CK53160G型16m数控立车机械液压故障处理-.pdf

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维 修 与 改 造 C K 5 3 1 6 0 G 型1 6 m数控立车机械液压 故障处理 ■葫芦岛滨海水电大件制造有限责任公司 辽宁 1 2 5 0 0 4 张顺廷 ●渤海造船厂集团有限公司 辽宁葫芦岛 1 2 5 0 0 4 崔立奇郑海华岳林红王富国 摘要介绍了几例典型的1 6 m数控立丰机械、液压故障,针对这些故障采取了与之相适应的解决方法。 C K 5 3 1 6 1 G 型单柱1 6 m 数控立 车 就其加 工工件 的尺寸 、规 格及 重量而 言 , E l 前 仍属于 国内最大 设备之一 。 1 9 9 0 年 由武 汉重型机 床 厂制造安 装并投入使用 ,2 0 0 0 年经过原厂家改造。 1 . 滑枕 平衡液压缸无油压 平衡 液 压缸 作 用 减 轻z轴 方 向重量 ,保 证Z轴加 工 工件 精 度。平衡液 压缸油 压通过双联 叶 片 泵 建 立 ,双 联 叶 片 泵 型 号 为 YB1 5 0 6 ,排量5 0 / 6 mL / r 。 双 联叶 片泵作用 ①在横梁 卡紧 和滑枕移动速度v 6 mm / mi n 时 , 仅 6 mL / r 叶片 泵工 作 ,供 给滑枕 平衡液压缸平衡油压为2 . 5 MP a , 此 油 压 通 过 溢 流 阀 型号 Y . 6 3 调 节。②5 0 mL / r 叶片泵流量通过 电 磁 阀2 3 D 一 6 3 断 电返回到油箱 ,作 用减 少通过溢流 阀 引起 的发热 , 减 少不必要能耗 。③当滑 枕向上 快速移 动速 度超过6 mm/ mi n 时 , 2 3 D - 6 3 接通 ,将5 0 mL / r 流量 并 入 油路 系统 内 ,快速 向平衡 液压 缸注 油 ,起到滑 枕平衡作 用。④ 当1 2 0 t 横梁 移动时 ,双联泵 同时 供给横 梁丝母静 压 、润滑 ;横 梁 导轨 卡紧装置松 开 、导轨润 滑供 油 ,其 他油路关 断。⑤横梁卡 紧 装 置系统通过 电磁阀2 3 D一 6 3 接 通 行 多坐标的 联动 ,能 加工形状 复 杂 的零件 ;加工零 件改变时 ,一 般 只需要更 改数控程 序 ,可节 省 生 产准备时 间 ;机床 本身的精 度 高 、刚性大 ,可选择 有利的加 工 用 量 ,生产 率高 一般为普通机 床 的3 ~5 倍 ;机 床 自动化程 度 高 ,可以减轻劳动强度。 参考文献 [ 1 】刘文娟 ,姜晶. 金属切 削机床 【 M】 . 北京 机械工业出版社 , 2 O 1 4 . 【 2 】张发军.机电一体化 系统设计 【 M】 . 湖北 华中科技大学出版 社 ,2 0 l 3 . 脯 收稿 日期 2 0 1 4 1 2 1 0 和断 开 ,利用单 向控制阀 ,型号 为I 一 6 3 ,排量为6 3 L / mi n ,保证平 行横 梁平面 的液 压缸先卡紧 ,横 梁升 降螺母静压 卸荷也是通过一 个 电磁 阀2 3 D 一 6 3 通断 。⑥在卡 紧 装 置系统内增加一 个减压阀和节 流 阀 ,保证静压横 梁卸荷螺母有 较高油压 。 平衡液压缸内无压力处理 1检查 或 更换 溢 流 阀 Y - 6 3 ,回油 管有时 出油 ,有时不 出油 ,平衡液压缸压 力表为0 。回 油管 出油时用手按 住油管出 口, 油 向外 喷 出 ,但 压 力表 为0 。人 为按动 电磁 阀2 3 D- 6 3 ,使双联泵 同时 向平衡液压缸供 油 ,液压缸 油压表 有压 力显示 ,说 明双联泵 5 0 mL / r 泵正常 。快速 向上移动滑 枕 ,电磁阀2 3 D一 6 3 通 电动作 ,此 油路无故障。 2 检查或更换油路 中的单 向阀 I 一 6 3 ,故障仍然存在。 3 检查6 mL / r 叶片泵 ,出 油 口有油 涌出 ,用手按 出油 口, 磊 r 75 个顶 紧 ;在垂直横 梁平面方 向 有1 o 4 “ 液压缸 7 个卡紧、3 个顶 紧 ,均为 叠形弹簧卡 紧 。松开 油压 为4~5 MPa ,松 开状态保证 液压 缸活塞 头与螺钉头 之间 间隙 为0 . 3 0 mm,卡 紧 压板 和导 轨面 的 间 隙为0 . 1 0 mm。横梁 升 降静 压 卸荷 螺 母静 压 卸荷 内压 为2~ 4 M P a 。 由于 横 梁 经 常 升 降 ,为 了 上 下大型加 [ 产 品。当横梁移动 时 ,如果 出现 电流大 、噪声大故 障时 ,检查 双梁叶片 泵油压是 否 达 到 要 求 压 力 ;过 滤 器 是 否堵 塞 ;溢流 阀是 否调节 合适 ;横梁 升 降只要保证 有足够静 压压 力、 足够 多润滑 油流量 ,横 梁升 降故 障就能够 解决 。 4 . 走 台控制装置改进 1 6 m数控立车走 台 自重2 0 t , 由于 最初设 计问题 ,出现过走 台 自动 快速下 滑掉落故 障 ,并发 出 刺耳 噪声 ,严重影响立 车操作者 自身安全 ,必须进行整改。 改 造 方 案 是 采 用 锥 形 抱 闸 电动机控制 ,功 率4 k W。立式 安装 在一台 传动箱上 ,传动箱 内 部有 一套涡轮 蜗杆 ;再 增加 一套 行 星 摆 线针 轮 减 速 机 ,型 号 xw一 9 、传动比 1 5 9 ,这样改造 后 ,走台再 也没有 出现 自动下滑 掉落故障。 5 . 砖 由 锈钢 护板被 拉 开 处理 1 6 m数 控立车 已经运 行 了2 5 年 ,并且每 天2 4 h 运 行 ,期间对 轴护板 修理过 几次 。例如 ,更换 轴承 、刮板 条等 。 由于运 行时 间 长 ,护 板与护板 之间 已经变形 , 咬合 不 到位 。其 中严 重 的是 轴 右侧护板 第一节与第二 节经常被 拉开 ,增加 了立车停 台时 间,共 有两种方案。 1 护板因磨损 、变形 ,又 由于麟 由 左右 两侧 护板 长度 都有 一 定 富裕 量 ,经研 究决 定 ,将 轴经常被拉开 的2 块护板 ,用3 块 长度为2 0 0 m1 T I 8 0 mm4 mm的 联接板 ,用不锈钢焊 丝焊接在一 起 ,既保证 了护板拉 力 ,又保证 了立车正 常运行 。焊接 中 ,尽量 使2 块不锈钢护板重叠,保证护板 有足够运 行长度 ,同时考虑护板 不被整体推出 ,掉落地面 。 2 由于被 拉 开 的护 板增 加 ,经集 体研究 、借 鉴桥式 吊车 电葫芦 电源 、控制线运 行方法 , 采用最简单 、最直接 的方案 。在 2 块 护 板 前后 联 接 处 各 焊 接 1 个 M2 0 螺 母 ,每块 护板焊接 螺丝处 前后 各 留有4 0 mm距 离 ,保证护 板之 间运 行 良好 。前后 螺母之 间 用 6 m1 1 1 钢丝绳 链接 ,两端 钢丝 绳用钢丝绳 卡扣 固定拧 紧 。每个 护板链接处 ,上下各链接3 条同等 长度钢丝绳 ,增强了2 块护板抗拉 强度 ,保证 每块护板正 常平稳运 行。通过半年 实践证 明,第2 种方 案既简单 ,又实用。 目前 1 6 m数控立车 媾由 不锈钢 护板运行状态 良好 。 6 . 刀架上滑枕 、滑座传 动 件定程定量润滑油路改进 刀架上滑枕 、滑座 定程和定 量润滑原设 计不合理 ,油路 中的 油压带有微 动开关控制 电路 ,油 路 中油压时有 时无 ,影 响微动开 关也发生变化 。经研究 决定采用 始终供油方式 ,润滑油 的压力在 1 MP a ,保证此油路通畅 ,刀架润 滑正常 。 7 . 工作台变速齿轮箱溢油 处理 由 于 机 床 设 计 原 因 , 工 作 台变速齿轮 箱有时缺油 。原 因有 两个 一是立车 在更换加工 工件 时 ,变速齿轮 箱润滑油通过 与工 作 台齿轮链接 处齿轮流到工作 台 油腔 内,再流 回到工作台泵站大 油箱 内;二是 变速油箱 内齿轮 与 工 作 台 齿 轮 一 起 运 转 ,齿 轮 润 滑油甩工作 台油腔内 ,再流 回到 工作 台泵站 大油箱内 ,因此 需要 从工作 台大 油箱向变速齿轮 箱内 补油 ,中间增加一台小型补 油液 压泵 ,通过 变速油箱浮漂开 关及 P L C电气控 制 回路 自动控制 ,变 速 油箱缺油 补油 ,不缺时停止 补 油。 立 车 已经运 行 2 0 多 年 ,偶 尔 、不定期 发现工作 台变速 油箱 地坑 内有一 定量的润滑油 ,经过 多年观察 ,未发现故障原 因及故 障点。 一 次 在 巡 检 立 车 地 坑 时 发 现 ,补充润 滑油液压泵 已停止 , 但 液压泵输 出油管出 口还有 少量 润 滑油输 出,因此找到故障根 源 是 虹吸现象 。故障处理就是将 补 充液压泵输 出油管比输入油 管高 出一定距离 后 ,工作 台变速 齿轮 箱溢油故障消失 。MW 收稿 日期 2 0 1 4 1 1 0 9 更正启事 本刊2 01 5 年 第5 期 , 插 齿 刀刃磨误 差及修正一 文作者 李 瑞更正为李瑞春 ,特此更正 本刊 编辑 部 参 磊 冷 加 工 脚 7 7
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