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S e r i a lN o . 4 5 5 M a r c h. 2 0 0 7 矿 业 快 报 E X P R E S SI N F O RMA T I ON O FM I N I N GI N D U S T R Y 总 第4 5 5期 2 0 0 7年3月第3期 勾金玲( 1 9 8 1 -) , 女, 辽 宁锦县人, 助理工 程师, 2 1 0 0 4 1江苏省 南京 市中华门外 西善桥。 高效深锥浓密机在梅山选厂的应用 勾金玲 ( 上海梅山矿业有限公司 ) 赵福刚 ( 中钢集团马鞍山矿山研究院 ) 摘 要 通过采用高效深锥浓密机进行尾矿浓缩实验, 提出了采用浓密机高效化处理方案, 并 将三段浓缩流程改为二段浓缩流程, 此外就高效深锥浓密机的构成、 工作原理、 性能以及该设备在 梅山选矿厂的应用效果进行了阐述。 关键词 高效深锥浓密机; 尾矿输送; 应用效果 中图分类号 T D 4 6 2 +. 5 文献标识码 B 文章编号 1 0 0 9 -5 6 8 3 ( 2 0 0 7 ) 0 3 -0 0 7 0 -0 3 1 概述 梅山铁矿是宝钢梅山公司的重要原料基地, 目 前已经形成4 0 0万t / a 的采选综合生产能力。梅山 选矿厂原则工艺流程是磁重预抛尾产生粗精矿和部 分尾矿, 粗精矿经浮选脱硫和磁选降磷后, 产生降磷 尾矿和再经浓缩脱水后得最终铁精矿产品。选矿厂 尾矿由洗矿分级、 磁重抛尾工序的细粒尾矿和浮选 脱硫、 磁选降磷工序的降磷尾矿两部分混合组成。 尾矿脱水采用三段浓缩流程, 即磁重抛尾的细粒尾 矿先由2台 5 0 m 浓密机进行一段浓缩脱水, 浓缩 后的磁重尾矿与磁选降磷尾矿合并, 再由2台 5 0 m 浓密机进行第二段和1台 5 0 m浓密机进行第三段 浓缩 脱 水, 经 三 段 浓 缩 后 的 综 合 尾 矿 由 3 台 S GM B 1 4 0 -7隔膜泵输送至尾矿库, 目前年综合处理 尾矿量为8 2万t 。但随着选矿处理能力的提高, 湿 尾矿量也逐年增加, 生产中尾矿浓缩输送能力不足 的问题逐渐暴露出来。 2 尾矿性质及原处理工艺流程 梅山铁矿矿石矿物主要有磁铁矿、 半假象赤铁 矿、 菱铁矿, 其次为假象赤铁矿及少量的褐铁矿、 黄 铁矿等。脉石矿物有铁白云石、 白云石、 方解石等碳 酸盐矿物, 以及高岭石等组成的粘土矿物, 此外还有 磷灰石和少量的石榴石、 透辉石、 绿泥石、 石英等。 梅山选矿厂由于处理的矿石中含有大量的粘土类矿 物 ( 高岭土、 云母 ) 及碳酸盐矿物, 根据实验数据分析 在磁重尾矿、 降磷尾矿和综合尾矿中高岭石、 绿泥 石、 云母等组成的粘土类矿物含量分别高达3 2 . 6 %、 1 3 . 5 %和 2 1 . 6 %, 铁白云石、 方解石等碳酸盐类矿物 量也达到1 1 . 3 %、 1 0 . 2 %和1 0 . 6 %。原尾矿处理系 统的工艺流程见图1 。原生产指标见表1 。 表1 原浓缩系统生产指标 给矿 浓度 (%) 处理量 / ( t / h ) 底流 浓度 (%) 底流 体 积量 / (m3/ h ) 备注 ≤31 8一段重选尾矿( 1、 2号浓密机) 1 86 32 ≥2 0 2 7 3.92二 段浓缩( 6 、 7浓 密机同时工作 ) ≥ 2 03 0三段浓缩( 4号浓密机) 图1 原生产尾矿浓缩系统流程 随着尾矿的逐年增多, 使原有浓缩与输送系统 的问题日趋恶化, 主要表现为在以下几点。 ( 1 ) 浓密机的溢流水质差, 浓密机的底流浓度 低, 造成了溢流水对环境的污染以及增加了尾矿的 输送能耗。尤其当冬季生产时, 特别是井下原矿石 中粉矿量比例较大时, 环水中悬浮物量超标, 3台隔 膜泵必须同时开, 没有备用设备, 如若机器发生故 障, 则不能保证生产的连续性, 对整个矿山的效益产 生不利影响。 ( 2 ) 由于公司地处南京近郊, 在土地利用和环保 方面都有很高的要求。为满足生产和环保的要求, 对尾矿浆进一步的浓缩脱水。 ( 3 ) 考虑到原矿品位逐年下降, 尾矿量逐年上升 的趋势, 选矿厂的尾矿浓缩系统处理增产后的尾矿、 浓缩问题已迫在眉睫。 21 ( 4 ) 随着产量的增加, 尾矿量的增大, 大井沉降 面积显得不够。 ( 5 ) 为减少尾矿浆的输送体积, 需要提高尾矿浆 输送浓度, 目前选矿厂为脱除尾矿水份, 已投建了板 框压滤, 为提高压滤机的工作效率, 亦同样需要提高 压滤给矿机浓度。因此寻找浓缩效率高的浓缩设备 势在必行。 3 深锥浓密机的应用 为解决上述问题, 梅山矿业公司委托科研单位 进行了尾矿高浓度浓缩实验及高效化改造设计。经 过多年的试验研究, 提出了对原有尾矿浓密系统进 行高效化改造方案, 增加了一台2 5 m H R C型高效深 锥浓密机。 3 . 1 深锥浓密机组成及工作原理 深锥浓密机是国外2 0世纪7 0年代发展起来的 一种高效浓缩设备, 适用于处理细粒和微细粒物料, 具有 极大 的 生产 能 力, 可 获 得极 高 的底 流 浓度。 H R C -2 5型高效深锥浓密机是一种高效率的浓缩设 备, 该设备是我国目前最大的高压浓密机, 采用了给 矿的流体动力学自动稀释、 絮凝剂瞬间混合及加速 沉降的流体动力学控制、 低阻力的耙子、 破坏絮凝体 受力平衡的搅拌机构等新技术, 具有较高的浓缩效 果和稳定的工作状态。目前已在国内很多矿山生产 应用, 并取得了很好的效果。 H R C 2 5 -H P高效深锥 浓密机结 构为中心 传动 式。主传动为低转速大扭矩涡轮减速机; 壳体为钢 筋混凝土高架式弹性结构, 采用深锥大坡度钢筋混 凝土自防水结构。给矿量和加药量采用手动控制, 底流排矿采用自动控制, 采用双输入单输出模糊逻 辑与 P I D 结合的算法, 给矿采用电磁流量计监测, 底流浓度采用γ - 射线密度计检测, 浓密机内储矿量 用微差压计检测, 控制系统为集散控制, 系统具有三 级过载保护, 确保浓密机稳定工作。其主要工作原 理是物料给入浓密机顶部桥架上的给料箱消能, 通 过料箱给入浓密机的给料井, 并与絮凝剂混合发生 絮凝, 絮凝后的物料在重力作用下在浓密机内沉降。 根据现有的浓密理论, 浓缩过程分为3个阶段, 现使 用的浓密机, 包括高效浓密机反映的浓缩过程主要 是固体颗粒在沉降段和过渡段的工作过程, 当浓密 机处于这一工作阶段, 采用絮凝浓缩, 大大地增加了 固体通量, 设备可以获得较大的处理量。因此, 高效 深锥浓密机工作时, 浓密机底部储存有大量的高浓 度矿浆, 高浓度矿浆中的水逐步挤出, 从而达到要求 的底流浓度, 高效深锥浓密机内的浓度分布见图2。 图2 高效深锥浓密机内矿浆分层 3 . 2 改造后的流程 浓缩系统保留第一段浓缩作业, 对于二段浓缩 作业进行改进, 增加一台 H R C -2 5高效深锥浓密机, 选择6号或7号浓密机中的一台进行高效化改造另 一台作为备用大井, 取消三段浓缩作业。新增的第 1台 H R C 2 5高压浓密机于2 0 0 4 -1 0 月完成流程切 换, 并投入使用, 替代了7 # 浓密机, 并停用了4 # 浓 密机。改造后的流程图见图3 。 图3 设计流程图 现尾矿工艺流程为 重选和降磷尾矿在矿浆分 配桶中混合后, 3 0%的矿浆给入现有的6 # 或7 # 浓 密机进行浓缩, 获得浓度为3 0 %的底流, 进入高位 料浆槽, 再经隔膜泵输送到尾矿库。而7 0%的矿浆 加入絮凝剂后, 通过新设计的给矿泵给入高效深锥 浓密机, 浓缩得到浓度为4 8%的底流, 然后经泵输 送到高位料浆槽, 再经隔膜泵输送到尾矿库, 见图 4 。目前, 第2台H R C 2 5高压浓密机正在施工设计, 指标见表2, 预计2 0 0 6年4季度可投入运行, 届时 将取代6 # 浓密机。 2台 H R C 2 5高压浓密机投入使 用后, 预计最终尾矿浓度可以达到4 5 %以上, 与高 压浓密机应用前相比, 可以提高浓度1 0 ~ 1 5个百分 点; 与高效化改造前相比, 可以提高浓度1 5~1 9个 百分点。同时, 还可以再增加2 3 t / h的处理量, 使尾 矿浓缩系统设计处理能力达到1 5 0 t / h, 提高1 8%以 上。 3 . 3 应用效果 31 勾金玲 赵福刚 高效深锥浓密机在梅山选厂的应用 2 0 0 7年3月第3期 经过一段时间的试生产, 该系统生产运行稳定, 给矿浓度为1 5%, 处理量与底流浓度的平均值分别 为5 2 0 m 3 / h和4 8%, 达到了设计的标准 给矿浓度 为1 8 %, 处理量为3 6 8 . 4 1 m 3 / h , 底流浓度4 5%(冬 季为4 0% ) 。 2 5 m高效浓缩机的设计工艺指标底流 体积量为1 1 7m 3 / h , 实际现在一般情况下输送量为 1 5 0m 3 / h 左右, 甚至有时 达到了1 7 0 、 1 8 0m 3 / h , 远 远超过了设计指标, 另外, 溢流固体含量低。 表2 第二段浓缩设计指标 浓密机类型 给矿浓度 ( %) 处理能 力 / ( t / h ) 底流浓度 (%) 溢流固体 含量 / ( m g / L ) 6 #普通浓密机 1 85 2>3 5<3 0 0 HR C 2 5高 压浓密机1 87 5>4 5<3 0 0 综合1 81 2 7>4 0<3 0 0 由于底流浓度的提高, 为后序的尾矿输送提供 了有利地条件, 大大地缩短了隔膜泵的开车时间。 以前3台隔膜泵要同时运转, 而现在白班通常只开 一台隔膜泵, 中班和夜班也只用开两台隔膜泵, 降低 了能耗。 改造后的尾矿系统安装了自动控制系统, 较老 系统更容易操作与管理, 同时节约大量的电耗、 增加 大量的回水, 减少了尾矿管道的消耗量, 环水的质量 得到了改善, 减少了溢流水对环境的污染。另外, 尾 矿浓度提高后, 尾矿的压滤给矿时间缩短, 为尾矿综 合利用创造了有利的条件。 4 经济效益 以年处理湿 尾矿量 8 2 万t的 7 0 % 来计 算即 5 7 . 4 万t , 原4 # 大井底流浓度按3 0 %、 现在综合尾 矿底流浓度按4 0 %、 电价按0 . 5 5元/ k W h 、 絮凝剂按 1 . 7 万元/ t 。隔膜泵装机功率为4 0 0 k W h , 额定输送 量为1 4 0m 3 / h。 ( 1 )减少矿 浆输 送量。改造 前环水 输送 量为 2 2 0 . 0 8 万 m 3, 现为1 4 6 . 9 5 万 m3, 年减少环水输送量 7 3 . 1 3 万 m 3。 ( 2 )年 节 约 电 耗 1 1 7 . 6 万 k W h , 年 节约 电 费 6 4 . 6 8 万元。 ( 3 ) 年消耗药量2 8 . 7 0 t , 年多用药剂费3 8 . 7 9万 元。 综合年经济效益 2 5 . 8 9 万元。 间接的经 济效 益包括, 系统 处理 能力 提高 了 8 0 %以上, 此外尾矿浓缩系统改造后, 高浓度的尾矿 可以有效地缩短压滤时间, 为扩大尾矿使用量创造 了有利的条件。改造后的尾矿浓缩系统, 改善了溢 流水质, 使其可以做回水使用, 减少了排放, 节约了 用水。 5 结语 H R C -2 5型高效深锥浓密机与6 # 或7 # 浓密机 联合使用, 设计处理尾矿量9 1万~ 1 0 0万t / a , 但随 着二期延伸工程的完成, 尾矿量增至1 2 8 . 9万t / a 。 所以就目前的尾矿处理能力还不能满足二期延伸工 程基建期尾矿量递增的需要, 尾矿输送能力不足的 问题仍然未能彻底解决。而且, 随着企业对选矿金 属回收率的重视, 重选系统需要进一步降低入选粒 度, 尾矿量将进一步增加。现在梅山公司正在投建 第二台2 5 m 高效深锥浓密机, 届时两台2 5 m 并联使 用, 有助于处理完成年1 2 9万t 的尾矿量, 为选厂的 发展解除后顾之忧。 参 考 文 献 [ 1 ] 仝克闻. N G S型高效 深 锥浓密机的 应用[ J ]. 金 属 矿山, 1 9 9 6 ( 1 ) 3 4 ~3 8. [ 2 ] 刘安平, 倪 文, 张祖 刚. 梅山尾矿絮凝深锥浓缩 实验研究[ J ] . 金属矿山, 2 0 0 5 ( 1 0 ) 3 0~3 2, 7 4. (收稿日期2 0 0 6 -1 1 -1 9 ) 信息平台 我国两年间关闭矿井8 0 7 9处 在2 0 0 7 -0 3 -0 2日进行的全国安全生产视频会 议上, 安监总局局长李毅中表示, 2 0 0 7 -0 1~0 2月, 全国事故总量、 重特大事故均有一定幅度的下降。 与2 0 0 6年同期相比, 0 1~0 2月事故起数和死亡人 数分别 下降2 4 . 7 % 和1 4 . 5 %。李 毅中 还 透露, 从 2 0 0 5 年 到 2 0 0 7 -0 2 -1 5 日, 两 年 来 全 国 合 计 关 闭 80 7 9 处矿井。 41 总第4 5 5期 矿业快报 2 0 0 7年3月第3期
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