引进高压隔膜泵的特点及使用性能分析.pdf

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4 I 引进高压隔膜泵的特点及使用性能分析 毋安民 山西铝厂,山西河津,0 4 3 3 0 0 摘要隔膜泵具有寿命长、袖耗低、靛卑高.产能大等多项优点,本文对由荷兰引进的隔膜 泵的特点和使用性蓖做一升绍和分析. 关键词高压隔膜泵;料浆输进设备;袖隔离泵 。 隔膜泵是目前世界上较为先进的料浆输 送设备,它与传统的油隔离泵相比具有活塞 寿命长、油耗低、效率高、产能大等多方面优 点⋯。美国、荷兰、德国等相继研制了这种 泵,广泛应用于煤碳,水泥,电力、化工等行 业,特别适合于氧化铝工业,许多国家大型 氧化铝厂采用隔膜泵输进铝土矿浆。。山西 铝厂9 0 年代初,由荷兰G E H o 泵公司引进 了3 台压力为6 4 l O 平a ,最大流量为 4 9 0 m 3 /h 的隔膜泵,用在拜耳法溶出系列输 送铝土矿浆。自1 9 9 2 年投料以来,泵运行稳 定,性能良好。本文对隔膜泵的特点及使用 性能做以介绍和分析。 1泵的结构、工作原理 1 .1 主要技术参数该泵为双缸双作用型 活塞隔膜泵,型号Z P M l l 2 0 1 2 5 0 型, 额定功率1 2 5 0 K W 冲程2 0 英寸,活塞直径 1 l 英寸 。设计压力7 5 1 05 P a ,最大工作 压力6 4 1 舻P a 。流量范围4 9 ~4 9 0 m 3 /h , 冲次3 .7 3 7 次/r a i n ,人口静压1 .2X 1 0 5 P a 。 料浆要求指标 料浆密度最大1 5 0 0 k g /m 3 粘度最大28 厘泊 温度最大9 5 ℃ 固体浓度最大3 0 0 9 /L 固含1 4 %~2 0 % 重量比 苛性碱浓度 2 5 5 ~2 3 5 9 /L N a 2o I .2 结构泵主要由传动部分、动力端和液 力端三大部分组成。传动部分包括主电机、 冷却器、联轴节、减速齿轮箱;动力端包括机 架、齿轮、曲轴、轴承、润滑油泵等; 液力端可分成推进液靖和料浆端,推进 液端包括液压缸、活塞、缸套及拉杆,料浆端 包括隔膜室、隔膜、隔膜控制系统、进料阀、 出料阀、支承弯管、进料补偿器、脉冲阻尼 器,该部分与料浆直接接触。 1 .3 工作原理主电机带动减速齿轮箱传 动到动力端,通过拉杆使活塞作往复运动。 当活塞向右运动时,活塞借助油介质将左边 隔膜室隔膜吸向右方向运动,左室出料阀关 闭,隔膜室压力降低,进料阀在进料料浆压 力作用下打开,吸进料浆充满隔膜室。而同 时右隔膜室的隔膜通过油介质推到右方向运 动,进料阀关闭,出料阀打开排出料浆;同理 当活塞向左运动时,右室进料阀打开吸人料 浆,左室出料阀打开排出料浆,这样活塞连 续作往复运动,料浆不断的吸人和排出。如 图l 所示。隔膜室内的隔膜只能在限定的范 围内运动,如果超过一定的范围隔膜就会被 作者简介毋安民 1 9 6 3 一 ,男,山西河津人.太原重型机械学院学士,山西铝厂高级工程师 万方数据 4 2 鼓破,为了及时调整隔膜正常运动的位置, 设置了隔膜控制系统和推进渡系统。这是隔 膜泵的技术关键。 圈1 隔膜泵工作原理简图 当隔膜凸凹运动超出限定范围时,在隔 膜探测杆头部上装的磁环和探头相互作用发 生信号,将检测单元的信号以开关信号方式 送给控制单元。控制单元接受检测单元信号 后,按预先编好的程序通过信号灯显示;同 时通过执行单元,自动控制推进液系统中的 二位二通阀,进行补排油任务,使隔膜总在 限定的位置运动。 2 与国产油隔离泵性能比较 2 .1 活塞部分寿命长3 台泵中的6 个活 塞缸,活塞运行时间最长已达2 2 7 1 0 h ,仍在 继续运转。检查活塞、缸套及拉杆的磨损程 度在正常范围之内。这是由于隔膜泵利用蕊 膜将活塞与料浆彻底隔开,使活塞在油介质 中工作,从根本上解决了提高活塞寿命的途 径,大大提高了活塞、活塞环,拉杆、缸套的 寿命。而油隔泵是利用油比重小于矿浆比重 的原理,借助油隔离罐,利用油介质将活塞 与矿浆隔开,在运转过程中难于控制油和料 浆界面,总会有料浆进 活塞缸内,造成活 塞部分严重磨损,缩短寿命。据计算隔膜泵 括塞部分的寿命高于油隔离泵3 ~5 倍以 上。 2 .2 隔膜寿命长在该泵中由于隔膜的变 形量有专门的控制系统来保证,提高了隔膜 寿命。在正常操作条件下,进口隔膜寿命不 低于8 0 0 0 h ,国产隔膜可达2 0 0 0 h 。由于输送 的是温度高,碱性浓度太,硬度高的铝土 矿,这个寿命是不低的。P D l 0 1 、P D l 0 2 两台 泵自试运转至今共有5 5 个隔膜破裂,主要原 因是系统压力不稳,操作使用不当所致,并 非正常疲劳损坏。 2 .3 进出料阀寿命长进出料阀寿命已达 到2 4 0 0 h ,而油隔泵阀寿命一般为1 0 0 0 ~ 1 4 0 0 h 。隔膜泵进料阀设置在隔膜室下方,出 料阀在隔膜室上方,料浆夹进来的气体随着 隔膜往复运动,随同料浆自动排出泵外,避 免了气体对阀门的冲击和震动,阀运动很平 稳,从而延长了寿命。而油隔离泵在运动 时,料浆夹进来的气体聚集在油罐上部,用 手操作排出泵外,往往不能及时排气,结果 使泵内集结大量气体,造成泵阀的冲击和震 动,阀磨损加快,寿命缩短。 2 .4 油耗低该隔膜泵单位油耗基本为 零,只有在更换隔膜和检修时损失油。而油 隔离泵在运转时,油罐内和料浆面经常出现 乳化现象,部分油被料浆带走,以Y G B l 4 0 1 4 0 型油隔泵为例,单位油耗高达3 W i n ”h 。 2 .5产能大我厂拜耳法溶出部分年设计 生产能力为6 6 万t 氧化铝,生产运转率按 9 5 %计,1 h 生产能力为7 9 .3 l t 氧化铝,去溶 出的矿浆为1 2 9 6 t /h ,即9 0 2 m3 /h ,全部由两 台隔膜泵承担向溶出单管预热器输送,然后 经脉冲缓冲器送人压煮器加热和溶出。仅单 管预热器长度为2 4 0 0 m ,在这种大流程系统 如采用国内油隔离泵是不可能完成的。测得 泵的容积效率P D l 0 1 为9 5 %~9 8 .3 % P D l 0 2 为9 6 .1 %~9 8 .7 %。该泵容积效率 高是由于活塞磨损小,密封性能好,泵内存 在的气体少。而油隔泵在运转过程中经常出 现料浆进人活塞缸内,加速了活塞和缸套的 磨损,并且油罐顶部聚集了大量气体,影响 泵的效率。 万方数据 4 3 2 .6 检修方便该泵由于设计了一套高压 油附属装置,即检修专用工具,使易损件能 快速更换,大大缩短了停泵检修时问。 3 泵的使用性能分析 3 .1流量泵目前已运行6 年,在实际生产 中,一般流量为2 8 0 m 3 /h 、3 3 0 r u T h 、3 5 0 m /h 、 3 7 0 m 3 /h 、4 2 0 m 3 /h 。还未达到设计流量 4 5 0 m T h ,这主要是由于受到溶出系统其它工 段条件制约。随着系统的不断改进和完善, 产量将逐步提高,根据我们对泵前面几个流 量台阶的提高分析,该泵达到设计流量 4 5 0 m 3 /h 是不会有问题的。 3 .2出料压力实际工作压力为5 3 5 8 巴,随着流量逐步提高,泵可以达到在 4 9 0 m 3 /h 时压力为“巴。 3 .3 入口静压实际进料压力为1 .5 巴,大 于设计确定的人口静压值1 .2 巴,因此泵运 行是安全的,不会发生汽蚀现象。 3 .4 泵的机械效率设计规定最低7 7 %, 实际P D l 0 1 泵达到了8 3 .2 %~9 5 .2 % P D l 0 2 泵达到了7 9 .5 %~9 4 .7 %。 3 .5 调速灵活泵可在3 .7 ~3 7 次/r a i n 之 间无级调速,即使在最低转速时,也能平滑 起动。 3 .6 易损件寿命易损件的寿命都超过了 外商的保证时间。 4 存在问题及改进建议 1 卡阀现象泵在运行过程中多次出 现卡阀现象,其原因主要有两种.一是由于 一水硬铝石矿硬度高难磨制,料浆中总会有 一些大颗粒出现,同时在料浆磨制及输送过 程中混入了杂质 如石灰石中的焦炭渣 ,被 吸人阀腔造成堵塞。针对这种状况,在来 料方向增设过滤器回转筛。该回转筛 可将大于6 m m 的颗粒及杂质过滤掉,对料 浆中0 .3 ~2 r a m 颗粒,采取除砂措施加以 控制,这样减少了卡阀的次数,提高了设备 运转率。但目前对料浆中2 ~6 r a m 颗粒及 杂质尚无过滤设施。研究一种即能挡住大颗 粒,又不会堵塞进料管路的过滤设施是下一 步急待解决的问题。二是在进料补偿器料位 低于l m 时容易卡阀,正常料位是1 .3 ~ 2 m 。因此,要加强操作管理,对进料补偿器 的料位加以观察控制,当料位低于l m 时应 及时排气,料位高时应通人空气,始终保持 正常料位1 .3 ~2 m 。 2 阀门磨损问题易损件的保证基础 是以料浆必须具有下列粒度分布为前提条 件的。即9 9 % 5 0 0 .u m ,9 9 .5 % 7 0 0 /Z m , 9 9 .7 5 % 1 0 0 0 t z m ,1 0 0 % 1 .2 1 0 5 P a 。如果进料压力太低,即进料不 足,出料压力就会降低,当降低至脉冲阻尼 器中预充氮气压力之下时,出料管将会产生 振动,导致隔膜及氮气包破裂。 5 泵在启动时必须先盘车,慢慢填充 油,进料压力控制在0 .8 一l 1 0 P a ,等油充 满补油指示灯灭之后,再将压力提到1 .5 1 05 P a ,然后启动泵.否则直接启动,会 使推进液油补充不足,活塞两边油不平衡, 影响活塞及隔膜的正常运动,降低容积效 率。 6 定期更换隔膜和油虽然在正常运 行条件下隔膜的寿命都超出了合同规定的期 限8 0 0 0 h ,最长已达到1 2 7 0 0 h ,但也要定期更 下转第4 0 页 万方数据 毙较大,一般激凄越寓,鑫度越努。簇滠度 蘧赛,竣氧管麓容易损坏,更换唆载管又;l 起温度的下降,因此,保持合适的潞菔十分 重要。据报道,温度在5 0 0 ~9 0 0 ℃范围之 内时,最适于嘲黼化二锑的生成 2 s b O j 0 2 2 S b 2 0 . 3 因此反席滠度应高于9 0 0 ℃考携避免 生残亮蛰锑。撩箨孛实嚣将藩整羧制在 9 0 0 9 2 0 ℃静藏匿之内。 根据生产攥践,温度对锑自平均囱度的 影响如下 温度,℃8 6 08 8 09 0 09 2 0 9 3 0 白度,%9 4 .59 6 .2 9 8 .09 8 .39 7 .8 当湿囊戴- T “ 8 6 0 ℃时,锑垂蠡爱下海赛 显,燕当澈魔辫子9 3 0 ℃对,产生天黧结 氧,造成操作困难,锑自白发也有所下簿。 1 .4管理及就它影响管理是影响锑白白 度的决定性因豢。尽管有先进的设铸,没有 一个好的管理方法,要想提高锑白自由度是 不可能的。露穷厂设备先进、槐槭他程度 嘉,年产1 5 瓣} 粒锑鑫厂是震8 令羔久轻较 操作。癯氆簸避_ 『8 次试车才达劐骏壤想的 结果。8 次试率中,不仅是处理技术问题,更 重要的是处理管理问题,是技术和管理的 “瘩台期”。默骧辩控崩到产品瞧装,无一援 并蔫要管联秘技术紧密结合,繇个醛节氆理 问题都会影响到试车效果。如清溅端氧,国 内厂进行此项操作最少需要十几分钟,这个 过程影响到温度,清理的时间越妖,强度降 低越多,从而对白度的影响越大,烃技术改 进和操作黧念蠢,现涛理结氧其辩举列一分 势,清理终鬣藩瑗量晁乎投毒影响。这其 中,改进最技术问题,攥作配含热管理问 题,改进詹投有操作配合,改进得褥好也行 不通。 正式投产同样需要严格管理,严格控制 风量、风艨、炉温、锑液深度等各个露要环 节,捧好联婚数据记录。诀囊分据赣究生产 串出璃静麓惩。慧结出最好静热懋蠢法。壶 于管理得警,该厂工作环境干净清洁,生产 稳定,井然礴序.国外客商参观胼连连称 赞,称其为所见过的最好的锑白厂。 2结语 疆土努耩了锑鑫骜彩壤嚣索鬣姓瑾方 法,这些方法已成秘地用于生产嶷践,基本 上解决了锑臼白度不高的难题,麓抒项经济 技术指标在阐内名列前茅。 气c p t c 7 口c ”雌懈q o e ’口c “砖q ℃d ≯0 1 皓嘴曝 p ∞气c 7 口e 1 吧。睁崎c 。口o “淞q c o q c 4 0 0 1 0 1 日7 ≈c “婚%q 月“ ∞∞t E 上接第4 3 页 撰,戳避免隔骥玻后精装进太薤塞酝逡,滂 罅 理十分困难,X 髓溪工时,影响垒产。为建 建设隔膜使用薄命以不超过1 2 0 0 0 h 为蜜全通过生产实践表明,该泵运行稳定可 期。每当隔膜破裂后,必须检查探头储号源靠,隔膜阀f 1 游易损件寿命超过了外商保证 和隔膜探杆与轴凑之间的间隙,清理滔察缸期限,而且糍耗低、效率高,控制篆统先进, 和推进液油路系统申的料浆,以便照换勰检修方便。分析证明该泵完全适食予拜耳法 涟。高压藩出豢境簸送一拳硬铝石锯犷浆。 £7 圭秀撬巍藏逮器冷帮瘩按戴定瘟使 参考瓷辩 用软瘩,两实黼使用的是普通承,酱道求硬 ⋯⋯ 度高,易结垢,影响冷却效果,必须定期清理1 叶列明等着.氧化铝生产过程与设备.冶金工业 冷却器及管网中的结垢,建议最好使用软水 出版社- 以解决此问题。 2 德国A L U M I N I U M , 1 9 9 6 , 6 J 万方数据
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