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金川镍闪速炉渣指标控制生产实践 王万涛 (金川集团公司冶炼厂, 甘肃金昌““) 摘要 从闪速炉三大参数 (低镍锍温度、 低镍锍品位、 渣铁硅比) 控制入手, 通过调整反应塔喉口部风速、 控制富氧浓度以及贫化区配料比等, 不断使闪速炉炉况控制水平达到最佳, 从而得到较为稳定的镍闪速 炉渣指标。 关键词 镍闪速炉;渣指标;控制;炉况 中图分类号 01 /94 A3BC ;01D,/01E ““,F7 479037 80E 9107 01 H7 D07 H7E3 41B 0E 37 376790397 01B 17 *1/ 0 8’ 1/ 序号项目存在问题措施目标 操作者 3 操作技能低 4 质量意识差 3 通过炉长会的交流学习, 取长补短; 4 通过 56 会探讨总结, 逐步提高。 统一认识, 提高控制水 平, 树立 “四班一炉” 的思 想。 -工艺设施 3 喷嘴工况差 4 称量偏差大 3 建立喷嘴日点检维护工作制; 4 对称量设施定期校验。 保证喷嘴正常的工作状 况;确保还原剂加入量 的相对准确。 .控制方法 3 给定三大参数值不当 4 喷嘴调节方向认识模糊 6 贫化区加入物料配比不合 适 7 放渣制度执行不力 3 核定不同处理量下合理的 “三大参数” ; 4 总结喷嘴调整经验, 正确认识风速、 富氧浓度和 “三 大参数” 的关系; 6 贫化区配入一定的水渣、 石英, 提高还原剂利用率; 7 加大工序作业制度的考核和管理力度。 优化闪速炉炉况, 稳定闪 速炉渣指标。 物料性能 3 粒度不合格 4 氧化镁含量高 3 提高富氧浓度, 强化反应; 4 提高低镍锍品位, 降低渣含氧化镁。 减小因物料理化性能差 带来的高熔体面对渣指 标的影响。 炉内粘结 3 炉膛有效容积小 4 上升烟道下出现 “料坝” 3 降低低镍锍品位; 4 沉淀池加生铁块; 6 燃烧贫化区 89和沉淀池 -9油枪。 降低冻结层增大炉膛有 效容积, 尽量消除料坝出 现几率。 6“统一认识, 提高控制水平 每周定期召开闪速炉炉长会, 组织相关成员参 加, 通过各班总结一周来炉况控制和指标情况, 由专 业技术人员通过图表的形式, 理论联系实际, 适时分 析在炉况和指标控制中存在的问题, 提高大家认识 和控制水平, 消除了各班各自为政的控制思想。 6“6保证喷嘴正常工作状况和还原剂计量的相对 准确性 在喷嘴的维护和点检上, 由每班炉长负责反应 塔结瘤的清理、 风箱漏风的点检、 油枪和调节料管位 置的调整, 保证精矿喷嘴的正常工作状况。对于物 料计量设备, 每天利用停料点检机会校验跑零位; *.有色金属 (冶炼部分) -““ 年 期 万方数据 为了避免在实际使用上的较大偏差和不稳定性, 我 们固定了反应塔加块煤皮带秤的变频输出值, 保证 闪速炉还原剂率的稳定。 “优化控制闪速炉炉况, 稳定闪速炉渣指标 ““下达生产参数指令表 在不同的闪速炉精矿处理量下, 低镍锍品位、 低 镍锍温度和渣铁硅比应有所不同, 受系统平衡稳定 生产的需要, 我们制订了每日的闪速炉参数控制作 业意见书, 以电子表格的形式将每天的闪速炉各项 参数的控制形成指令性的东西, 以防止各班参数发 生较大的波动。 ““合理确定精矿喷嘴工况条件 喷嘴喉口部风速的大小最终会影响低镍锍品位 的高低。过高的风速会造成由于物料在塔内停留时 间短反应不完全而带来的高熔体面, 造成低镍锍品 位下降, 只有提高喷嘴燃料量, 提高富氧浓度, 才能 消除高熔体面, 这会造成低镍锍温度上升和能源的 浪费, 而低镍锍品位的下降又不是所期望的;风速 较低时, 物料的扩散混合不够, 在塔内造成部分物料 过氧化, 部分直接落到沉淀池形成生料堆, 生成稍高 品位的低镍锍, 不得不降低精矿氧单耗来降低品位, 而 “生料堆” 的存在却是长期的。所以经过不断的摸 索, 在反应塔鼓入总风量一定的前提下, 喉口部风速 一般控制在 ’ * 较为合适, 而富氧浓度在正 常生产情况下一般维持在 , ’ , (表 ) 。 表 年 ’ 月份闪速炉喉口部风速情况 *, -, ./ /0,,1 23 4255, 64 78 64 月份-./0 总风量 * ( 1 2 ) // /00 /. / 喉口部风速* ( 2 ) “.“/.“.-.“.“0.“/“--“/“ ““合理的贫化区物料配比和电气制度 为提高贫化区还原剂 (块煤) 的利用率, 我们加 入与贫化区块煤量适合配比的水渣, 不仅回收闪速 炉后期渣中有价金属, 同时利用水渣密度大的特点, “积压” 块煤, 提高其利用率;后来又加入一定比率 的石英量, 利用其和块煤的粒度一致性,“屏蔽” 块煤 的打弧现象, 充分提高了还原剂的利用率。在电压 级的控制上坚持合理的电气操作制度, 减少电极插 入深度, 合理分配电能效率, 电压级贫化区 3*4 组 一般在 ’ / 级控制。 ““-严格放渣工序作业制度 坚持 “中层放渣” 的工序作业制度, 为稳定闪速 炉渣指标把好最后一关。通过试验分析发现, 闪速 炉连续放渣, 渣含镍比较高, 所以我们控制闪速炉渣 面、 间断放渣, 来保证炉渣在沉淀池和贫化区有更长 的停留时间。 “9积极消除物料理化性能差带来的炉况波动 由于备料大精矿仓储料一度在 万吨左右, 闪 速炉处理量受供氧量限制, 造成精矿长时间堆积局 部自燃或酸化板结, 再加上精矿氧化镁含量较高, 闪 速炉不得不提高燃料量和富氧浓度来达到稳定炉况 的目的。每班坚持对精矿筛分一个样品, 以掌握其 粒级状况, 及时作出相应的调整。 “采取有效措施提高炉渣澄清分离时间 对于炉膛有效容积较小, 炉渣相对停留时间较 短的问题, 我们从降低低镍锍品位入手, 以减少过多 的磁性氧化铁生成, 同时每班加入适量的生铁块, 来 破坏炉底冻结层。对于 “料坝” 的消除, 坚持点燃 56 或 6 油枪, 对上升烟道喉口部的结瘤局部形成高 温熔融, 使其流入炉内, 减少其呈固体状掉落的机 会;对于南侧的 “料坝” , 由于多是上升烟道斜坡道 的掉落物, 燃烧贫化区 76油枪或 6 油枪, 一方面 消除料坝, 同时有利于贫化区的排烟畅通。 实践效果 根据 年 ’ 0 月份闪速炉渣指标的数据统 计, 随机选出 0 个渣含镍结果, 其频数直方图见下 图。可以看出频数直方图大体呈 “偏重” 型, 即峰值 偏左, 且渣含镍小于 “, 的累积百分数达到了 ,, 可以说是一种正常的控制状态。也就是说通 过采取合理的措施, 对闪速炉渣指标的稳定控制取 得了预期的效果。 -有色金属 (冶炼部分) 年 期 万方数据
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