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O 。5 m 2 杂铜鼓风炉设计及操作的改进 盖震掌鲥乙华 芜湖恒鑫锏业集尉搬限公司,安徽 2 4 1 0 0 9 摘要避过对睡5 m 2 杂锕鼓风炉的设计殛操作的敬进,提高了炉缸使甩寿命,降低了澧禽 壤莪燕铜生产戚奉,改善了王 攥捧象箨,挺离7 效益. 关键词鼓风炉;迸颀熔炼;杂钢 分类号T F 8 t l标识码B 我厂子1 9 5 8 年建厂,褒藏发展戏为年产 5 万t 电解铜、3 .5 万t 光亮铜杆的国有大型 锅壤炼稠铜热王叠数。在嗣摄钢耩炼过程 中,每生产I t 阳极板产出3 5 ~5 5 k g 含铜 2 5 %~3 0 %的糖炼渣,每年产渣2 5 0 0 ~ 3 0 0 0 t 。在近4 0 年中,回收这姥精炼渣中的 钢,一轰采用杂铜鼓风炉,鳆3 0 擎,采麾 O .3 m 2 杂铜鼓蕊炉,按精炼渣和黄杂铜2 1 配比进行还原熔炼。出于企业生产规模不断 扩大,1 9 8 8 年新建0 .5 m 2 杂铜鼓风炉,生产 时不再加入黄杂铜,鼓风炉的炉缸平均寿命 2 ~3 天,蒸率为麓%~2 8 %,潇含铜 1 .1 ~2 .0 %,其主要技术经济一直低f 同行 鼗采乎, 0 ,0 4 7 m 2 ;炉缸熹氇6 4 m ,势俸慧褒t 5 .1 2 m ; 精炼渣焦擞熔荆 { 匝j 口 墅圜一堕一圄 ‘ 圈一壁一圈 n 丽 黑黼 莲阳极捕艨炉 图1杂铜鼓风炉生产流程 空气溥耗豢3 0 0 0 ~4 0 0 0 m 3 /h 。 1鼓风炉出产情况2 问题的提出 1 .11 - 艺流稷原则流程见图1 。为降低 生产成本,减少环境污染,O ;5 寂静杂铜鼓熙 炉不加黄杂铜,只加入阳极炉精炼渣和石灰 石、铁矿石、莹石进掰还愿熔炼产生黑铜。 高温烟气直接放空,渣经水蒋流入水池后运 出。 l 。2z 艺技米条译蕊日试面积0 ,5 m j6 个风口,风口直径1 0 0 r a m ,风口总面积 我厂艏e 设计0 .5 m 2 杂铜鼓风炉是以精炼 渣翱黄杂锅鸯暴料建产黑键,瞧用耱壤潦纛 黄絮铜配比生产黑铜成本较高,按1 9 9 7 年价 格计算,黑铜成本一直保持在1 7 0 0 0 ~1 8 0 0 0 元/t 水平上。为提高效益,在鼓风炉生产中 不露加黄杂铜,也不采用加荧杂铜调整炉掘 的筝段。工艺的政变加之原设计不合理,使 用过程始终存在炉缸寿命短、渣禽铜不稳 作者籍舟王蔫牢 1 蛳一 ,男,安徽和县 ,糍青冶金掌院穗金学士,芜潮憾鑫集嚣蛩回工蠢群 万方数据 4 7 , 定、工人操作困难,劳动强度太、对安全生产过大,使焦炭分布不均造成炉料反应不彻 极为不利的状况。对此虽经二次改造,但效 底,从而形成炉缸。沉渣”,降低炉缸使用寿 果不大。至1 9 9 8 年上半年,炉缸平均寿命不命。 足两天,尤其到后期,炉缸迅速缩小,造成渣 铜不分,渣含铜增高.放渣时产生“放炮”现 象,严重影响操作人员人身安全.每只炉缸 成本价一千元以上,增加了生产成本.对 此.公司提出了“提高炉缸使用寿命,降低生 产成本”的技术攻关课题。 3 原因分析及改进措施 3 .1 渣型控制不台理在阳极炉精炼过程 中,渣流槽的粘土料和镁砂粉耐火材料、原 料中的各种灰土都带人了精炼渣,造成了炉 料A 1 2 0 s 、M g o 等高熔点氧化物偏多。加之 仍按传统操作习惯配料,使渣溶点升高,粘 度增大,澄清分离不彻底,造成机械夹杂,渣 含铜增高。同时,造成部分难熔物料沉结到 炉缸,使炉缸变小。 3 .2 熔炼区长度不够原鼓风炉从加料门 到风口水套一段的炉身长为2 3 5 0 m m ,它是 炉子的主要熔炼区,在炉料的下降过程中, 依次进行干燥、挥发,造渣和燃烧等几个阶 段。经反复观察,发现炉身短是造成精炼渣 反应不彻底的主要原因之一。这些未熔化、 未反应的炉料~旦进入炉缸,很难继续熔化 和造渣,势必附在炉缸壁或炉缸底,造成炉 缸容积变小,缩短炉缸的使用寿命。 王3炉身的内截面过大采用鼓风炉熔炼 含铜残渣,炉况正常时炉内将发生以下主要 物理化学变化 部位名称温度区间 ℃ 上韶区3 卯~7 ∞ 中部区,0 0 ~1 0 0 0 下部区1 3 0 0 ~1 4 ∞ 炉缸1 3 吣~1 3 5 0 主要物理化学变化 干燥脱水i 石灰石分解i c u D 开始还原 石灰石强烈分解;铜的氧化物 还原;铜的硅酸盐和铁酸盐还原 炉料熔化和造渣.焦炭的燃挠 盘属钢和炉渣澄清分离 观察发现,3 4 ,4 风口经常产生缺焦炭 现象.研究后认为,风口区炉身直径1 6 0 0 m m 3 .4 改进措施 1 改进鼓风炉设计,使加料门到风口水 套的炉身增长为3 2 5 0 m m ,炉身截面直径缩 小到l 。4 0 m m ; 2 改变加料炉门结构,使炉料分布均 匀; 3 改变配料结构,选择流动性好,牯度 低的渣型; 4 加强炉前操作管理。 4生产实践与效果评价 4 .1生产实践改进后的鼓风炉经过三个 阶段生产,历时2 3 天,共投人阳极炉渣 7 6 0 .3 5 t ,产出黑铜2 “.2 t ,渣含铜平均控制在 1 .0 %以下,最好水平达到0 .4 9 %~0 .6 3 %。 炉缸第一阶段经过连续1 8 6h 正常运行, 首破单炉生产8 天的历史记录;第二阶段 连续生产超1 0 天,渣含铜平均低于0 .7 8 % 第三阶段直至吃完料场精炼渣后正常停 炉。 4 .2 效果评价通过2 3 天的生产实践,改 进后的炉缸使用寿命由改进前的平均不足2 天提高到1 0 天,单缸产黑铜量由改进前平均 2 0 .5 0 t 提高到1 2 5 .9 0 c ,渣含铜由改进前平均 1 .1 7 %下降到0 .7 8 %。按1 9 9 7 年处理阳极 精炼渣量计算,一年可节省炉缸约4 0 只,减 少铜损约1 5 .3 t ,节约成本2 7 万多元。而在 工程改进过程中,为节省开支,充分利用金 属边角材料等工程投资不足万元,因此,经 济效益十分明显 见表1 。 表1 鼓风炉生产效果 项目改湔改进后 平均渣古铜 %I ,1 707 8 炉缸使用寿命 d 31 0 单缸平均产量n 2 咀5 01 2 i 9 0 万方数据 5 结语 1 技术改造髂簧更薪观念,遗繇市场缀 济鬻簧,要走腻改避落后正麓,暇】l 雯和学习 斑避生产技术。 2 杂铜鼓风炉燕一种逆流换热鬣应 器,不论骢热效率,还怒应用藏翻上寒潞,帮 怒一种瑗惫的熔潦设备,窿加强研究朔稼 掘其潜力,如谯炉身上部增加热风系统, 制可降低焦比,避~步魏提褒企业藏藏服 势。 3 避一步探索和研究杂铜鼓贼炉的热 教率捐蓉稚淹裂,避当采用搦入絷铜调藏妒 况的乎段,对礁长炉缸使用寿命,降低滚台 锯秘嫩产成本部是十分离豢义抟, 万方数据
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