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降低闪速熔炼渣含铜实践 昂正同 (金隆铜业有限公司, 安徽铜陵““) 摘要简述了金隆闪速炉在高冰铜品位操作时降低闪速炉、 贫化电炉渣含铜的生产实践, 以提高闪速炼铜的 金属回收率。 关键词 闪速炉; 贫化电炉; 炉渣含铜 中图分类号 951B1A 6728523’ A 51;47528 ;B47B1 72 85G1;723 B51; B524124 72 C8A0 C;2B1 A83 2 181B4;7B C;2B1 A83 , A G188 A 72B;1A723 5C B51; ;1B5H1;F 72 C8A0 AD184723 ;5B1AA ; ; / / /; . 9. 9... 9. 9. 9. 9. /; /./ / 56降低 7。; 月份以后, 由于闪速炉故障较多, 且投 料量在 A 后, 炉况恶化次数较多, 沉淀池又结起 了隔墙, 沉淀池容积又减少, 且粘渣, 此时反应塔的 温度过高, 因此无法进行反应塔加焦粉操作, 改在沉 淀池投加还原剂的试验。/9 月下旬开始, 在沉淀池 每班投还原剂, 试验结果表明, 在沉淀池容积没有恢 复的情况下, 还原剂的投加改善了闪速炉炉渣的状 况, 有效降低了渣含铜。// 月份渣含铜迅速降为 9;, 证明试验是成功的。 () 加生铁 在炉底结一旦形成, 就不易较快的消除。为此, 可采用效果较快的加生铁操作, 生铁与炉底沉结物 中的 ,-.作用, 生成 ,-, 从 日 99 闪速炉停炉全检尺及元月 /9 日、 /... 日 / 日 99/.. 日 / 月 /9 日 /99 / 月 // 日 99 / 月 / 日 //9 / 月 / 日 // / 月 /. 日 // / 月 / 日 /9/ /有色金属 (冶炼部分) 99 年 期 万方数据 “薄渣层操作 渣层厚, 介于渣层和冰铜层的 “温度降低, 不利于 “还原反应, 并且很容易析出进入冰铜 层。当渣层过厚, 熔池面升高, 会使炉内气体空间减 少, 使得燃料燃烧的条件及对熔池的传热变坏, 并引 起炉内温度降低, 于是炉渣变得发黏, 冰铜珠从其中 析出减慢, 铜在渣中澄清不够时, 损失增大, 另外, 由 于炉渣导热性很差, 冰铜过热不良, 所以, 一定要薄 渣层操作。 加强贫化电炉的操作管理 从热力学观点来说, 从高度氧化的炉渣中回收 铜, 取决于 个主要的冶炼因素, 即炉渣的氧化程度 (即渣中 “浓度) 和与贫化炉渣接触的冰铜品 位。渣中铜的浓度随炉渣氧化程度和冰铜品位降低 而降低。贫化电炉的冰铜品位与闪速炉相差不大, 因此, 在贫化电炉中只有通过电炉自焙电极及添加 块煤 (渣量 ’ * ’) 将炉渣进行还原处理, 将 铜从渣中分离出来。渣中 ,-含量对铜的贫化程 度影响很大, 渣中 ,-含量提高, 铜的贫化程度增 大。所以, 要求闪速炉尽量提高渣中 ,-含量, 对 改善系统炉渣, 降低渣含铜有着重要意义。 实际操作中, 在转炉 ,. 期放铜后把冷冰铜和块 煤按一定比例分配平均加到贫化电炉的 / 个加料口 中, 每班每次加冷冰铜 * .’0、 块煤 ’ * .0。由于 添加的块煤不但可作还原剂, 将 “还原为 “, 降低了渣中 “浓度, 降低了渣含铜, 而且块煤燃 烧提供热能, 可使电耗降低。冷冰铜加入炉内熔化 后, 液体冰铜珠颗粒较大, 沉降速度快, 且在沉降过 程中会加速炉渣中小颗粒的聚积沉降, 有利于炉渣 的澄清。生产实践表明, 贫化电炉每班多次加冷冰 铜和块煤可使渣含铜保持较低水平, 如连续二班以 上不加冷冰铜和块煤, 则渣含铜呈上升趋势。另外, 加强贫化电炉电功率合理利用, 保证熔体有合理的 温度; 及时熔化炉底结, 以保证有效容积和良好的流 动性。规定贫化电炉渣层厚度不低 ’11, 以延长 炉渣在贫化电炉的澄清时间, 有效降低渣含铜。 ’’’ 年和 ’’. 年全年电炉渣含铜的变化趋势如图 . 所示。 图 年电炉渣含铜趋势图 ’“ *,-./ .0 1.223, 1./-3/- / 3431-,1 05,/13 64 / 结束语 经过多年的生产实践, 并经过很多的技术攻关 工作, 我们在降低渣含铜上取得了很多有益的经验, 总结如下 要降低贫化电炉渣含铜, 首先要控制好闪速 炉三大参数, 稳定闪速炉炉况, 控制好闪速炉出渣含 铜。 ““还原程度对渣含铜有较大影响, 还原 愈完全, 机械带入渣中的冰铜颗粒析出也愈好, 渣的 脱铜也愈加完全。 适当提高渣中 ,-含量能降低渣含铜。 贫化电炉每班加冷冰铜和块煤会减少铜在 渣中的损失。 参考文献 [.]彭容秋 重金属冶金学 [2] 长沙 中南工业大学出版社, .33’ 4.有色金属 (冶炼部分) ’’ 年 期 万方数据
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