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MXG-300/700A采煤机的技术改进研究 摘要采煤机是综采工作面落煤和装煤的主要设备,对煤炭的高效开采和人员安全都有着举足轻重的影响。在MXG-300/700A电牵引采煤机的使用过程中存在的离合器锁定和喷雾效果问题,通过结合工作面的实际情况,进行不断研究和改进,最终得以解决。采煤机械的完善和改进,为煤层的安全开采和人员生命健康提供了很好的保障。 关键词矿山机械;采煤机;离合器;喷雾效果;综采工作面 中图分类号TD421 文献标识码A 文章编号1009-2374(2011)34-0051-02 煤炭是我国的主要能源,在我国经济和生产过程中起着不可替代的作用。在煤炭开采过程中,各方面都有很多专家在不断探索和研究,得出了很多宝贵的成果。比如翁明月进行煤岩破坏的微震监测、工作面矿压显现监测和瓦斯涌出的实测研究,得到了综放工作面煤岩破坏、矿压显现和瓦斯涌出三者之间的关系;缪协兴总结了煤炭资源绿色开采基础研究方面取得的主要成果,以及在突破传统采煤技术理念上取得的重要进展。这些宝贵的研究成果,为我国的煤炭开采提供了很好的理论和实践依托。 我国山西省境内大多数矿井,煤层地质相对稳定,煤层较厚,综合机械化采煤技术得到了很好的应用。综采过程中的配套设备通常有采煤机、刮板输送机、液压支架和胶带输送机等。采煤机是一个集机械、电气和液压为一体的大型复杂系统,是综合机械化采煤的主要机械。本文基于在MXG-300/700A采煤机使用过程中的存在问题着手,进行不断的观察和研究,对采煤机的相关系统进行改进,最终解决了使用不便的问题。 一、地质概况及设备简介 司马煤矿位于山西省长治市境内,1210工作面开采煤层属下二叠统山西组下部的三号煤层,该煤层赋存稳定,煤厚变异系数较小,煤层结构较简单。煤层厚度稳定,为7.0m;煤层倾角0~14,平均7;可采指数为1;煤层结构为7.0m。工作面总体地势东南高西北低,总体呈一北西倾的单斜构造,工作面东部坡度较大,西部较缓,局部地方底板出现起伏变化,形成小型褶曲,在褶曲转折端会造成煤层及顶板裂隙发育,煤层破碎。 MXG-300/700A电牵引采煤机是一种多电机驱动,交流变频调速无链双驱动电牵引采煤机。由西安煤矿机械有限公司制造,性能优越。电气系统具有四象限运行的能力,可用于大倾角工作面采煤。采用水冷式变频器,技术领先,可靠性高,体积小。系统采用PLC控制,更加自动化,易操作。具有简易智能监测,系统保护功能齐全,查找故障方便。而且在操作方式上,有手控、电控、遥控多种操作方式。 二、问题的提出 (一)离合器锁定问题 1210工作面回采期间工作面整体都处于上坡倾斜开采,初期坡度最大,仰角达10。坡度和地质情况的特殊性,在采煤过程中,经常出现机组滚筒离合器虽然已经挂上,但是无法锁定。随着采煤机割煤引起的震动,离合器可能会往外窜,容易引发连锁反应。有可能直接将机组截割电机轴齿推没了,迫使停机更换电机齿轮轴。严重时可能导致截割电机损坏,需立即更换截割电机,在成本上大大不利。甚至还有可能出现离合器全部窜出,导致滚筒突然卡壳、不转的大问题,过程中若滚筒行星头损坏,则会造成工作面停产,直至更换摇臂结束。这样不仅浪费了大量维修成本,而且耽误工作面生产,严重影响煤矿的经济效益。 同时,在更换大件和设备维修过程中存在诸多安全隐患。在停机检修过程中,采煤机检修工需将滚筒离合摘了,然而由于滚筒离合不能锁定,有人经过采煤机时不小心碰到离合器,导致离合器挂上,机组检修工在不知情的状况下开机,从而可能导致人员受伤。 (二)喷雾雾化问题 1210工作面开采深度较大,达到400m左右,顶板压力较大,于是就造成工作面顶板相对比较破碎,煤帮酥软。由于压力大,在采前煤体注水时比较困难。由于这些问题的存在,导致采煤机割煤时,工作面煤粉特别大。当机组往机头采时,机尾侧采煤机司机有时基本无法看清滚筒。在移动支架时也无法看清周边情况,存在很大的隐患。清煤工为了防止煤尘进入眼睛,清煤时基本都是背转身往机头方向,这样就无法看清周边情况,给生产带来很大的安全问题。 在煤炭开采和生产过程中,工人的人生安全和生命健康是一个至关重要的问题,也是煤矿的生产之本。以上这些问题的存在,对员工的人生健康造成了很大的影响,得尘肺病的几率可能会大大增加,成为一个亟待解决的难题。 三、技术改进 (一)离合器的技术改进 对MXG-300/700A电牵引采煤机的离合器部分进行反复研究和分析发现,造成离合器锁定问题的主要原因为离合器转盘内有两个支撑座,将离合器转盘顶住,导致离合器往里挂刀时无法挂到位;同时离合器限位器是个圆形的,转盘周边没有可以锁定的装置。 根据工作面的情况和采煤机实际操作工序,可以将离合器转盘内支撑座去除。支撑座去除后不仅不影响离合器的功能,而且还能解决离合器无法挂到位的隐患。为解决离合器挂到位后不能锁定这一问题,在离合器限位盘上掏一深圆槽,然后在机组离合器限位盘处焊上两个耳,从而使离合器挂上后旋转就能将离合器锁定。改进后的离合器在井下采煤过程中又发现,由于原有离合器内部圆槽的存在,焊耳后只能在挂上离合时能锁定,当摘开离合时又无法实现。于是针对这个情况,将离合器限位盘外侧凹槽加工长一些、深一些,就顺利地解决了这一问题。而且发现,离合器转盘焊耳强度不够,容易发生断裂。将离合器限位器加工成整体的,强度更大,不易损坏。通过以上改进,从根本上解决了离合器无法锁定的隐患,改进后的离合器部件如图1所示。离合器改进以后,能够顺利挂上刀,也能够顺利摘开,并且离合器转盘在摘开与挂刀时都能够成功锁定,解决了离合器挂不到位、锁定不了所带来的一切安全隐患。 (二)喷雾系统的改进 MXG-300/700A采煤机使用的是专用喷雾泵,型号为WPZ320/10,电机功率为75kW,额定工作压力为10MPa,同时采煤机喷雾泵有一个专用液箱,在采煤机运转过程中能满足采煤机喷雾水供应,即采煤机喷雾系统能够满足采煤机喷雾流量及压力要求。使用过程中经过多次研究发现,机组内喷雾是笔直往外喷射,虽然压力很大,射程较远,但是雾化范围很小,更加不能够将采煤机整个滚筒完全雾化。 通过检查采煤机各喷雾系统后知道,滚筒喷雾是个直通的喷嘴,虽然有好几道过滤系统,但是由喷雾泵出的水到滚筒喷嘴时直接通过喷嘴往外喷射,也就导致了射程远但是雾化效果差的问题。对喷嘴卸开后发现喷嘴端部有一个1cm3左右的空间,针对这个情况,决定在该处增加一个涡轮芯,使喷嘴内部产生旋转,从而让喷雾起到圆雾状喷射效果,改进后的喷嘴如图2所示。经过现场试验发现改进后雾化效果良好,工作面采煤期间煤粉大大减少,很好的解决了机组内喷雾雾化效果不好的问题。改进后的喷嘴投入使用后,将煤粉去除在源头,改善了员工的作业环境,为煤层的安全开采提供了有利条件。 四、结论 采煤机是综采过程中的核心机械,采煤机的操作和功效是影响采煤效率的重要因素。由于现场工程地质原因,MXG-300/700A采煤机在1210工作面使用过程中,出现了离合器有时无法锁定和喷雾效果不理想等问题,通过大量的研究和实践,分别对离合器和喷嘴进行了一定的改进。改进后的采煤机在现场工作面使用过程中效果良好,操作更加方便,为煤炭的高效、安全、健康生产提供了有利条件。 参考文献 [1] 翁明月,徐金海,李摇冲.综放工作面煤岩破坏及矿压显现与瓦斯涌出关系的实测研究[J].煤炭学报,2011,36(10). [2] 缪协兴,钱鸣高.中国煤炭资源绿色开采研究现状与展望[J].采矿与安全工程学报,2009,26(1). [3] 王青,史维祥.采矿学[M].北京冶金工业出版社,2001. 作者简介张兴润(1986-),男,福建龙岩人,山西潞安集团司马煤业有限公司助理工程师,研究方向煤层开采、顶板管理和瓦斯防治。 (责任编辑陈 倩) 本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装 原版全文 存入我的阅览室 责任编辑admin
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