煤矿事故分析 顶板事故.doc

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3下402工作面机头漏顶事故案例剖析 一、工作面基本概况 3下402工作面煤层厚度3.6m,直接顶为砂质泥岩0.59m,基本顶为细砂岩6.93m,直接底为砂质泥岩0.85m,基本底为细砂岩8.79m。该工作面配备SGZ-830/1050刮板运输机、MG400/930-GWD型煤机滚筒截深800mm,液压支架为ZZ5600-23/45,由于支架推拉千斤顶行程为600mm,煤机割煤后需要二次拉移支架维护顶板,工作面机头4巷道支架为ZT7600/25/45,运巷巷道支架为ZTZL-7600/25/50型。 二、事故经过 2016年9月1日,夜班生产班接班后,煤机从60架向机头方向割煤,130,煤机割完第一个机头返机后,支架工在拉移机头支架后,从机头向外2.0m范围工作面侧煤帮出现片滑,造成1、2液压支架前梁顶板破碎矸石相继滑落,出现漏顶。经过处理,9月2日950顶板得到控制。 图1 工作面漏顶位置平面示意图 三、事故发生地点情况说明 图2 工作面断层位置平面示意图 事故发生时,工作面从29架至机头段揭露两条交叉断层H3.0m、H5.0m,1架至15架为全岩托顶煤开采,事故发生地点位于工作面机头,距离刷帮区27m,距离运巷原掘进退机刹底超高处2.0m,机头处于H3.5m∠55断层和H5m∠45断层垂直交汇处。 四、原因分析 图3 工作面机头及运巷超前巷道剖面示意图 图4 运巷超前超高段支护示意图 1、构造影响工作面机头区域揭露两条交叉断层,其中H5m∠45断层上盘受H3.5m∠55断层牵引,造成断层盘面处顶板松软、破碎; 2、巷道超高段巷道掘进由于遇断层退机刹底,施工期间留有长高7.8m2.7m超高段,接顶为半圆料,强度差; 3、措施执行不到位8月11日,综合队制定了专项接顶措施,措施要求使用方木接顶整体支护,但综采二区仅使用3棵方木配合半圆接顶,木垛的整体性较差,在拉移巷道支架过程中,出现接顶材料拉散、拉花现象; 4、4巷道支架拖后推采位置位于运巷拐点向里59m,由于受转载机不能及时拉移影响,4巷道支架拖后2.1m,造成机头段端头应力集中,顶板压力大; 5、三机配套缺陷工作面配备SGZ-830/1050刮板运输机、MG400/930-GWD型煤机滚筒截深800mm,液压支架为ZZ5600-23/45,由于支架推拉千斤顶行程为600mm,煤机割煤后需要二次拉移支架维护顶板,且工作面机头无专用过渡支架,端头支护强度受限,不利于顶板管控; 6、端头支架拖后生产期间,煤机割完第一个机头后机头作业人员未能及时拉移超前架,未能有效维护机头段顶板; 7、上网质量差工作面在出现顶板破碎后采取及时上网,拉移 支架时矸石拐网,导致上网质量差; 8、备用支护材料不够工作面机头出现漏顶时,现场只有半圆和金属网,没有3m长圆料,支护材料不能满足使用; 9、现场管理存在漏洞,现场未能按要求配备足量支护材料,事故发生后未能第一时间采取强有力措施,导致事故处理耗时较长,简单问题复杂化; 10、工区重视程度不够工区对机头过地质构造超前防范意识不强,重视程度不够,现场管控不到位,没有提前采取预防性措施。 五、防范措施 为深刻吸取此次事故教训,举一反三,杜绝类似事故发生,提出如下防范措施 1、采煤工作面现场严格按要求足量配备支护材料,现场必须常备4m圆木不少于10根,半圆不少于20块,工字钢不少于10根,金属网不少于50片。 2、工作面存在地质构造时,现场存放备用锚杆不少于30套。 3、优化工作面设备配套,在今后的支架选型时,按要求配置过渡支架; 4、掘进遇断层时强化对断层的研判,减少超高地段的出现; 5、工作面在巷道揭露断层时,加强层位调整,确保工作面两端头沿正巷推采,降低顶板维护难度。 6、严格按章作业,对制定的专项安全技术措施必须确保落实到位。 7、强化现场管理,提高区队超前管控能力和管理人员的忧患意识,做到超前防范,措施得力,确保安全生产。
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