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奥斯麦特沉降炉技改生产实践 赵芳珍 (山西华铜铜业有限公司, 山西侯马 “ ) 摘要 分析了沉降炉生产实践情况, 指出了影响生产的主要原因, 阐述了技改后贫化电炉的生产情况, 通过实践验证, 技改基本解决了影响生产的主要问题。 关键词 沉降炉; 操作; 技改; 贫化电炉 中图分类号 6 1 E ; 9 E 6 1 E ; 9 E 6 G 5 B E ; 9 25 1 K 6H 1 G 9 E 1 D D I 6 G 6 1 ; 9 2; 6 E 5 2 9 E 1 D ; 1 2 G F C 1 ; 9 F 2 1 E 6 作者简介赵芳珍 (’ M “ N) , 女, 山西万荣人, 助理工程师 侯马冶炼厂采用 G C 6 D ;冶炼工艺 浸没式 喷枪顶吹技术处理铜精矿, 生产合格粗铜。本工艺 于’ M M M年, 年产粗铜 万;。 侯马冶炼厂应用 G C 6 D ;技术, 采用多炉连续 操作系统, 熔炼炉处理铜精矿, 生产品位 的保温 炉, 准备浇涛或进一步精炼。“台炉子全部用溜槽 连接, 实现连续生产。 ’ 沉降炉 沉降炉是一种圆型反射炉, 由耐火材料衬砌的 圆柱, 炉顶为吊砖封顶, 留有“个呈正方形分布的采 样孔, 炉中央有一孔用于测冰铜面液面孔, 炉墙四周 设,个观察门、 “个烧嘴口,’个渣溢流堰体, 冰铜水 淬口、 冰铜排放口、 事故放空口各’个。炉内总液面 为配电楼备用配电 柜出线, 增设一条高压电缆至熔炼厂房新增设的贫 化电炉配电系统; 增设高压开关柜、 电炉变压器、 操 作控制室和短网系统; 重新配置炉体温度、 炉内压 力、 熔体深度测量系统; 对原有烧嘴、 炉体水套和铜 溜槽配备的风、 油、 蒸汽和冷却水系统进行少量改 造。 2 有色金属 (冶炼部分)“ , , *年2期 万方数据 “ 工艺过程 从熔炼出口堰连续排出的冰铜、 炉渣混合物通 过溜槽连续地加入到贫化电炉中, 通过电极在渣层 中放热, 使渣适当地过热, 保持较好的流动性, 以保 证炉渣和冰铜较好地分层; 另一方面, 从炉顶加入焦 炭, 使熔体中的磁铁和铜的氧化物还原, 提高冰铜和 炉渣的分离较果, 降低渣含铜。炉渣直接排出水淬 后外销, 冰铜则周期地加入到吹炼系统或在吹炼炉 充足的情况下水淬。由于工艺要求冰铜周期性地排 放, 要求贫化电炉需有一定量的冰铜存储功能。 “ 设计操作参数 设计操作参数如下 炉渣最大处理量 “ / ; 贫 化电炉内径 / . 2 - , / 3 1 , 7 . / 0 项目粗铜 /单炉产量 /熔炼炉作业率 /5吹炼炉作业率 /5渣含铜 /5 , , ,年 * , “. * ’ -“ , , “年 ,. ’ . * - “* ’ , ’ - , , 年 - . , . “ * , * . * , * . 技改后需要完善的部分 (“) 炉内电极间距短 由于炉内电极间距短, 炉墙部分离电极较远的 熔体在循环过程中不能有效地受热保持其正常的流 动性, 使炉结在四周炉墙生长很快, 不能保证沉降炉 的有效容积, 一段时间后, 炉内容积会大大减小, 相 应地影响热冰铜处理量和熔炼炉精矿处理量。 () 炉顶配置 炉顶在配制上由于受到现有厂房空间的限制, 只能采用微拱结构。由不定形耐火浇注料现场浇注 成形, 采用下吊下脱的方式, 即上部采用吊挂结构, 拱角圈下采用脱板。原炉顶是采用吊砖结构, 在检 修炉墙时不容易破坏炉顶。现炉顶结构是现场浇注 成形, 在检修时炉顶会因受力不均匀有塌下来的危 险。这会对人身和设备安全造成很大的隐患。 *“ 有色金属 (冶炼部分) , , 年期 万方数据
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