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Vo L 3 l N0 . 2 Ma r . 2 0 1 2 冶金能源 E N】 £ R GY F OR ME I .AI J I J URG I C AL I N DUs T R Y 9 冶金熔渣保 温剂的保 温性 能研 究 杨志杰 苍大强 李 宇 刁美玲 北京科技大学冶金与生态工程学院 摘要以熔渣的 “ 热”和 “ 渣”高附加值的双利用为出发点,对熔渣保温剂的保温性能进 行了研究 ,结果表明当膨胀珍珠岩为 1 5 %、焦炭粉为 1 0 %、粉煤灰为 7 5 %,保温剂厚度为 3 4 m m时保温剂保温效果最佳,保温剂表面温度为 3 3 5 C。并通过在唐钢中厚板厂 1 号 1 2 0 t 转 炉上的现场实验验证 。该保温剂保温效果 良好,与没加保温剂相比温降速率降低了约 6 ℃/ m i n , 在整个运输过程中热能损失量减少了 8 . 5 2 k g c e / t 。 关键词熔渣保温剂温降速率 St u dy o n t he t he m l a l i n s u l a t i o n pe r f o r ma n c e o f he a t - i ns ula tin g a g e n t f o r t he me t a l l u r g i c a l mo l t e n s l a g Y a n g Z h i j i e C a n g D a q i a n g L i Y u D i a o Me i l i n g U n i v e r s i t y o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y B e i j i n g Ab s t r a c t I n o r d e r t o r e a l i z e s l a g a n d h e a t o f t h e mo l t e n s t e e l sla g 。 t h e t h e r ma l i n s u l a t i o n p e r f o rm anc e o f h e a t i n s u l a t i n g a g e n t f o r t h e mo l t e n s l ag w a s r e s e a r c h e d .T h e res et s i n d i c a t e d the t h e r ma l i n s u l a - t i o n pe r f o r ma n c e Was the o p ti mal wh e n the c o n t e n t o f e x p a n d e d per l i t e, t h e c o k e p o we r and the fl y a s h i n the h e a t i n s u l a ti n g a g e la t w e r e 1 5 % ,1 0 % and 7 5 % s e p a r a t e l y .A n d the s u r f a c e t e mpe r a t u r e o f h e a t i n s u l a t i n g age n t w a s o n l y 3 3 5 C wh e n i t s thi c k n e s s wa s 3 4 mm.Me a n wh i l e ,i ts t h e rm al i n s u l a - ti o n per f o rm anc e Was v e r ycel l e n t t h r o u g h fi e l d e x per i me n ts i n the No . 1 1 2 0 t c o n v e r t e r a t me d i u m and h e a v y p l a n t o f T an g s h a n I r o n and S t e e l C o r p o r a ti o n .Th e t e mp e rat u r e d e s c e n t r a t e o f mo l t e n s t e e l s l a g d e c r e a s e s b y 6 C/ mi n thu s the l o s s q u ali t y of h e a t e n e r g y d e c r e a le b y 8 . 5 2 k g c e /t i n t h e p r o c ess o ft r a n s p o r t a ti o n . Ke y wo r d s mo l t e n s l ag h e a t i n s ula ti n g a g e n t t e mperat u r e d esc e n t rat e 冶金行业是一个大进大出行业,产生的固体 废弃物量巨大,而在固体废弃物中高温熔渣如高 炉渣、钢渣、铁合金渣、有色金属冶炼渣 、熔融 还原炉渣等所占比例较高,因此如何高效利用高 温熔渣已成为冶金行业 中研究的热点[ 1 I 6 】 。以熔 融钢渣为例 ,转炉排 出的钢渣温度在 1 6 0 0 o C左 右,其所蕴含的热量相当于 3 O一 4 0 k g的重油, |- 十二五国家科技支撑重大项 目 2 0 1 1 B A C O 6 B I O , 国家 自然科学基金重点项 目 5 1 0 3 4 0 0 8 。 收稿 日期 2 0 1 1 1 01 7 杨志杰 1 9 8 3一 , 博士生; 1 0 0 0 8 3 北京市海淀区。 并且温度越高其热熔值越大。而在钢铁厂的实际 生产中,熔渣在渣包 渣罐内的降温速度十 分迅速 ,一般从排渣处运输到渣处理处需 1 O一 1 2 mi n ,在该期间内热量散失十分严重 ,熔渣表 面形成一层较厚的凝 固层 ,在倒渣的过程当中甚 至会出现粘包现象 ,造成倒渣困难 ,更重要的是 热量散失严重 】 。因此为了方便熔渣 的后续处 理利用,使熔渣的 “ 热”和 “ 渣”得到高附加 值的双利用,在熔渣被处理利用之前必须进行保 温处理。导致熔渣热量散失 的原因主要有两个 一 是熔渣本身,熔渣的温度与外界环境温差较 1 0 冶金能源 E NE RGY F OR ME n U RG I C AL I N DUS T R Y V0 1 . 3l N0 . 2 M 2 01 2 大 ;二是渣包结构 ,为了便于接渣 ,渣包一般被 设计 为广 口形状 ,熔渣的热量主要通过渣包 口散 失掉。 根据上述分析 ,作者提出在熔渣表面覆盖一 层保温剂,以减少热量散失和减缓温降,使熔融 态钢渣在处理利用之前仍保持 良好 的流动性。该 文对以膨胀珍珠岩、粉煤灰和焦炭粉为主要原料 的保温剂的保温性能进行 了研究 ,并进行了现场 工业验证实验。 1 保温剂的保温性能研究 1 . 1 实验 实验所用原料为膨胀珍珠岩、粉煤灰、焦炭 粉 ,膨胀珍珠岩的粒径为 2 m m,实验方案如表 1 所 示 。 表 1 实验方案 由于熔渣热量主要是通过包 口向外散失 ,因 此可以近似认为是单向传热。实验中采用单向加 热的方式来模拟熔渣的热量散失过程。具体的实 验操作为 在 中频 炉 Z G一0 . 0 1型感应 电炉 , 最大功率 5 0 k W,最高加热温度 1 7 0 0 C内嵌入 一 石墨块 p 1 2 05 0 作为热源 ,并 在其 中心 钻一孔 1 0 ,将双铂铑热 电偶插入孔内用 来测量石墨块的温度 ,由于刚排出的熔融钢渣温 度大约为 1 6 0 01 6 5 0 ℃ ,因而实验 中将石墨块 加热到 1 6 0 0 ; 后 ,调节 中频炉的输 出功率使石 墨块温度恒定在 1 6 0 0 ℃。将表 1中混合均匀的 保温剂装入 刚玉坩埚 01 0 0 内摊 平 ,同 时测量保 温层 的厚 度 ,然后将 刚玉坩 埚放置于 1 6 0 0 C石墨台上 ,将镍铬镍硅热电偶置于保温剂 表面中心处 ,加热 3 0 mi n后记录下镍铬镍硅热电 偶所显示的温度。 1 . 2 结果与讨论 实验结果如表 2所示 ,保温剂表面温度最高 为4 5 0 o C,远远低于石墨块的 1 6 0 0 ℃ ,因此总的 来说每一种配方的保温剂的保温效果都较好 。而 实验 B 1 、B 5 、B 7 所用保温剂配方不同但用量都 为 2 0 g ,B 2 、B 6 、B 8都为 3 0 g ,对其进行比较发 现 ,B 5与 B 7保 温剂表 面温度非 常接近 ,但 较 B 1 低约 1 0 0 ℃,将实验 B 2 、B 6 、B 8进行 对 比也 可得到 与 B l 、B 5 、B 7相 同的结 果。实 验 B 5 、 B 6 、B 7 、B 8保温剂 中膨胀珍珠岩含 量为 1 5 % , B l 、B 2保温剂中膨胀珍珠岩含量为 1 0 %,膨胀 珍珠岩含量高的保温剂表面温度明显低于其含量 低的 ,因此可以认为膨胀珍珠岩对保温剂 的保温 性能起主要作用 。但由于它的熔点较低 ,单独将 其作为保温剂原料时 ,很容易被熔渣所熔化而失 去保温性能,因此保温剂 中仍需配人熔点较高的 焦炭粉和粉煤灰 。 表 2 保温性能实验 结果 保温剂 B l B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 旧 r 7 B 8 3 2 4 4 7 0 3 4 4 5 3 9 6 2 4 2 5 4 O 3 3 5 4 3 3 5 31 2 3 4 0 33 3 保 温层厚度/ mil l 2 2 表面温度/ * C 4 5 0 由于影响保温剂保温效果的不仅是保温剂本 身的保温性 ,还与其厚度有关 ,因此对 同一配方 不同用量下的保温剂进行 了实验 B lB 4 。根据 保温过程 中的热量传输示意图 图 1 可知 ,热 量通过石墨层界面与保温层之间的导热以及保温 层界面与空气的热交换散失到空气中。当热量传 输达到平衡时,通过保温层传递的热流密度与保 温剂通过保温层界面传递到空气中的热流密度相 等 ,即 q 保 q 空 。 图 1 热量 传输 示 意 图 . 、 d 、 g 保 热量传输方向 Vo 1 . 3 1 N o . 2 Ma r . 2 01 2 冶金能源 I N ER ; Y F O R ME I I A I J I J URGI C AL I ND US T R Y 口 空 一 q 保和 q 空分别如式 1 、式 2 此保温剂 的导热系数如式 3 所示 一 2现场验证实验 所示 , 因 。 翟 A ㈥ 根据传热学知识可知导热系数越大保温效果 越差,由于每次实验条件基本相同,所以可以认 为 为常数 ,即 A越大保温效果越好 ,而 A如式 4 所示。假设 空气 温度为室温 2 0 C, 根据表 2实验结果可计算得; 同保温剂的 a / A, 如表3所示。根据图2 可知,随保温层厚度的增 加,同一配方保温剂的 a / A值呈下降趋势,即 随着温层厚度的增加 ,其单位厚度保温层的保温 作用效果在逐渐下降,因此增加保温剂厚度能够 降低热量散失,但考虑到保温剂用量及其成本, 只要保温层厚度能够满足保温需求 即可。而实验 B 5的 A值最大,即保温剂配方为膨胀珍珠岩 1 5 %、焦炭粉 1 0 %、粉煤灰 7 5 %,保温层厚度 为 3 4 m m时单位厚度的保温剂保温效果最佳,其 A值为 1 1 8 m~,保温剂表面温度为3 3 5 ℃。 ㈩ A D 保 一 、 。 式 中 口 保为通过保温层 的热流密度 , W/ m ; 口 空为 散失于空气 中的热流密度 , W/ m 2 ; A为保温剂 的 导热系数, w/ m ℃ ; 为保温层上表面温 度 , K; 为石 墨块 温度 , K; D保为保 温层 厚度 , ra i n ; o r 为对流换热系数 , w/ 1 1 1 2 ℃ 。 表 3不同保温剂的 A值 ’ 1 堕呈 璺 墼 塑 堕 塑 里 塑 l 1 l 9 O 7 l 5 3 l l 8 9 8 1 0 0 65 图2 保温剂厚度对 A的影响 为了验证上述保温剂在生产中的实际保温效 果 ,现场实验场地选为唐钢中厚板厂的 1号 1 2 0 t 转炉 ,渣包为四棱锥形。实验中选用流动性较好 的拉碳渣 ,每次实验渣量为钢水 的 5 %左右即约 为 6 t ,根据渣包形状最终确定每次实验保温剂用 量为渣 量 的 2 % ,即约 为 1 2 0 k g 。实验 中使 用 R a y t e k 3 i 红外测温仪 进行测温 ,其发射率设定 为 0 . 9 5 ,安放位置距离熔渣大约为 5 m。 表 4 现场 实验方案 % 恧 瓣 实验方案如表 4所示 ,分别对上述三个配方 的保温剂及不加保温剂进行了对 比。实验操作过 程为 ①首先将原料按表4 称量好,搅拌混匀后 装入编织袋 ,然后置放于转炉操作平台的观察孔 旁;②将清空的渣包运输到转炉下方,当排渣开 始后用红外测温仪测量熔渣温度,同时用秒表开 始记时; 排渣结束后 ,将保温剂通过转炉操作 平 台上的观察孔投放于熔渣表面 ,同时记录下整 个排渣及投料时间;④渣包车运输渣包到排渣坑 处,同时记录运输时间;⑤将熔渣倒出,同时用 红外测温仪测量熔渣温度。 通过j 【见 察实验过程发现加保温剂的熔渣实 验 X1 一 4 . 在倒渣时熔渣流动性 明显要好于不加 保温剂的实验 X 5 ,并且实验 【 5的熔渣表面形成 一 层很厚的渣壳,几乎无法将渣倒出。同时还发 现保温剂与熔渣之间具有良 好的的互溶性,倒渣 过程中保温剂几乎可以全部熔解于渣中,因此保 温剂不会对熔渣的后序利用产生不利影响。 对排渣温度、时间等 的测 量结果如表 5所 示。从实验结果可以看出,加保温剂的实验 x 1 一 X 4倒渣时的熔渣温度 明显高于不 加保 温剂的 实验 5,并且温降速率大大减缓。实验 X 1 、X 2 的温降速率较低平均为4 . 1 5 C / m i n ,实验 X 3 、 下转第 1 6页 1 6 冶金能源 E NE RGY F OR ME TA L L U RGI C AL I ND US T RY Vo 1 . 3l No . 2 Ma r . 2 01 2 比两种冶炼 过程 ,当降低一氧化碳 的 回收浓度 时,常规冶炼对应的系统收益较 “ 全三脱”冶 炼要高,平 均收益率 比 “ 全三脱”冶炼要高 6 0 %左右。 参考文献 [ 1 ]王爱华,蔡九菊 ,王 其影响因素研究 [ J ] . 鼎等 .转炉煤气回收规律及 冶金 能源 ,2 0 0 4 ,2 3 4 52 5 5. [ 2 ]王爱华,蔡九菊,郦秀萍等 . 转炉煤气 回收分析及 其提高措施 [ J ] .钢铁,2 0 0 6,4 1 5 8 1 8 4 . [ 3 ]张东丽,毛艳丽,曲余玲等 .提高转炉煤气回收与 利用的措施 [ J ] .冶金管理,2 0 1 1 , 4 5 7- 6 0 . [ 4 ]安连锁 .泵与风机 [ M] .北京 中国电力出版社, 2 0 0 8 1 07 2 . 赵艳编 辑 上接第 1 1页 X 4的温 降速 率 分 别 为 7 . 8 9 o C / mi n和 7 . 0 l o C / m in ,因此实验 X l 、X 2保温剂保温效果较好, 这与 1 . 2得 出的结论相同。虽然由于现场操作测 温存在一定 的误 差 ,但通过现场 观察 ,实验 1 、 2在倒渣时熔渣流动性确实 比其他 的效果 要好 。 因此配方为膨胀珍珠岩 1 5 % 、焦炭粉 1 0 %、粉 煤灰 7 5 %的保 温剂较优 秀 ,经过 约 1 3 m i n的运 输,最终倒出的渣仍保持了良好的流动性 , 基本 不会影响熔渣的后序处理利用 ,在整个运输过程 中热能损失量减少了 8 . 5 2 k g c e / t 。 表 5 现场实验结果 3结 论 通过对保温剂保温性能的研究发现 ,随着温 层厚度的增加,其单位厚度保温层的保温效果在 下降。配方为膨胀珍珠岩 1 5 %、焦炭粉 1 0 %、 粉煤灰 7 5 %,保温层厚度为 3 4 ra m时,单位厚 度的保温剂保温效果最佳,保温层表面温度为 3 3 5 C。经过在唐钢 中厚板厂 1号 1 2 0 t 转炉上 的 现场实验验证 ,结果显示其保温效果 良好 ,加该 保温剂后熔渣温降速度为4 C / m in ,与没加保温 剂相比温降速率降低了大约6 ℃/ m i n 。并且在倒 渣时熔渣保持 了良好的流动性 ,在熔渣表面并没 有形成渣壳,在整个运输过程中热能损失量减少 了 8 . 5 2 k g c e / t 。 参考文献 [ 1 ]B .D a s ,S .P r a k a s h .A n o v e r v i e w o f u t i l i z a t i o n o f s l a g a n d s l u d g e f r o m s t e e l i n d u s t r i es [ J ] .R e s o u r c e s C o n - s e r v a ti o n& Re c y c l i n g,2 0 o 7,5 04 0 5 7 . 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