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气浮、 A/O 生物脱氮工艺在处理焦化污水中的应用 董利珠 中国京冶工程技术有限公司,北京 100088 摘要 焦化厂污水中含有大量油类、 酚氰和氨氮等污染物。介绍采用气浮、 A/O 厌氧 /好氧 生物脱氮工艺处理焦化厂 酚氰污水的流程, 各阶段的设计、 运行参数。设计处理能力为65 m3/h。目前系统运行稳定, 出水各项指标达到国家 GB 89781996 污水综合排放标准 中二级排放标准。 关键词 污水处理;焦化污水;A - O 法;回流污泥 APPLICATION OF AIR FLOATATION AND A/O BIO- DENITRIFICATION PROCESS IN TREATMENT OF COKING WASTE WATER Dong Lizhu China Jingye Engineering Corporation Limited,Beijing 100088,China AbstractThere are plenty of pollutants,such as oils,phenol-cyanogen,ammonia nitrogen,etc,in coking waste water. It is introduced flow sheet,design & running parameter of air floatation and A/O anaerobic / aerobicbio-denitrification process for treatment of sewage from a coking plant. The design treatment capacity of the process was 65 m3/h. At present,the system runs steady, the treated water quality reachs scondary discharge standard of“Integrated Wastewater Discharge Standard” GB 89781996 . Keywordssewage treatment;coking waste water;A/O process;return sludge 焦化废水产生于炼焦、 制气过程, 废水中含有大 量铵盐、 硫、 氰化物、 酚类、 单环及多环芳香族化合物 以及氮、 硫、 氧的杂环化合物, 因此, 焦化废水的处理 一直是个难点。本工程对某焦化厂的酚氰污水采用 气浮、 A/O 生物脱氮工艺进行处理, 结果表明 废水 处理后能达到国家 GB 89781996污水综合排放标 准 中二级标准。该工艺运行稳定, 管理简单方便, 易操作。 1排水水量和水质 酚氰污 水 来 自 煤 气 净 化 系 统 排 水, 其 组 成 见 表 1。 表 1排水水量水质分析 名称 水量 / m3h - 1 水温 / ℃ 杂质质量浓度 / mgL - 1 全氨酚T - CN油COD 蒸氨废水30≤4020070012905 000 煤气水封排水260151301 400 泵轴冷却水17≤40少量少量 合计49 2主要设计技术参数及排放标准 1 由于污染物浓度较高, 设计处理水量确定为 65 m3/h。 2 排放标准 处理后达到国家 GB 89781996 中 二级标准 ρ COD≤150 mg/L; ρ 氨氮 ≤25 mg/L; ρ SS≤150mg/L;ρ 酚挥 发 ≤0. 5 mg/L; ρ 氰化物 ≤0. 5 mg/L; ρ 油≤10 mg/L; pH 值 6 ~ 9。 3废水处理工艺 3. 1工艺流程 为达到目标水质, 采用“A - O 法” 为核心的生物 脱氮焦化废水处理工艺, 流程分为预处理、 生化处理、 深度处理及泥处理。 预处理的主要目的是去除重油和轻油, 去除较大 颗粒悬浮物, 并去除一部分 COD。采用的主要处理 设备有 平流隔油池、 气浮装置、 调节池等。 预处理阶段油的去除率为 90 , COD 去除率为 30 。预处理后水经泵提升, 与二沉池回流上清液一 85 环境工程 2011 年 12 月第 29 卷第 6 期 起均匀地进入生化处理池。 生化处 理 采 用 内 循 环 工 艺, 主 要 任 务 是 去 除 COD 和氨氮及硫化物、 氰化物、 酚等有害物质。利用 微生物的新陈代谢, 在温度、 pH 值、 营养物及溶解氧 均适合的情况下, 通过生物化学作用, 降解污水中有 毒有害物质。生化处理的主要构筑物是 A/O 生化池 即缺氧池、 好氧池 , 并配有相应的二沉池、 风机房、 药剂制备间、 回流泵房等及相应的监控系统和必要的 检化验设施。 经生化处理的污水, NH3-N 去除率可达 95 以 上, COD 去除率达到 86 ~ 90 。 混凝沉淀作为后续深度处理设施, 旨在进一步降 低原水 COD 中生物不能降解的部分。混凝沉淀对残 余 COD 的降解能力为 30 ~ 50 , 使出水 COD 可达 到 150 mg/L 以下,用于焦炉熄焦补充水或原料场抑 尘、 烧结厂混合机用水。 生化池剩余污泥、 混凝沉淀池底排泥浆至浓缩池 经泵加压去污泥脱水间脱水, 脱水后污泥泥饼含水率 为 75 , 用汽车装运送煤场综合利用。工艺流程见 图 1。 图 1工艺流程 3. 2主要构筑物及设计参数 3. 2. 1平流隔油池 设计水量为 65 m3/h。隔油池为钢筋混凝土结 构, 2 格。水力停留时间为 4. 0 h, 有效水深为1. 8 m, 每格长15 m, 宽 3 m, 池上设刮油刮渣机, 将浮油刮至 出水端的收集槽, 底部设集油斗, 浮油及重油集油斗 中的油均依靠重力排入废油贮池, 送煤场配煤或回收 利用。隔油池出水进入气浮装置。 3. 2. 2气浮装置 隔油池出水靠自流与溶气水进入气浮池混合室, 充分混合接触, 使微小气泡粘附污水中的小油珠和 SS 使其浮至水面被刮除。池端溢流水进入调节池。 溶气水在溶气罐中, 利用配备的工作泵和循环泵将空 气负压吸入并溶于部分回流水中形成。气浮装置设 为 1 套, 气浮装置设计水量为65 m3/h, 为钢结构,水 力停留时间约0. 4 h。 3. 2. 3缺氧池 缺氧池占地 27 m 9 m 6. 5 m, 分二系列, 地上 部分高 6. 0 m, 地下部分为 0. 5 m。有效水深 6 m,保 护高 0. 5 m。池内满布固定生物填料, 控制溶解氧小 于 0. 5 mg/L。1Q Q 65 m3/h 原水与二沉池 3Q 流 量的上清液至缺氧池进口, 回流水中大量硝态氮和亚 硝态氮由厌氧反硝化菌生理活动将其还原成氮气逸 出, 此反应以进水有机物为碳源, 故对进水 COD 有较 高去除率。此反应产生一些好氧反应所需碱度。缺 氧环境最大限度提高了污水中难于生物降解有机物 的可生化性, 提高了后续好氧处理效率。本缺氧池为 竖流式, 底部配水和池面集水考虑负荷均匀, 出水自 流进入好氧池。缺氧池污水名义停留时间为22 h。 3. 2. 4好氧池 好氧池占地 27 m 24 m 6 m, 分二系列, 地上 部分高 5. 5 m, 地下部分为 0. 5 m。有效水深 5 m,保 护高 1. 0 m。内设微孔曝气器。上部溢流出水通过 集水槽汇入配水井, 经管道进入二沉池。污水名义停 留时间 49 h。 缺氧池出水重力流入好氧池, 二沉池 2Q 流量的 回流污泥也返至好氧池进口, 两液混合后在好氧池中 推流运行, 在微孔曝气器充氧 总充气量150 m3/min, 充氧效率 15 ~ 25 ,DO 2 ~ 5 mg/L, pH 值 7. 0 ~ 6. 4 工况下, 经活性污泥好氧生化作用, 按顺序逐步 去除酚、 氰、 硫氰化物等并将氨氮转化为亚硝态氮和 硝态氮。硝化过程需补充碳酸钠以补充硝化反应消 耗的重碳酸盐碱度, 并需适量投加磷盐以维持细胞合 成碳氮磷的比例关系, 碳酸钠碱液和磷盐由设在生化 池上加药箱供给。 3. 2. 5二沉池 设 14 m 辐流式沉淀池 2 座, 有效水深 3. 0 m, 池深 4. 8 m。采用中心筒进水周边出水池型, 内设刮 泥机。出 水 经 上 清 液 回 流 泵 提 升 回 流 至 缺 氧 池 3Q , 底流污泥用污泥回流泵提升至好氧池入口处; 剩余 污 泥 排 至 污 泥 浓 缩 池。二 沉 池 处 理 水 量 为 390 m3/h, 实际水力停留时间为 3. 16 h, 上升流速为 95 环境工程 2011 年 12 月第 29 卷第 6 期 0. 85 m/h。 3. 2. 6混凝沉淀池 9 m 辐流式沉淀池 2 座, 有效水深 3 m, 池深 4. 0 m。采用中心筒进水, 周边出水, 内设刮泥机。混 凝反应池出水挟 SS 絮体低流速进入辐流式混凝沉淀 池进行固液分离, 逐渐增大的絮体缓慢沉于池底, 出 水 SS 降至 70 mg/L以下, 在 SS 去除的同时也去除其 相应 COD 值。溢流水至污泥脱水间回用储水池, 经 回用水泵加压去熄焦。底排泥浆 含 水率 98 ~ 99 至浓缩池经泵加压去污泥脱水。混凝沉淀池 处理水量为 65 m3/h, 水力停留时间为5. 8 h, 上升流 速为0. 52 m/h。 3. 2. 7污泥脱水间 设 6 m 污泥浓缩池 1 座, 内设中心传动式污泥 浓缩机 1 台, 二沉池底排剩余污泥和混凝沉淀池底排 泥浆 浓度 98 ~ 99 经过污泥浓缩池浓缩后 浓 度 98 送厢式压滤机脱水。厢式压滤机依靠污泥 泵输出的泥浆压力和隔膜压缩空气膨胀挤压进行脱 水, 脱水后泥饼含水率为 75 。 3. 2. 8药剂制备间 内设深度处理使用混凝剂、 加助凝剂 PAM, 阳 离子型, 分子量大于 900 万 和调 pH 值剂 Ca OH 2 等药剂的贮存、 制备、 计量和加压设施, 并考虑药剂储 存用地。 在污水处理工艺的不同部位按水量比例投入具 有不同功效的药剂, 投配位置及投配量如下 1 好氧生化池投加 Na2CO3, 调节好氧池的 pH 值和提供微生物需要的碳源, 投加量为45 kg/h。按 溶液浓度 5 投加。 2 好氧生化池投加 Na2HPO4或 Na3PO4, 为微生 物提供合成细胞所需磷盐, 投加量为8 kg/h。按溶液 浓度 5 ~ 10 投加。 3 投加混凝剂 DM301, 投加量为 65 kg/h。按溶 液浓度 10 ~ 20 投加。 4 投加助凝剂 PAM 和调 pH 值用 Ca OH 2。助 凝剂 PAM 投加量为 0. 15 kg/h, 按溶液浓度 0. 1 投 加。Ca OH 2 投 加 量 为 20 kg/h, 按 溶 液 浓 度 为 5 ~ 10 投加。 4调试与运行 生物处理系统稳定高效的运行是整个处理系统 调试的核心, 系统碱、 磷等药剂投加量、 溶解氧、 温度 的控制, 不仅影响处理后出水水质是否达标, 而且还 关系到处理成本的高低。 系统运行初期 Na2CO3投加量为 1. 44 t/d, 后逐 渐稳定在 0. 90 t/d, 受加碱设备及入水NH3-N波动等 影响, 好氧池 pH 值不易控制, 波动较大, 会对整个系 统稳定运行造成影响。 温度对生化系统的稳定运行起着非常大的作用, 由于 A - O 工艺停留时间较长, 水温受环境温度影响 较大, 冬季运行时, 采用蒸汽给系统加热对生化稳定 运行帮助很大, 但夏季受前段工艺影响, 排入生化的 原水水温很高, 最高达 37℃ , 曾对生物处理造成一定 冲击。 硝化细菌生长缓慢, 产率低, 当系统负荷受冲击 后恢复缓慢, 并且硝化细菌对有毒物质十分敏感, 当 有毒物质浓度超过一定数量时即对硝化细菌生长产 生抑制作用, 调试初期, 入水波动较大, 系统中硝化细 菌常受冲击, 致使硝化反应缓慢, 造成 NO2-N 积累, 影响 出 水 COD 指 标。通 过 控 制 入 水 水 质, 出 水 NO2-N小于10 mg/L, 系统运行趋于稳定。 5结语 1采用除油、 气浮反硝化、 硝化工艺综合处理蒸 氨后焦化酚氰污水, 污水处理效果良好, 出水各项指 标均达到了排放标准。 2在缺氧、 好氧工艺中含有大量的原生动物及 后生动物, 它们具有吞食过量的细菌及细菌尸体的作 用, 从而减少了剩余污泥。 3本工艺利用水中的有机物作为反硝化脱氮的 碳源。脱氮过程产生的碱可为硝化反应阶段利用。 既充分利 用 了碳 源 又节 省 了 碱, 从 而 降 低 了 运 行 成本。 4废水中难以好氧降解的有机物, 在缺氧段被 降解为简单脂肪有机物, 从而提高了污水的可生化 性, 确保废水中 BOD5、 COD 等污染指标均能达到排 放标准。 参考文献 [1]张景来, 王剑波, 常冠钦, 等. 冶金工业污水处理技术及工程实 例[M]. 北京 化学工业出版社, 2003. 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