锌精矿制粒沸腾焙烧新工艺的应用与改进.pdf

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锌精矿制粒沸腾焙烧新工艺的应用与改进 张瑜,李志勇“,吴志平,陈俊 ( 贵州省冶金设计研究院, 贵州贵阳; “ 北京金基业工贸集团, 北京“ ,7; ,/0 A3 ( 137B693 CD9E7FG HGIJKK3D;7F LGM7;7; N OGMGJDF6 5MI7I3IG,1378J; 137B693 ,67J; “ PG7Q7; A7Q7 5R3MID8 N ’DJRG 1D93,PG7Q7; D9FGMMGM JDG 7ID9R3FGR,I6G JK7FJI79 DGM3KI JR I6G GU7MIGR D9VKGS JDG JKM9 GUJI7JIGRW ;DJFI7FG 作者简介张瑜 (XYX Z ) , 男, 贵州省贵阳市人, 工程师 锌精矿的高温氧化焙烧是竖罐炼锌、 电炉炼锌 及直接法生产锌粉、 氧化锌的物料准备工序。为满 足后续工段的要求, 焙烧过程必须尽可能除去硫和 影响锌锭质量的铅与镉。为此, 焙烧需在氧化气氛 中将锌精矿加热到低于熔结温度, 使锌精矿中绝大 部分的硫化锌变为氧化锌, 硫呈二氧化硫进入烟气 中用于制酸。铅、 镉则富集在烟尘中, 作为提取铅、 镉的原料。 目前, 国内锌精矿的高温氧化焙烧生产厂家几 乎全部采用粉矿焙烧, 其存在的最大缺点是单位面 积的焙烧强度低, 烟尘率高。制粒沸腾焙烧只是沸 腾焙烧新技术的一个发展方向。国外大部分生产厂 家于 “ 世纪 Y 年代后期开始采用制粒沸腾焙烧技 术。“ 世纪 X 年代初期, 我国一些单位借鉴国外 制粒沸腾焙烧技术进行半工业性实验。 我院于 XXY 年为云南某厂扩建 I 锌精矿 沸腾焙烧炉, 烟气制酸 ( 万 I) 生产系统设计中采用 制粒沸腾焙烧技术。 主要工艺流程 前期的工艺流程及所存在的问题 前期的制粒沸腾焙烧主要工艺流程如下 锌精矿 圆筒混合机 链式破碎机 双 轴混合机 链式破碎机 圆盘制粒机 回转 干燥窑 振动筛 干精矿 沸腾焙烧炉 焙砂。 该套系统于 XX 年 “ 月建成投产, 在半年的 生产运行中, 制粒部分出现了一系列的问题, 影响了 整套流程的生产, 各项生产技术、 经济指标都不满 意。 () 由于干燥前锌精矿中水分含量高, 平均 [ \ Y[, 链式破碎机内壁易粘结锌精矿, 链式破 碎机电机易烧坏; (“) 锌精矿粘结剂采用稀酸, 操作环境恶劣, 对 有色金属 (冶炼部分) “* 年 - 期 万方数据 设备内壁腐蚀严重; () 混合圆筒对湿精矿混合效果不好; (“) 制粒系统运行中合格成球率低, 返料多, 从 而造成生产流程中设备操作控制复杂, 设备维修费 用高, 生产成本高; “技改措施及效果 年年中, 整套生产系统停产技改, 锌精矿 沸腾炉内部减砌一层耐火砖, 其炉膛面积由原来的 ’ 扩大至近 。技改后的锌精矿制粒焙烧 工艺流程为 锌精矿 锤式破碎机 混凝土搅拌机 圆盘制粒机 回转干燥窑 振动筛 沸腾焙 烧炉 焙砂。 这次技改吸收了半年的生产实践经验。整套系 统于 年底再次开炉生产, 经过半个月的调试, 制粒沸腾焙烧系统运行基本正常 () 锌精矿粘结剂由过去的稀酸改为水, 生产环 境改善, 生产成本降低, 粘结效果也明显改好; () 湿锌精矿经锤式破碎机破碎后进入混凝土 搅拌机混合成球, 其成球合格率达 *,以上, 混合 后锌精矿经皮带输送机进入圆盘制粒机制粒。出来 后成球合格率可达 ,; () 整套制粒系统均采用市场上易于购买、 价格 便宜、 使用操作简单、 普遍的设备。并且取消掉一些 对制粒效果影响不明显的设备, 使得投资减少, 设备 零配件购置维修费用降低, 生产中操作变得较为容 易; (“) 沸腾炉本体炉膛面积扩大后生产能力大大 提高, 年锌精矿金属吨产量由原来的不到 ’ -增至 * 余 -, 单位面积的焙烧强度可达 ’-. ( /) 。 “其它 生产中制粒沸腾焙烧技术还有一个致命的缺 点 由于焙砂粒径大 (入炉料粒径 0 ) , 焙烧不 充分时其产品焙砂含硫高, 过烧时又会产生烧结现 象。国外是通过严格控制焙砂粒径与焙烧时间的关 系来解决。其制粒系统相当复杂, 而且自动化程度 较高, 对设备性能要求高, 系统投资大。 该厂在 * 年至 年的生产中, 一直存在 焙砂含硫高的问题。焙砂中含硫一般在 ,左右, 有时高达 ,, 不仅销售市场不好, 而且价格偏低。 经过技改后, 年起, 该厂完善沸腾炉操作 规程, 并严格执行。焙砂中含硫已完全能长期控制 在 ,以下。 主要技术经济指标 截止 年, 锌精矿制粒沸腾焙烧、 烟气制酸 整套生产系统运转正常。与锌精矿粉矿焙烧技术相 比较, 主要技术经济指标如下 () 减少炉料粘结及飞扬损失, 提高金属总回收 率 (可达 ,) ; () 降低烟尘率, 由粉矿焙烧的 , 0 ’,降 至该厂的 *, 0 ,。除其中 ,的电尘外卖, 其余 还可直接返回制粒系统, 不必再进行二次焙烧; () 由于焙烧温度高, 炉内温度控制为 ’ 0 1。 受炉料入炉的影响, 前室温度较低一点, 上 下波动 0 1, 沸腾层温度波动 ’ 0 1。铅、 镉 在焙烧过程中挥发率可达 ,; (“) 沸腾焙烧炉的单位面积的焙烧强度由粉矿 焙烧的 ’ 0 2 -. ( /) 增至该厂的 ’ -. (/) , 同 样面积的制粒沸腾焙烧炉生产能力是粉矿沸腾焙烧 炉生产能力的 ’ 倍, 可以减少沸腾焙烧炉炉体部分 的投资; (’) 颗粒粗, 熔结少, 温度较易控制; (2) 粗粒下降不易堵塞风眼, 减少沸腾焙烧炉的 故障停炉; (*) 焙砂产出率由粉矿沸腾焙烧炉的 2’, 0 *,增至 *’, 0 ,; () 脱硫率为 ,; ()烟气 34浓度高, 达 , 0 ,; () 由于烟气中烟尘量减少, 硫酸生产系统的 产品硫酸指标达到工业硫酸优等品 (56’“ 7 ) 标 准。 结语 经过数年的生产, 该系统运行正常, 部分指标已 接近国外先进水平。但仍然存在不少差距 我们是 在整体提高各项技术、 经济指标的同时结合实际生 产过程对一些指标做出了取舍。 虽然还有一些问题需要解决, 但该厂已成为我 国首座工业化生产的锌精矿制粒沸腾焙烧、 烟气制 酸系统。希望能为推动我国锌精矿沸腾焙烧新技术 的开发运用起积极作用。 有色金属 (冶炼部分) 年 “ 期 万方数据
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