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铅渣鼓风炉烟灰中回收铟的实践 周明 (铜陵有色设计研究院, 安徽铜陵 “ “ ) 摘要 介绍某厂铟的生产工艺及主要技术经济指标, 分析生产中常见故障的成因并提出解决方法。 关键词 鼓风炉烟灰; 铟; 浸出; 萃取; 乳化 中图分类号 ; 6 3 5 4 4 A ; B C D 4 E 3 E A 、 5等形式存在, 而这部分铟的化学性质不 活泼。通过反复的试验, 我们在浸出时采取机械搅 拌和蒸汽直接加热的同时鼓入压缩空气, 结果大大 提高了浸出率 (由原来的 / 提高到 ) 。其原 因可能是鼓入压缩空气强化了搅拌效果, 特别是机 械搅拌的死角地带, 另外, 在酸性环境下鼓入空气中 的 溶解部分难溶化合物。 “ 萃取率低 市售 “ 含有一些杂质, 特别是循环使用一段 时间后, 由于降解、 聚合变质后中毒 “乳化” , 而出现 分层性能变坏、 萃取率变差等现象, 必须要进行处 理, 处理分两个时期 一是预处理, 新买来的 “ 用 0 1 2 /3B C 4溶液皂化, 相比D为- * -, 搅拌/ 0 E 后澄清, 此时 “ 成钠盐, 分层后弃去水相, 水洗至 中性后再加等体积的酸酸化、 搅拌澄清后弃去水相, 再按要求添加磺化煤油配成生产使用浓度; 二是后 处理, 循环使用一段时间的 “ , 部分反萃不下来的 重稀土在有机相积累, 严重时在萃取槽内出现一种 蜡状物, 对这种沉淀物我们用/ B C 4和/ - “ 的B C F 按相比- * - . /, 在6 “ “ 9进行反 萃, 使它们成为D G( 4) 和D G ( 4) 沉淀, 过滤 回收重稀土, 碱反萃完毕并检验有机相无稀土后, 用 水洗有机相至中性, 用“ . / 0 1 2/3盐酸酸化, 调配后 返回供萃取用, 随着原料成份的变化, 一些其他杂质 离子也萃入有机相, 生产中经常遇到的是H G ’吸附 较多 (在激烈的搅拌萃取过程中, 也造成一些H G ’ 氧化) , 可以用草酸或草酸铵溶液洗涤有机相反萃取 铁的办法, 经过草酸或草酸铵溶液 (8 4, . / / . /) 两次洗涤有机相,H G ’成为络合物进入水相, 同时稀土成草酸盐沉淀, 分相后有机相再用水洗, 最 后酸化调配返回使用。 “ 乳化 在萃取作业中, 两相分离情况的好坏往往成为 过程能否连续进行下去的关键因素, 由于两相有一 定的密度差, 在一般情况下是容易迅速分层的, 然而 事实上在萃取过程中, 由于物理和化学的原因, 出现 乳化现象, 严重影响相的分离。其原因有多种, 如酸 度过高、 操作温度过低、 搅拌强度过大等等。一般在 稳定生产过程中控制好操作条件都可以避免。在生 产中我们发现导致乳化的主要原因是料液浑浊, 含 有大量悬浮细颗粒, 这些细的固体微粒成为乳化剂, 我们采取加强过滤的手段, 在原来一段过滤的基础 上再增加一段过滤, 并勤检查和更换滤布, 尽量除去 料液悬浮的固体微粒或可溶性硅酸等有害杂质, 含 有硅酸的溶液极难过滤, 利用明胶与硅胶带相反的 电荷, 加入适量的明胶 (“ . “ . /3) , 使硅胶凝 聚, 从而改善过滤性能。 保证生产稳定的技术条件还有许多, 如要保持 各级溶液由潜室进入混合室的抽力基本平衡, 否则 会出现冒槽或某槽水相 (或有机相) 流空现象, 从而 破坏槽体平衡; 避免液泛现象产生, 在萃取过程中, 当溶液的总通量超过设备允许的总通量, 造成溶液 进口量与出口量不平衡时就会出现溶液泛滥现象 (液泛) , 此时有机相及水相液面高于出口管道的液 面, 并产生夹带现象, 为了准确控制流量, 使各种溶 液按规定比例进入槽内, 我厂使用转子流量计, 机械 连锁进料流量。 结束语 我厂对鼓铅渣风炉收尘烟灰中的铟综合回收工 艺较成熟, 我们正进行提高浸出率的试验, 尝试焙 烧、 浸出时加H G F 2 等方法, 以提高直收率。 - 有色金属 (冶炼部分) “ “ 年期 万方数据
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