氧气底吹熔炼-鼓风炉还原炼铅新技术及应用.pdf

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氧气底吹熔炼鼓风炉还原炼铅新技术及应用 李东波,张兆祥 (中国有色工程设计研究总院, 北京 “ “ “ ) 摘要 评述了氧气底吹熔炼鼓风炉还原炼铅新技术的特点和生产实践。 关键词 氧气底吹; 鼓风炉还原; 铅; 环保 中图分类号 * ; ; 1 29 1 CD A 9 E 8 . 1 A F ; F F ,G ; H ; 1 2 “ “ “ , * E 8 9 9 E F ; A F ; E A 0 1 IJ 9 C A K J F ; 1 2 F E 8 1 0 J 0 2 L0 0 ; C ; M ; 1 2 ; 13 0 F F 0 K3 J 0 I ; 1 2 1 9 E 9 1 C * C E F ; 0 1 A K J F ; 1 2 ; 13 J 9 A F 1 9 E 9 1 C F 8 N J 9 1 F N 9 E F ; E 9 O ; I C P 5 / Q ; C ; M ; 1 2 ; 13 0 F F 0 K3 J 0 I ; 1 2 1 9 E ;G J 9 A F 1 9 E C E F ; 0 1;- 9 C;B 1 O ; 0 1 K 1 F N 0 F E F ; 0 1; 作者简介李东波 ( R S T) , 男, 河南济源人, 高级工程师 ’ “ “ ’年月, 河南豫光铅冶炼烟气 (尘) 综合治 理技改项目 (设计规模 年产粗铅万F) 和安徽池州 铅冶炼技改示范工程 (设计规模 年产粗铅万F) 采 用氧气底吹熔炼鼓风炉还原炼铅新工艺相继投产 成功, 并在短期内达产和超产, 主要生产指标均达到 或优于设计指标。标志着这一具有自主知识产权的 新技术研究开发获得圆满成功。 传统炼铅工艺中, 烧结锅产出的U Q ’烟气无法 回收利用而全部排空。烧结机产出的烟气含U Q ’ 浓度很低, 采用非稳态单转单吸制酸, 硫的转化率 低, 尾气排放达不到环保要求; 采用 Q V U Q B制酸, 费用昂贵, 经济上不合理。另外, 烧结过程大量返料 循环破碎作业带来的铅尘低空弥散污染难以根治, 烧结化学反应热亦无法回收利用。 目前, 国外先进成熟的炼铅工艺有W ; O ; E F法和 X U -法。二者均可较好地解决铅冶炼生产中的环 保问题, 但专有技术费用高, 基建投资大。 . U 法和 A K J F法尚处在开发阶段, 或用于 硫化矿的氧化, 为烧结机生产配料, 或用于处理高铅 精矿与二次铅料, 回收部分粗铅同时产出高铅渣外 销; 或作为烟化炉处理高铅锌渣, 挥发回收铅锌。 W 9 J C 0法为氧化与还原间断周期作业, 给制酸 造成复杂局面, 且炉衬寿命短, 难以推广应用。 国内炼铅厂中, 除一家在’ “世纪 “年代引进 了X U -法, 但至今尚未正常生产外, 均为烧结鼓 风炉流程。为解决环境污染, 回收烟气中的U Q ’, 其 中一家于’ “世纪R “年代引进 Q V U Q B制酸技术, 但技改费用昂贵, 工程上还存在一些问题, 尚未正常 运转; 两家采用非稳态技术单转单吸制酸, 硫的转化 率只有 YZ, 尾气排放不达标, 硫酸产品质量较 差。其余炼铅厂均因U Q ’烟气无法回收而全部放 空, 严重污染环境, 亟待技术改造。 氧气底吹熔炼鼓风炉还原炼铅法 氧气底吹熔炼鼓风炉还原炼铅法在水口山进 行了工业试验, 工艺流程顺行, 但指标较差, 达不到 工业化生产要求。在工厂设计阶段, 对工艺及装备 进行了重大革新和完善。新工艺的工艺流程为 ’ 有色金属 (冶炼部分)’ “ “ 年期 万方数据 熔剂、 铅精矿或二次铅原料及铅烟尘经配料、 制 粒或混捏后进行氧气底吹熔炼, 产出烟气、 一次粗铅 和铅氧化渣, 烟气经余热锅炉回收余热和电收尘器 收尘后采用二转二吸工艺制酸, 尾气排放, 铅烟尘返 回配料。铅氧化渣经铸块后与焦块、 熔剂块混合后 入鼓风炉进行还原熔炼, 产出炉渣、 烟气和粗铅, 烟 气经收尘后放空, 铅烟尘返回配料。 新工艺主要设备包括氧气底吹熔炼炉, 多元套 管结构氧枪, 铅氧化渣铸渣机, 带膜式壁垂直上升段 的余热锅炉, 新型结构鼓风炉等。 新工艺的核心设备是氧气底吹熔炼炉。熔炼炉 炉型结构为可回转的卧式圆筒形, 在炉顶部设有 “个加料口, 底侧部设有“个氧气喷入口, 炉 子两端分别设一个虹吸放铅口和铅氧化渣放出口。 炉端上方设有烟气出口。 熔炼过程中主要化学反应有 熔池底部铅液和 喷入氧气之间的氧化反应; 炉料中 ) / (22 3 4粗铅) , 5 , 5 6 “ 新工艺主要特点 (4) 环保好 由于熔炼过程在密闭的熔炼炉中进行, 避免了 烟气外逸, 在高温下有较大挥发性, 铅熔池熔炼 过程烟尘率较高。生产中降低烟尘率的关键因素是 控制较低的熔炼温度和较高的- ; 活度。 (“) 关于鼓风炉还原 氧气底吹熔炼炉产出的铅氧化渣含硫较低, 有 效防止了由4 造成的炉结的产生。生产中基本 不需要清理炉结。 针对铅氧化渣熔点较低等特点, 为降低渣含铅, 除需调整渣型和适当提高焦率外, 应严格控制较高 的料柱和适当的床能力。 结语 氧气底吹熔炼鼓风炉还原炼铅新工艺除根治 了铅冶炼的环境污染外, 还具有投资省、 节能、 生产 成本低和对原料适用性强等优点, 工艺技术水平达 到国际先进。该工艺及装置的投产成功, 为国内外 炼铅行业新建和技改起到良好示范作用, 具有广阔 的推广前景。 /’ 有色金属 (冶炼部分) “年期 万方数据
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