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龙桥铁矿胶凝材料性能对比试验研究 彭 亮1, 林景尚2 , 林 敏 2, 朱承宝3 , 李 鑫 1 ( 1. 长沙矿山研究院有限责任公司, 湖南 长沙 4 1 0 0 1 2;2. 安徽省庐江龙桥矿业有限公司, 安徽 庐江县 2 3 1 5 0 0;3.青海大柴旦矿业有限公司, 青海 海西州 8 1 6 2 0 1) 摘 要 龙桥铁矿充填站已经运行一年多的时间, 目前使用的胶结剂为矿山自己生产加工 的, 在实际生产过程中经常会出现充填强度波动较大, 以及水渣来源质量不稳定等问题, 直接影响了充填质量。针对该问题, 在实验室对现有胶结剂进行了强度试验检测, 并针对 全尾砂本身性质, 在实验室研发了几种新型胶结剂, 最终得到了一种与龙桥铁矿全尾砂结 合性能比较好的新型胶凝材料。 关键词 胶结剂; 水渣; 强度; 充填 安徽省庐江龙桥矿业有限公司龙桥铁矿位于安 徽省庐江县城东南方向2 5k m处的龙桥村。矿区 北距龙桥镇4k m、 合肥1 3 2k m, 北东距巢湖市7 8 k m, 东南距铜陵市9 0k m, 庐江至砖桥公路经过矿 区, 交通十分便利。矿山始建于2 0 0 2年1 0月, 设计 矿山生产能力为1 0 0万t/a,2 0 0 5年底投产,2 0 0 7年 达产。设计开采范围内保有资源储量9 3 8 1.8万t, T F e品 位4 0. 7 2%,m F e品 位3 2. 8 9%,S品 位 2.6 2%,C u品位0.0 9%。二期采选规模将达到3 0 0 万t /a, 最终产品为铁精矿 1 3 1. 7 3 万t/a、 铜精矿 0.7 8万t/a及硫精矿9.1 8万t/a。 龙桥铁矿于2 0 1 2年建成与1 0 0万t/a采选能 力相匹配的全尾砂胶结充填系统, 充填站位于东风 井附近, 设计料浆输送能力8 0~1 0 0m 3/ h, 充填能 力7 6 2m 3/ d,2 5万m 3/ a。新建充填站已经运行, 期间龙桥铁矿使用的胶凝材料为自产的一种胶凝材 料, 出现充填强度及水渣来源质量不稳定等问题, 往 往直接影响充填体强度及成本, 为了进一步降低成 本, 特对现有胶凝材料进行检验并在实验室开发了 几种胶凝材料, 对几种新型胶结剂进行对比性试验 研究, 以找出一种充填效果和经济效益都比较好的 胶凝材料。 1 试验目的 充填体质量与胶凝材料性质息息相关, 并且胶 凝材料的添加量直接决定了充填成本的高低, 据考 察发现龙桥铁矿胶凝材料生产过程中, 出现水渣质 量不稳定等问题, 最终导致充填体强度波动大, 充填 成本增加。因此本次试验的目的主要有 ( 1)对龙桥铁矿现场胶凝材料与全尾砂进行强 度配比试验, 研究现有胶结剂与全尾砂的结合性能; ( 2)对开发的新型胶凝材料进行对比性试验研 究, 通过对比试验验证新型胶凝材料与全尾砂的结 合性能。 2 试验材料取样 2 0 1 7年1 1月1 8日~2 0 1 7年1 1月2 3日, 在龙 桥铁矿现场完成对全尾砂、 胶凝材料的取样工作, 胶 凝材料取样地点为现龙桥铁矿胶结剂厂, 采集的样 品运抵长沙矿山研究院有限责任公司充填实验室 后, 对尾砂料浆分别进行烘干脱水, 混合均匀。 2.1 全尾砂 全尾砂采样于2 0 1 7年1 1月2 3日, 在充填站充 填作业过程中, 每隔 8 0~9 0 m i n, 分 4 个时间段 ( 93 0,1 05 0,1 22 0,1 34 0) , 分别取浓密机底流 尾砂料浆2桶, 共计8桶, 尾砂料浆总重约4 0 0k g。 2.2 胶凝材料 2 0 1 7年1 1月2 0日~2 3日, 在龙桥铁矿胶结剂 厂共采集4种物料, 分别是 ( 1)胶结剂成品2 0k g; ( 2)母料( 添加剂) 1 0k g; ( 3)旧水渣灰料( 磨细后样品) 1 0k g; ( 4)新采购水渣原料(1 1月2 1日采购)1 0 0k g。 3 试验结果及分析 3.1 物理化学性质试验 3.1.1 物理性质实验 I S S N 1 6 7 1-2 9 0 0 C N 4 3-1 3 4 7/T D 采矿技术 第1 9卷 第1期 M i n i n g T e c h n o l o g y,V o l . 1 9,N o .1 2 0 1 9年1月 J a n . 2 0 1 9 ChaoXing 本次物理性质试验主要测试全尾砂的比重、 容 重、 孔隙率等参数, 另外对龙桥胶固粉成品比重也进 行测定, 以计算全尾砂料浆容重与浓度对照, 结果见 表1 。另外实验室采用 MA S T E R S I Z E R 2 0 0 0型激 光衍射粒度分析仪测定粒度分布。本次试验主要是 对全尾砂进行粒度分布测定。实验结果见表2。 表1 物理性质试验结果 充填材料 比重 / (t/m3) 松散容重 / (t/m3) 密实容重 / (t/m3) 孔隙率 /% 全尾砂 2.8 4 1.2 2 1.8 1 3 6.3 0 胶固粉成品 2.8 4 /// 表2 全尾砂粒度测定试验结果 粒径/ μm 累计含量/%粒径/ μm 累计含量/% -1 3.2-7 4 7 5.0 4 5 -5 2 8.3 4 4-1 0 0 8 5.0 3 -1 0 4 2.8 9 2-2 0 0 9 2.7 9 -2 0 5 7.0 4-2 5 0 9 5.0 3 -3 5 6 6.3 1 7-5 0 0 9 9.9 8 -5 0 7 0.7 9 1-1 0 0 0 1 0 0 3.1.2 化学性质实验 充填材料中的各种化学成分及其含量对充填体 强度有一定的影响, 本次试验主要测定全尾砂与母 料的化学成分, 测定结果如表3所示。 表3 化学成分测定结果 /% 充填材料T F e S i O2A l2O3 M g O C a O 全尾砂1 1 3.7 8 3 4.9 7 8.4 3 5.6 6 8.2 8 母料/ 1 0.4 4 1.7 6 2.5 2 3 5.8 5 充填材料S C u N a其他 全尾砂1 1.2 7 0.0 3 5/ 2 7.5 7 5 母料// 0.0 7 1 4 9.3 6 3.1.3 试验结果分析 根据以上实验室试验数据可以得出 ( 1)充填物料中, 碱性环境对于充填体后期强 度增长较为有利, 通常采用“ 碱度系数”M来衡量物 料之间的碱性程度(M>1, 为碱性; M<1, 为酸性) , M=(C a O+ M g O) / (A l2O3+S i O2) 。 ( 2)全 尾 砂 A l2O3、S 含 量 增 加, 而 C a O 与 M g O 的含量皆降低, 经计算3种物料的碱度系数分 别为 全尾砂为0.3 2 1;2 0 1 4年全尾砂为0.4 9 8; 母 料为3.1 4 5。 因此全尾砂的酸性增加, 对充填体后期强度产 生负面影响, 母料的碱度系数较高, 达3. 1 4 5。 ( 3)全尾砂的 T F e的含量较高, 所以可以解释 全尾砂的比重也比之前取的尾砂( 2.7) 大。 3.2 强度配比试验 3.2.1 试验方案 根据尾砂性质及相关经验, 初步配制出4种类型 新型胶结剂分别进行强度配比试验, 具体方案如下 ( 1)充填料 新型胶结剂1+全尾砂2; ( 2)充填料 新型胶结剂2+全尾砂2; ( 3)充填料 新型胶结剂3+全尾砂2; ( 4)充填料 新型胶结剂4+全尾砂2; ( 5)充填料 龙桥胶结剂+全尾砂2。 料浆浓度6 4%、 龄期3,7,2 8d, 灰砂比1∶4, 1∶6,1∶8,1∶1 2,1∶1 5。 3.2.2 试验结果 充填强度试验结果见图1~ 图5 , 另外测定了新 型胶结剂3+全尾砂各配比条件下充填料浆的泌水 率、 沉缩率等参数, 结果如表4所示。 图1 灰砂比1∶4时各胶凝剂强度增长曲线 图2 灰砂比1∶6时各胶凝剂强度增长曲线 图3 灰砂比1∶8时各胶凝剂强度增长曲线 93 彭 亮, 等 龙桥铁矿胶凝材料性能对比试验研究 ChaoXing 图4 灰砂比1∶1 2时各胶凝剂强度增长曲线 图5 灰砂比1∶1 5时各胶凝剂强度增长曲线 表4 各配比泌水率、 沉缩率计算结果 序号编号灰砂比 质量浓 度/% 泌出水 重/g 沉缩体 积/mL 泌水率 /% 沉缩率 /% 1 1 2 2 4-0 1 2 1 2 2 4-0 2 3 1 2 2 4-0 3 1∶4 6 2 3 6.8 5 9.7 1 0.3 0 1 0.4 0 6 4 2 3.1 4 1. 0 6.7 0 7.1 4 6 6 1 6.6 2 5. 9 0.0 0 4.5 1 4 1 2 2 4-0 4 5 1 2 2 4-0 5 6 1 2 2 4-0 6 1∶6 6 2 3 3 3 5. 1 9.1 0 6.1 1 6 4 2 3.7 2 7. 8 6.7 6 4.8 4 6 6 1 2.8 1 7. 9 3.8 0 3.1 2 7 1 2 2 4-0 7 8 1 2 2 4-0 8 9 1 2 2 4-0 9 1∶8 6 2 4 4.6 4 9.3 1 2.3 6 8.5 9 6 4 2 4.3 3 1. 6 6.9 8 5.5 1 6 6 0.1- 2 0. 1 4.9 5 3.5 0 3.3 试验结果分析 根据试验强度结果可知 ( 1)所研发的4种胶结剂中, 试块强度增长快 慢依次为 新型胶结剂3>新型胶结剂4>新型胶结 剂2> 新型胶结剂1, 从各灰砂比强度对比情况来 看, 新型胶结剂3与龙桥胶固粉成品相当。 ( 2)新型胶结剂3+全尾砂, 当灰砂比为1∶4~ 1∶6时, 2 8d强度值为2.1~3.9 1MP a, 当灰砂比为 1∶8~1∶1 5时, 2 8d强度值为0.3 3 4~1.3 2 6MP a。 ( 3)从整体来看, 在低灰砂比时所研发的4种 胶结剂强度增长较龙桥胶结剂成品要快、 强度略高。 ( 4)新型胶结剂3+全尾砂的充填料浆中, 各浓 度充填体泌水率、 结石率分别为 1∶4时, 泌水率为 0%~1 0%、 结石率为9 0%~9 6%;1∶6时, 泌水率 为4%~9%、 结石率为9 4%~9 7%; 1∶8时, 泌水 率为5%~1 2%、 结石率为9 1%~9 6%。 从试验数据可得胶结剂3比龙桥胶结剂成品的 充填料浆泌水率低、 结石率略高, 整体胶结性能更好。 4 结论及建议 根据本次充填材料实验室试验研究结果, 可以 得出以下结论及建议 ( 1)初步所选的几种胶结剂中, 新型胶结剂3 的充填体强度最好, 强度与现有龙桥铁矿胶固粉成 品相当, 灰砂比为1∶6时充填体强度均可满足采矿 方法要求, 但新型胶结剂3比龙桥胶结剂成品的充 填料浆泌水率低、 结石率略高, 整体胶结性能更好。 ( 2)针对目前矿山的尾砂性质变化, 给出以下 几点建议 一是改善水渣质量与提高胶固粉生产过 程中配比的准确性, 可以改善最终胶固粉质量, 提高 充填体强度; 二是由于尾砂、 胶固粉比重发生变化, 可对目前充填站自动控制相关参数进行重新调整和 仪表校正, 以使灰砂比配比准确; 三是根据现场考察 发现, 在实际充填过程中浓密机底流尾砂粒度分布 不均, 刚开始放砂时粒度较粗, 充填到最后尾砂开始 变细, 另外, 充填浓度值与充填倍线、 充填流量、 灰砂 比等都有一定关系, 所以充填浓度须根据现场实际 情况, 在保证流动性前提下尽量提高( 塌落度值≥2 7 c m) , 以最终改善充填体强度。 参考文献 [1]彭 亮, 焦志慧, 袁 仲.分级尾砂+戈壁集料在杜达铅锌矿 的工业应用试验研究[J].矿业研究与开发, 2 0 1 7,3 7(9) 2 2- 2 5. 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