高浓度SO2转化技术在金隆的应用.pdf

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高浓度S 0 2 转化技术在金隆的应用 梁海卫王忻江 金隆铜业有限公司,铜陵2 4 4 0 2 1 摘要对高浓度S O 转化技术在懈冶炼烟气条件下应用情况进行了总结.井根据高浓度铜 冶炼烟气特点,蝈明了实施该技术的具件措施和使用后的优越性. 关键词高浓度;- - I f , 化硫;转化;应用 金隆铜业有限公司3 7 5 k t /a 制酸系统是 国家。八五’重点项目环境配套工程。该工程 由净化、转化、干吸三大系统组成.转化系 统由南昌有色冶金设计总院和金隆铜业有限 公司共同设计和建设,在引进美国转化技术 和触媒的基础上,进行了消化吸收,建造了 我国首套高浓度S O 烟气转化装置,于1 9 9 7 年4 月8 日进入试生产.三年来,系统运转 率稳定在9 8 %以上,转化率达到了9 9 .8 %, 现将高浓度S O 转化技术在金隆的应用情 况总结如下. 1转化系统概况 1 .1转化系统烟气条件见表1 . 衰1烟气■及成分 m 枷,v /v % F F - - 闪遘炉;c R 转炉造渣期;C F - 转炉造 恫期. 1 .2 转化系统工艺金隆铜冶炼烟气制酸 系统为动力波稀酸洗涤绝热蒸发净化,两转 两吸工艺.转化系统采用了四段“3 l ”式双 接触工艺,换热流程为。ⅣI 一ⅢⅡ”方 式,一次、二次转化后烟气分别用两台S O , 玲却器冷却后送至第一吸收塔,第二吸收塔 吸收.转化器各段设有调温副线,I 段、Ⅳ 段采用烟气冷激调温方式,Ⅱ段、Ⅲ段采用 烟气间接冷却调温方式. 1 .3 转化系统主要技术参数主要技术指 标见表2 ,各段触媒分配、温度、型号及对应 热交换器面积见表3 . 表2 转化系统主要技术指标 2 高浓度S 0 2 烟气转化技术 2 .1 国内以前无高浓度转化实例的原因 1 受触媒活性的影响,S O 浓度较高时 作者■介鬃海卫 1 啦- 1 。安t ■嚏人,金隆公司高级工程师 万方数据 表3转化系统主要设计参数 将影响最终转化率.根据文献 1 ,当进转 化的s o 浓度为9 %时,人转化二段4 8 5 ℃时,总转化率仅为9 8 .9 %。这样一来,尾 气中的S O z 浓度很难达到环保要求. 2 S 0 2 浓度高,反应放出的热量大,反 应后气体温度升得很高.若触媒耐高温性能 不强,会造成触媒烧坏现象,从而降低了触 媒的活性及使用寿命. 3 普遍使用碳钢转化器.在6 0 0 ℃以 上的温度时,碳钢会发生高温蠕变现象。严 重时甚至会引起转化器的瘫塌现象. 4 普遍采用常氧冶炼或硫铁矿常氧焙 烧.当S O 浓度高时,氧气含量往往不足. 保证不了反应所需的氧硫比,当氧硫比小于 1 .0 时,转化反应很难进行完全,也影响了最 终转化率. 2 .2 金隆采用高浓度转化技术的具体对策 1 选用美国盂山都公司生产的 L p 一1 2 0 、L p l l O 环状中低温触媒,该触媒 具有活性高,耐高温性能好的特点,确保了 总转化率 9 9 .8 %.同时考虑进转化烟气含 有微量烟尘,在I 、Ⅱ段铺设通径较大的 L p 一1 2 0 环状触媒,而在Ⅲ、Ⅳ段铺设 L p 1 1 0 环状触媒. 2 在转化器I 段上层铺设了C s 一1 2 0 含铯环状低温高活性触媒,该触媒起燃温度 为3 5 0 ℃.这样进I 段烟气温度可以较 低,出I 段气体也不会超过6 3 0 ℃,从而确 保了触媒不至于被烧坏. 3 为了克服在高温状态造成转化器及 热一热交换器产生高温蠕变,金隆工程的转 化器及热一热交换器均采用了S U S 3 0 4 不锈 钢,保证了上述设备的强度和刚性. 4 因为转化器及热一热交换器所承受 的温度较普通s O 浓度转化的温度更高,各 设备的轴向和径向的膨胀量也较大,一方面 在各设备问的连结管道采用了大量的管道补 偿器,一方面在转化器及热一热交换器设备 支撑上采用了滑板支撑的形式,即设备支腿 底面板与基础固定支座之间可以滑动.这样 可以防止出现设备拉裂现象. 5 为了更换触媒方便,将转化器I 段 放在最下面.而为了配管的合理,使管线距 离短,以减少工艺管线的膨胀,在I 段上面 分别是Ⅲ段,Ⅳ段、Ⅱ段. 6 为了保证高浓度S o 转化有高的转 化率,防止各段间的气体泄漏。转化器隔板 采用了焊接式结构及密封豳、密封环双保险 焊接o . 7 严格控制进转化系统烟气的氧硫 比.金隆工程干燥塔前设置了空气进口调节 阀.当氧硫比小于1 .0 时,在烟气中补充空 气.生产实践证明氧硫比低于0 .9 5 时,最 终转化率会明显地降低. 8 根据所选触媒的特性,合理分配各触 煤层的触媒量、分段转化率及各触媒层进V I 温度,具体数字见表3 。 9 预热升温系统设计使用了轻质柴油 间接加热方式,为保证转化器在升温过程 中,层间温差小于1 3 9 ℃,缩短升温时间,设 置有I 、Ⅲ、Ⅳ段3 条升温副线. 3 实际运行情况 自试生产以来,转化系统一直稳定运 行。制酸系统日产酸量可达到1 2 9 2 t /d 1 0 0 %H S O . .根据冶炼系统作业周期不 同,操作风量为5 5 0 0 0 ~1 3 0 0 0 0 m3 /h .铯触 媒有较好的反应活性,生产中发现。一1 2 0 起燃温度在3 7 0 ℃,当S 0 2 烟气浓度在 1 0 .5 0 ~1 2 .8 2 %时。转化率均能达到辨.8 %, 万方数据 3 7 出转化烟气S O z 浓度在0 .0 3 5 %以下.不锈 钢转化器及热交换器使用效果良好,没有发 生过泄漏、烟气管道位移变形等现象. 1 9 9 8 、1 9 9 9 年大修检查C s 一1 2 0 ,L p l l 0 、L p l 2 0 触媒无粉化现象,状态基本如初.2 0 0 0 年大 修检查发现I 段粉化比较明显,Ⅲ段表面有 轻微粉化,其它两段状态正常。 由于炼铜烟气制酸具有烟气量波动性 大、S O 浓度不稳定、特殊条件下作业等特 点,金隆转化系统也暴露出一些同题2 如闪 速炉投料量不足,转化系统人口S O z 浓度其 有7 %~8 ,5 %,远离热平衡设计值1 1 %;闪 速炉炉内点检或故障短期停料,转炉仍需吹 炼,此时闪速炉保温烟气与转炉吹炼烟气混 和s o 浓度只有6 %左右。更不可能维持高 浓度转化要求的自热平衡.为适应铜冶炼烟 气实际条件,我们拟在2 0 0 2 年前分别对 Ⅳ、Ⅲ热交换器进行改造,适当增加其换热 面积,将s o t 热平衡浓度下限调整为8 .5 %, 风量调整到1 4 1 1 0 3 3 3 /h . 4 高浓度转化优越性 t1 投资费用相对一般转化系统要低 1 转化器触媒装填总量为2 5 2 .2 m 3 ,触 媒充填系数为2 1 6 1 /t .d .由于采用了高效活 性麓煤,与国内同类制酸系统相比较,触媒 量有所减少,触媒费用减少显著. 2 热交换器换热面积 包括s O ,冷却 器 仅为1 0 .8 m 2 /t .d ,与国内同类制酸系统相 比较,节约了1 2 ~2 0 n 1 2 /t .d 的换热面积. 3 由于高浓度转化,相应烟气体积有所 减少,在日产量基本相同的条件下,金隆S O z 鼓风机最大风量为1 5 5 0 0 0 m 3 /1 1 ,与国内同类 制酸系统相比较,可以节省1 4 %的风量. 4 由于s O 浓度高,相同规模的硫酸 系统,高浓度转化技术的转化及干吸工段占 地面积相应要小.相关的设备、管道也相应 缩小. 4 .2 运行动力费用低 1 尽管金隆净化采用了高压降设备,系 统阻力相对较高,但S O 鼓风机功率仅为 3 4 0 0 k w 、与同类制酸系统相比较而言金隆电 耗减少约1 /5 ,仅此项每年可节省可观的运 行费用。 2 转化I 段在最底层,便于触媒筛 卸、更换和检修,减轻了劳动负荷. 3 转化器为S U S 3 0 4 不锈钢,消除了各 段之间漏气和篦子板塌落的可能性,相对于 碳钢转化器减少了检修量. 4 .3 环境效果好由于转化系统使用了铯 触媒,保证了高浓度S O 烟气的转化率,S O 排放浓度完全达到了国家废气排放标准,大 大的减少了环境污染,减少了绝对排放量, 改变了铜冶炼企业的行业形象. 5结语 三年来的生产表明,金隆高浓度S O 转 化系统运行是成功的,它不仅开创了国内高 浓度转化技术在冶炼烟气中的应用先例,各 项指标均达到了设计水平,而且还在适应铜 冶炼烟气s O 浓度较大范围变化上进行了 有益的探索,为硫酸工业提供了实践经验。 同时,我们认识到,在铜冶炼烟气制酸系统 高浓度转化设计时,应根据烟气s o ,浓度波 动性大的特点,适当增大转化系统换热面 积. 参考文献 l 南京化学工业 集团 公司设计院编写.硫酸工艺 设计手册工艺计算篇.化工部硫酸工业信息站出 版.1 9 9 4 2 黄志远.硫酸工业,1 9 9 9 , 1 3 5 万方数据
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