X 光晶体衍射分析表明,主 积为准计算,与化学反应计算理论量相符。铟的分 要锌矿物成份为闪锌矿和铁闪锌矿,铁闪锌矿为析以渣计和液计,其浸取率之差 1 .4 %。 表1高铟高铁硫化锌精矿的元素成份 T a b l elC o m p o s i t i o no ft h ez i n cc o n c e n t r a t ec o n t a i n i n gh i g hc o n t e n to fI na n dF e /% 样品号 I nZ aF eSP bC uC dA l M g C aS iA s A 一1 O .2 3 2 7 .1 72 4 .8 82 8 .2 6 O .2 7O .8 20 .1 2 0 .4 3 0 .1 80 .4 83 .7 1一 A - Z0 .5 03 4 .2 72 5 .2 43 2 .5 60 .1 20 .1 4 B 0 .0 4 6 3 3 .7 52 3 .1 83 2 .2 2 1 .1 00 .4 40 .2 60 .3 80 .1 30 .6 4L3 01 .3 4 C0 .0 0 6 43 9 .51 5 .92 9 .63 .40 .6 60 .3 70 .2 60 .61 .21 .00 .6 4 注样品A 为广西柳州矿,1 。2 为两批出矿点的分选精矿.样品B 为广西南丹矿铁闪锌矿精矿。样品C 为云南澜沧铅矿的浮选铁闪锌矿 精矿. 2实验结果 2 .1 浸取条件 高铟高铁锌精矿A - l 矿样加压酸浸不同温度 下的耗氧反应过程及最终结果如图1 所示。结果表 明,在9 7 %一O .0 4 4m m 矿石粒度,2 0 0g /L 矿浆浓 度及c H 2 S O 。 /c Z n 1 .4 ~1 .7 条件下,初期氧 耗与时间呈线性关系。反应2h 后,氧耗不再增加, 反应已近完全,铟及锌浸取率达9 5 %以上,9 5 ℃及 1 0 5 ℃之间几无差别,这表明氧压保持0 .4M P a 时, 2h 浸取可完全。 暑 、 龆 擐 奄 掣 图1 不同温度下氧化酸浸出曲线 F i g .1C o n s u m p t i o no f0 2V s .1 e a c h i n g t i m eu n d e rd i f f e r e n tl e a c h i n gt e m p e r a t u r e 当改变矿浆浓度为2 5 0g /L 及3 0 0g /L 时,浸 取结果相同。不同含量的高铟高铁锌精矿A 一1 、A 一2 及B 矿样,有关典型浸出实验结果列于表2 ,表中活 性剂为木质素磺酸钙,锌、镉及铟浸率在9 5 %以上, 铜~8 6 %,铁相应溶出率7 5 %- - - - 8 0 %。其中F e 3 占 , 、- 7 0 %,酸浸渣产率~4 0 %,渣中元素硫量占5 1 % - - - 6 6 %,每吨矿可产出2 3 0 - - 一2 8 0k gS o 。 2 .2 液固分离 浸取后矿浆,由通常浸取前的2 0 0g /L 固体浓 度降低为8 6g /L ,矿浆易于沉降。2h 后矿浆底流 浓度为5 5 %;2 4h 为6 5 %。当加入聚丙烯酰胺絮凝 剂5 0g /t ,沉降及过滤速度增加一倍。为清除硅胶 微粒造成矿浆压滤困难,可按每吨矿加入明胶2 0 0 ~4 0 0g ,压滤速度可提高2 0 ~3 0 倍。 2 .3 浸液中F e 3 还原为F e 2 浸取后溶液中含~3 0g /LF e 3 及~1 0g /L F e 2 。为利于萃铟作业,应将其中的F e 件还原为 F e 2 十,需要大量还原剂,合理的方案是采用高铁锌 精矿在无氧条件下与溶液作用,将F e 3 还原,同时 相应的硫化锌矿被氧化溶解。数次重复性实验表 明在8 5 。C 搅拌条件下,浸取后矿浆液中含5 0g /L Z n 、3 0g /LF e 抖、1 0g /LF e 2 及2 9 .2g /LH 2 S 0 4 , 每升浆液中加入1 0 0g 锌精矿,还原1h 后,浆液 p H 为2 ,含4 2 .2g /LF e 2 及1 .7 6g /LF e 3 十,铁还 原度为9 6 %左右。由于铁主要呈F e 2 状态存在,利 于铟及铁的萃分。 2 .4 铟铁的分离 在锌工业生产中,通常自含锌、铁及铟溶液中采 取萃分方案生产铟。以本试料A - 2 含0 .5 %I n 为 例,铟的浸出率为9 8 %,浓度为9 8 6m g /LI n ,溶液 经石灰中和p H i 4 沉淀出铟铁的沉淀物,该沉淀物 万方数据 有色金属 冶炼部分 2 0 0 8 年3 期 2 9 经硫酸再溶解,经P 2 0 4 三级萃取,三级酸洗及二级反萃,铟的回收率可达9 3 .7 %。 表2 氧化酸浸典型实验结果 T a b l e2T h er e s u l t so fo x y g e np r e s s u r el e a c h i n gi n 2La u t o c l a v e 3中间试验 在每批料为1 0k g 扩大试验规模基础上,进行 中间试验,规模为L5t /a ,试验由我所主持,在云南 龙陵县永昌电锌厂内连续试验一个月,1 .5t /d 加压 氧化酸浸后,矿浆进入电锌厂浸出后续处理部分,纳 入生产工序。运转结果良好,现详细介绍。 3 .1 实验进程及放大倍数 作业规模小试 2 0 0g /次 一扩大试验 1 0k g / 次“ 6 0k g /d 一中间试验 1 .5t /d 一生产厂 3 0t / d 。放大倍数分别为5 0 、2 5 和2 0 。 3 .2 试料 试料为云南澜沧铅矿选厂所产出的铁闪锌矿 表1 C ,粒度为9 3 .6 %一0 .0 5 3m m ,密度~4 .1 3 g /c m 3 ,中间试验共处理3 7 .9t 及1 9 6m 3 电锌废 液,指标与1 0k g 级扩大试验相符合。 3 .3 氧化酸浸用高压釜 1 0 0 ℃及0 .4M P a0 2 酸浸高压釜,能承受1 5 0 g /L 硫酸浓度,采用4m r n T i 及1 7I T l m 钢复合板制 作,釜内径9 0 0m m ,釜体长42 8 0m m ,含两端封头 总长为48 0 0m m ,釜内空间为3 .2 4m 3 ,分隔为四 个室,以便保持矿浆在釜内连续流动所需的驻留率, 矿浆流出高度依次为6 0 0 、5 5 0 、5 0 0 及4 5 0m i l l ,各 室拥有的矿浆体积依次为 m 3 0 .6 8 、0 .3 7 、0 .3 2 及 0 .3 1 。第二室特大,并具有两个旋转方向相反的搅 拌器,系基于进口矿浆反应热可使室内温度保持~ 1 0 0 ℃而确定的。五个搅拌器均采用直径3 0 0m m 的六叶涡轮式搅拌桨,桨叶呈4 5 。 。搅拌叶轮有 上下两层,上层距液面下1 0 0r N m ,利于氧溶解,下 层距釜底1 5 0r n r n ,防止矿浆沉积。搅拌器周围均 装有冷却或加热用蛇形管。在2 1 0r /m i n 固定转速 下,考虑到排料阀的人工操作波动性,计算停留时间 以矿浆占有1 .6m 3 为准考虑,釜的容积利用率为 5 3 .3 %。在良好的充氧条件下,预计釜的负荷能力 可达1t / d m 3 。 3 .4 氧化酸浸结果 依试料C 粒度9 3 .6 %一0 .0 5 3m m 作为进料, 液固比为5 ,采用硫酸锌电积废液 含4 5g /LZ n 及 1 4 5g /LH 2 S 0 1 对试料进行浆化,在1 0 0 ℃、0 .4 M P a0 2 、1 1 0m 3 /t 氧,进料量~1 .5t /d ,浸取停留 时间4 .6 ~5 .3h 情况下,锌的浸取率达9 5 %,s o 产 量达2 4 0k g /t 或产率达8 1 %。有关结果见表3 。 所列取样分析数目每次代表2h 内的混合取样,由 于铟含量甚低,不予考虑。 由表3 可知浸出后矿浆经压滤及有限量的洗涤 后,溶液含1 1 5g /LZ n 、1 7g /LH 2 S O 。、1 0 .6g /L F e ,送至锌车间后,沿黄钾铁矾法氧化除铁等流程, 纳入锌冶炼生产线。 s o 的产出。根据中间试验的试料组成,各硫化 物依其氧化度计算,吨矿s o 的产出达2 4 2k g 。根据 全部硫的产量数据进行加和法处理,平均每吨精矿 产出2 2 7 ~2 5 7k gS 。,恰与计算值2 4 2 相吻合。酸 浸渣中含元素硫~6 0 %,经浮选后,硫品位可提高到 7 5 %~8 0 %,选收率~9 5 %。此种硫精矿经熔化脱 渣后,可得到纯硫磺。熔化硫精矿时,因精矿中S o 和少量未完全氧化的硫化物及脉石,均已吸附木质 万方数据 3 0 有色金属 冶炼部分 2 0 0 8 年3 期 素磺酸盐导致颗粒表面呈阴电性,多次实验表明,此 种特性如不设法消除,熔化此种精矿时不能得到纯 硫磺。当加入一种硫化物的亲水剂,如实验用浓度为 5 %N a 2 S 0 4 硫磺。 水溶液熔化硫精矿时,则可得到工业纯 表3中间试验某些条件变化时的浸取结果 T a b l e3 T h el c a c h i n gr e s u l t so fp i l o tt e s t s 试验编号 1 2 月2 3 /2 51 月31 月1 4 /1 81 月1 9 /2 01 月2 0 /2 取样分析数目 1 0 65 21 52 8 精矿处理量/ t d i 1 .2 51 .3 31 .31 .4 8 1 .5 2 精矿液固比/ m s t - 1 5 .5 5 .55 .55 .54 .5 矿浆流量/ L h 一1 3 0 03 1 73 0 83 5 0 2 9 9 釜中停留时同/h 5 .3 55 .24 .65 .3 5 锌电废液/ g L 一1 Z n4 7 .34 94 7 .84 7 .84 7 .2 H z S O 1 4 51 4 01 4 1 1 4 11 4 5 人釜H z S O ‘/Z n 摩尔比1 .3 41 .7 81 .2 91 .2 91 .1 吨矿木质素璜酸钙用量/k g 00 .20 .2 0 .20 .1 6 .H2S04 3 6 1 92 22 51 7 漫出液成份/ g L 一1 F e 什6 .74 .3 74 .2 53 .9 84 .2 3 T F e1 5 .47 .21 3 .6 1 3 .81 2 .3 酸浸渣产率/% 5 7 5 86 06 05 7 .7 滤渣含液/%一3 74 04 0 .5 5 0 滤渣洗液比/%一2 .62 .4Z .4 ~ Z n3 .43 .6 23 .6 13 .0 93 .8 酸洗渣成份/%F t 1 5 .81 9 1 8 .81 8 .51 8 .7 S 3 63 3 .83 7 .84 2 .43 4 .7 漫出率/% Z n9 59 4 49 4 49 5 3 9 4 9 F e4 3 3 0 .72 93 0 .23 1 .6 S o 产率/ k g t - 1 2 0 51 9 32 2 72 5 72 0 0 氧的单耗及数据分析。试料8t 实耗氧气8 3 7 m 3 ,即单耗为1 0 4 .6m 3 /t ,此值与理论计算值1 0 2 m 3 /t 相符。在操作运用中,氧气纯度为9 9 .6 %,故 进入釜中氧气中的氮气,确定每8h 排出一次,即可 以保持釜中氮的分压 0 .1 4M P a ,预计氧的利用率 - - 一9 8 %。 热的平衡计算及实验结果。根据精矿成份及有 关氧化反应的热化学数据计算,反应产热将使液固 比为5 的矿浆温升~7 3 ℃,实践表明在通常废电锌 液为3 5 - - 一3 8 ℃时,在保温良好的条件下,浸取高压 釜为保持1 0 0 ℃时所需加热用蒸汽或冷却所用水量 均甚小。 3 .5 中间试验工艺流程锌收率 锌的氧化酸浸率9 5 .0 %、浸渣压洗回收率 9 9 %、除铁回收率9 8 .8 %、净化及熔铸收率‘9 7 .8 %。 本工艺的锌总回收率为9 0 .8 8 %。 ‘ 有关本工艺的铟计中间试验结果,拟单独撰文 报导。 参考文献 [ 1 ] 王树楷.铟冶金[ M ] .北京冶金工业出版社,2 0 0 6 2 5 3 2 5 4 . r 2 “ ] A l f a n f a z iAM ,M o s k a l y kRRP r o c e s s i n go fi n d i u m a r e v i e w [ J ] .M i n e r a l sE n g i n e e r i n g ,2 0 0 3 , 1 6 l6 8 7 6 9 4 . [ 3 ] 夏光祥,方兆珩.高铁硫化锌精矿直接浸出新工艺研究 口] .有色金属 冶炼部分 ,2 0 0 1 ,3 .8 1 0 . [ 4 ] 夏光祥,禹耕之,韩宝玲.一种高铟高铁高硫锌精矿的浸 出新方法中国专利,2 0 0 7 1 0 0 6 2 9 3 7 .1 I P ] .2 0 0 7 0 1 2 2 . 万方数据
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