铜阳极浇铸系统改造实践.pdf

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铜阳极浇铸系统改造实践 范军1 黄 湘2 1 .白银公司冶炼厂,甘肃白银7 3 0 9 0 0 ;2 .南昌有色冶金设计研究院,江西南昌 3 3 0 0 0 2 摘要阐述了铜阳极挠诗系统的改造厦在本次改造中属国内首次开发、应用的新结构圈盘 浇铸杌。 关t 词浇铸机;改造 中国分娄号T F 8 1 1文献标识码B文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 0 J 。 0 S 一0 0 3 2 0 3 白银公司冶炼厂 简称白冶 原铜阳极浇 铸系统为前苏联设计的中心支撑、中心传动 结构雪7 4 0 0 m m 浇铸机,取板采用气吊。 1 9 9 8 年白冶把铜阳极浇铸机改为中心定位、 周边支撑、外槽轮传动结构,圆盘直径为 1 , 8 6 0 0 m m .采用回转式取板机。经2 年多生 产实践证明,新浇铸系统的生产能力明显提 高,阳极板的物理规格质量得到有效保证。 l原铜阳机浇铸系统存在的问 题 1 圆盘运行时不平稳,尤其是起动和停 止时晃动较大,阳极板两侧出现8 ~1 2 m m 高 的荡边,从而影响电解电流效率和阴极铜质 量; 2 脱模采用斜轨顶板,铜模在浇铸机平 模螺丝上摆放,无固模和压模装置。顶板时易 造成铜模移动,铜模不水平,浇铸出的阳极板 一边厚一边薄; 3 因盘体直径为7 4 0 0 m m 。只能摆放1 4 个铜模,阳极板和铜模自然冷却时间短,靠强 制冷却易使阳极板出现急冷收缩变形; 4 采用气吊取板,速度慢,准确率低,安 全性差。全部为人工操作。操作室在圆盘浇 作者简介范军 1 9 6 5 一 ,男.湖南东安县人,工程师 铸机中心.工作环境恶劣。原浇铸机技术指 标见下表。 2 改造方案的确定 目前,大型铜冶炼厂采用的圆盘浇铸机, 按其结构和传动方式可分为以下3 种①中 心定位,中心支撑,中心传动;②中心定位,中 心支撑,槽轮传动;③中心定位,周边支撑,周 边传动。 第①、②类浇铸机在国内外铜冶炼厂普 遍使用,但近几年新建大型铜冶炼厂已很少 采用,第◎类浇铸机取而代之大量应用于国 内外大型铜冶炼厂。第③类浇铸机有以下优 点运行平稳,阳极板物理规格质量非常稳 定;浇铸机易大型化,可实现双包浇铸,其生 产能力成倍提高。但周边传动对机械制造质 量要求高,传动部分的控制系统为国外的专 利技术,需引进。 第③类浇铸机符合白冶要求,但引进技 术的费用太高,难以接受,因此,白冶结合②、 万方数据 ③类浇铸机的优点.设计丁一种中心定位、周 边支撑、外槽轮传动结构的浇铸机,同时针对 原浇铸机存在的各种问题,在新浇铸机整体 设计中给予解决。 回转式取板机生产能力高,运行可靠,是 目前取板系统中主导设备。因此,拟在本次 改造中使用。 3 新浇铸系统主要设备特性及 技术参数 3 .1 圆盘浇铸机 直径中8 6 0 0 m m 模位2 0 个 驱动方式外槽轮双臂传动 支撑辊1 5 个 常制动装置单作用柱塞液压缸,缸径 西8 0 m m x 8 0 r a m ,2 台 压模装置液压传动,油缸型号 X D 0 6 H S G 卜6 3 /4 5 E 一2 1 0 1x8 0 固模装置m 3 0 m m 丝杠。8 0 r a m 1 8 0 m m l O m m 压板 顶板装置液压传动.油缸型号 x D 0 6 H s G L 一6 3 /4 5 E 一2 5 0 1x2 0 0 ,2 台 生产周期2 4 ~2 8 s /块 其中运行时间 1 2 s 生产能力2 8 ~3 3 t /h 阳极板单重2 2 0 k g 3 .2 取板机 取板机由取板装置、推板装置和冷却运 输装置组成。取板装置采用双齿条回转油 缸,规格为垂l O O m m x3 1 0 m m ,最大回转角度 2 7 2 。。 3 .3 操作系统 操作系统由两部分构成。一部分是浇铸 包和圆盘浇铸机的运行控制。设置在浇铸包 一侧,圆盘浇铸机的运行自成体系.分为三种 操作方式A .通过P C 输出.带动变频器运 行;B .直接通过变频器运行;C .直接通电运 行 不经过P C 和变频器的控制运行 。 另一部分是压模、预顶、顶板、取板系统 的控制,设置在取板机旁。取板系统可分为 手动和自动2 种方法。 3 .4 常制动装置 在圆盘轨道的下部对称安装2 套制动装 置,其执行部件为单作用柱塞油缸,利用油缸 来控制顶柱的运动。在顶柱的头部安装摩擦 片控制圆盘的阻力矩.控制系统仅采用1 次 增压即可。 4试运行过程中出现的问题及 改进措施 首套浇铸系统只用于生产2 个月就出现 浇铸机∞8 6 0 0 m m 圆盘大架下沉,槽轮卡在 滑导槽中。支撑辊轴瓦碎裂.取板机不能顺利 取板,双齿条油缸易拉缸、漏油,推板气缸运 行不同步,液压站动力系统易出故障等问题。 经分析,是设计中忽略了以下几个因素 1 原浇铸机圆盘大架材质是铸钢,大架 抗变形能力好。新浇铸机圆盘大架是用普通 钢板和型钢焊接而成,抗变形能力下降。为 此。设计2 浇铸机圆盘大架时把定位联接 架由4 根改为6 根,铜模下的圆弧架由单层 改为双层结构,使浇铸机运转时大架受切线 力均衡,抗重力能力提高,浇铸机圆盘大架变 形由此消除。槽轮卡在滑导槽中的现象再没 出现。 2 支撑辊在工作时不仅承受圆盘的重 力、摩擦力,还受到圆盘轨道的切线力和径向 力的作用。支撑辊轴瓦碎裂就是设计中忽略 了径向力对支撑辊的作用。为此,把支撑辊 厚度由9 0 m m 增至l O O m m .增加支撑辊的承 载能力;把圆锥滚子轴承7 2 1 3 改为调心滚子 轴承5 3 6 1 3 .改善了支撑辊的受力情况;把支 撑辊压盖与轴承端面的接触由刚性接触改为 弹性接触,增加了支撑辊的抗冲击能力。支 撑辊轴瓦碎裂现象再役出现。 3 鉴于国内定量浇铸设备尚未过关.本 次改造仍沿用人工浇铸。由于操作上的种种 原因,阳极板耳部及两侧常有过多的飞边毛 刺,使取板机不能顺利取板。为此,采取了以 万方数据 下措旋把铜模深度增加1 .5 r a m ,拔模斜度 减少7 .5 m m ,靠近耳部设一个5 m m 深、 l O O m m 长定位标记,浇铸时基本上不再产生 飞边毛刺。 4 针对双齿条油缸出现拉缸、漏油现象. 对双齿条油缸的工艺及密封方式作了如下改 进①在活塞外表面增设均压槽,消除侧向液 压力;②密封改为组合密封方式,密封件由抗 磨、吸振的聚四氯乙烯圈和O 型橡胶密封圈 组成。改进后的双齿条油缸密封可靠、工作 稳定,经1 年多使用未出现漏油、拉缸现象。 5 首台取板机推板装置采用气压传动, 由于厂区高压风管网风量不够.气压达不到 要求,2 个推板气缸运行出现不同步,阳极板 常常推不到运输链条上。改为液压传动后再 无此问题。 6 液压站长时间工作,其动力系统故障 较多。为此,液压站设置2 套动力系统.交替 使用,既延长了油泵和电机的使用寿命,又不 影响生产。 5效果 1 新结构浇铸机圆盘运行平稳,阳极板 荡边不大于5 m m 。质量上升到2 3 5 k g /块。浇 铸能力在2 8 .2 t /h 以上。 2 新结构浇铸机圆盘上可增设固定铜模 装置,预顶阳极板处增设压模装置,浇铸期间 铜模始终水平.废品率下降到0 .5 %。 3 新浇铸系统的自动化水平高,尤其是 回转式取板机的使用。使工人劳动强度明显 下降,操作工减少2 ~3 人。 6 结论 新浇铸系统的设备运行可靠,每年的维 修工作量和维修费用远远少于过去。新浇铸 机圆盘直径容易加大。增加模子数量,实现双 包浇铸,使阳极工序的生产能力大幅度提高。 新浇铸机结构简单,一般机械厂都能制造。 所有设备都采用铆焊件,其制造成本下降,在 国内同行业具有极大的推广应用价值。 重要通知 本刊已于1 9 9 7 年全文入编 中国学术期刊 光盘版 ,1 9 9 9 年加入“中国期刊网”和“万方 数据网”。作者稿酬已与本刊印刷版一次付清。不同意文章上网者,请在来稿上附带声明,以便 本刊做适当处理。“中国期刊网”网址h 虫;Z Z 型 h i j 螋巡 堂 弛“万方数据网”网址 丛啦丑鱼型坠尘迪血鱼擅业』卫呈凼d 趔,本刊网址堕巫出生鲤鱼地L 型世塑趋韭k 婴觋三吐 p e r i o d i c a l /y s i s - y l /i n d e x , h t m ,以及蜘田丑』厶坠丛生- 星丛堕堑垡堕型山_ 蛩皇L 些。 本刊已开通网上投稿,请作者将文章压缩后以附件形式发送,本刊 E .M a i l 地址为n o n f e r r o u s 1 6 3 .n e t o 万方数据
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