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万 方数据 ・284・ 齐鲁石油化工 表2脱硫除尘岛设计参数 项U 设计值 ≥90≤501.3≤2000≥702.6≤23.5 ≤1 第35卷 裹4除尘器进口及出口烟尘排放浓度监测结果 脱硫效率.% 出13烟气含尘量浓度/mg・m。 Ca/S/mol・mol一1 除尘器进口 项目≤器≥焉 17.61.85 6491 17.31.87 16.6I.93 16.61.906358 31.81.199 32.01.9r7 32.41.99 1.5l34.512.7 31.81.96 1.5034.112.6 脱硫除尘岛压降/Pa脱硫除尘器出口温度/℃脱硫荆耗量/t・h“脱硫用水耗量/t・h。’脱硫系统总功率/kW设备噪音(A)/dB设备可用率.%脱硫系统漏风率.%系统寿命/& 标态埘撇x105/一-h。1 烟尘排放速率/kg・h’1除尘器出口 实测浓度/mg・m~ 实测浓度/g・m一 标蕊I{l}气新遏x105/o・h’1 口值 a折算后浓度/mg・m一烟尘排放速率/kg・h一 220 ≤85≥98l≥30 注口折算按1.4|-h5。一8。锅炉的年工作时间均按8000h 计算。 表5除尘器除尘效率监测结果表 表6脱硫装置进口S02浓度监测结果 装I置进口 项目素等薪器 31871.85 1 实测浓度/tag・m-3杯剖酽渤量xl&/矗・h。‘ 图1 31871.87186 36431.93 l 35941.90386 NID工艺流程示意 S02排放速率/kg・h“装置出口 实测浓度/mg・m-3 174 3除尘、脱硫效率监测情况3.1监测期间工况 监测期间(2006年)生产负荷在90.2%一98.8%之间,满足环境保护验收要求。生产负荷统计见表3。 1631.97 1901.99 1.5l20578.2 191 标醚煦流亘x10S/一・h4 a值 a折算后浓度/m・nl-3排放速率/kg・h~ 1.991.96 1.5018066.7 表7脱硫效率计算结果 表3监测期间生产负荷统计 ll13 ll一14 410 410 370377 90.292.0 410410 405 398 98.897.1 3.4监测结果评价 7。锅炉除尘器A、B两系列出口的烟尘平均排放浓度均为34.1mg/m3,8。锅炉除尘器A、B两系列出口的烟尘平均排放浓度为34.5me,/m3,符合火电厂大气污染物排放标准(GBl32232003)中第三时段标准烟尘最高允许排放浓度 100 3.2烟尘监测结果 锅炉除尘器进口及出口烟尘排放浓度监测结果见表4,除尘器除尘效率监测结果见表5。 3.3 S02监测结果 脱硫装置进口及出口SO浓度监测结果见表 mg/m3的要求;7。和8‘锅炉除尘器除尘率为7。锅炉脱硫装置后除尘器A、B两系列出口 6。99.8%。 脱硫效率计算结果见表7。 万方数据 第4期王基成等.半干法NID技术在410t/h燃煤锅炉烟气脱硫上的应用.285.的S02平均排放浓度皆为180mg/m3,8’锅炉脱锅炉烟气脱硫的建设提供了宝贵经验。从运行情硫装置后除尘器A、B两系列出口的SO平均排况看7’、8’脱硫除尘系统简单,自动化程度高,维放浓度皆为205mg/m3,符合火电厂大气污染物护量小,投停方便快速,对锅炉主系统影响小,现排放标准(GBl32232003)中最高允许排放浓场环境干净。试运过程中根据现场情况先后进行度400mg/m3要求;7’和8。锅炉脱硫装置脱硫效了多项改造,逐步使脱硫系统较好地满足了现场率均为94.4%。生产要求。 4工程评价裘8脱硫成本测算 NID技术在齐鲁石化公司热电厂410t/h锅项日消耗量金额/万元 设计运行时间/h7200 炉规模上首次应用,由于施工场地要优先保证锅耗水/h216453.6炉安装施工用地需求,造成整个脱硫工程工期较耗电104/kW・h345.6’152.06长,且在设计、技术、调试阶段对于外方技术的消脱硫刑(CaO)/t19400829.06 修理费/万元135.66 化吸收存在一定过程,导致整个项目从开工到交折旧费/万元274.15付历时2a时间。 在工程施工和试运过程中根据现场情况先后(2)在正常生产运行条件下,监测结果表明进行了预除尘器、二级除尘器灰斗、底部输灰螺7。和8’锅炉除尘器除尘效率99.8%,烟尘排放浓旋、底部加热、流化风机出口过滤器、仪表风过滤度小于100mr/m3;脱硫装置脱硫效率达94.4%,器、石灰仓下料口、石灰输送螺旋等较大改造,逐S02排放浓度小于400mg/m3。 步使脱硫系统较好地满足现场生产要求。(3)7。、8s锅炉脱硫装置年耗脱硫剂40kt。产 生80kt脱硫灰。脱硫灰的主要成分是CaSO,、 5脱硫成本分析CaSO。的混合物,下一步需要在脱硫产物综合利 7。、8。锅炉脱硫除尘工程总投资6783.38万用方面做更多科研工作。 元,原水价格2.1形t,电成本0.44元./kW・h, 脱硫剂CaO427形t;试运行阶段脱硫成本计算参考文献 见表8。根据热电厂生产现状每台410t/h煤粉1马力,朱利民.NID半干法烟气脱硫技术及工程应锅炉烟气脱硫装置脱硫成本为l436万元,折合用.工程建设与设计,2004(8)17一18电成本为0.02形kW・h。2葛介龙,周钧终,张佩芳等.NID脱硫除尘一体化技术 在200MW机组上的应用.电力环境保护,2006(2)15 6结果讨论一18 (1)齐鲁石化公司热电厂7。、8’锅炉烟气采3王雷,章明川,周月桂等.半干法烟气脱硫工艺探讨用半干法脱硫技术在应用上是可行的,为1。一4‘及其进展,锅炉技术.2005(1)7073 APPuCA肿ONoFDAⅧDRY舳皿删。肼矾呶】I肌耐ZA肿DN oF410t/hCOALCOMBUSTIONBOILERFLUEGAS WangJichen91,LiuJunzhon92,TongLihual,LiYuda01 (1.s@y&EnvironmentProtectionDept.ofQiluBranchCo.,SINOPEC,Zibo,Shandong,255408;2.Heat&PowerComplexofQiluBranchCo.SINOPEC.Zibo,Shandong,255410) AbstractThroughtheapplicationofNovelIntegratedDesulfufization(NID)technologyindesulfurizationofcoalcombustionboilerfluegasinQiluBranchCo.,SINOPEC,studiesthedesulfurizationanddedustingefficiency,effectaswellastheoperatingcostofNIDtechnolo-gy・ KeywordsNIDtechnology,fluegasdesulfurization,projectapplication 万 方数据 t/h燃煤锅炉烟气脱硫上的应用 作者 作者单位 刊名 英文刊名 年,卷期 被引用次数王基成, 刘俊忠, 佟立华, 李玉道, Wang Jicheng, Liu Junzhong, Tong Lihua,Li Yudao王基成,佟立华,李玉道,Wang Jicheng,Tong Lihua,Li Yudao齐鲁石化公司安全环保部,山东淄博,255408, 刘俊忠,Liu Junzhong中国石化齐鲁石化公司热电厂,山东淄博,255410齐鲁石油化工QILU PETROCHEMICAL TECHNOLOGY2007,3540次 参考文献3条 1.马力.朱利民 NID半干法烟气脱硫技术及工程应用[期刊论文]-工程建设与设计 200408 2.葛介龙.周钧终.张佩芳 NID脱硫除尘一体化技术在200 MW机组上的应用[期刊论文]-电力环境保护 200602 3.王雷.章明川.周月桂 半干法烟气脱硫工艺探讨及其进展[期刊论文]-锅炉技术 200501 相似文献3条 1.会议论文 王新龙.葛介龙 NID技术的应用及进展 2005 在烟气脱硫工艺中,循环半干法烟气脱硫工艺由于投资低、占用空间小、脱硫效率高、性价比好等原因越来越受到重视,也成为国家重点推广的脱 硫技术之一。这类技术包括NID,CFB,RCFB,SDA等工艺,其中NID工艺的应用业绩最多。巨化脱硫工程自2001年2月投运以来,已连续稳定运行达两年,脱 硫效率、粉尘排放等各项指标一直稳定在非常先进的水平。该工程于2001年8月整体经考核移交,2002年3月28日通过国家鉴定。两年的运行表明,NID系 统具有较宽的操作弹性和煤种适应性,运行指标经济、先进,装置稳定可靠。至今,在火电厂25-300MW规模机组及其它行业上已有近30套应用业绩。最 后得出几点结论应用于巨化热电厂的以电石渣作脱硫剂的NID脱硫工艺,脱硫效率、粉尘排放还是系统的可靠性都是成功的,运行表明进口烟温增高 ,进口SO浓度提高,反应器操作温度提高都会对脱硫效率有一定影响;在优化运行温度下,Ce/S在1.5以上时,对脱硫效率的影响已表现不明显;燃用 含硫小于2.5的煤种时,达到90以上脱硫效率的反应器操作温度为75℃左右,Ca/S不超过1.3;如若为高钙煤灰,不加任何脱硫剂,仅煤灰增湿循环即 能 2.会议论文 赛俊聪 NIDR技术在烧结烟气脱硫中的应用 2008 本文介绍了NID技术的脱硫原理及工艺过程,并针对法国SOLLAC钢厂烧结机脱硫系统的运行情况进行了分析,认为对于钢厂烧结烟气脱硫来说NID技术 是一种较佳的选择。 3.期刊论文 王轶.WANG Yi 石化热电厂NID脱硫工艺 -中国环保产业20073 结合某石化热电厂烟气脱硫工程,本文详细介绍了NID技术各工艺系统和主要设备选型.锅炉烟气脱硫后,SO2和粉尘排放大幅降低,达到国家第3时段排 放标准,并有显著的经济效益.文章建议采用电石渣作为脱硫剂,可降低运行成本. 本文链接http// 授权使用吕先竟wfxhdx,授权号a46b981e-04ec-4506-af62-9e7a012ba04d 下载时间2011年1月29日 http// 无锡伊诺特石化机械设备有限公司为无锡澳驰过滤设备有限公司于2007年4月在中国无锡成立的全资子公司,是国内领先的微米级过滤器供应商之一,同时特别善长于苛刻工况的过滤设计。核心产品包括分不锈钢过滤器,精密过滤器,过滤设备,气体过滤器,篮式过滤器,芯式过滤器,静态混合器、视镜等。这一系列产品已经获得了中国海洋石油总公司、洛克石油、FluorCorporation、Technip、中国石油天然气西气东输项目部、壳牌、南钢集团、巴斯夫,索尼等诸多客户的认可与好评。 伊诺特选用世界领先的过滤产品生产设备及制造工艺,融合多年滤芯制程上的研发经验,整合运用各种过滤分离技术,致力于为全球工业领域提供最经济、最专业的过滤解决方案。其烧结滤芯、不锈钢折叠滤芯、楔型滤芯、膜滤芯等过滤介质配合多样化设计的过滤器壳体,已广泛应用于石化、炼油、新能源、钢铁、化学、医药、食品、水处理等行业。 伊诺特服务工业界多年,严格执行ISO9001国际质量体系。并在全国设有多个项目部,可为您提供最完善的售后服务体系,在中国地区,我们能够24小时内到达现场为您服务。 未来,伊诺特秉承“安全、专业、创新、合作“的核心价值观,继续为客户提供更优质的产品、更高效的服务,努力为过滤技术创新做出新的贡献。 安全 我们永远坚持安全是不容妥协的理念 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