银电解精炼的设计与改进.pdf

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银电解精炼的设计与改进 尹淑云 羲芦鑫锌厂稀贵厂,迂字1 2 5 0 0 3 摘要舟缁丁我厂镶电癣王艺酚谧诗情斑,镶链的蜃麓和主簧酶经济技术巍指标,瑗菠投 产后的一些改进.提出了存在的问题和解决的方法. 关键嗣镶鸯蔡矬诤;致避 中闰分类号T F 8 3 2吏黻标识鹤B 我厂铜阳擞泥经硫酸化焙烧脱硒,水浸 残钢,聪镅渣经离心臌承屠鞠镑鞭搬泥漶台 在一起,进行还原熔炼和氧化精练,产出含 垒壤髓%疆上瓣合金援,秀疑电群秘络铸得 商品银键。银电解工序的目的一是获得高 震量静镰耠;一是接金铂铤等奏金弱避一多 富集。生产实践证明,设计魁基本成功的, 弼晴也黎露出一些同越,我们对其作了一些 改进,取得了一些经骏。 l工艺条件的设计 银电解由硝酸银溶液的翩备、电解和废 竣净铑三部分缎或。 1 .1 硝陵银溶液的制眚银硝酸水 l 1 1 f 质量魄 ,溶瓣4 ~强,复瘫后期速蒸淡翔 道溶解,硝酸银成分为A 9 4 0 0 ~7 0 0 9 /L , H N 0 11 0 ~5 0 9 ] L 。 1 .2 电解单糟生产能力4 2 ~5 0 k g l d ;阳 鞭害觚 A g / 9 8 %,C u ≤1 %,P b 6 0 .3 %,蟊i 0 .1 %;阳极规格为2 7 0 X1 8 5 1 5 n l n l ,鼯槽 1 5 块阳搬,共5 排,阳撮外套鼹层涤沦布 袋;阴极扳为铁树,规格6 5 0 3 2 0 x 2 m m ,每 槽6 块,共6 排,同撩距1 5 0 m m ;电流密度 2 5 0 3 0 0 A /m z , 电藏强度5 0 0 ~7 0 0 A ,电辫 液温度3 0 ~5 0 ℃槽电愿I .5 ~2 .5 V 。电 解液成分 g /L A g S 0 ~1 0 0 .H N O ,2 ~】2 , C u 3 5 .P b 2 。0 。 1 .3 废液垮化加人浓硫酸流铅,加水稀 释蕊锯,热势舞法跨钢,分解摄度2 2 0 ~ 3 0 0 ℃. 1 .4 主要最备蓑撼,鍪罨疑缝稳懂震 电解槽6 7 0 0 1 0 0 0 8 0 0硬聚乙烯 造液稽圣1 2 0 0 x 9 0 0举锈钢 岗位槽垂2 0 0 0 1 5 0 0不锈钢 低位稽垂2 0 0 0 xl ∞O不锈钢 焙解罐m1 8 0 0 9 0 0不锈钢 飙机 1 .1 4 k p a ,1 2 7 2 0 m 3 ] h 不锈锕 罐环泵D B 2 5 Y ,1 6 A ,3 .6 m /l a 洗液槽 2 5 0 0 l 0 0 0 x1 2 0 0衬瓷砖 疆整蒎器1 0 0 0 A ,0 ~3 0 V 2生产情况 韫电解自投产以来,经过不断改进,已骼 稳定她产出~号锻键。我厂镶锭成势f % A 9 .9 9 5 ,C u 0 .0 0 1 1 ,B i 0 .0 0 0 5 ,P b 0 .0 0 0 5 , A u 0 .0 0 0 7 ,S 酾.0 0 0 8 ,王O .0 0 0 5 .主要经济技 术指标电流效韶9 5 %,直流电耗5 5 0 ~ 6 0 0 k w h /t ,硝酸消耗1 6 0 k g /t 镶,银阐收率 9 9 .6 %。投产以来婀主要改进崭以下几项; 2 .1造液槽的改进遗液槽藤安装在一个 终赣篱赍聱鞭云 t 9 6 8 一 。女,援蓑,瓤零 ,王程舞,学士学垃 万方数据 高位平台上,银粉和硝酸都用人工搬运不仅 势葫强度大,两且存嶷安垒爨患。针对这一 情况,我们将造液槽移蓟循环槽附近,减少 了劳动强度,消除了安全隐患,同对操作更 方使。 2 .2 取消电解液搅拌装置我厂在电解槽 上安装玻璃棒搅搏装置,其捧瘸是刮撼期投 锻粉,避免阴阳极斑路,同时对电解浪起蓟 搅拌作用,使电解撒温度和浓度均匀~些。 艇鑫予设静静不会壤,玻璃转辑舞褒象辩棠 发生,更严麓的是,程一次搅抖装置运行过 稔中,将电蜒槽一侧铡破,造成大量电解渡 捧渣。通过发复的实践,我们将搅拌袋蟹取 消,适当增加电解液的循环量,每2 h 刮一次 锻糖,实袋试臻,这瑗接藏是戎凌戆。 置3 加粗电解液循环管路原设计电解液 循环管路巍径为2 5 m m ,进液和鼓渡速度 後。在电解液较步瓣情嚣下,甚至出璃奄簿 } 葭循环不幅,被迫停电处理.由于管路直径 ,j 、,搪嚣盏小,在褒潼季节,邀瓣渡撼发过 高,被迫限流生产.为此,将循环管路直径 加大到5 0 m m ,加大了循环量,电解液漱度得 到了骞效按铡。 2 .4 改进锻阳极混洗涤工慧生产中我们 发现,承洗银阳极溅媛除杂精,不投水耗 商,时褥长,杂质脱除也不够溪慧,绐氯亿攥 盒工序造成极大的啦担.因此,我们尝试用 耱敬爱鑫锻辍毂弦,效果菲鬻好,壤翳壤嚣 C mP b 、B i 含量分舅Ⅱ从水洗后的2 .1 5 %, 0 .7 3 %,l J 9 1 %,降到黢洗后0 .t 6 %,0 .0 6 %和 B i 0 .3 3 %。 2 .S 合理使用板式换热器银电解和熔铸 的硅整渡共翔l 套援式换热瓣,由于滋型太 小.两者不能同时擞产,制约产量的提高, 银电梁是间断性生产,电解周期一般为4 0 h 藏寿,壤据这一特意,选择在瞧解墨撼薅立 即将冷却水切换到熔铸工序进行熔铸,每锅 热理1 2 0 k g 银粉,端铸4 次,将2 天的壤粉全 部铸完,时间约为3 h .落铸毙成后,电解盼 出装槽也完成了,就可以掰织电解的生产, 鄹每2 炎祷一次。透过这撵的调整,锻毂生 产达到设计水平。 2 .6 取消电干燥箱原设计中银粉干燥采 瘫R c ~5 。7 - 2 鬻电燕子藻麓,温发茬溷在 1 2 0 ~1 4 0 ℃,干燥时间1 6 h 以上,不仅电 毙潴耗羯,薅且机攘噪啻太,教障鞭繁发 生。现政用我厂自制干燎籍,材质为不锈 钢,用煤气直接加热,干燥温度1 5 0 ~1 8 0 ℃,敷暴镶好。 3存在的问题及解决的方法 3 .1 精瓣法髋镧幂适合培解脱稍是在藉 解罐中进行的,用煤气直接加热,鼹热不均 匀,是部滠寰过舞,蒙使秘酸壤稳鹚酸锾共 分解,掇出渣中锻含量过商,焙解滚经水浸 后,由操作者进人罐中清理,劳动强度大。 浸出豢食锻高不耱返赘穰铜冶炼。辩褥进入 金银熔炼炉熔炼 使部分铜在系统内形成了 援巧,彀累,严重她制约了生产。蘩用铜片 置换电解废液。鬻换镊耪用于造液,置换詹 液用氢毓化钠沉锎,氢氧化铜用水洗至中性 后,羯稀鼗覆窭。浸窭灌诺穰酸钢工牟生产 硫酸铜。 3 。2 嚣锻效果不理想电解液沉错是在不 锈铜方槽中进行,逸加硫酸选人工搅拌。交 于人工搅拌不充分,致使械酸局部过量,达 舞羲蘸锻弱藩凄爨,爱太豢镊翻锻一道嚣淀 析出.根据理论上的计算,对于宙锻1 0 0 9 /L 曲电解液,只有错降至0 .2 9 /L ,银才会形成 硫酸镊溅淀。嚣诧,导致琉骏镶生璃酶主要 是搅拌不充分,胆将人工搅拌改为机械搅 搀,并逑当延长揽撑醛褥. 3 .3 氧化氮赢接排空脊合理糍镧备电 解液的过程中生成的二氧化氮气体盥接排人 夫气,严霆秀藜了厂区秘麓圉屠嚣嚣。在烟 气排空前应先用碱液吸收,这样可杜绝二氧 忧氮糖瓤,缳护瑗蟪。 万方数据
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