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有色金属 冶炼部分 2 0 0 7 年6 期1 3 湿法炼锌过程中镁脱除的研究 张博亚1 ,王吉坤2 1 .昆明理工大学材料与墙盎工程学院,云南昆明6 5 0 0 9 3 ;z .云南冶盎集团总公司,云南昆骢6 5 0 0 5 1 摘要根据某湿法炼锌厂的原料特点,在大量试验工作的基础上,提出一条行之有效的工艺藏程来船决 杂质镁对系统的影响,它易于和现有生产系统相结合,易于实现工业化. 关键词废电船液;酸洗;高镁锌精矿} 除镬 中图分类号T F 8 1 3 文献标识码A 文章编号1 0 0 7 - - 7 5 4 5 【2 0 0 7 0 6 - - 0 0 1 3 - - 0 3 R e s e a r c ho nM a g n e s i u mR e m o v i n gf r o mZ i n cH y d r o m e t a I l u r g i c a lP r o c e s s Z H A N GB c - y a l 。W A N GJ i k u n 2 1 .K u n m i n gU n i v c r s i t yo fS c i e n c ea n dT e c h n o l o g y ,K u a m i n g6 5 0 0 9 3 .C h i M I z .Y u n n B n M e t s U u f 日e a l G r o u p .K u n m i n g6 5 0 0 5 1 .C h l 口e A b s t r a c t As p e c i a lm e t h o do fr e m o v i n gm a g n e s i u mf r o mt h ez i n ch y d r o m e t a l l u r g i c a lp r o c e s si sr e s e a r c h e d b a s e do nt h em a t e r i a lq u a l i t yo fo n eh 刊r o m e t a l l u r g i c a ] z i n cf a c t o r ya n dal o to fr e s e a r c hw o r k .T h ep T o c e 5 i se a s i l yc o m b i n e dw i t he x i s t i n gp r o c e d u r e s . K e y w o r d s W a s t ee l e c t r o l y t e ;W a s h e dw i t hv i t r i o l ;H i g hm a g n e s i u mz i n cc o n c e n t r a t e ,M a g n e s i u mr e m o v i n g 湿法炼锌溶液中镁的来源有两部分一部分是 从原料锌精矿中带人,占大部分;另部分是从锌湿 法冶炼过程的辅助材料带人,占一小部分。对镁的 脱除方法可以分为2 大类一是在焙烧前脱除镁,当 硫化锌精矿含M g 量 /0 .6 %时,采用稀硫酸洗涤法 除M g ,使M g 以M g S O 。进人到洗涤液中排除,这 种方法能有效地除去硫化锌精矿中的镁} 另一类是 对溶液集中起来进行冷却除镁。目前已知的排镁方 法有 1 中和沉锌排镁珐; 2 锌精矿酸洗排镁法; 3 氟化物沉锌排镁法; 4 浓缩结晶分离镁法I 5 高效萃取剂分离锌和镁法。这些工艺方法均提出了 经济合理的流程,通过工艺条件的控制使电解液中 的含镁量控制在较低的水平。各种工艺方法均有其 优缺点,根据精矿中镁的赋存方式及工艺要求而异。 本试验根据某电锌厂现有流程的特点及自有和外购 锌精矿的特点,提出了一种较为合理的解决流程中 含镁高的特色工艺。 作者由介张博亚 1 9 7 2 一 .女.胰西省兴平市 .在读博士 1 试验原料及原则工艺流程 试验中所使用的原料来自某湿法炼锌工厂.该 厂的原料一部分为自产锌精矿.光谱分析结果 % Z n 1 0 、A 10 .3 、S i0 .1 、G e0 .1 、M g3 .0 、P h3 ~1 0 , F e3 .0 ,C a 1 0 、C u l 、C d 1 ,古镁量较高 试验样 品古M g1 .2 5 % 。物相分析结果 “ ;内锌矿 7 7 .0 2 、方铅矿4 .5 l 、硫化铁 1 .0 0 、白云石9 .5 0 、方 解石6 .8 7 、其它1 .0 0 ;男一部分为外购锌精矿.含 M g0 .4 3 8 %。该厂的配矿比例为外购矿一自产矿 1 2 ~3 ,随着自产矿比例的增大,镁在流程中 迅速积累,电解液含镁巴高达3 3 ~3 6g /L ,硫酸镁 从低温净液到电解系统的工艺设备和管道中大量结 晶析出,每月必须彻底清理一次结晶,不但严重影响 工艺流程的通畅,而且造成锌回收率低,电流效率低 等问题,极大影响了生产的正常运行和降低了企业 的经济效益。这个问题同时也是困扰各大锌冶炼厂 万方数据 1 4 有色金属 冶炼部分 2 0 0 7 年6 期 家的问题,因此研究控制锌电解液中镁离子浓度的 相关工艺技术研究就显得格外重要和有意义。 从原料的特点及试验研究.提出的原则工艺流 程如图1 所示。 1 _ f 丽雨惹 回9 】m l n 圈 厂] 酉王 匹巫习 厂] 滤谴 外排 图1 原则工艺流程图 F i g .1 T h et e c h n i c a lf l o ws h e e t 自产锌精矿中镁的赋存状态为C a M g C O a 2 , 在进行锌精矿的焙烧过程中被焙解成M g O ,在随后 的浸出过程与硫酸作用生成M g S O ‘。由于闪锌矿 锌占总锌的9 9 .1 8 “几乎不溶于硫酸,白云石镁占 总镁的9 9 .1 3 %易溶于硫酸.这种矿型使用酸洗排 镁法将十分有效。通过试验验证后,将该厂的高镁 锌精矿单独处理,再辅以对部分溶液中和沉锌后排 镁.两种方案有机结合,可望形成解决该电锌厂流程 镁高问题的最佳工艺方案。 采用硫酸溶液酸洗精矿发生的主要反应如下 M g C 0 8 H 2 S O I M g S O 。 H 2 0 C q M g O H 2 S O , M g S O { 4 - H 2 0 试验酸洗用废电解液为依照该电锌厂废电解液 含镁离子达到正常值 最低限是1 2g /L 时的成分 人工配置而成。原料来自该厂。采用大功率机械搅 拌器,电炉加热.并用真空抽滤机过滤。每次试验用 料量为1 0 0g 。 2 结果及讨论 酸洗除镁试验都是在常温条件下进行的,依使 用的酸洗溶液不同,分两种方法进行。第一.使用硫 酸溶液常温酸洗,考察终酸、酸洗时间、液固比、洗涤 方式对锌镁酸洗提出率的影响;酸洗得到的溶液返 回又进行锌精矿酸洗,考察经三次循环后溶液中锌 镁的积累对脱镁效果的影响;考察酸洗矿浆直接加 石灰中和再过滤对脱镁效果的影响。第二,采用上 述第一种方法确定的试验条件用废电解液常温酸 洗,考察含有较高锌镁离子的溶液对锌镁酸洗浸出 率的影响;并考察该酸洗矿浆直接加石灰中和再过 滤对脱镁效果的影响。锌精矿酸洗矿浆的终点p H 控制在3 ~3 .5 左右,溶液中的锌离子浓度在3g /L 左右.必须进行中和处理,一方面,将溶液中的锌沉 积加以回收;另一方面,使酸洗溶液的p H 达到6 ~ 8 ,方能排放。试验考察酸洗溶液酸洗矿浆不经过 滤,直接加石灰中和对锌浸出率和脱镁效果的影响。 试验结果见表1 。 表1 酸洗试验条件殛结果 T a b l e1T h ec o n d i t i o n sa n dr e s u l to fv i t r i o lw a s h e de x p e r i m e n t s 从表1 试验数据可见,酸洗液固比对镁的脱除 率有一定的影响,洗涤方式对镁的脱除率的影响很 大,酸洗矿浆采用过滤后淋洗,镁脱除率可达 9 5 .0 “。可见,淋洗比搅拌还可增加镁脱除率4 个 百分点。酸洗矿浆加石灰直接中和.锌的提出率可 降到1 %左右;但镁的脱除率迅速降低,采用酸洗矿 竽 哥 型 万方数据 有色金属 冶炼都分 2 0 0 7 年6 期 1 5 浆直接中和时,应严格控制中和终点p H 在7 以下, 这样,既可使镁的脱除率达到8 0 %以上,叉可使酸 洗溶液的锌离子浓度降至1g /L 以下,即锌的损失 率 1 “,同时还可以减少一道过滤工序,由于石灰 用量很小,因此酸洗精矿量增加亦很少,对精矿的质 量不会有太大的影响。 从试验7 ~8 可以看出,在试验条件下用废电解 液酸洗可以达到极佳的脱镁效果;酸洗矿浆加石灰 直接中和沉锌结果表明,虽中和终点p H 已高达 7 .0 ,但沉锌效果并不理想,酸洗液中残留的锌离子 浓度仍然很高;同时精矿的脱镁效果极差。通过大 量试验发现,废电解液酸洗得到的高锌高镁矿浆不 适于直接中和沉锌,须经过滤后再中和沉锌。 3 成本核算 经计算,按照所提出的工艺流程每排1t 镁损 失0 .1 2 6t 锌,与自然结晶排镁时锌的损失比较为 每结晶排除li t 镁损失锌0 .6 7 1t 。因此,酸洗排镁 可以减少的锌损失量为 该厂数值 2 4 3 .6t /a .按 照目前锌的市场价格计算,每年可减少损失约6 0 0 万元左右,因此酸洗排镁的经济技术效益是非常显 著的. 4 结论 在大量试验工作的基础上提出的工艺流程是可 行的,该工艺容易与现有生产流程结合,易于实现工 业化。该方法用含镁较高的废电解液脱除自产锌精 矿中的镁,能经济和有效地解决该电锌厂存在的镁 对工艺流程和技术经济指标造成的严重影响,使流 程中的镁含量保持在较低的水平。其优点有三一 是采用废电解液酸洗排镁法能使流程中的镁开路, 减少镁在设备及管道等处的结晶.溶液及浸出矿浆 的黏度降低,液周分离较易,同时能保证工艺流程的 通畅.提高锌锭的质量,减少锌的损失。二是如果保 持流程中镁含量在较低水平,锌电积液的电阻降低, 可以降低槽电压,提高电流效率,降低电耗。三是从 成本上来看,若采用此方法除镁,可以大大降低成 本,获得较好的经济效益,每年可以为该厂节约资金 6 0 0 万元。随着生产规模的逐年扩大,锌年产量的 持续上升,其经济效益更为明显。 参考文靛 【1 ] 梅光贵,王锥润.羁敬元,等.湿法炼锌学[ M ] .长抄中 南大学出版社,2 0 0 1 . [ 2 ] 杨景.湿法琼锌过程中钙镬结晶的危害及对策[ J ] .株冶 科技.2 0 0 l 1 1 ;l 一5 . [ 3 ] 事洪桂.郑请远.张启修.等.湿法冶金学E M ] .长抄中 南太学出版社,2 0 0 2 . [ 4 ] 重有色金屑冶炼设计手册编委会.重有色金属冶炼设计 手册 铅锌铋卷 [ M ] .北京;冶金工业出版社,1 9 9 5 . 万方数据
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