HWL100A搅拌机运行故障分析及对策.pdf

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4 8湖南有色金属 H U N A NN O N F F R R O U SM E T A l S 第1 7 卷第4 期 2 0 0 1 年7 月 矿山设备 H W L1O O A 搅拌机运行故障分析及对策 李波,高 兴 株洲冶炼厂,湖南长沙4 1 2 0 0 4 摘要通过对H w L l0 ‘ A 进口搅拌机的运行跟踪检测,分析了其产生运行故障的主要原因,提出并 实施了一些改进措施,实现了部分备件的国产化。对其改造前后的运行参数对比,证实了改造后的良 好效果。 关键词搅拌器;密封;轴弯曲;振动 中图分类号T F 8 0 2 .6 5文献标识码B文章编号1 0 0 3 5 5 4 0 2 0 0 1 0 4 0 0 4 8 0 4 1 日U舌 H w L l 0 0 A 直螺旋齿轮搅拌机,是目前世界上较 为先进的一种搅拌机械。它具有结构紧凑、齿轮耐磨 性好、噪音低等优点。株洲冶炼厂于1 9 9 6 年锌十万 吨扩建中,从德国E K A T O 公司引进9 台,应用于锌 浸出工序。从投产至今,由于生产工艺及生产环境的 特殊性,暴露出了一些不足,通过工程技术人员的认 真消化吸收和总结提高,积累了一些成功的改进经 验,使进口设备进一步适应生产现场的要求。 2 H W L l o o A 搅拌机的主要结构及以 参数 该搅拌机主要由六大部分组成,如图1 所示。主 要性能参数为 电机2 2k w ;l4 5 5r /m i n ;型号U D l 8 0 L D 一4 ; 联轴器柔性联轴器; 直螺旋齿轮减速机传动比, 2 3 .0 5 ,输出速度 8 3r /m i n ,带空心轴,油浴润滑,N 2 2 0 ”可耐压润滑油, 空冷; 出轴的旋转方向顺时针方向; 搅拌轴刚性轴£ 51 0 0m m ,D 1 0 0m m 单截 面; 搅拌器一个E K A T O 搅拌叶轮,二片内螺旋桨, d l6 0 0m m ;材料3 1 6L ; 槽体有关数据y 9 8m 3 ,J D 50 0 0m m ;垂直 高度54 0 0m m ;加料高度50 0 0m m ;底部形状平 直;顶部形状敞开。 作者简介李波 1 9 7 2 一 ,男,l 稚师,从’ 锌浸出系统设备技术l 作。, 安装从槽子的顶部对准槽子的垂向中心线放 下,固定在两根7 5 0 槽钢制成的桁架上。 图lH w L l 0 0 A 搅拌机结构图 l 一电机;2 一联轴器;3 一减速机;4 一底架;5 一搅拌轴;6 一搅拌器 3 常见故障及原因 进口搅拌机1 9 9 6 年投人运行以来,曾发生过摆 动过大、出轴密封件失效,润滑油泄漏、轴弯曲等故 障,对生产造成了一定程度的影响,特别是润滑油泄 漏。 3 .1 减速箱出轴密封件失效,润滑油泄漏 这种带空心轴套斜齿轮减速箱的齿轮和轴承的 润滑是采用N 2 2 0 4 可耐压润滑齿轮油进行油浴润滑 的,油的粘度较低,流动性较好。其输出轴是采用尺 寸为⑦1 2 0 ⑦2 3 0 1 4 ,材料为丁腈橡胶的端盖进 万方数据万方数据 第4 期李波,等H w L l 0 0 A 搅拌机运行故障分析及对策 行密封的。由于其结构和密封材料的局限性,容易造 成润滑油泄漏而进人生产系统,影响齿轮及轴承的 使用寿命和锌液质量,危害较大。减速箱泄漏的主要 原因是密封面上存有问隙,或者密封件损坏所致。这 种丁腈橡胶板密封件和输出轴接触的过盈量最大只 有1 ~2m m ,接触长度最大只有1 4m m 。当搅拌机运 转工作时,由于搅拌轴的摆动和弯曲,当搅拌轴偏向 密封件的一侧时,这时空心轴与密封件该侧面的唇 口发生挤压,而相对的另一边密封件和空心轴问则 形成问隙,使得密封端盖的中心线和空心轴的中心 线不重合,即接触不良。当轴的摆动和弯曲达到一定 程度时,在重力和内外压差的影响下,润滑油则沿着 该问隙而泄漏,造成密封失效。对于这种密封,润滑 油的泄漏量可由下式计算 Q 刀芎3d △| p / 1 2 叼£ 1 式中s 为问隙;d 为轴径;△P 为内外压差;7 7 为油的 动力粘度;£为轴向密封长度。 由公式 1 可知,当d 、△p 、,7 一定时,要减小润 滑油的泄漏量必须减小接触间隙,增大接触长度。另 一种密封失效就是密封件丁腈橡胶板唇口的磨损、 开裂、脱落,形成间隙而泄漏。 3 .2 搅拌轴弯盐 从近几年的使用情况来看,搅拌轴弯曲是最常 见的故障之一。通常搅拌轴的弯曲部位发生在靠近 减速机出轴端,这种故障又是造成减速机振动、发 热、轴封、轴承失效的最主要原因。搅拌轴的受力情 况是非常复杂的。H wL l o o A 搅拌机的搅拌轴,其最 小截面直径为l o om m ,从理论上讲,它完全能满足 其功率需要,但在生产实践中,由于搅拌物料的酸 度、粘度、粒度较大,再加上搅拌器材质本身的不均 匀性,长时间运行后,对搅拌器造成相当大的不均匀 磨损和腐蚀,即对搅拌轴产生相当大的不均衡的单 边受力。当搅拌轴长时期受到这种不平衡力矩作用, 达到定的疲劳程度时,轴即产生弯曲。特别是叶片 腐蚀脱落时,则更容易引起搅拌轴弯曲。另一个重要 原因是,槽中掉人了破布、编织袋等杂物,不均匀地 缠绕在旋转中的搅拌器叶片上,产生很大的不平衡 力矩,造成轴弯。搅拌槽中的矿物颗粒不均匀地粘结 在搅拌轴上,有时厚度达到1 0 0m m 左右,同样在搅 拌轴旋转时,电会产生引起搅拌轴弯曲的不平衡力 矩,尤其是粘结物不均匀脱落时,不平衡力矩更大。 通常情况’F ,引起搅拌轴弯曲是多种力矩共同作用 的结果。 4 9 3 .3 ’轴承失效 H w L l 0 0 A 搅拌机轴承失效也是一种常见故障, 一般发生在减速箱空心轴上的6 2 2 6 的轴承上,该轴 承承受的来自搅拌轴的冲击力最大,当轴弯引起的 冲击力大小和作用时间达到一定程度时,轴承滚道 磨损和滚动体被压碎而失效。另外该轴承安装在减 速箱的最底部,润滑油中的杂质最易沉积在该轴承 中引起非正常磨损而失效。轴承失效后常体现搅拌 轴摆动、回转精度丧失、振动噪音加大,温升剧增,转 动阻力、电流突然增大等。 3 .4 电机、减速机的振动与发热 搅拌轴的弯曲、轴承失效、齿轮磨损、负荷过大、 润滑不良、地脚螺栓松动等都会引起电机、减速机的 振动、发热。通过其振动、发热情况,我们可以查找和 分析故障所在。 3 .5 减速箱体开裂 由于搅拌器的叶片突然断裂,搅拌机会出现剧 烈摆动,如果不及时发现将造成减速箱体开裂。主要 原因是叶片腐蚀、材质不良而突然失效造成的。 4 改进措施 综上所述,在对搅拌机不作大改动的前提下,我 们通过改进密封结构、加大空心轴内径增强搅拌轴 刚度和改进搅拌器等措施,是降低搅拌机故障最简 单、最有效、最经济的办法,并针对搅拌轴与减速箱 安装、拆卸方式作了一定的改进。 4 .1 密封装置的改进 在未改造前,减速箱出轴的端盖密封件难拆装, 易损坏,且价格昂贵,维修费用高。经过我厂工程技 术人员的分析研究,设计出一种由二个国产橡胶骨 架油封密封件组成的密封端盖 如图2 所示 ,这种 密封,可适当调节其唇口与输出轴间的过盈量,并加 长了轴向密封的长度,能有效地防止润滑油的泄漏, 提高其密封效果,且拆装方便简单,使用寿命长,维 修快,成本低,并且部分性能还超过了原进口备件。 图2改进后的密封端盖 4 .2 搅拌轴及空心轴的改进 在保证搅拌效果的前提下,将搅拌轴长度由原 来的55 0m m 缩减至5O o om m ,这样搅拌轴的抗弯 万方数据万方数据 5 0湖南有色金属 第1 7 卷 强度就增加了不少,同时我们将搅拌轴浸没在液中 部分的光洁度由原来的1 2 .5 提高到6 .3 ,以减少矿 物颗粒的粘附。 4 .3 搅拌器的改进 原搅拌器由轮毂和二片叶片组成,原装进口搅 拌器价格昂贵,一副桨叶约需1 0 万元人民币。由于 硫酸的腐蚀以及矿浆的作用力,出现过叶片脱落。根 据我们的使用经验,参照其它搅拌器的结构,将该种 结构的搅拌器改为轴向流型三叶折叶涡轮式,在轮 毂上铣出三条叶片镶人槽,将叶片插入槽内后再行 焊接。先在一台搅拌机上试用,运行一年多来尚未发 生脱落现象。 4 .4 其它改进 1 .为了防止破布、编织袋等杂物进入搅拌槽中, 在搅拌槽的进料口增设筛网,在搅拌槽盖板的人口 上加设盖板,以减少异物掉落。 2 .安装与拆卸工具的改进。为了解决搅拌轴与 减速机之间拆卸与安装困难的问题,我们设计出二 套简易的拆安工具。搅拌机的轴是安装在减速机的 空心轴内,轴的上端通过轴用卡环、挡圈及螺栓固 定,卡环和轴端之间留有一定间隙,拆卸工具的结构 由垫板、拆卸螺母、螺栓组成。检修时,搅拌轴的拆卸 安装十分简单方便。 通过上述改进,还实现了部分备件的国产化,保 证了备件的及时供应,为工厂节约了大量的外汇。 5 、搅拌机的检测、预防维修 5 .1 振动、温度监测 我们利用测振仪和测温仪对各测点的振动和温 度进行跟踪监测 测点分布见图3 ,及时掌握其运转 情况,并进行故障诊断和有的放矢的预防维修,经过 一段时间的摸索和总结,得出了一组经验数据,保证 其设备长周期、少故障运行。 4 3 7 ’/周 图4第4 测点水平方向每周振动检测跟踪图 检测发现,l ”搅拌机检修后,从第3 6 周起,振动 强度开始变大,当运行到第4 8 周后,振动强度增加 变快,到第4 9 周检测时发现振动强度数值达到8 0 恤m ,出轴密封处渗油。停车检修时发现,6 2 2 6 轴承已 失效,油封已损坏。对其它几台跟踪检测,发现情况 基本相同。所以,我们总结得出经验,当搅拌机第4 测点的振动强度达到6 0 m 时,搅拌机故障已开始 出现,必须做好搅拌机停车检修的前期工作,及时检 修,保证生产。 5 .2 建立定期掏槽制 要降低搅拌机的运行故障,必须对搅拌机叶片 的腐蚀、磨损、粘结物的粘结和脱落,以及轴弯曲、槽 体内粘结物的堆积与脱落、导流筒及阻尼板的腐蚀 与脱落等情况及时掌握,否则将造成搅拌器突然损 坏。建立定期掏槽制可以及时发现上述情况,实践证 明它是防止搅拌机突发故障的重要措施。 6 改进后的效果 6 .1 振动改善 用V M 一6 3 测振仪分别测得1 ”搅拌机改造前后 不同时期轴承的振动值,列于表1 。由表1 可以看出, 改造后搅拌机的振动明显好于改造前的振动。 表1改进前后搅拌机振动测量 . . 检修后3 0d9 0d18 0d 川叫1 『F 1 『T 1 r 百1 F T 图3测点分布示意图 注y 一垂直方向;Ⅳ一水平方向;A 一轴向;前一改进前;后一改进后 图4 为1 ’搅拌机改造后第4 测点水平方向每周 振动检测跟踪图。 6 2 温度下降 钾弘∞牾拍拍甜驺引叭扣∞⋯眦%醯巧加12铝“砸稻甜勰勰“引勰拍∞笛弘”毖钾叭弛加卯”∞∞“铊∞拍勰勰笱“拍鸵弘凹∞如斟甜甜勰拍弘弭M”“船”勰挖”卯龙巧笛砣”勰毖凹M硝引勰弘粥凹∞∞勰舶”拍伸 万方数据万方数据 第4 期李波,等H W L l 0 0 A 搅拌机运行故障分析及对策 5 1 用S T 4 红外测温仪分别对已改的1 ’搅拌机和未 改的4 ”搅拌机检修后外表温度进行测量,改造后轴 承温度降低,外表温度下降5 ℃一1 5 ℃。 6 .3 电流减小 用T 一3 0 2 型钳型电流表对已改的1 ’和未改的 4 ”搅拌机电流进行测量,改造后的搅拌机能耗降低, 电流减小3 ~8A 。列于表2 。 表2改进前后电机电流测量 A 6 .4 耗油量节省 改造前,每台搅拌机平均每月需加进口润滑油 3 ~4 次,每次加油量为2 ~3k g ,全年按1 1 个月计 算,加油量达9 6 .2 5 蚝,因故障检修需换油约1 5k g 。 改造后,一台搅拌机全年仅耗油5 0k g 。特别明显的 是减少了因润滑油泄漏而造成对生产系统的影响。 6 .5 运行故障明显减少 改造前,每台搅拌机全年至少需更换减速机轴 承1 次,更换密封端盖2 次,校轴1 ~2 次,清洗电机 1 次;改造后,平均每台搅拌机全年少于1 次故障,故 障率大为降低。 参考文献 【1 】机械设计手册联合编合组.机械设计手册下册【M 】.北京化 学工业出版社,1 9 8 3 . 【2 】R A 柯拉科特.振动监测与诊断【M J .北京学术期刊出版 社。1 9 9 8 . 收稿日期2 0 0 1 一0 2 2 0 F a u l t sA n a l y z i n ga n dI m p r o V i n go fH W L l 0 0 A A g i t a t o r L IB o ,G A OX i n g r 拗u 旃o uS 胱f 把r ,秭u 施o Ⅱ4 J 2 D 舛,醌i n 口J A b s t r a c t T h eH W L l0 0 Aa g i t a t o rw a si m p o r t e df r o mE K A T O a g i t a t o rc o m p a n y ,G e 珊a n y ,i th a sb e e nu s e di nZ i n c l e a c h i n gs y s t e mo fz h u z h o us m e l t e rs i n c e 19 9 4 .b ym e a n so fc o n d i t i o nm o n i t o r i n ga n da n a l y z i n g , w ei m p r o v e dt h e g e a r b o x7 so u t p u ts h a f ts e a la n dt a k e nt h ep r e v e n “v em e a s u r e s .N o ww eh a v ed e c r e a s e dt h ef a u l t si nw o r ka n di m . p r o v e dt h eo p e r a t i o nr e l i a b i l i t y . K e yw o r d s a g i t a t o r ;s e a l ;s h a f tb e n t ;v i b r a t i o n 扩妒妒铲妒妒≈庐驴驴妒铲q 邸妒驴驴妒妒妒驴妒妒妒妒≈庐Ⅻq ∥2 妒妒驴妒驴妒驴驴驴舻驴驴妒妒妒妒妒驴日产驴自p 信息苑 湖南有色“十五“ 将投入百余亿 据新华社消息从湖南省经委了解到“十五”期间,湖南 有色金属行业拟滚动投入1 0 6 .6 亿元,发挥整体功能,实现总 体优化和产业升级。在大幅提高产品附加值的基础上,实现效 益与产值同步增长,真正成为湖南省支柱产业之一。 到2 0 0 5 年,湖南1 0 种常用有色金属产量达到8 5 万吨以 上,6 种精矿含量维持在2 0 万吨以上水平,深加工产品的比 例由现在的1 5 %增加到2 0 %左右。工业总产值达到1 5 0 亿 元,利税总额2 9 亿元,出口创汇5 .8 亿美元,全省有色系统的 资产总规模由目前的7 0 亿元增到2 1 0 亿元。通过现代企业制 度的建立和大集团战略的实施,积极培训年销售收入在5 0 亿 元以上的企业l 户、2 5 亿元以上的l 户,2 0 亿元以上的2 户。 “十五”期间湖南有色的改造重点是本着有所为,有所不 为的原则,突出重点,加大力度、发展特色产品,实施4 4 个项 目。1 .加速有色产品深加工产业化工程的建设。对钨、锑、铅、 锌、铋、稀土及硬质合金,氟化盐等有色优势品种,重点实施五 大产业化工程,即硬质合金深加工产品及配套产业工程;铜 铝箔、管材深加工产品产业化工程;钨、锑、铋、砷精化工产品 产业化工程;稀土及新能源材料产业化工程;铜、锌及铅深加 工产业化工程;2 .加强有色金属短缺资源的勘探和开发。特 别是湖南省铅、锌、铜、铝等短出矿产资源。3 .加大湖南有色 特色产品的开发与推广力度,坚持可持续发展战略。 “十五”期间湖南有色的科技创新是加强技术创新,为产 业和产品结构调整提供原动力;加快体制创新,推动科研院所 向科技型企业转制;加强企业技术中心建设,为中长期发展提 供技术支撑;创造良好环境,加强高素质科技人才队伍建设。 搞好产、学、研相结合,引进和消化吸收相结合,形成具有自主 知识产权的新技术和新产品,使企业真正成为科技创新的主 体。“十五”期间拟定科技攻关3 8 项,高新技术产业化2 6 项。 新技术开发2 4 项。 摘自中国有色金属报 万方数据万方数据
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